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一種防止干法除塵轉爐開吹泄爆的控制方法與流程

文檔序號:11428877閱讀:503來源:國知局
本發(fā)明屬于轉爐煉鋼領域,尤其涉及一種防止干法除塵轉爐開吹泄爆的控制方法。
背景技術
:轉爐干法除塵在正常冶煉中非常容易產生泄爆,干法除塵泄爆問題一直是影響轉爐穩(wěn)定順行和制約干法除塵推廣的主要原因。轉爐泄爆主要有開吹泄爆、吹煉過程泄爆以及點吹泄爆,轉爐開吹泄爆發(fā)生幾率最高、控制最難、對操作要求最高。目前各大鋼廠均采用手動控制方式,對開吹時機、開吹氧壓及開吹槍位均采用人工經驗控制,此種方法,操作控制不穩(wěn)定,開吹時機把握不好、開吹氧氣壓力過大或者提升過快極易發(fā)生泄爆,嚴重影響轉爐安全穩(wěn)定順行,泄爆嚴重時會對轉爐設備造成嚴重損壞,甚至發(fā)生人身傷害事故。所以,有必要采取一種新的控制方法,選取更定、更合理的開吹槍位、開吹氧氣壓力、打火時機,最大限度的降低轉爐開吹泄爆,穩(wěn)定轉爐操作。技術實現(xiàn)要素:本發(fā)明的目的在于,提高一種防止干法除塵轉爐開吹泄爆的控制方法,該方法可以滿足干法除塵轉爐開吹打火的要求,解決開吹泄爆問題,穩(wěn)定轉爐操作。為了達到上述目的,本發(fā)明采用了如下的技術方案:一種防止干法除塵轉爐開吹泄爆的控制方法,所述控制方法包括以下步驟:1)做好留渣量及爐渣狀態(tài)的確認:通過對爐渣進行過磅稱重,確定留渣量標準為:拉碳時倒渣搖爐至82-85度,濺渣結束后搖爐倒渣至140-145度時,爐內渣量控制在6-8噸;濺渣結束后搖爐角度每增加0-10°,則爐內渣量減少0-2噸;倒爐過程中,對爐渣狀態(tài)進行確認,確保爐渣狀態(tài)為爐渣濺干,呈顆粒狀,爐渣達不到要求嚴禁留渣;2)裝入順序及廢鋼狀態(tài)控制:采用先加廢鋼后兌鐵水模式組織生產,兌鐵完畢向后搖爐,搖爐角度為35-40°,避免廢鋼過于集中,影響開吹打火;如需先兌鐵水后加廢鋼,則需前后搖爐兩次,搖爐角度35-40°;向爐內吹氮氣不小于30秒鐘,吹掃鐵水表面爐渣及廢鋼,同時置換出爐內部分氧氣,減少開吹時帶入煙道的氧氣量;3)控制開吹:對開吹槍位、開吹氧氣壓力、以及氧氣壓力隨時間提升速度,并形成控制模型,具體模型如下:開吹氧壓0.3mpa,開吹后緩慢提高,20秒鐘提高到0.4mpa,40秒時提高到0.45,60秒提高到0.6mpa,80秒時提高到0.75mpa,90秒提高到正常吹煉氧壓;開吹槍位1.6米,開吹后緩慢提高,20秒后提高到1.7米,40秒后提高到1.8米;4)開吹打火效果確認:根據(jù)監(jiān)控鏡頭、ec出口溫度及爐氣中氧含量共同確定打火效果,打火效果判定標準為:ec出口溫度達到400℃以上,爐氣中氧含量迅速下降至10%以下。步驟4)打火不良異常情況處理:第一次打不著火,吹煉50秒,仍未改善,及時提槍,進行搖爐倒渣操作,倒渣完畢后,吹掃氮氣30秒,再次開吹;第二次仍打不著火,采取兌入2-3噸鐵水后開吹;第三次仍打不著火,則需把鐵水倒出重新兌鐵吹煉。進一步地,對開吹打火進行確認后,確保打火正常,吹煉至100秒,開始加入造渣料,采取緩慢勻速方式加入。在所述步驟4)中,開氧位固定在3.5米,開吹槍位固定在1.6米,過程氧壓、槍位隨時間控制標準如下:時間(秒)020404550556065708090氧壓(mpa)0.30.40.450.470.50.550.60.650.70.750.82槍位(米)1.61.71.81.81.81.81.81.81.81.81.8通過本發(fā)明提供的控制方法,可以滿足干法除塵轉爐開吹打火的要求,解決開吹泄爆問題,穩(wěn)定轉爐操作。采用本發(fā)明的控制方式進行吹煉,打火效果得到有效改善,開吹泄爆得到有效控制,正常生產使用過程中,開吹泄爆次數(shù)明顯降低,未出現(xiàn)嚴重泄爆現(xiàn)象。具體實施方式以下,詳細對本發(fā)明中干法除塵轉爐開吹打火的控制方法進行說明。一種防止干法除塵轉爐開吹泄爆的控制方法,所述控制方法包括以下步驟:1)做好留渣量及爐渣狀態(tài)的確認:通過對爐渣進行過磅稱重,確定留渣量標準為:拉碳時倒渣搖爐至82-85度,濺渣結束后搖爐倒渣至140-145度時,爐內渣量控制在6-8噸;濺渣結束后搖爐角度每增加0-10°,則爐內渣量減少0-2噸;倒爐過程中,對爐渣狀態(tài)進行確認,確保爐渣狀態(tài)為爐渣濺干,呈顆粒狀,爐渣達不到要求嚴禁留渣;2)裝入順序及廢鋼狀態(tài)控制:采用先加廢鋼后兌鐵水模式組織生產,兌鐵完畢向后搖爐,搖爐角度為35-40°,避免廢鋼過于集中,影響開吹打火;如需先兌鐵水后加廢鋼,則需前后搖爐兩次,搖爐角度35-40°;向爐內吹氮氣不小于30秒鐘,吹掃鐵水表面爐渣及廢鋼,同時置換出爐內部分氧氣,減少開吹時帶入煙道的氧氣量;3)控制開吹:對開吹槍位、開吹氧氣壓力、以及氧氣壓力隨時間提升速度,并形成控制模型,具體模型如下:開吹氧壓0.3mpa,開吹后緩慢提高,20秒鐘提高到0.4mpa,40秒時提高到0.45,60秒提高到0.6mpa,80秒時提高到0.75mpa,90秒提高到正常吹煉氧壓;開吹槍位1.6米,開吹后緩慢提高,20秒后提高到1.7米,40秒后提高到1.8米;4)開吹打火效果確認:根據(jù)監(jiān)控鏡頭、ec出口溫度及爐氣中氧含量共同確定打火效果,打火效果判定標準為:ec出口溫度達到400℃以上,爐氣中氧含量迅速下降至10%以下;5)打火不良異常情況處理:第一次打不著火,吹煉50秒,仍未改善,及時提槍,進行搖爐倒渣操作,倒渣完畢后,吹掃氮氣30秒,再次開吹;第二次仍打不著火,采取兌入2-3噸鐵水后開吹;第三次仍打不著火,則需把鐵水倒出重新兌鐵吹煉;6)對開吹打火進行確認后,確保打火正常,吹煉至100秒,開始加入造渣料,采取緩慢勻速方式加入。本申請通過對干法除塵轉爐開吹曲線不斷改進和創(chuàng)新,充分考慮到各種因素對開吹打火效果的影響,以達到最佳控制效果。按照以上控制方法,采用自動控制方式進行吹煉,打火效果得到有效改善,開吹泄爆得到有效控制,正常生產使用過程中,開吹泄爆次數(shù)明顯降低,未出現(xiàn)嚴重泄爆現(xiàn)象。本說明書中若有未作詳細記載的內容,均為本領域的現(xiàn)有技術,此處不再贅述。最后所應說明的是,以上實施例僅用以說明本發(fā)明的技術方案而非限制。盡管參照實施例對本發(fā)明進行了詳細說明,本領域的普通技術人員應該理解,對本發(fā)明的技術方案進行修改或者等同替換,都不脫離本發(fā)明技術方案的精神和范圍,其均應涵蓋在本發(fā)明的權利要求范圍當中。當前第1頁12
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