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煤制乙二醇脫氫凈化過(guò)程緊急停車時(shí)催化劑的保護(hù)方法與流程

文檔序號(hào):12215052閱讀:1181來(lái)源:國(guó)知局

本發(fā)明涉及一種催化劑的保護(hù)方法,具體涉及一種煤制乙二醇技術(shù)脫氫凈化催化劑在開車過(guò)程中遇到緊急情況停車時(shí)的保護(hù)方法。



背景技術(shù):

工業(yè)化裝置上催化劑的裝填和卸載工序比較麻煩,尤其是列管式固定床反應(yīng)器的催化劑在裝填時(shí),必須保證每根列管的裝填量要一致,各列管裝填催化劑后還需測(cè)試壓降,一般要保證壓降不超過(guò)5%才不會(huì)出現(xiàn)反應(yīng)物料短路現(xiàn)象。因此,一般情況下催化劑裝填好后不再卸載,除非因?yàn)榇呋瘎┦Щ钚枰鼡Q催化劑才進(jìn)行重新裝填。

然而,工業(yè)化裝置在運(yùn)行時(shí)難免會(huì)受到一些外在因素的影響而不得已緊急停車,主要有以下幾類情況:

(1)反應(yīng)器配套的壓縮機(jī)、換熱器、管路、閥件的故障;

(2)一些工藝路線長(zhǎng)的技術(shù),其中某一個(gè)反應(yīng)的前后工段的裝置出現(xiàn)故障,如煤制乙二醇技術(shù)有6個(gè)反應(yīng)單元,任何一個(gè)反應(yīng)單元出現(xiàn)故障都會(huì)影響其他幾個(gè)反應(yīng)單元的正常運(yùn)行;

(3)技術(shù)改造。

出現(xiàn)上述突發(fā)情況時(shí),需對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行緊急停車以保護(hù)催化劑。緊急停車處理不當(dāng)會(huì)對(duì)反應(yīng)器中的催化劑造成不可修復(fù)的損害,導(dǎo)致催化劑活性下降甚至完全失活。目前,催化劑最主要的保護(hù)方法一般是通過(guò)加入一些保護(hù)劑或添加一個(gè)輔助的保護(hù)裝置或通過(guò)通入惰性氣體來(lái)實(shí)現(xiàn)。

專利CN2013201956390報(bào)道了一種催化劑保護(hù)裝置,該裝置與反應(yīng)器相連,包括上端有排氣口的惰性氣體儲(chǔ)存罐,反應(yīng)器和惰性氣體儲(chǔ)存罐之間設(shè)置有補(bǔ)壓氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,補(bǔ)壓氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥一端與惰性氣體儲(chǔ)存罐的排氣口連接,另一端與反應(yīng)器的補(bǔ)氣口連接。該發(fā)明技術(shù)需要額外增加一套裝置,增加了投資成本。

專利CN201210587005X報(bào)道了一種部分氧化轉(zhuǎn)化催化劑的保護(hù)劑,該保護(hù)劑質(zhì)量百分比組份包括為氧化鎳5~6%、α-Al2O3 78~85%、二氧化硅4~6%、氧化鎂1~5%、二氧化錳1~5%;該保護(hù)劑應(yīng)用于在有燃燒空間的煉廠干氣、天然氣或輕油類及其它的組合為原料進(jìn)行的部分氧化轉(zhuǎn)化工藝。但保護(hù)劑的加入不僅可能會(huì)引發(fā)一些副反應(yīng),而且增加了固定床反應(yīng)器的體積,增加了投資成本。

專利CN2011100027301報(bào)道了一種防止在斷火事件中催化劑損壞的控制系統(tǒng),包括溫度確定模塊和催化劑保護(hù)模塊,溫度確定模塊基于氧氣傳感器的加熱元件的電阻來(lái)確定排氣的溫度。當(dāng)排氣的溫度大于閾值溫度時(shí),催化劑保護(hù)模塊調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)的操作參數(shù)來(lái)降低排氣的溫度,該閾值溫度基于損壞排氣系統(tǒng)中的催化劑的溫度。但控制系統(tǒng)的加入提高了對(duì)控制的要求,且增加了投資成本。

因此,為了克服現(xiàn)有的技術(shù)缺陷,提供一種低成本、操作簡(jiǎn)單的保護(hù)方法,對(duì)工業(yè)化裝置的反應(yīng)器在開車過(guò)程中遇到緊急情況的處理顯得尤為重要。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的是提供一種煤制乙二醇脫氫凈化裝置緊急停車時(shí)催化劑的保護(hù)方法,本發(fā)明通過(guò)緊急切斷氧化性氣體,減少蒸汽進(jìn)氣量以降低反應(yīng)器溫度,提高常溫的反應(yīng)原料氣(或惰性氣體)的循環(huán)量相結(jié)合的處理方法,能對(duì)煤制乙二醇脫氫凈化催化劑起到很好的保護(hù)作用。

本發(fā)明所述的一種煤制乙二醇脫氫凈化裝置緊急停車時(shí)催化劑的保護(hù)方法,即在乙二醇脫氫凈化反應(yīng)器中,遇到突發(fā)情況需緊急停車保護(hù)時(shí),首先切斷O2進(jìn)氣氣路,防止在脫氫凈化反應(yīng)器內(nèi)繼續(xù)發(fā)生氧化放熱反應(yīng),停止對(duì)反應(yīng)物料進(jìn)行預(yù)熱處理,通入常溫的反應(yīng)物料有利于移熱,再減少蒸汽進(jìn)氣量來(lái)實(shí)現(xiàn)快速降溫,同時(shí)通入惰性氣體、逐漸降低CO原料氣的空速,待溫度降低后用惰性氣體保護(hù)。用該保護(hù)方法處理的催化劑與突發(fā)情況發(fā)生前的催化劑催化活性相當(dāng),能很好的起到保護(hù)催化劑的作用,重新開車后催化劑仍然能把CO原料氣中少量的H2脫除到100ppm以下。

煤制乙二醇脫氫凈化過(guò)程所用的催化劑為PdO-CeO2/Al2O3,其中Pd質(zhì)量百分含量為0.05–2.0%,較佳的含量為0.1–1.0%,Ce質(zhì)量百分含量為0.1–5%,較佳的含量為0.2–2.0%,所用的氧化鋁載體直徑為2–3mm的球形氧化鋁,其晶型為γ-Al2O3。

圖1是煤制乙二醇脫氫凈化催化劑反應(yīng)單元,其中,1為一氧化碳原料氣體入口,2為氧氣入口,3為惰性氣體入口,4為氣體壓縮機(jī),5為反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器,6為反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器進(jìn)氣閥,7為反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器出氣閥,8為反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器氣體短路閥,9為脫氫凈化反應(yīng)器,10為蒸汽進(jìn)脫氫凈化反應(yīng)器入口,11為蒸汽出脫氫凈化反應(yīng)器出口,12為氣液分離器,13為液態(tài)水儲(chǔ)罐,14為放空口,15為分子篩干燥器,16為三通閥,17為一氧化碳原料氣脫氫凈化后進(jìn)入下一步反應(yīng)管路,18為在線色譜檢測(cè)儀。

本發(fā)明所述的煤制乙二醇脫氫凈化裝置在緊急停車時(shí)催化劑的保護(hù)方法,具體步驟如下:

A.在遇到緊急情況后30分鐘內(nèi)關(guān)閉O2進(jìn)氣閥;快速切斷體系內(nèi)的氧化性氣體O2,讓發(fā)生在反應(yīng)器內(nèi)的氧化反應(yīng)停止,有利于反應(yīng)器降溫;

B.打開反應(yīng)器前面的氣體預(yù)熱器短路閥,關(guān)閉氣體預(yù)熱器進(jìn)、出氣閥;讓壓縮機(jī)后的反應(yīng)氣體在進(jìn)入反應(yīng)器前不經(jīng)過(guò)預(yù)熱,以較低溫度進(jìn)入反應(yīng)器有利于反應(yīng)器的移熱。

C.逐漸降低反應(yīng)器的蒸汽進(jìn)氣流量,在1-3h內(nèi)關(guān)閉蒸汽進(jìn)氣閥,把反應(yīng)器的溫度控制在40–100℃。步驟C和步驟B同時(shí)進(jìn)行。

D.打開惰性氣體進(jìn)氣閥,空速控制在500–5000h-1;所述的惰性氣體為N2。

E.逐漸減少CO原料氣的流量,直至完全關(guān)閉;該步驟在完成步驟A的操作后1–6h內(nèi)完成

F.以N2置換反應(yīng)器中的CO原料氣體,通過(guò)放空口來(lái)調(diào)節(jié)放空量在1–20%,直至循環(huán)氣中的CO原料氣含量低于5%,O2含量低于0.5%;循環(huán)氣中的氣體含量通過(guò)在線氣相色譜儀測(cè)定。

G.待溫度降低到50℃以下時(shí),在循環(huán)氣氣氛下密封保護(hù);完成保護(hù)操作。

待裝置滿足重新開車條件時(shí),重新開車運(yùn)行。

本發(fā)明是在一系列的對(duì)比實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上總結(jié)出來(lái)的最佳緊急保護(hù)處理方案,與現(xiàn)有技術(shù)相比,其特點(diǎn)是操作簡(jiǎn)單,物耗少,能耗低,應(yīng)急措施在煤制乙二醇脫氫反應(yīng)器單元進(jìn)行,所進(jìn)行的操作不會(huì)對(duì)煤制乙二醇其它工藝單元產(chǎn)生影響,保護(hù)操作后的催化劑與操作前活性相當(dāng),尤其適合于工業(yè)裝置。

附圖說(shuō)明

圖1為煤制乙二醇脫氫凈化裝置反應(yīng)單元示意圖,其中,1為一氧化碳原料氣體入口,2為氧氣入口,3為惰性氣體入口,4為氣體壓縮機(jī),5為反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器,6為反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器進(jìn)氣閥,7為反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器出氣閥,8為反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器氣體短路閥,9為脫氫凈化反應(yīng)器,10為蒸汽入口,11為蒸汽出口,12為氣液分離器,13為液態(tài)水儲(chǔ)罐,14為放空口,15為分子篩干燥器,16為三通閥,17為一氧化碳原料氣脫氫凈化后進(jìn)入下一步反應(yīng)管路,18為在線色譜檢測(cè)儀。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

制備PdO-CeO2/Al2O3催化劑,按照Pd質(zhì)量百分含量為0.8%,Ce質(zhì)量百分含量為0.5%,根據(jù)氧化鋁載體的質(zhì)量及Pd、Ce的質(zhì)量含量計(jì)算出所需的硝酸鈀、硝酸鈰的用量,按該用量將硝酸鈀和硝酸鈰溶解于質(zhì)量濃度為1%的稀硝酸溶液中配制浸漬溶液,溶液中Pd的質(zhì)量百分含量為0.8%,Ce的質(zhì)量百分含量為0.5%,再向其中加入與浸漬溶液等體積的球形氧化鋁載體,該球形氧化鋁載體為直徑為2-3mm的γ-Al2O3,浸漬8h后濾出,于150℃烘干8h,再于450℃焙燒16h,制得所需的PdO-CeO2/Al2O3催化劑。

實(shí)施例1

在圖1所示的裝置中,采用本發(fā)明方法在100ml模試裝置上進(jìn)行煤制乙二醇脫氫凈化催化劑緊急保護(hù)處理。

A.將PdO-CeO2/Al2O3催化劑裝填入直徑為100ml規(guī)模的脫氫凈化固定床反應(yīng)器9,經(jīng)3通入N2吹掃20min,預(yù)熱器5的溫度控制在125℃,從10通入135℃的蒸汽把反應(yīng)器9的溫度從常溫升到130℃,關(guān)閉N2,通入CO原料氣和計(jì)量的O2進(jìn)行反應(yīng),CO原料氣中氫含量為1.0%;VH2:VO2=1:2,壓力為0.3MPa,總空速為2000h-1,反應(yīng)后的氣體在18進(jìn)行在線色譜檢測(cè),連續(xù)反應(yīng)50h,反應(yīng)后的H2含量一直保持在10–20ppm。假設(shè)后續(xù)的羰基合成單元停車,需停止CO原料氣供應(yīng),對(duì)煤制乙二醇脫氫凈化單元進(jìn)行模擬緊急停車實(shí)驗(yàn)。在10分鐘內(nèi)關(guān)閉2的O2進(jìn)氣閥。

B.打開反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器短路閥8,關(guān)閉反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器的進(jìn)、出氣閥6和7。

C.逐漸降低10蒸汽進(jìn)氣流量,2h后關(guān)閉蒸汽進(jìn)氣閥,把反應(yīng)器9的溫度控制在60℃。

D.逐漸減少1的CO原料氣流量,在1h內(nèi)從空速2000h-1降低到1000h-1后從103通入N2,N2的空速控制在2000h-1,打開放空口14,30分鐘后關(guān)閉CO原料氣進(jìn)氣閥,放空量控制在15%,直至循環(huán)氣中的CO原料氣含量低于5%,O2含量低于0.5%。

E.待反應(yīng)器9的溫度降低到50℃時(shí),關(guān)閉反應(yīng)器的各進(jìn)出口閥,密封保護(hù)。

F.待G完成100h后,關(guān)閉反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器短路閥8,打開預(yù)熱器的進(jìn)、出氣閥6和1,參照A的反應(yīng)步驟通入反應(yīng)氣體進(jìn)行重新反應(yīng),反應(yīng)后的氣體在18進(jìn)行在線色譜檢測(cè),H2含量為18ppm,與步驟A中的值相當(dāng),證明此保護(hù)方法是有效的。

實(shí)施例2

在圖1所示的裝置中,采用本發(fā)明方法在1000噸/年乙二醇中試裝置上進(jìn)行煤制乙二醇脫氫凈化催化劑緊急保護(hù)處理。

A.將PdO-CeO2/Al2O3催化劑裝填入直徑為700mm的脫氫凈化固定床列管反應(yīng)器9,經(jīng)3通入N2吹掃120min,從10通入135℃蒸汽把反應(yīng)器109的溫度升到130℃,關(guān)閉N2,通入CO原料氣和計(jì)量的O2進(jìn)行反應(yīng),CO原料氣中氫含量為1.0%;VH2:VO2=1:2,壓力為0.3MPa,總空速為2000h-1,反應(yīng)后的氣體在18進(jìn)行在線色譜檢測(cè),連續(xù)反應(yīng)100h,反應(yīng)后的H2含量一直保持在20–30ppm。

B.假設(shè)后續(xù)的羰基合成單元停車,需停止CO原料氣供應(yīng),對(duì)煤制乙二醇脫氫凈化單元進(jìn)行模擬緊急停車實(shí)驗(yàn)。

C.在20分鐘內(nèi)關(guān)閉2的O2進(jìn)氣閥。

D.打開反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器短路閥8,關(guān)閉反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器的進(jìn)、出氣閥6和7。

E.逐漸降低10蒸汽進(jìn)氣流量,2h后關(guān)閉蒸汽進(jìn)氣閥,把反應(yīng)器9的溫度控制在65℃。

F.逐漸減少1的CO原料氣流量,在3h內(nèi)從空速2000h-1降低到1000h-1后從3通入N2,N2的空速控制在2000h-1,打開放空口14,2h后關(guān)閉CO原料氣進(jìn)氣閥,放空量控制在15%,直至循環(huán)氣中的CO原料氣含量低于5%,O2含量低于0.5%。

G.待反應(yīng)器9的溫度降低到50℃時(shí),關(guān)閉反應(yīng)器的各進(jìn)出口閥,密封保護(hù)。

H.待G完成100h后,關(guān)閉反應(yīng)器前氣體預(yù)熱器短路閥8,打開預(yù)熱器的進(jìn)、出氣閥6和7,參照A的反應(yīng)步驟通入反應(yīng)氣體進(jìn)行重新反應(yīng),反應(yīng)后的氣體在18進(jìn)行在線色譜檢測(cè),H2含量為28ppm。證明此保護(hù)方法經(jīng)中試放大后還是有效的。

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