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甲基三甲氧基硅烷純化裝置的制作方法

文檔序號(hào):4998671閱讀:394來源:國(guó)知局
專利名稱:甲基三甲氧基硅烷純化裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及一種甲基三甲氧基硅烷純化裝置。
背景技術(shù)
交聯(lián)劑車間生產(chǎn)的甲基三甲氧基硅烷(以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品)含有較高的游離氯,其含量 可達(dá)到IlOppm及以上,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量,究其原因主要是生產(chǎn)此產(chǎn)品的原料一甲基三 氯硅烷中含有的輕組分、二甲及高沸等雜質(zhì)較多,而這些雜質(zhì)所需的反應(yīng)條件十分苛刻,正 常的反應(yīng)過程中其結(jié)構(gòu)氯不能被取代,必需在堿性、高溫回流的條件下,將未被取代的結(jié)構(gòu) 氯進(jìn)行取代,這是因?yàn)閴A性條件可以促使反應(yīng)向正方向進(jìn)行,高溫回流增提高其反應(yīng)溫度 及延長(zhǎng)其反應(yīng)時(shí)間,從而將雜質(zhì)中的結(jié)構(gòu)氯取代。問題一,不增加此裝置時(shí),產(chǎn)品的含量及游離氯含量均不達(dá)標(biāo),必須將做出來的產(chǎn) 品二次精餾,方能解決問題,這樣一來不僅造成產(chǎn)品的成本增加很多,同時(shí)也導(dǎo)致不能連續(xù) 性生產(chǎn)。問題二,游離氯過高會(huì)在精餾過程中腐蝕設(shè)備,這是因?yàn)榫葡到y(tǒng)的設(shè)備的材質(zhì)均 為不銹鋼,氯離子對(duì)不銹鋼的腐蝕性極強(qiáng);同時(shí)設(shè)備在被腐蝕的過程中,其耐壓、耐溫情況 都要受到影響,從而在一定程度上造成安全隱患。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于提供一種甲基三甲氧基硅烷純化裝置,本實(shí)用新型具有工 藝簡(jiǎn)單、節(jié)能降耗且能使產(chǎn)品其含量及游離氯的含量均達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn),且可以做到使生產(chǎn) 能連續(xù)進(jìn)行同時(shí)又能減少安全隱患的特點(diǎn)。為了達(dá)到上述目的,本實(shí)用新型的技術(shù)方案是一種甲基三甲氧基硅烷純化裝置,包括反應(yīng)釜和填料塔,其中反應(yīng)釜與填料塔通 過法蘭相連,反應(yīng)釜通過安裝有第一閥門的管道與進(jìn)料管線相連;反應(yīng)釜釜底通過安裝有 第二閥門的管道與屏蔽泵相連;反應(yīng)釜通過安裝有第三閥門的管道與蒸汽管線相連,反 應(yīng)釜還通過安裝有第四閥門的管道與蒸汽凝液管線相連;所述的填料塔頂部安裝有物料分 布器,填料塔內(nèi)安裝有陶瓷規(guī)整填料;屏蔽泵通過安裝有第五閥門的管道與物料分布器相 連,填料塔頂部通過安裝有第六閥門的管道與精餾系統(tǒng)相連。本發(fā)明的有益效果為原先生產(chǎn)出來的產(chǎn)品其含量及游離氯的含量均達(dá)不到出 口標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)在經(jīng)過改造后生產(chǎn)出來的產(chǎn)品其含量及游離氯的含量均優(yōu)于出口標(biāo)準(zhǔn)中產(chǎn)品的 含量及游離氯的含量,且生產(chǎn)穩(wěn)定,客戶滿意度高;綜上所述,采用本實(shí)用新型裝置在不影 響原有工藝中產(chǎn)品生產(chǎn)的情況下,既改變了生產(chǎn)不能連續(xù)性的現(xiàn)狀,又減少了人力,物力成 本,提高了產(chǎn)品效益,且客戶的滿意度也大大提高。并且此裝置投資成本較低,工藝比較簡(jiǎn) 單,既經(jīng)濟(jì)實(shí)用,操作簡(jiǎn)單,又能減少了安全隱患。

圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
如圖1所示,本實(shí)施例所指的產(chǎn)品純化裝置,特別適用于交聯(lián)劑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品 中氯離子的去除,特別涉及整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中增加產(chǎn)品純化裝置,使反應(yīng)出來的酸性粗產(chǎn)品 在中和呈堿性后,進(jìn)入產(chǎn)品純化裝置,在此裝置中進(jìn)行高溫回流去取代產(chǎn)品中未被取代的 結(jié)構(gòu)氯,其氣相直接去精餾系統(tǒng)即可,包括反應(yīng)釜6和填料塔8,反應(yīng)釜6為搪瓷攪拌釜,填 料塔8采用鋼襯四氟塔;其中反應(yīng)釜6與填料塔8通過法蘭相連,反應(yīng)釜6通過安裝有第一 閥門1的管道與進(jìn)料管線12相連;反應(yīng)釜6釜底通過安裝有第二閥門2的管道與屏蔽泵7 相連,屏蔽泵7采用不銹鋼泵;反應(yīng)釜6通過安裝有第三閥門3的管道與蒸汽管線13相連, 反應(yīng)釜6還通過安裝有第四閥門4的管道與蒸汽凝液管線14相連;所述的填料塔8頂部安 裝有物料分布器10,填料塔8內(nèi)安裝有陶瓷規(guī)整填料9 ;屏蔽泵7通過安裝有第五閥門5的 管道與物料分布器10相連,填料塔8頂部通過安裝有第六閥門11的管道與精餾系統(tǒng)15相 連,其氣相物料直接進(jìn)入精餾系統(tǒng)15。反應(yīng)出來的酸性粗產(chǎn)品經(jīng)中和后,通過連有第一閥門1的管道送入反應(yīng)釜6中,打 開第三閥門3開始升溫,在此之前要將第四閥門4打開排水,同時(shí)將與填料塔8的第五閥門 5打開,將與反應(yīng)釜6相連的第二閥門2打開,啟動(dòng)屏蔽泵7開始運(yùn)行;反應(yīng)釜6內(nèi)在保持 一定溫度的情況下,進(jìn)行全回流,然后將第六閥門11打開,填料塔8頂部的氣相物料直接送 入精餾系統(tǒng)15,即可獲得產(chǎn)品的含量及游離氯的含量均優(yōu)于出口標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。本實(shí)用新型使用的產(chǎn)品純化裝置,在堿性、高溫回流的條件下,使未被取代的結(jié)構(gòu) 氯參與了反應(yīng),從而獲得產(chǎn)品的含量及游離氯的含量均優(yōu)于出口標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
權(quán)利要求1. 一種甲基三甲氧基硅烷純化裝置,其特征在于包括反應(yīng)釜(6)和填料塔(8),其中 反應(yīng)釜(6 )與填料塔(8 )通過法蘭相連,反應(yīng)釜(6 )通過安裝有第一閥門(1)的管道與進(jìn)料 管線(12)相連;反應(yīng)釜(6)釜底通過安裝有第二閥門(2)的管道與屏蔽泵(7)相連;反應(yīng)釜 (6)通過安裝有第三閥門(3)的管道與蒸汽管線(13)相連,反應(yīng)釜(6)還通過安裝有第四 閥門(4)的管道與蒸汽凝液管線(14)相連;所述的填料塔(8)頂部安裝有物料分布器(10), 填料塔(8)內(nèi)安裝有陶瓷規(guī)整填料(9);屏蔽泵(7)通過安裝有第五閥門(5)的管道與物料 分布器(10)相連,填料塔(8)頂部通過安裝有第六閥門(11)的管道與精餾系統(tǒng)(15)相連。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種甲基三甲氧基硅烷純化裝置,包括反應(yīng)釜和填料塔,其中反應(yīng)釜與填料塔通過法蘭相連,反應(yīng)釜通過安裝有第一閥門的管道與進(jìn)料管線相連;反應(yīng)釜釜底通過安裝有第二閥門的管道與屏蔽泵相連;反應(yīng)釜通過安裝有第三閥門的管道與蒸汽管線相連,反應(yīng)釜還通過安裝有第四閥門的管道與蒸汽凝液管線相連;所述的填料塔頂部安裝有物料分布器,填料塔內(nèi)安裝有陶瓷規(guī)整填料;屏蔽泵通過安裝有第五閥門的管道與物料分布器相連,填料塔頂部通過安裝有第六閥門的管道與精餾系統(tǒng)相連。本實(shí)用新型具有工藝簡(jiǎn)單、節(jié)能降耗且能使產(chǎn)品其含量及游離氯的含量均達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn),且可以做到使生產(chǎn)能連續(xù)進(jìn)行同時(shí)又能減少安全隱患的特點(diǎn)。
文檔編號(hào)B01D3/14GK201930788SQ201120026230
公開日2011年8月17日 申請(qǐng)日期2011年1月27日 優(yōu)先權(quán)日2011年1月27日
發(fā)明者周亮, 周立, 范錦樟 申請(qǐng)人:浙江恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司
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