本發(fā)明屬于脫硝催化劑領(lǐng)域,特別涉及一種基于活性炭的低溫scr脫硝催化劑及其制備方法。
背景技術(shù):
:隨著工業(yè)的發(fā)展,工業(yè)生產(chǎn)中排放的污染性廢氣對環(huán)境的威脅越來越大,大氣主要污染物氮氧化物是光化學(xué)煙霧的重要成因,氮氧化物不但引起城市能見度的下降,而且導(dǎo)致居民的呼吸道疾病增多,因此,對氮氧化物的控制迫在眉睫。大氣中的氮氧化物主要來源于火電廠煙氣和工業(yè)窯爐煙氣,目前主要采用v-w-ti系或v-mo-ti系脫硝催化劑對上述煙氣進行脫硝處理,前述催化劑的使用溫度為380~440℃。為了滿足催化劑適用溫度,目前發(fā)電廠的脫硝裝置主要采用高塵布置,即脫硝裝置設(shè)置在煙氣未除塵之前的高溫段。但火電廠煙氣粉塵中含有一些重金屬和微量劇毒有機物,在煙氣脫硝過程中,煙氣中的粉塵會吸附聚集和沖刷催化劑的表面,造成催化劑的孔道堵塞,粉塵中的有毒物質(zhì)會引起催化劑中毒失活,導(dǎo)致催化劑的使用壽命降低。而對于粉塵中有毒物質(zhì)的處理,國家又有嚴(yán)格的限制,這又導(dǎo)致失活催化劑的再生、廢棄催化劑的處理都成為難題。若將脫硝裝置采取尾端布置,則可以在很大程度上減少含有毒物質(zhì)的粉塵在催化劑表面聚集,減少其對催化劑的沖刷磨損、堵塞,延長催化劑的使用壽命。但火電廠尾端煙氣排放溫度僅為150~200℃,若脫硝裝置采取尾端布置,由于該溫度未達到v-w-ti系或v-mo-ti系脫硝催化劑的適用溫度,因此在脫硝時必須對煙氣進行升溫,導(dǎo)致脫硝成本增加,能源浪費。對于工業(yè)窯爐煙氣,其溫度一般在120~250℃,若采用傳統(tǒng)的v-w-ti系 或v-mo-ti系催化劑進行脫硝處理,也必然要求對煙氣重新升溫以達到催化劑的反應(yīng)溫度380~440℃,也存在脫硝成本過高,能源浪費的問題。技術(shù)實現(xiàn)要素:本發(fā)明針對上述問題,提供一種基于活性炭的低溫scr脫硝催化劑及其制備方法,該脫硝催化劑的活性窗口位于100~250℃之間,在該溫度區(qū)間對煙氣的脫硝效率可達到80%以上,該脫硝催化劑特別適合用于火電廠尾端排放煙氣及工業(yè)窯爐煙氣的脫硝處理。按照本發(fā)明提供的技術(shù)方案,一種基于活性炭的低溫scr脫硝催化劑,其特征在于:該催化劑為經(jīng)過活化處理的、主要組分為活性炭和活性組分的具有蜂窩狀孔道的成型料,蜂窩狀孔道的密度為每平方厘米80~90個孔,催化劑的比表面積為900~1200m2/g,活性組分為鈰的氧化物、鐵的氧化物、錳的氧化物和銅的氧化物,鈰、鐵、錳、銅的含量為22~30wt%。本發(fā)明進一步提出了上述的一種基于活性炭的低溫scr脫硝催化劑的制備方法,其特征在于,包括如下步驟:(1)將太西無煙煤、太原府谷煤、桂林褐煤分別粉碎成粒徑不超過80~85μm的粉料,然后取粉碎后的太西無煙煤1~2kg、太原府谷煤2~3kg、桂林褐煤3~4kg,混合均勻,得到混合煤粉,再計量煤焦油2~4kg、聚乙烯醇3~5kg、水4~6kg、蓖麻油3~6kg;(2)將步驟(1)計量的混合煤粉、煤焦油、聚乙烯醇、蓖麻油和水混合后加入真空捏合機中,在室溫正轉(zhuǎn)捏合4h,然后陳化4h,得到泥料,將泥料裝入真空擠出機的料筒內(nèi),啟動真空擠出機的抽真空系統(tǒng),使料筒內(nèi)的真空度達到-0.05~-0.07mpa,在此真空度下保持5min,調(diào)節(jié)壓力控制旋鈕,在擠出壓力為15mpa的條件下使泥料通過孔形狀為圓孔、孔密度為50孔/cm2的不銹鋼蜂窩 模具,得到尺寸為φ200mm×100mm的圓柱形蜂窩狀型料坯體;(3)將蜂窩狀型料坯體置于相對無風(fēng)的環(huán)境中自然干燥48h,水分含量已低于15wt%,然后置于烘箱中在110~125℃鼓風(fēng)干燥24h,水分含量已低于3wt%。將干燥后的蜂窩狀型料坯體置于煅燒爐中,在氮氣保護下按照5℃/min的升溫速率升溫至240~250℃,然后改通空氣,空氣流量為200ml/min,在空氣中氧化6h后改通氮氣,氮氣流量為120ml/min,以6℃/min的升溫速率升溫至650~700℃,炭化反應(yīng)1h,繼續(xù)升溫至900~950℃,改通co2活化反應(yīng)2h,co2流量為500ml/min,再在氮氣保護下隨爐冷卻至室溫,得到炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體;將炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體置于室溫下的濃硝酸溶液中于400w的超聲波振蕩器中處理1h,然后取出所述載體,用水洗直至洗出液呈中性,置于烘箱中120~135℃鼓風(fēng)干燥24h;將干燥后的載體在ce(no3)3、fe(no3)3、cu(no3)2與mn(no3)2溶液的混合溶液中浸泡,該混合溶液中,ce(no3)3濃度為3~6wt%、fe(no3)3濃度為5~8wt%、cu(no3)2濃度為4~9wt%、mn(no3)2的濃度為10~15wt%,浸泡過程中間歇取樣進行icp分析混合液中錳離子、鐵離子、銅離子和鈰離子的濃度,計算錳、鐵、銅和鈰的負載量,直到催化劑中錳、鐵、銅和鈰的總含量為22~30wt%時,將其取出并置于烘箱中在120~135℃鼓風(fēng)干燥24h,然后在氮氣保護下升溫至600~700℃并在該溫度煅燒3h,即得低溫脫硝催化劑。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下有益效果:1、本發(fā)明提供了一種新型的低溫脫硝催化劑,由于該脫硝催化劑將活性炭、蜂窩結(jié)構(gòu)、活性催化組分結(jié)合于一體,本發(fā)明所述脫硝催化劑的起活溫度低,活性窗口較寬,長期使用催化活性穩(wěn)定,再生重復(fù)使用的催化活性仍然能保持在較高水平,對no的轉(zhuǎn)化率最高可恢復(fù)到98%以上,抗水抗硫性以及抗水熱老 化性能優(yōu)異,因此,本發(fā)明所述脫硝催化劑能夠大大降低脫硝的運行成本。2、本發(fā)明所述脫硝催化劑的活性窗口位于100~250℃之間,在該溫度區(qū)間對煙氣的脫硝效率可達到80%以上,因此本發(fā)明所述脫硝催化劑特別適合用于火電廠尾端排放煙氣及工業(yè)窯爐煙氣的脫硝處理。3、由于本發(fā)明所述低溫脫硝催化劑以活性炭為載體、其上負載鈰的氧化物、鐵的氧化物、錳的氧化物和銅的氧化物作為活性組分,活性炭巨大的比表面積為活性組分提供大量的催化位點,同時活性炭多孔結(jié)構(gòu)形成的濃度差效應(yīng)能加快傳質(zhì)速度,為脫硝催化反應(yīng)的進行提供良好的條件,并且,獨特的蜂窩狀孔道結(jié)構(gòu)結(jié)合高孔隙率的炭質(zhì)材料使得該脫硝催化劑的輻射傳熱體系大、壓力損失小,能適應(yīng)較大的空速。4、本發(fā)明所述方法的生產(chǎn)工藝簡單、生產(chǎn)成本低,有利于實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。具體實施方式下面結(jié)合具體實施例對本發(fā)明作進一步說明。實施例1(1)將太西無煙煤、太原府谷煤、桂林褐煤分別粉碎成粒徑不超過80μm的粉料,然后取粉碎后的太西無煙煤1kg、太原府谷煤2kg、桂林褐煤3kg,混合均勻,得到混合煤粉,再計量煤焦油2kg、聚乙烯醇3kg、水4kg、蓖麻油3kg;(2)將步驟(1)計量的混合煤粉、煤焦油、聚乙烯醇、蓖麻油和水混合后加入真空捏合機中,在室溫正轉(zhuǎn)捏合4h,然后陳化4h,得到泥料,將泥料裝入真空擠出機的料筒內(nèi),啟動真空擠出機的抽真空系統(tǒng),使料筒內(nèi)的真空度達到-0.05mpa,在此真空度下保持5min,調(diào)節(jié)壓力控制旋鈕,在擠出壓力為15mpa的條件下使泥料通過孔形狀為圓孔、孔密度為50孔/cm2的不銹鋼蜂窩模具,得到 尺寸為φ200mm×100mm的圓柱形蜂窩狀型料坯體;(3)將蜂窩狀型料坯體置于相對無風(fēng)的環(huán)境中自然干燥48h,水分含量已低于15wt%,然后置于烘箱中在110℃鼓風(fēng)干燥24h,水分含量已低于3wt%。將干燥后的蜂窩狀型料坯體置于煅燒爐中,在氮氣保護下按照5℃/min的升溫速率升溫至240℃,然后改通空氣,空氣流量為200ml/min,在空氣中氧化6h后改通氮氣,氮氣流量為120ml/min,以6℃/min的升溫速率升溫至650℃,炭化反應(yīng)1h,繼續(xù)升溫至900℃,改通co2活化反應(yīng)2h,co2流量為500ml/min,再在氮氣保護下隨爐冷卻至室溫,得到炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體;將炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體置于室溫下的濃硝酸溶液中于400w的超聲波振蕩器中處理1h,然后取出所述載體,用水洗直至洗出液呈中性,置于烘箱中120℃鼓風(fēng)干燥24h;將干燥后的載體在ce(no3)3、fe(no3)3、cu(no3)2與mn(no3)2溶液的混合溶液中浸泡,該混合溶液中,ce(no3)3濃度為3wt%、fe(no3)3濃度為5wt%、cu(no3)2濃度為4wt%、mn(no3)2的濃度為10wt%,浸泡過程中間歇取樣進行icp分析混合液中錳離子、鐵離子、銅離子和鈰離子的濃度,計算錳、鐵、銅和鈰的負載量,直到催化劑中錳、鐵、銅和鈰的總含量為22wt%時,將其取出并置于烘箱中在120℃鼓風(fēng)干燥24h,然后在氮氣保護下升溫至600℃并在該溫度煅燒3h,即得低溫脫硝催化劑。測試表明,本實施例制備的低溫脫硝催化劑的比表面積為900m2/g,平均孔徑為6.58nm,正壓強度為3.86mpa。實施例2(1)將太西無煙煤、太原府谷煤、桂林褐煤分別粉碎成粒徑不超過85μm的粉料,然后取粉碎后的太西無煙煤2kg、太原府谷煤3kg、桂林褐煤4kg,混合均勻,得到混合煤粉,再計量煤焦油4kg、聚乙烯醇5kg、水6kg、蓖麻油6kg;(2)將步驟(1)計量的混合煤粉、煤焦油、聚乙烯醇、蓖麻油和水混合后加入真空捏合機中,在室溫正轉(zhuǎn)捏合4h,然后陳化4h,得到泥料,將泥料裝入真空擠出機的料筒內(nèi),啟動真空擠出機的抽真空系統(tǒng),使料筒內(nèi)的真空度達到0.07mpa,在此真空度下保持5min,調(diào)節(jié)壓力控制旋鈕,在擠出壓力為15mpa的條件下使泥料通過孔形狀為圓孔、孔密度為50孔/cm2的不銹鋼蜂窩模具,得到尺寸為φ200mm×100mm的圓柱形蜂窩狀型料坯體;(3)將蜂窩狀型料坯體置于相對無風(fēng)的環(huán)境中自然干燥48h,水分含量已低于15wt%,然后置于烘箱中在125℃鼓風(fēng)干燥24h,水分含量已低于3wt%。將干燥后的蜂窩狀型料坯體置于煅燒爐中,在氮氣保護下按照5℃/min的升溫速率升溫至250℃,然后改通空氣,空氣流量為200ml/min,在空氣中氧化6h后改通氮氣,氮氣流量為120ml/min,以6℃/min的升溫速率升溫至700℃,炭化反應(yīng)1h,繼續(xù)升溫至950℃,改通co2活化反應(yīng)2h,co2流量為500ml/min,再在氮氣保護下隨爐冷卻至室溫,得到炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體;將炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體置于室溫下的濃硝酸溶液中于400w的超聲波振蕩器中處理1h,然后取出所述載體,用水洗直至洗出液呈中性,置于烘箱中135℃鼓風(fēng)干燥24h;將干燥后的載體在ce(no3)3、fe(no3)3、cu(no3)2與mn(no3)2溶液的混合溶液中浸泡,該混合溶液中,ce(no3)3濃度為6wt%、fe(no3)3濃度為8wt%、cu(no3)2濃度為9wt%、mn(no3)2的濃度為15wt%,浸泡過程中間歇取樣進行icp分析混合液中錳離子、鐵離子、銅離子和鈰離子的濃度,計算錳、鐵、銅和鈰的負載量,直到催化劑中錳、鐵、銅和鈰的總含量為30wt%時,將其取出并置于烘箱中在135℃鼓風(fēng)干燥24h,然后在氮氣保護下升溫至700℃并在該溫度煅燒3h,即得低溫脫硝催化劑。測試表明,本實施例制備的低溫脫硝催化劑的比表面積為1200m2/g,平均 孔徑為7.46nm,正壓強度為3.79mpa。實施例3(1)將太西無煙煤、太原府谷煤、桂林褐煤分別粉碎成粒徑不超過82μm的粉料,然后取粉碎后的太西無煙煤2kg、太原府谷煤3kg、桂林褐煤4kg,混合均勻,得到混合煤粉,再計量煤焦油3kg、聚乙烯醇4kg、水5kg、蓖麻油5kg;(2)將步驟(1)計量的混合煤粉、煤焦油、聚乙烯醇、蓖麻油和水混合后加入真空捏合機中,在室溫正轉(zhuǎn)捏合4h,然后陳化4h,得到泥料,將泥料裝入真空擠出機的料筒內(nèi),啟動真空擠出機的抽真空系統(tǒng),使料筒內(nèi)的真空度達到-0.06mpa,在此真空度下保持5min,調(diào)節(jié)壓力控制旋鈕,在擠出壓力為15mpa的條件下使泥料通過孔形狀為圓孔、孔密度為50孔/cm2的不銹鋼蜂窩模具,得到尺寸為φ200mm×100mm的圓柱形蜂窩狀型料坯體;(3)將蜂窩狀型料坯體置于相對無風(fēng)的環(huán)境中自然干燥48h,水分含量已低于15wt%,然后置于烘箱中在120℃鼓風(fēng)干燥24h,水分含量已低于3wt%。將干燥后的蜂窩狀型料坯體置于煅燒爐中,在氮氣保護下按照5℃/min的升溫速率升溫至245℃,然后改通空氣,空氣流量為200ml/min,在空氣中氧化6h后改通氮氣,氮氣流量為120ml/min,以6℃/min的升溫速率升溫至680℃,炭化反應(yīng)1h,繼續(xù)升溫至930℃,改通co2活化反應(yīng)2h,co2流量為500ml/min,再在氮氣保護下隨爐冷卻至室溫,得到炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體;將炭基蜂窩結(jié)構(gòu)載體置于室溫下的濃硝酸溶液中于400w的超聲波振蕩器中處理1h,然后取出所述載體,用水洗直至洗出液呈中性,置于烘箱中130℃鼓風(fēng)干燥24h;將干燥后的載體在ce(no3)3、fe(no3)3、cu(no3)2與mn(no3)2溶液的混合溶液中浸泡,該混合溶液中,ce(no3)3濃度為4wt%、fe(no3)3濃度為7wt%、cu(no3)2濃度為6wt%、mn(no3)2的濃度為13wt%,浸泡過程中間歇取樣進 行icp分析混合液中錳離子、鐵離子、銅離子和鈰離子的濃度,計算錳、鐵、銅和鈰的負載量,直到催化劑中錳、鐵、銅和鈰的總含量為26wt%時,將其取出并置于烘箱中在128℃鼓風(fēng)干燥24h,然后在氮氣保護下升溫至650℃并在該溫度煅燒3h,即得低溫脫硝催化劑。測試表明,本實施例制備的低溫脫硝催化劑的比表面積為1000m2/g,平均孔徑為6.09nm,正壓強度為3.50mpa?;钚詸z測如表1所示。反應(yīng)條件:含塵量15mg/nm3,風(fēng)量5000nm3/h,no含量600ppm,nh3含量425ppm,so2:含量800ppm,h2o含量15%,o2含量16%,n2為平衡氣。表1煙氣scr脫硝催化劑的活性檢測結(jié)果催化劑100℃脫硝效率(%)120℃脫硝效率(%)150℃脫硝效率(%)實施例180.881.984.1實施例281.781.683.2實施例381.482.883.5由上表可知,在反應(yīng)溫度100~150℃的條件下,根據(jù)本發(fā)明方法制備的scr脫硝催化劑具有良好的脫硝效率。當(dāng)前第1頁12