本實(shí)用新型屬于精細(xì)化工設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種連續(xù)制造防老劑TMQ的塔式縮聚反應(yīng)器,替代現(xiàn)有間歇釜式反應(yīng)器,是一種高效的反應(yīng)設(shè)備。
背景技術(shù):
縮聚反應(yīng)器是制備防老劑TMQ的關(guān)鍵設(shè)備,苯胺和丙酮在酸性催化劑存在下在反應(yīng)器中發(fā)生縮聚反應(yīng),首先通過縮合生成單體TMDQ(2,2,4~三甲基~1,2~二氫化喹啉),再由TMDQ發(fā)生聚合生成TMDQ的二、三、四聚體。目前,縮聚反應(yīng)器為間歇釜式反應(yīng)器,勞動(dòng)強(qiáng)度高,生產(chǎn)效率不佳。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的縮聚反應(yīng)器為固定填料床塔式縮聚反應(yīng)器,目的是克服現(xiàn)有設(shè)備的不足,使TMQ的制備過程由間歇變成連續(xù),降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)穩(wěn)定性。
本實(shí)用新型是由以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的:連續(xù)制備防老劑TMQ的塔式縮聚反應(yīng)器,其特征在于所述反應(yīng)器為上下帶橢圓封頭的塔式設(shè)備,反應(yīng)器下部設(shè)有連續(xù)進(jìn)料口,頂部設(shè)有連續(xù)出料口;反應(yīng)器內(nèi)部裝填催化劑,催化劑層下部有柵板支撐,上部有壓板固定,催化劑層之間采用法蘭連接,每層催化劑上開有人孔。
一般地,所述反應(yīng)器采用耐腐材料襯里。
所述反應(yīng)器上設(shè)有測溫口及取樣口,塔式反應(yīng)器外壁設(shè)有蒸汽夾套,底部設(shè)有排污口。
所述蒸汽夾套上設(shè)有蒸汽進(jìn)口和蒸汽冷凝水出口。
所述蒸汽夾套的個(gè)數(shù)為3個(gè)。
本實(shí)用新型具有如下特點(diǎn):
1.苯胺和丙酮縮合用的催化劑為鹽酸;
2.反應(yīng)器采用耐腐材料襯里,既防腐蝕又節(jié)約投資;
3.反應(yīng)器內(nèi)部裝填催化劑,使反應(yīng)物料接觸更加充分,提高了時(shí)空產(chǎn)率,降低了丙酮配比,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性;
4.苯胺鹽酸鹽與丙酮按一定比例混合后通過預(yù)熱器預(yù)熱至一定溫度后,連續(xù)進(jìn)入塔式反應(yīng)器進(jìn)行縮聚反應(yīng),縮聚液通過頂部出料口排除,經(jīng)過氣液分離器,除去未反應(yīng)的丙酮和反應(yīng)生成的水后進(jìn)行中和、脫水、蒸餾等后處理系統(tǒng)。丙酮、水精餾后回收丙酮套用。
本實(shí)用新型的有益效果是,實(shí)現(xiàn)了縮聚反應(yīng)工段的連續(xù)化,提高了時(shí)空產(chǎn)率,降低了丙酮配比,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型實(shí)施例中塔式縮聚反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)示意簡圖。
圖中,1-反應(yīng)器;2-催化劑層;3-蒸汽夾套; A-物料進(jìn)口;B-物料出口;C1-2-取樣口;D1-3-蒸汽冷凝水出口;E1-3-蒸汽進(jìn)口;F1-3-人孔;P1-2-壓力表接口;T1-4-測溫口;S-排污口。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖與實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步說明。
實(shí)施例:本實(shí)施例塔式縮聚反應(yīng)器如附圖1所示,為上下帶橢圓封頭的塔式反應(yīng)器1,反應(yīng)器1下部設(shè)有連續(xù)物料進(jìn)口A,頂部設(shè)有連續(xù)物料出口B,反應(yīng)器1內(nèi)部裝填催化劑,催化劑層2下部有柵板支撐,上部有壓板固定,催化劑層2之間采用法蘭連接,每層催化劑上開有人孔F1-3。
實(shí)施例中,反應(yīng)器1采用耐腐材料襯里;反應(yīng)器上設(shè)有測溫口T1-4及取樣口C1-2、壓力表接口P1-2;反應(yīng)器外壁設(shè)有蒸汽夾套3,蒸汽夾套3的個(gè)數(shù)為三個(gè);底部設(shè)有排污口S;蒸汽夾套3上設(shè)有蒸汽進(jìn)口E1-3和蒸汽冷凝水出口D1-3。
實(shí)施例是這樣來運(yùn)行的:苯胺鹽酸鹽和丙酮預(yù)熱至100~120℃左右,連續(xù)從物料進(jìn)口A進(jìn)入反應(yīng)器1中,打開蒸汽進(jìn)口E1-3,使反應(yīng)液溫度維持在120±5℃。反應(yīng)液連續(xù)穩(wěn)定地通過催化劑層2,從物料出口B連續(xù)采取,得到產(chǎn)品含量和時(shí)空產(chǎn)率等指標(biāo)都優(yōu)于現(xiàn)間歇釜式反應(yīng)器。在反應(yīng)過程中,通過測溫口T1-4對(duì)反應(yīng)溫度進(jìn)行監(jiān)控,控制蒸汽通入量;通過壓力表接口P1-2上的壓力表,監(jiān)控反應(yīng)壓力變化;通過取樣口C1-2,對(duì)反應(yīng)液產(chǎn)品含量、雜質(zhì)含量進(jìn)行分析,監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量。
從實(shí)施例可以看出,本實(shí)用新型實(shí)現(xiàn)了防老劑TMQ縮聚反應(yīng)工段的連續(xù)化,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。