本發(fā)明屬于功能性復(fù)合濾料技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及到制備一種二元脫硝抗硫催化劑復(fù)合濾料的制備方法。
背景技術(shù):
我國是一個缺油、少氣、富煤的國家,煤炭是我國的主要能源,煤炭原料的燃燒會產(chǎn)生大量的污染物,空氣污染物中87%的二氧化硫(SO2),71%的一氧化碳(CO),67%的氮氧化物(NOx)和60%的煙塵均來源于煤炭原料的燃燒。一大部分污染物是氮氧化合物,NOx已與SO2、CO齊名,成為造成空氣污染的主要污染源之一,主要包括一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)和一氧化二氮(N2O),其中NO占了90-95%,NO2占5-10%,而N2O僅有1%左右。空氣中的NOx對人類健康和生態(tài)環(huán)境均有嚴(yán)重的危害。NO是無色無味的氣體,其與血紅蛋白中的氧結(jié)合能力很強,會嚴(yán)重影響血液的輸氧能力并刺激人的眼睛、呼吸器官等,嚴(yán)重時會誘發(fā)細胞癌變。另外,NO還容易在空氣中自發(fā)的被氧化成NO2,從而造成更嚴(yán)重后果。
另一部分污染物是硫化物,最終燃煤煙氣中硫元素以SO2形態(tài)存在。SO2是一種無色具有強烈刺激性氣味的氣體,易溶解于人體的血液和其他黏性液。大氣中的SO2會導(dǎo)致呼吸道炎癥、支氣管炎、肺氣腫、眼結(jié)膜炎癥等。同時還會使青少年的免疫力降低,抗病能力變?nèi)酢?SO2在氧化劑、光的作用下,能生成硫酸鹽氣溶膠,硫酸鹽氣溶膠能使人致病,增加病人死亡率。根據(jù)經(jīng)濟合作發(fā)展組織(OECD)的研究 ,當(dāng)硫酸鹽年濃度在10μg/m3 左右時,每減少10%的濃度能使死亡率降低0.5%; SO2還能與大氣中的飄塵黏附,當(dāng)人體呼吸時吸入帶有SO2的飄塵,會使SO2的毒性增強。研究表明,在高濃度的SO2的影響下,植物產(chǎn)生急性危害,葉片表面產(chǎn)生壞死斑,或直接使植物葉片枯萎脫落;在低濃度SO2的影響下,植物的生長機能受到影響,造成產(chǎn)量下降,品質(zhì)變壞。
目前用來處理吸收電廠燃煤鍋爐和垃圾焚燒所產(chǎn)生的廢氣主要選用濾料,其中聚苯硫醚(PPS)濾料是目前電廠燃煤鍋爐和垃圾焚燒濾袋上的首選材料,因其具有耐高溫、抗水解、高阻燃、耐酸堿的優(yōu)異性能。然而,商用催化劑的溫度窗口在300-400℃的高溫區(qū)域,遠高于聚苯硫醚濾料的使用溫度(170℃左右);另外,聚苯硫醚惰性的分子結(jié)構(gòu)也使其表面很難固定住催化劑顆粒。因此,研究和開發(fā)低溫高效的二元脫硝抗硫催化劑及其與濾料的復(fù)合技術(shù)成為的研究重點。
已商業(yè)化的釩鈦體系催化劑起活溫度高(>300℃),難以在煙氣處理系統(tǒng)末端應(yīng)用,且安裝運行費用較高。因此,經(jīng)濟性高且適用于末端處理的低溫SCR技術(shù)成為研究人員關(guān)注的熱點。無載體Mn-MoOx催化劑在許多文獻中記錄的其在低溫中高效的脫硝效率,其脫硝能力在120℃時NOx可幾乎完全轉(zhuǎn)化為N2是脫硝處理的首選,但還沒有合適的技術(shù)將其成功的應(yīng)用于濾料上。因此本專利突破性的運用高溫高壓水熱法將其負載在濾料上。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是要制備將高效的脫硝抗硫二元催化劑與聚苯硫醚(PPS)相結(jié)合的方法,通過水熱法的方式,將催化劑一步負載到聚苯硫醚(PPS)表面,由于高溫高壓的水熱的方法,使Mn-MoOx催化劑在PPS表面負載均勻牢固,且具有較高的脫銷率和較好的抗硫效果。
本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:
一種二元脫硝抗硫催化劑復(fù)合濾料的制備方法:以經(jīng)過表面活性劑處理的聚苯硫醚為載體,KMnO4和MnSO4·H2O和(NH4)6Mo7O24·4H2O為催化劑前驅(qū)體,以去離子水為溶劑,通過高溫高壓水熱法制得復(fù)合型濾料。
具體步驟如下:
(1)稱0.0273g十二烷基硫酸鈉溶于50ml去離子水中,然后放入剪成小圓片的聚苯硫醚濾料,超聲處理1h,再取出烘干備用;
(2)將四水合鉬酸銨((NH4)6Mo7O24·4H2O)加入到盛有20ml去離子水的燒杯中,并放入攪拌子,室溫下攪拌5min,待四水合鉬酸銨充分溶解后,加入配置0.2M的KMnO4溶液20~80ml,并在室溫中攪拌10min。
(3)10min后待溶液攪拌均勻,配置0.006~0.024mol的MnSO4·H2O溶液30ml并在超聲環(huán)境下溶解,之后加入之前混合均勻的溶液,同時加入之前處理過的PPS濾料,再在室溫下攪拌15min。
(4)將混合均勻的溶液倒入聚四氟乙烯內(nèi)膽中,在放入高壓釜中,置于180℃的真空干燥箱中反應(yīng)18h,之后取出高壓釜,冷卻到室溫打開反應(yīng)釜取出PPS濾料洗凈烘干待測。
進一步地,按質(zhì)量比計,聚苯硫醚:高錳酸鉀=1:1.5-2.5。
進一步地,溶液中的Mn:Mo的摩爾比例為1~3:1。
所述的濾料為聚苯硫醚針刺濾料,是以聚苯硫醚纖維為原料,經(jīng)開松、復(fù)合混料、梳理、鋪網(wǎng)、針刺、熱定型和燒毛壓光制備而成,平均孔徑40μm。
所述的復(fù)合濾料可同時作為除塵劑和脫硝劑應(yīng)用,催化劑的負載量大于5mg/cm2時都可獲得較好的脫硝性能。
本發(fā)明利用表面活性劑SDS預(yù)先處理聚苯硫醚PPS濾料,使其表面獲得較多的活性含氧官能團,例如羥基,羧基等。由于這些含氧官能團的存在使得原本惰性的聚苯硫醚表面得以活化,并可以通過靜電效應(yīng)吸收(NH4)6Mo7O24·4H2O和MnSO4·H2O中的Mo4+和Mn2+,為之后在PPS濾料表面生成催化劑提供基礎(chǔ)。
本發(fā)明的有益效果:
1、相比一元Mn基為主的脫銷濾料,由于脫硝的過程中,廢氣中SO2容易與高效脫硝催化劑MnOx反應(yīng)形成MnSO4,此時催化劑變性失活,導(dǎo)致了濾料的脫銷率大大下降,甚至幾乎失去脫硝性能,本法由于加了稀土元素Mo,并且Mo是目前主流的抗硫劑,具有很好的抗硫效果,因此使其具有比單組分催化劑更好的脫硝抗硫性能。
2、催化劑是通過高溫高壓水熱法負載在聚苯硫醚(PPS)上的,一是通過高溫反應(yīng)是催化劑在PPS表面生成,二是通過強壓使溶液中的其余催化劑負載在PPS上。高效利用,穩(wěn)定負載。
3、反應(yīng)合成方法和操作都很簡單,并且其反應(yīng)快速,反應(yīng)容器普遍使用簡單,并且合成物質(zhì)對環(huán)境沒有污染,合成后的濾料表面負載量均勻且牢固,脫銷率高。
4、合成過程中產(chǎn)生的催化劑可以回收使用,環(huán)保高效。
附圖說明
圖1催化劑活性測試中,自制管式SCR反應(yīng)器裝置圖。圖中,1為氣源;2為減壓閥;3為質(zhì)量流量計;4為混合器;5為空氣預(yù)熱器;6為催化床;7為濾料;8為煙氣分析儀。;圖2 為元素Mn:Mo摩爾比2:1時制備的樣品的掃描電鏡圖。
具體實施方式
以下是本發(fā)明的幾個具體實施例,進一步說明本發(fā)明,但是本發(fā)明不僅限于此。
下列實施例中的PPS針刺氈濾料按以下方法制備得到:以聚苯硫醚(PPS)纖維為原料,經(jīng)開松、復(fù)合混料、梳理、鋪網(wǎng)、針刺、熱定型和燒毛壓光制備得到針刺氈濾料,平均孔徑40μm。
實施例 1
首先稱0.0273g十二烷基硫酸鈉加入50ml去離子水中,然后放入剪成質(zhì)量為0:4213g的PPS濾料圓片,超聲處理1h,處理完取出烘干備用。再稱取20ml去離子水加入250ml的燒杯中。然后準(zhǔn)確稱量四水合鉬酸銨((NH4)6Mo7O24·4H2O)1.7651g,加入磁子攪拌5min,直至溶液混合均勻為止。配置濃度為0.2M的高錳酸鉀溶液20ml,將所配的溶液超聲或者搖晃至溶質(zhì)完全溶解,加入之前的燒杯中,一起混合攪拌4min。再配置0.006mol的一水合硫酸錳30ml,加入之前混合均勻的溶液中,此時溶液中的Mn:Mo的比例為1:1,將之前烘干的PPS濾料圓片加入其中,置于室溫下攪拌15min,混合均勻后溶液為棕褐色。
待混合均勻后,將溶液轉(zhuǎn)移到聚四氟乙烯內(nèi)膽中,密封好后封裝于高壓釜中,放置于180℃的真空干燥箱中反應(yīng)18h,反應(yīng)結(jié)束后置于室溫下冷卻,冷卻至室溫后打開高壓釜取出PPS濾料,并用去離子水和乙醇洗凈,置于105℃中干燥4h,待測試。高錳酸鉀的質(zhì)量計算如下:0.2×0.02×158=0.632g。
復(fù)合濾料的脫硝性能在自制管式SCR反應(yīng)器中進行評價。NO和NH3體積分?jǐn)?shù)均為0.05 %,O2體積分?jǐn)?shù)為5 %,其余為N2,氣體流速為700mL·min-1,溫度設(shè)置為140℃,用英國KM940煙氣分析儀測得脫硝率為69%;溫度設(shè)置為160℃,脫硝率為80%,溫度設(shè)置為180℃,脫硝率為99%。并在180℃間隔30min測試抗硫能力,最后脫銷率基本穩(wěn)定在44%。
實施例2
首先稱0.0273g十二烷基硫酸鈉加入50ml去離子水中,然后放入剪成質(zhì)量為0.6320g的PPS濾料圓片,超聲處理1h,處理完取出烘干備用。再稱取20ml去離子水加入250ml的燒杯中。然后準(zhǔn)確稱量四水合鉬酸銨((NH4)6Mo7O24·4H2O)1.7651g,加入磁子攪拌5min,直至溶液混合均勻為止。配置濃度為0.2M的高錳酸鉀溶液40ml,將所配的溶液超聲或者搖晃至溶質(zhì)完全溶解,加入之前的燒杯中,一起混合攪拌4min。再配置0.012mol的一水合硫酸錳30ml,加入之前混合均勻的溶液中,此時溶液中的Mn:Mo的比例為2:1,將之前烘干的PPS濾料圓片加入其中,置于室溫下攪拌15min,混合均勻后溶液為棕褐色。
待混合均勻后,將溶液轉(zhuǎn)移到聚四氟乙烯內(nèi)膽中,密封好后封裝于高壓釜中,放置于180℃的真空干燥箱中反應(yīng)18h,反應(yīng)結(jié)束后置于室溫下冷卻,冷卻至室溫后打開高壓釜取出PPS濾料,并用去離子水和乙醇洗凈,置于105℃中干燥4h,待測試。高錳酸鉀的質(zhì)量計算如下:0.2×0.04×158=1.264g。
復(fù)合濾料的脫硝性能在自制管式SCR反應(yīng)器中進行評價。NO和NH3體積分?jǐn)?shù)均為0.05 %,O2體積分?jǐn)?shù)為5 %,其余為N2,氣體流速為700mL·min-1,溫度設(shè)置為140℃,用英國KM940煙氣分析儀測得脫硝率為77%;溫度設(shè)置為160℃,脫硝率為100%。并在180℃間隔30min測試抗硫能力,最后脫銷率基本穩(wěn)定在55%。
實施例3
首先稱0.0273g十二烷基硫酸鈉加入50ml去離子水中,然后放入剪成質(zhì)量為1.011g的PPS濾料圓片,超聲處理1h,處理完取出烘干備用。再稱取20ml去離子水加入250ml的燒杯中。然后準(zhǔn)確稱量四水合鉬酸銨((NH4)6Mo7O24·4H2O)1.7651g,加入磁子攪拌5min,直至溶液混合均勻為止。配置濃度為0.2M的高錳酸鉀溶液80ml,將所配的溶液超聲或者搖晃至溶質(zhì)完全溶解,加入之前的燒杯中,一起混合攪拌4min。再配置0.009mol的一水合硫酸錳30ml,加入之前混合均勻的溶液中,此時溶液中的Mn:Mo的比例為2.5:1,將之前烘干的PPS濾料圓片加入其中,置于室溫下攪拌15min,混合均勻后溶液為棕褐色。
待混合均勻后,將溶液轉(zhuǎn)移到聚四氟乙烯內(nèi)膽中,密封好后封裝于高壓釜中,放置于200℃的真空干燥箱中反應(yīng)18h,反應(yīng)結(jié)束后置于室溫下冷卻,冷卻至室溫后打開高壓釜取出PPS濾料,并用去離子水和乙醇洗凈,置于105℃中干燥4h,待測試。高錳酸鉀的質(zhì)量計算如下:0.2×0.08×158=2.528g。
復(fù)合濾料的脫硝性能在自制管式SCR反應(yīng)器中進行評價。NO和NH3體積分?jǐn)?shù)均為0.05 %,O2體積分?jǐn)?shù)為5 %,其余為N2,氣體流速為700mL·min-1,溫度設(shè)置為140℃,用英國KM940煙氣分析儀測得脫硝率為70%;溫度設(shè)置為160℃,脫硝率為81%;溫度設(shè)置為180℃,脫銷率為100%。并在180℃間隔30min測試抗硫能力,最后脫銷率基本穩(wěn)定在48%。
實施例4
首先稱0.0273g十二烷基硫酸鈉加入50ml去離子水中,然后放入剪成質(zhì)量為1.011g的PPS濾料圓片,超聲處理1h,處理完取出烘干備用。再稱取20ml去離子水加入250ml的燒杯中。然后準(zhǔn)確稱量四水合鉬酸銨((NH4)6Mo7O24·4H2O)1.7651g,加入磁子攪拌5min,直至溶液混合均勻為止。配置濃度為0.2M的高錳酸鉀溶液80ml,將所配的溶液超聲或者搖晃至溶質(zhì)完全溶解,加入之前的燒杯中,一起混合攪拌4min。再配置0.014mol的一水合硫酸錳30ml,加入之前混合均勻的溶液中,此時溶液中的Mn:Mo的比例為3:1,將之前烘干的PPS濾料圓片加入其中,置于室溫下攪拌15min,混合均勻后溶液為棕褐色。
待混合均勻后,將溶液轉(zhuǎn)移到聚四氟乙烯內(nèi)膽中,密封好后封裝于高壓釜中,放置于200℃的真空干燥箱中反應(yīng)18h,反應(yīng)結(jié)束后置于室溫下冷卻,冷卻至室溫后打開高壓釜取出PPS濾料,并用去離子水和乙醇洗凈,置于105℃中干燥4h,待測試。高錳酸鉀的質(zhì)量計算如下:0.2×0.08×158=2.528g。
復(fù)合濾料的脫硝性能在自制管式SCR反應(yīng)器中進行評價。NO和NH3體積分?jǐn)?shù)均為0.05 %,O2體積分?jǐn)?shù)為5 %,其余為N2,氣體流速為700mL·min-1,溫度設(shè)置為140℃,用英國KM940煙氣分析儀測得脫硝率為66%;溫度設(shè)置為160℃,脫硝率為77%;溫度設(shè)置為180℃,脫銷率為99%。并在180℃間隔30min測試抗硫能力,最后脫銷率基本穩(wěn)定在47%。
活性評價:催化劑在自制管式SCR反應(yīng)器中進行評價。反應(yīng)器為外部電加熱, 反應(yīng)管催化劑床層旁放置熱電偶測量溫度,實驗裝置流程如圖1所示。以鋼氣瓶模擬煙氣組成, 煙氣中包括NO、O2、N2、NH3為還原氣體,NO和NH3體積分?jǐn)?shù)均為0.04-0.06%,O2體積分?jǐn)?shù)為4-6%,其余為N2,氣體流速為700mL·min-1,溫度控制在120~200℃間,氣體流量、組成由質(zhì)量流量計調(diào)節(jié)和控制。氣體分析采用英國KM940煙氣分析儀,為了保證數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,每個工況至少穩(wěn)定30min。
表1各種因素對復(fù)合濾料脫硝率的影響(反應(yīng)溫度為180℃):
從表1數(shù)據(jù)可以看出,在140℃的時候,隨著兩個金屬元素的摩爾比的不斷增加,脫硝率隨著出現(xiàn)了先增加到一個最大值后減少的趨勢,在1:2出出現(xiàn)了最大值。并且到了180℃,基本都達到了100%的脫硝率。并且在180℃時顯示了最好的抗硫性能。