本發(fā)明涉及采煤運輸機領域,具體屬于一種綜采工作面運輸機鏈輪。
背景技術:
現(xiàn)回采ⅱ468綜采工作面為大傾角俯采工作面,此系統(tǒng)回采初期,風巷平均傾角25.7°,落差101m,機巷平均傾角31.6°,落差186m,工作面平均俯采角度30°。ⅱ468綜采工作面現(xiàn)使用的sgz800/800型運輸機鏈輪組件中的鏈輪軸兩端各有一套雙列圓錐滾子軸承,采用稀油潤滑,潤滑油以注滿油箱為止,注油裝置位于煤壁側,由于極大的俯采角度導致鏈輪組件油箱無法注滿,鏈輪軸老塘側一端軸承無油,磨損量加大,損壞嚴重,無法進行正?;夭伞?/p>
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是提供一種綜采工作面運輸機鏈輪,徹底解決了運輸機鏈輪老塘側一端軸承無油的問題,避免了軸承磨損量加大,損壞嚴重。
本發(fā)明的技術方案如下:
一種綜采工作面運輸機鏈輪,包括有鏈輪軸、鏈輪,鏈輪與鏈輪軸兩側分別設有軸承,鏈輪軸內設有油箱,位于油箱的煤壁側設有注油孔、放氣孔,注油孔通過注油管連接有位于高位的油桶,放氣孔兩端分別連接有外排氣管、內排氣管,外排氣管另一端伸入到油箱外,內排氣管另一端伸入到油箱內老塘側一端的軸承處。
所述的內排氣管為4分鍍鋅管,注油管為1米長的軟管。
所述軸承為雙列圓錐滾子軸承,鏈輪軸一端設有花鍵。
與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明的技術效果如下:
1、由于注油裝置位于煤壁側,油箱內煤壁側標高低于老塘側,造成油位較低,無法將油箱注滿,導致老塘側一端軸承無油,現(xiàn)將注油孔上加裝注油管與油桶,人為提高油位,可保證潤滑油能注滿油箱;
2、由于潤滑油比重大于空氣,導致油箱內老塘側一端存有空氣,雖人為加高注油側油位,但仍無法注入潤滑油,現(xiàn)在原放氣孔位置焊接一根排氣管,通過鏈輪軸內部空間通達老塘側一端軸承處,當通過油桶加油時,利用“連通器原理”,將油箱內老塘側存有的空氣通過排氣管排出油箱。并且在原放氣孔位置加裝一根1米長軟管的注油管,可以防止油箱加滿油時,溢出油箱。
附圖說明
圖1為本發(fā)明的結構示意圖。
具體實施方式
參見附圖,一種綜采工作面運輸機鏈輪,包括有鏈輪軸1、鏈輪2,鏈輪2與鏈輪軸1兩側分別設有軸承3,鏈輪軸1內設有油箱4,位于油箱4的煤壁側設有注油孔5、放氣孔6,注油孔5通過注油管10連接有位于高位的油桶9,放氣孔6兩端分別連接有外排氣管7、內排氣管8,外排氣管7另一端伸入到油箱4外,內排氣管8另一端伸入到油箱4內老塘側一端的軸承處,內排氣管8為4分鍍鋅管,注油管7為1米長的軟管,軸承3為雙列圓錐滾子軸承,鏈輪軸一端設有花鍵。
因工作面俯采角度超出設備設計能力,聯(lián)系廠方也無有效辦法。先期未改造時一臺鏈輪只能使用一個月,每月運輸機機頭機尾共需2臺,每臺鏈輪單價16.6萬元,故每月在鏈輪上的花費需30余萬元,給企業(yè)帶來極大地材料消耗。通過采取上述改進方法,運行4個月以來,杜絕了鏈輪故障,徹底解決了運輸機鏈輪老塘側一端軸承無油的問題,效果較好;避免了軸承磨損量加大,損壞嚴重,保證了ⅱ468工作面的正?;夭?;同時改造后,可以隨時給鏈輪組件加油,工序簡單。為企業(yè)節(jié)約了大量的材料費用。并且改造工序簡單易學,適應于各角度仰采或俯采綜采工作面,值得推廣使用。