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投藥氣浮-uasb-sbr法處理淀粉廢水的制作方法

文檔序號:4835521閱讀:568來源:國知局

專利名稱::投藥氣浮-uasb-sbr法處理淀粉廢水的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
:-本發(fā)明涉及的是工業(yè)生產(chǎn)廢水的開發(fā)與利用領(lǐng)域,具體涉及的是處理馬鈴薯生產(chǎn)淀粉過程中產(chǎn)生的廢水。技術(shù)背景-我國淀粉生產(chǎn)工藝比較落后,資源的利用率較低,淀粉生產(chǎn)過程中大量的植物蛋白未加利用而隨生產(chǎn)廢水排放,不僅影響了環(huán)境衛(wèi)生,而且造成了巨大的浪費,此外工業(yè)廢水不加處理也不能隨意排放,如果另外處理則又要增加費用增加成本。本發(fā)明的目的是提供投藥氣浮-UASB-SBR法處理淀粉廢水,它能夠有效的解決
背景技術(shù)
所存在的問題,使得馬鈴薯生產(chǎn)淀粉過程中產(chǎn)生的廢水得到利用,不僅改善環(huán)境,同時也獲得有用的物質(zhì),從而增加效益。
發(fā)明內(nèi)容為了解決
背景技術(shù)
所存在的問題本發(fā)明是通過以下技術(shù)方法予以實現(xiàn)步驟一生產(chǎn)廢水經(jīng)機械格柵截留大塊飄浮物后,進入調(diào)節(jié)池均勻調(diào)節(jié)水質(zhì)與水量,調(diào)節(jié)池設(shè)機械攪拌裝置,通過機械攪動使原水混合均質(zhì),懸浮物隨水流入氣浮池;步驟二加入無機高分子凝聚劑PAC中和絮粒上的電荷,使絮粒易于靠近凝聚成較大的絮粒,加入有機高分子絮凝劑PAM,先加無機凝聚劑中和電荷,然后再加有機絮凝劑生成絮團,回收淀粉廢水中的植物蛋白;步驟三氣浮池出水流入UASB厭氧反應(yīng)器,采用出水回流的方法用出水堿度調(diào)節(jié)pH值,將大部分的有機物分解為無機小分子物質(zhì)和甲烷,剩余污泥進入污泥濃縮池,出水流入預(yù)曝氣沉淀池;步驟四預(yù)曝沉淀池的出水自流進入SBR進行好氧生物處理;步驟五調(diào)節(jié)池、UASB、預(yù)曝沉淀池、SBR3等處理單元產(chǎn)生的污泥排入污泥濃縮池進行濃縮,污泥經(jīng)濃縮后進入污泥脫水間進行機械脫水,污泥濃縮池上清夜及機械壓濾液回流至調(diào)節(jié)池再繼續(xù)處理。本發(fā)明有效的解決
背景技術(shù)
所存在的問題,使得馬鈴薯生產(chǎn)淀粉過程中產(chǎn)生的廢水得到利用,不僅改善環(huán)境,同時也獲得有用的物質(zhì),從而增加效益。圖1是本發(fā)明技術(shù)方法的示意圖。具體實施例方式如圖1所示,本具體實施方式的技術(shù)方案如下步驟一生產(chǎn)廢水經(jīng)機械格柵截留大塊飄浮物后,進入調(diào)節(jié)池均勻調(diào)節(jié)水質(zhì)與水量,調(diào)節(jié)池設(shè)機械攪拌裝置,通過機械攪動使原水混合均質(zhì),懸浮物隨水流入氣浮池;歩驟二加入無機高分子凝聚劑PAC中和絮粒上的電荷,使絮粒易于靠近凝聚成較大的絮粒,加入有機高分子絮凝劑PAM,先加無機凝聚劑中和電荷,然后再加有機絮凝劑生成絮團,回收淀粉廢水中的植物蛋白;步驟三氣浮池出水流入UASB厭氧反應(yīng)器,采用出水回流的方法用出水堿度調(diào)節(jié)pH值,將大部分的有機物分解為無機小分子物質(zhì)和甲烷,剩余污泥進入污泥濃縮池,出水流入預(yù)曝氣沉淀池;步驟四預(yù)曝沉淀池的出水自流進入SBR進行好氧生物處理;步驟五調(diào)節(jié)池、UASB、預(yù)曝沉淀池、SBR等處理單元產(chǎn)生的污泥排入污泥濃縮池進行濃縮,污泥經(jīng)濃縮后進入污泥脫水間進行機械脫水,污泥濃縮池上清夜及機械壓濾液回流至調(diào)節(jié)池再繼續(xù)處理。各步驟的產(chǎn)生的作用是歩驟一中通過機械攪動使原水混合均質(zhì),阻止懸浮物沉淀;步驟二中由于淀粉廢水的pH值正好為蛋白質(zhì)的等電點,因此淀粉廢水中的蛋白具有自動凝聚的趨勢,但這種凝聚方式形成的絮粒很小,同時由于絮粒表面帶有相同電荷及水化層的影響,絮粒很不穩(wěn)定,無機凝聚劑主要是依靠中和粒子的電荷凝聚成絮粒,有機絮凝劑則主要依靠吸附架橋作用使絮粒凝聚成絮團,降低廢4水中C0Dcr以及SS含量;步驟三中由于淀粉廢水呈酸性,會使后續(xù)厭氧處理過程受到抑制,產(chǎn)甲垸菌不能承受低pH值的環(huán)境,UASB反應(yīng)器運行的最佳pH值為6.8-7.2,甲烷通過三向分離器收集凈化處理;步驟四中去除厭氧出水的懸浮物和H2S等有害氣體,增加水中的溶解氧;步驟五中在調(diào)節(jié)池、UASB、預(yù)曝沉淀池、SBR等處理單元產(chǎn)生的污泥排入污泥濃縮池進行濃縮,提高污泥含固率,使污泥含水率低于95%,產(chǎn)生的泥餅外運。所述的廢水主要來源淀粉廠生產(chǎn)過程中的工藝廢水(主要包括蛋白液、中間產(chǎn)品的洗滌水、各種設(shè)備的沖洗水等),廢水中有機物含量較高,C0Dcr含量為12000mg/L,B0D5/C0Dcr=0.53,可生化性較好。廢水處理工程的設(shè)計規(guī)模1000m7d,處理后水質(zhì)要求達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)—級排放標(biāo)準(zhǔn),進水水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn)見下表。<table>tableseeoriginaldocumentpage5</column></row><table>所述的調(diào)節(jié)池采用矩形對角線出水的均質(zhì)調(diào)節(jié)池。該調(diào)節(jié)池的特點是出水槽沿對角線方向設(shè)置,廢水由左右兩側(cè)進入池后,經(jīng)過不同的時間才流到出水槽,使出水槽的混合廢水是從不同時間內(nèi)流進來的,也就是說其濃度是不相同的,這樣就達到了自動調(diào)節(jié)均和的目的。由于淀粉廢水中含有大量的懸浮物質(zhì),考慮到要回收廢水中的大量植物蛋白,調(diào)節(jié)池設(shè)機械攪拌裝置,通過機械攪動阻止廢水中懸浮物質(zhì)的沉淀。調(diào)節(jié)池采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),容積250m3,池體尺寸為14.0mX6.0mX3.5m,停留時間6h。所述的氣浮池,由于廢水的固體懸浮物含量很高,且含有大量的蛋白,故設(shè)一氣浮池,分離提取蛋白質(zhì),提高經(jīng)濟效益,同時減輕后續(xù)處理構(gòu)筑物的壓力。此工藝選用壓力回流溶氣方式?;亓魅軞夥绞绞菍飧〕氐牟糠殖鏊?總水量的20%)回流加壓溶氣后與進水混合進入氣浮池?;亓魅軞鈿飧【哂腥軞夤奕莘e小,氣泡分散度高且比較均勻的優(yōu)點,但氣浮池容積較大。絮凝劑采用計量泵投加,PAC配制成濃度為5%—10%的水溶液,加入量為廢水量的1%_2%;PAM配制成0.05%—0.1%的水溶液,加人量為廢水量的2%—4%。氣浮池平均水深2m,凈容積24m3。選取TS-V型的溶氣釋放器和TR-4型的壓力溶氣罐,溶氣罐容積0.625m3,直徑0.4m,所需空氣量0.025m7min。所述的UASB反應(yīng)器采用半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),為了滿足池內(nèi)厭氧狀態(tài)并防止臭氣散逸,UASB池上部采用蓋板密封,出水管和出氣管分別設(shè)水封裝置。由于SBR的水回流,此時進入UASB的水量為1500m7d,反應(yīng)區(qū)容積為1615m3,采用3座UASB并聯(lián)運行,則單個UASB反應(yīng)區(qū)的容積為538.3m3,處理水量為62.5m7h。在常溫(20。C25°0運行,容積負荷為6.0kgC0D/(m3.d),沉淀區(qū)表面負荷0.649mV(m2.h),反應(yīng)區(qū)水力停留時間8.6h。所述的預(yù)曝氣沉淀池采用平流式沉淀池,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),池子有效容積3.6m3,尺寸為7.2mX0.5mX1.56m,每小時所需空氣量6.25m7h。所述的SBR反應(yīng)器考慮到進水的連續(xù)性,采用兩個SBR反應(yīng)器并聯(lián)運行,一個反應(yīng)池進水完成后,停止進水,在進行曝氣、沉淀、出水等工藝時,另一反應(yīng)池進水。池子為鋼混結(jié)構(gòu),反應(yīng)池容量1000m3,尺寸為20mX10mX5m,BOD-污泥負荷0.3kg/(kg.d),曝氣池內(nèi)MLSS濃度2000mg/l,一周期運行時間8h,其中進水4h,曝氣3h,沉淀0.5h,排水0.5h。曝氣階段每池供氧量9.685kg02/h,排出比為1/4。UASB啟動時,接種污泥取自城市污水廠的絮狀消化污泥,污泥體積25m3。經(jīng)篩網(wǎng)過濾后污泥投加UASB反應(yīng)器,注入淀粉廢水浸泡。在啟動開始階段采用間歇進水,同時由于甲烷菌活性在酸性條件下會受到抑制,UASB反應(yīng)器內(nèi)的最佳PH值為6.8-7.2,在啟動開始時應(yīng)投入石灰調(diào)節(jié)pH值在6.5-7.5范圍內(nèi),后逐步用出水回流調(diào)節(jié)PH值,控制出水回流比為1:0.5。待出水CODcr去除率達到80%時,再增加進水量和進水頻率,控制CODcr容積負荷由2.OkgCOD/(m3.d)逐漸提高到6kgC0D/(m3.d),每階段以CODcr去除率為指標(biāo),當(dāng)出水CODcr去除率10天內(nèi)穩(wěn)定在80%左右時,方可進入下一階段提高負荷。運行3個月后,反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度逐漸增大,產(chǎn)氣量穩(wěn)定,CODcr去除率穩(wěn)定在90%左右。SBR啟動時接種污泥與UASB接種污泥取自同一城市污水廠,污泥濃度為3000mg/l,考慮到廢水中含磷量較少,達不到活性污泥對微生物的需求,因此需連續(xù)投加磷肥。開始時悶曝至污泥呈現(xiàn)黃褐色后逐步加大水量,每曝氣10小時后靜置停留2小時,排出1/3的上清液再補充新鮮污水,經(jīng)過3個多月的調(diào)試后進入穩(wěn)定運行期。經(jīng)過近半年的調(diào)試運行,出水水質(zhì)較好,國家法定環(huán)境監(jiān)測單位對工程出水進行監(jiān)測,結(jié)果為CODcr80.7mg/L;BOD18.9mg/L;SS50.7mg/L;pH7.43;色度7倍。各處理單元出水檢測結(jié)果(平均值)見下表。7處理單元CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)氣浮池64603242.765.33UASB638312.0662.1預(yù)曝沉淀池613.7286.858.96SBR80.727.350.7本發(fā)明的有益效果如下1、絮凝氣浮法能有效的去除淀粉廢水中的懸浮物、降低廢水C0D。r,同時能獲得較高的蛋白飼料回收率。2、絮凝劑的投加比例以及投加量對C0Dcr的去除率有很大的影響,在工程運行實踐中如果能夠更精確確定絮凝劑的最優(yōu)投加比和投加量,不僅可以得到更好的出水水質(zhì),而且能夠減少運行費用,提高經(jīng)濟效益。3、UASB運行過程中,可以通過出水回流調(diào)節(jié)pH值在產(chǎn)甲垸菌的適宜范圍內(nèi),節(jié)省了投加石灰調(diào)節(jié)pH值的運行費用。4、厭氧菌對溫度比較敏感,在溫度較低時,活性降低甚至死亡,因此冬季運行時需對UASB反應(yīng)器進行加溫,可以利用反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣作為能源提供UASB所需的溫度,使資源得到充分利用。5、由于出水水質(zhì)較好,可對出水進行深度處理,處理水可回用于廠區(qū)綠化、澆灑道路以及廁所雜用水。8權(quán)利要求1、投藥氣浮-UASB-SBR法處理淀粉廢水,其特征在于通過以下技術(shù)方法予以實現(xiàn)步驟一生產(chǎn)廢水經(jīng)機械格柵截留大塊飄浮物后,進入調(diào)節(jié)池均勻調(diào)節(jié)水質(zhì)與水量,調(diào)節(jié)池設(shè)機械攪拌裝置,通過機械攪動使原水混合均質(zhì),懸浮物隨水流入氣浮池;步驟二加入無機高分子凝聚劑PAC中和絮粒上的電荷,使絮粒易于靠近凝聚成較大的絮粒,加入有機高分子絮凝劑PAM,先加無機凝聚劑中和電荷,然后再加有機絮凝劑生成絮團,回收淀粉廢水中的植物蛋白;步驟三氣浮池出水流入UASB厭氧反應(yīng)器,采用出水回流的方法用出水堿度調(diào)節(jié)pH值,將大部分的有機物分解為無機小分子物質(zhì)和甲烷,剩余污泥進入污泥濃縮池,出水流入預(yù)曝氣沉淀池;步驟四預(yù)曝沉淀池的出水自流進入SBR進行好氧生物處理;步驟五調(diào)節(jié)池、UASB、預(yù)曝沉淀池、SBR等處理單元產(chǎn)生的污泥排入污泥濃縮池進行濃縮,污泥經(jīng)濃縮后進入污泥脫水間進行機械脫水,污泥濃縮池上清夜及機械壓濾液回流至調(diào)節(jié)池再繼續(xù)處理。全文摘要投藥氣浮-UASB-SBR法處理淀粉廢水,它涉及的是工業(yè)生產(chǎn)廢水的開發(fā)與利用領(lǐng)域,具體涉及的是處理馬鈴薯生產(chǎn)淀粉過程中產(chǎn)生的廢水。生產(chǎn)廢水經(jīng)機械格柵截留大塊飄浮物后,進入調(diào)節(jié)池,懸浮物隨水流入氣浮池,氣浮池出水流入UASB厭氧反應(yīng)器,將大部分的有機物分解為無機小分子物質(zhì)和甲烷,剩余污泥進入污泥濃縮池,出水流入預(yù)曝氣沉淀池,預(yù)曝沉淀池的出水自流進入SBR進行好氧生物處理。使得馬鈴薯生產(chǎn)淀粉過程中產(chǎn)生的廢水得到利用,不僅改善環(huán)境,同時也獲得有用的物質(zhì),從而增加效益。文檔編號C02F9/14GK101486521SQ200810063868公開日2009年7月22日申請日期2008年1月18日優(yōu)先權(quán)日2008年1月18日發(fā)明者鄭永杰申請人:隋建青;王甫
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