本實用新型屬于篩分設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種金屬粉末自動化篩分裝置。
背景技術(shù):
金屬粉末產(chǎn)品制備過程中,篩分是必不可少的一道工序。現(xiàn)有金屬粉末篩分過程主要存在以下問題:(1)向篩分裝置內(nèi)加粉末料時,為人工加料,勞動強度較大,且不易控制加入量,若加入的物料較多,篩網(wǎng)的表面張力將急劇增大,篩網(wǎng)空隙度也存在增大傾向,這導(dǎo)致篩分質(zhì)量受到影響,產(chǎn)品質(zhì)量無法有效保證。加料量過大時,篩網(wǎng)也容易破損,產(chǎn)品返篩率也較高,增加了篩分成本。(2)為了提高產(chǎn)品的成品率,工人會盡可能延長篩分時間,使物料盡可能轉(zhuǎn)化為篩下物,導(dǎo)致產(chǎn)品形貌不均,影響后續(xù)產(chǎn)品的加工性能。(3)整個篩分物料流轉(zhuǎn)過程中,暴漏環(huán)節(jié)太多,存在產(chǎn)品飛揚損失和易被污染的隱患。使成品率和回收率都受影響。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的是提供一種金屬粉末自動化篩分裝置,解決了現(xiàn)有篩分裝置篩分效率和篩分質(zhì)量欠佳的問題。
本實用新型所采用的技術(shù)方案是,一種金屬粉末自動化篩分裝置,其特征在于,包括篩分機,篩分機上端入口處連接原料倉,下端出口處連接物料倉;原料倉和篩分機之間的下料通道上安裝有關(guān)風(fēng)機,原料倉上安裝有振動器,原料倉、物料倉和振動篩之間的下料通道均采用軟連接管。
本實用新型的特點還在于:
進一步,關(guān)風(fēng)機連接有變頻器,變頻器連接有時間繼電器。
進一步,關(guān)風(fēng)機型號為BZGF型,所述變頻器型號為Lsis5-1.5KW,所述時間繼電器型號為JSS48s-s。
進一步,篩分機三次元振動篩分機或旋振篩。
進一步,篩分機高度不低于3m。
本實用新型的有益效果是,本實用新型的自動化篩分裝置大大降低了篩分工的勞動強度,且由于篩分時間和篩分速度得到科學(xué)控制,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,延長了篩分機篩網(wǎng)的使用時間,降低了物料周轉(zhuǎn)次數(shù),減少了物料的拋灑和飛揚,改善了篩分工工作環(huán)境。
附圖說明
圖1是本實用新型自動化篩分裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中,1.篩分機,2.原料倉,3.物料倉,4.下料通道,5.關(guān)風(fēng)機,6.振動器,7.支架平臺。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖和具體實施方式對本實用新型作進一步的詳細說明,但本實用新型并不限于這些實施方式。
采用本實用新型的金屬粉末自動化篩分裝置篩分鉬粉,該裝置如圖1所示,包括一個篩網(wǎng)孔徑為280目的三次元振動篩分機1,篩分機1上端入口處連接原料倉2,下端出口處連接物料倉3。篩分機1高度不低于3m。原料倉2和篩分機1之間的下料通道4上還安裝有BZGF型關(guān)風(fēng)機5,其規(guī)格為YXJT144,0.75KW。關(guān)風(fēng)機5可均勻?qū)⒃蟼}的物料加入篩分機中,通過控制下料頻次和下料時間來保證振動篩均勻喂料,盡可能減少篩分過程篩網(wǎng)表面張力及篩網(wǎng)孔徑變形對物料的影響。關(guān)風(fēng)機5連接有型號為Lsis5-1.5KW的變頻器,關(guān)風(fēng)機的運轉(zhuǎn)速度受變頻器控制,即通過變頻器來控制加料速度,從而保證加料電機運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。此外,變頻器連接有型號為JSS48s-s時間繼電器,通過時間繼電器實現(xiàn)變頻器的間歇式工作,保證了篩分機內(nèi)物料的均勻性。
原料倉上安裝有振動器6,下料的同時開啟振動器,可消除原料倉內(nèi)物料掛壁現(xiàn)象。振動器一般分為氣動和電動兩種,考慮到振動電機控制方式簡單,安裝方便,振動效果也較好,本實施例選擇電動振動電機作為振動器。振動器保證物料下料的連續(xù)性,同時解決了鉬粉因為流動性差而引發(fā)的下料困難問題。原料倉2、物料倉3和篩分機1之間的下料通道4均采用軟連接管,軟連接管用卡箍固定,實現(xiàn)物料流轉(zhuǎn)過程中設(shè)備的封閉性,從而降低了產(chǎn)品受污染的幾率,并減少了篩分機工作過程中,產(chǎn)品的飛揚損失,既增加了成品率,又增加了回收率。
為了保證所有設(shè)備的安全穩(wěn)固,上述設(shè)備均由支架平臺7支撐,同時該支架平臺還可方便工人檢查維修操作。
采用本實用新型的自動化篩分裝置大大降低了篩分工的勞動強度,且由于篩分時間和篩分速度得到科學(xué)控制,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。篩網(wǎng)的使用壽命由原來的10-15小時,提高到24小時以上。單張篩網(wǎng)篩分量由380kg增至500kg,返篩率由6%降至3%,成品率由99.1%增至99.3%,回收率由99.35%增至99.5%。同時,物料周轉(zhuǎn)次數(shù)減少,減少了物料的拋灑和飛揚,改善了篩分工工作環(huán)境。