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一種炭基蜂窩結(jié)構(gòu)低溫脫硝催化劑及其制備方法_3

文檔序號:8272852閱讀:來源:國知局
Ih,繼續(xù)升溫至850 °C,改通0)2活化反應(yīng)2h,CO 2流量為500mL/min,再在氮氣保護下隨爐冷卻至室溫,得到炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體;
[0058]將炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體置于室溫下的濃硝酸溶液中于400W的超聲波振蕩器中處理lh,然后取出所述載體,用水洗直至洗出液呈中性,置于烘箱中在105°C鼓風(fēng)干燥24h;將干燥后的載體在Ce (NO3)3與Mn (NO 3) 2溶液的混合溶液中浸泡,該混合溶液中,Ce (NO 3)3濃度為5wt%、Mn(NO3)2的濃度為10wt%,浸泡過程中間歇取樣進行ICP分析混合液中錳離子和鈰離子的濃度,計算錳和鈰的負載量,直到催化劑中錳和鈰的總含量約為5#%時,將其取出并置于烘箱中在105°C鼓風(fēng)干燥24h,然后在在氮氣保護下升溫至500°C并在該溫度煅燒3h,即得低溫脫硝催化劑。
[0059]測試表明,本實施例制備的低溫脫硝催化劑的比表面積為521m2/g,平均孔徑為5.35nm,正壓強度為2.77MPa。
[0060]按照實施例1中的方法對本實施例制備的低溫脫硝催化劑進行等溫吸附-脫附曲線測定,結(jié)果如圖1所示,由圖1可知,本實施例制備的低溫脫硝催化劑的等溫吸附-脫附等溫線為IV型,且存在Hl型遲滯環(huán),表明該催化劑均存在介孔,介孔的存在有利于活性組分的分散,減小擴散阻力。
[0061]實施例4
[0062]本實施例中,炭基蜂窩結(jié)構(gòu)低溫脫硝催化劑的制備方法如下:
[0063](I)將太西無煙煤、山西府谷煤、云南褐煤分別粉碎成粒徑不超過75 μ m的粉料,然后取粉碎后的太西無煙煤4kg、山西府谷煤3kg、云南褐煤3kg,混合均勻,得到混合煤粉,再計量煤焦油2kg、聚乙稀醇1kg、水2kg、蓖麻油1kg。
[0064](2)將步驟(I)計量的混合煤粉、煤焦油、聚乙烯醇、水以及蓖麻油混合后加入真空捏合機中,在室溫正轉(zhuǎn)捏合4h,然后陳化4h,得到泥料,將泥料裝入真空擠出機的料筒內(nèi),啟動真空擠出機的抽真空系統(tǒng),使料筒內(nèi)的真空度達到-0.08?-0.09MPa,在此真空度下保持5min,調(diào)節(jié)壓力控制旋鈕,在擠出壓力為15MPa的條件下使泥料通過孔形狀為六方形、孔密度為50孔/cm2的不銹鋼蜂窩模具,得到尺寸為Φ 190mmX50mm的圓柱形蜂窩狀型料坯體。
[0065](3)將蜂窩狀型料坯體置于相對無風(fēng)的環(huán)境中自然干燥60h,水分含量已低于1wt 然后置于烘箱中在105°C鼓風(fēng)干燥24h,水分含量已低于2wt%。將干燥后的蜂窩狀型料坯體置于煅燒爐中,在氮氣保護下按照3°C /min的升溫速率升溫至200°C,然后改通空氣,空氣流量為100mL/min,在空氣中氧化1h后改通氮氣,氮氣流量為80mL/min,以3°C /min的升溫速率升溫至500°C,炭化反應(yīng)1.5h,繼續(xù)升溫至900°C,改通水蒸氣活化反應(yīng)lh,水蒸氣流量為500mL/min,再在氮氣保護下隨爐冷卻至室溫,得到炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體;
[0066]將炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體置于室溫下的濃硝酸溶液中于400W的超聲波振蕩器中處理lh,然后取出所述載體,用水洗直至洗出液呈中性,置于烘箱中在105°C鼓風(fēng)干燥24h;將干燥后的載體3(^七%的Mn(NO3)2溶液中浸泡,浸泡過程中間歇取樣進行ICP分析混合液中錳離子的濃度,計算錳的負載量,直到錳的含量約為1wt.%時,將其取出并置于烘箱中在105°C鼓風(fēng)干燥24h,然后在在氮氣保護下升溫至650°C并在該溫度煅燒lh,即得低溫脫硝催化劑。
[0067]實施例5
[0068]本實施例中,炭基蜂窩結(jié)構(gòu)低溫脫硝催化劑的制備方法如下:
[0069](I)將太西無煙煤、山西府谷煤、云南褐煤分別粉碎成粒徑不超過75 μ m的粉料,然后取粉碎后的太西無煙煤5kg、山西府谷煤2kg、云南褐煤3kg,混合均勻,得到混合煤粉,再計量煤焦油3kg、羧甲基纖維素2kg、水2kg。
[0070](2)將步驟(I)計量的混合煤粉、煤焦油、聚乙烯醇、水以及蓖麻油混合后加入真空捏合機中,在室溫正轉(zhuǎn)捏合4h,然后陳化4h,得到泥料,將泥料裝入真空擠出機的料筒內(nèi),啟動真空擠出機的抽真空系統(tǒng),使料筒內(nèi)的真空度達到-0.08?-0.09MPa,在此真空度下保持5min,調(diào)節(jié)壓力控制旋鈕,在擠出壓力為15MPa的條件下使泥料通過孔形狀為六方形、孔密度為10孔/cm2的不銹鋼蜂窩模具,得到尺寸為?190mmX50mm的圓柱形蜂窩狀型料坯體。
[0071](3)將蜂窩狀型料坯體置于相對無風(fēng)的環(huán)境中自然干燥60h,水分含量已低于10wt%,然后置于烘箱中在105°C鼓風(fēng)干燥24h,水分含量已低于2wt%。將干燥后的蜂窩狀型料坯體置于煅燒爐中,在氮氣保護下按照10°C /min的升溫速率升溫至300°C,然后改通空氣,空氣流量為100mL/min,在空氣中氧化3h后改通氮氣,氮氣流量為80mL/min,以10°c /min的升溫速率升溫至700°C,炭化反應(yīng)1.5h,繼續(xù)升溫至750°C,改通二氧化碳活化反應(yīng)4h,二氧化碳流量為500mL/min,再在氮氣保護下隨爐冷卻至室溫,得到炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體;
[0072]將炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體置于室溫下的濃硝酸溶液中于400W的超聲波振蕩器中處理lh,然后取出所述載體,用水洗直至洗出液呈中性,置于烘箱中在105°C鼓風(fēng)干燥24h;將干燥后的載體在2(^七%的Ce (NO3)3溶液中浸泡,浸泡過程中間歇取樣進行ICP分析混合液中鈰離子的濃度,計算鈰的負載量,直到鈰的含量約為2%時,將其取出并置于烘箱中在110°C鼓風(fēng)干燥18h,然后在在氮氣保護下升溫至500°C并在該溫度煅燒2h,即得低溫脫硝催化劑。
[0073]實施例6:性能測試
[0074]1、溫度-活性曲線
[0075]將實施例1制備的脫硝催化劑裝入催化反應(yīng)器中,通入模擬煙氣,模擬煙氣的組成為:0.1% (分壓比)左右的Ν0,0.1% (分壓比)左右的ΝΗ3,3% (分壓比)的O2,其余為平衡氣體N2,控制操作空速為2000(?'測試不同溫度下脫硝催化劑的活性,得到如圖2所示的溫度-活性曲線。從圖2中可以看出,負載Ce (NO3)3的脫硝催化劑在110?250°C的脫硝效率保持90%以上,活性窗口較寬。
[0076]將實施例2制備的脫硝催化劑裝入催化反應(yīng)器中,通入模擬煙氣,模擬煙氣的組成為:0.1% (分壓比)左右的Ν0,0.1% (分壓比)左右的ΝΗ3,3% (分壓比)的O2,其余為平衡氣體N2,控制操作空速為2000(?'測試不同溫度下脫硝催化劑的活性,得到如圖3所示的溫度-活性曲線。從圖3中可以看出,負載Mn (NO3)2的脫硝催化劑在110?250°C的脫硝效率保持90%以上,活性窗口較寬。
[0077]將實施例3制備的催化劑裝入脫硝催化反應(yīng)器中,通入模擬煙氣,模擬煙氣的組成為:0.1% (分壓比)左右的Ν0,0.1% (分壓比)左右的ΝΗ3,3% (分壓比)的O2,其余為平衡氣體N2,控制操作空速為2000(?'測試不同溫度下催化劑的活性,得到如圖4所示的溫度-活性曲線。從圖4中可以看出,同時負載(Mn (NO3)2和Ce (NO3)3的脫硝催化劑在100°C時的脫硝效率已達到90%,在150?250°C的脫硝效率可達到100%,說明脫硝催化劑起活溫度低,脫硝效率高,溫度窗口寬。
[0078]通過實施例1?3中三種不同制備方式制得的脫硝催化劑脫硝性能的對比發(fā)現(xiàn),實施例3制備的同時負載(Mn (NO3)2和Ce (NO3)3的脫硝催化劑脫硝效果更好。以下測試實施例3制備的催化劑的長周期穩(wěn)定性、抗水抗硫性、抗水熱老化性和再生性能。
[0079]2、長周期穩(wěn)定性測試
[0080]將實施例3制備的催化劑裝入催化反應(yīng)器中,通入模擬煙氣,模擬煙氣的組成為:0.1% (分壓比)左右的N
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