本發(fā)明涉及一種在煉鋼生產(chǎn)中對除塵灰進行高效再利用的方法,屬于轉(zhuǎn)爐煉鋼方法技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
轉(zhuǎn)爐除塵灰屬于煉鋼生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢料,含F(xiàn)eO、CaO、Fe2O3、SiO2、等成分,尤其是半鋼煉鋼的除塵灰,含鐵、氧化鈣高,噸鋼產(chǎn)生30kg左右,是二次含鐵資源,F(xiàn)eO-CaO基對煉鋼具有較高的利用價值。除塵灰因其溫度高、顆粒小特點,它的綜合利用比較困難,尤其是轉(zhuǎn)爐細灰的利用尤其困難。目前,各大鋼廠對除塵灰的回收再利用的方式很多,多數(shù)是將除塵灰返回燒結(jié)進行配料,但返回燒結(jié)存在流程長、有益元素收得率低的缺點;也有部分企業(yè)以除塵灰為主料,根據(jù)用途按不同的比例添加一定的物料進行加工后再利用,解決了流程長及收得率低的缺點,但存在加工成本高,不利用低成本生產(chǎn);還有部分除塵灰直接在爐外脫磷過程來代替鐵精粉應(yīng)用,此種回收方式成本低,但回收量與產(chǎn)生量匹配難度大,易造成除塵灰積壓,不利于生產(chǎn)銜接;還有部分除塵灰直接隨廢鋼加入,流程短、成本低,但造成轉(zhuǎn)爐開吹打火困難,且吹煉前期部分除塵灰被風機吸走,使前期煙塵中含塵量增加,給電場除塵帶來一定的壓力。目前這些回收利用方式均存在不同程度的成本壓力、回收效率問題、煉鋼生產(chǎn)問題等,一直是困擾鋼鐵企業(yè)的難題,亟待加以解決。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種高效利用轉(zhuǎn)爐除塵灰的方法,這種方法的流程短、金屬收得率高、成本低,不但可以降低成本、提高除塵灰收得率,還能有效地減輕生產(chǎn)壓力,保持清潔生產(chǎn)。
解決上述技術(shù)問題的技術(shù)方案是:
一種高效利用轉(zhuǎn)爐除塵灰的方法,它采用以下步驟進行:
a.控制半鋼溫度大于1250℃,上限符合提釩上限溫度要求1420℃;
b.根據(jù)半鋼溫度除塵灰用量4-10kg/t;
c.開始出半鋼,出鋼至1/5時,全部打開二次除塵閥門,隨鋼流開始加入除塵灰;
d.除塵灰加完后,前后走包,增加鋼水在包內(nèi)的蠕動,促進除塵灰熔化形成泡沫渣;
e.出鋼至4/5時,除塵閥門恢復正常;
f.出鋼結(jié)束后,準備給煉鋼轉(zhuǎn)爐兌鐵;
g.煉鋼轉(zhuǎn)爐兌鐵結(jié)束后,下槍吹煉,加入底灰4-8kg/t,不需要添加其他化渣物料;
h.爐渣熔化后,操作恢復正常。
上述高效利用轉(zhuǎn)爐除塵灰的方法,所述步驟c中加入除塵灰可分1-2次加入,每次加入量不超過5kg/t,第一次加入除塵灰后,前后走包,待熔化后,第二次加入剩余除塵灰,再進行前后走包。
本發(fā)明的有益效果是:
1.本發(fā)明的方法應(yīng)用后,除塵灰能夠全部回收,鐵元素轉(zhuǎn)化率可達90%以上,還充分利用除塵灰中的FeO、CaO、SiO2等多組元渣系,在半鋼包內(nèi)熔化后隨鋼流沖擊及走包動能,能夠脫去部分磷,降低了轉(zhuǎn)爐入爐磷含量。此渣系屬于FeO-CaO基爐渣,有一定溫度、堿度、多組元,有利于促進轉(zhuǎn)爐半鋼煉鋼快速成渣,化渣時間降低30秒以上,改善半鋼煉鋼無化渣物料時,轉(zhuǎn)爐化渣難題。
2.本發(fā)明的方法整個應(yīng)用過程中,解決了除塵灰隨廢鋼加入時的轉(zhuǎn)爐不著火現(xiàn)象,避免了加入除塵灰時的電場泄爆,使轉(zhuǎn)爐吹煉前期煙氣含塵濃度降低10mg/Nm3以上,且有效降低了電場負荷。
3.本發(fā)明的方法應(yīng)用后,除塵灰從卸灰到利用不出廠,流程大大縮短,且節(jié)省了運輸費用。
本發(fā)明是轉(zhuǎn)爐煉鋼中的首創(chuàng),使全部除塵灰得到了有效利用,解決了長期沒有得到徹底解決的除塵灰能夠有效利用的問題,本方法具有流程短、金屬收得率高、成本低的優(yōu)點,不但可以降低成本、提高除塵灰收得率,還能有效地減輕生產(chǎn)壓力,保持清潔生產(chǎn),是一種新的除塵灰的高效利用方式,有極好的推廣使用價值。
具體實施方式
本發(fā)明是對除塵灰的全元素綜合利用。主要是利用半鋼除塵灰顆粒小的特點,在提釩工序出半鋼過程中從溜槽加入,在鋼流的沖擊作用下迅速在半鋼包內(nèi)熔化,形成具有一定堿度的爐渣,覆蓋在半鋼包液面,起到與空氣隔離的作用,避免半鋼包運行過程中半鋼內(nèi)碳與空氣接觸反應(yīng)形成煙塵排放到空氣中,抑制顆粒物的外排。
在本發(fā)明的全元素綜合利用中,含鐵、鈣、硅等組元熔化后形成的熔渣,能夠脫去部分磷,高堿度、多組元、較高的爐渣溫度等特點正是促進半鋼煉鋼爐渣熔化的條件,解決了半鋼無化渣物料的情況下,半鋼化渣難題,達到了半鋼煉鋼快速化渣的目的,提高了除塵灰元素的綜合利用,且使吹煉前期煙氣中煙塵量濃度得到有效控制,降低了電場負荷。
本發(fā)明的高效利用轉(zhuǎn)爐除塵灰的方法采用以下步驟進行:
a.控制半鋼溫度大于1250℃,上限符合提釩上限溫度要求1420℃。
b.根據(jù)半鋼溫度除塵灰用量4-10kg/t。
c.開始出半鋼,出鋼至1/5時,全部打開二次除塵閥門,隨鋼流開始加入除塵灰,除塵灰可分1-2次加入,每次加入量不超過5kg/t。
d.除塵灰加完后,前后走包,增加鋼水在包內(nèi)的蠕動,促進除塵灰熔化形成泡沫渣。
e.出鋼至4/5時,除塵閥門恢復正常。
f.出鋼結(jié)束后,準備給煉鋼轉(zhuǎn)爐兌鐵。
g.煉鋼轉(zhuǎn)爐兌鐵結(jié)束后,下槍吹煉,加入底灰4-8kg/t,不需要添加其他化渣物料。
h.爐渣熔化后,操作恢復正常。
本發(fā)明的方法應(yīng)用廣泛,可與石灰面、氧化鐵皮、渣鐵面等顆粒小可回收再利用的物料一起使用,效果更明顯。
本發(fā)明可以推廣至在魚雷罐出鐵水過程應(yīng)用。
本發(fā)明的具體實施例如下:
實施例1:
冶煉爐次1:該爐次半鋼溫度1280℃,半鋼磷含量0.136%。出鋼開始前振除塵灰4.3kg/t開始出鋼,出鋼至1/5時,全部打開除塵閥門,隨鋼流加入除塵灰,除塵灰加入后,前后走包2次,除塵灰全部熔化形成泡沫渣覆蓋半鋼包液面,出鋼至4/5時,除塵閥門恢復正常,半鋼包無明顯煙塵產(chǎn)生,取樣分析包內(nèi)磷含量降低0.006%。兌入煉鋼轉(zhuǎn)爐后,下槍吹煉,加入底灰8kg/t,化渣時間縮短32秒,煙塵中含塵濃度比隨廢鋼加入時降低10.3 mg/Nm3。
實施例2:
冶煉爐次2:該爐次半鋼溫度1382℃,半鋼磷含量0.164%。出鋼開始前振除塵灰6.9kg/t,開始出鋼,出鋼至1/5時,全部打開除塵閥門,隨鋼流加入除塵灰4.2kg/t,前后走包2次,待熔化后,加入剩余除塵灰,前后走包1次,除塵灰全部熔化形成泡沫渣覆蓋半鋼包液面,出鋼至4/5時,除塵閥門恢復正常,半鋼包無明顯煙塵產(chǎn)生,取樣分析包內(nèi)磷含量降低0.012%。兌入煉鋼轉(zhuǎn)爐后,下槍吹煉,加入底灰6kg/t,化渣時間縮短51秒,煙塵中含塵濃度比隨廢鋼加入時降低11.4 mg/Nm3。
實施例3:
冶煉爐次3:該爐次半鋼溫度1412℃,半鋼磷含量0.189%。出鋼開始前振除塵灰9.2kg/t,開始出鋼,出鋼至1/5時,全部打開除塵閥門,隨鋼流加入除塵灰5.1kg/t,前后走包2次,待熔化后,加入剩余除塵灰,前后走包1次,除塵灰全部熔化形成泡沫渣覆蓋半鋼包液面,出鋼至4/5時,除塵閥門恢復正常,半鋼包無明顯煙塵產(chǎn)生,取樣分析包內(nèi)磷含量降低0.021%。兌入煉鋼轉(zhuǎn)爐后,下槍吹煉,加入底灰4kg/t,化渣時間縮短56s,煙塵中含塵濃度比隨廢鋼加入時降低12.6 mg/Nm3。