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一種99級(jí)季戊四醇的生產(chǎn)方法

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一種99級(jí)季戊四醇的生產(chǎn)方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及化工產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域,具體是一種99級(jí)季戊四醇的生產(chǎn)方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 季戊四醇是一種重要的化工原料,廣泛應(yīng)用于涂料、醫(yī)藥、農(nóng)藥等領(lǐng)域。目前,生 產(chǎn)季戊四醇過(guò)程中,主要是通過(guò)縮合反應(yīng)原理,以氫氧化鈉作縮合劑,反應(yīng)式為4CH20 + CH3CH0 +NaOH=C(CH20H)4 +HCOONa,縮合反應(yīng)后生成的縮合液中是混合液,除了生成季 戊四醇的同時(shí)還生成雙季戊四醇、三季戊四醇、多季戊四醇、季戊四醇環(huán)狀縮甲醛、甲酸鈉、 水和35~40g/l甲醛以及微量的甲醇,這種工藝缺點(diǎn)就是縮合反應(yīng)投料過(guò)程中物料配比波 動(dòng)大,副產(chǎn)物多,季戊四醇含量低,目前尚沒(méi)有一種高純度的季戊四醇生產(chǎn)方法。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003] 本發(fā)明的目的在于提供一種99級(jí)季戊四醇的生產(chǎn)方法,該。
[0004] 本發(fā)明解決其技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)方案是: 一種99級(jí)季戊四醇的生產(chǎn)方法,包含以下步驟: a) 將12~18%甲醛、98%乙醛與液堿按照摩爾比為7.5 : 1 : 1.15的投料配比在管 式反應(yīng)器中進(jìn)行縮合反應(yīng),反應(yīng)的升溫速率為2°C/ 5min,反應(yīng)90min后保溫lOmin,再用 甲酸中和;所述投料配比與升溫速率均通過(guò)DCS系統(tǒng)自動(dòng)控制; b) 將縮合液進(jìn)脫醛塔去除掉99. 5%甲醛和55%水后送入季戊四醇三效蒸發(fā)器分離; c) 采用三效負(fù)壓蒸發(fā)技術(shù)對(duì)季戊四醇蒸發(fā),利用脫醛塔塔頂二次蒸汽作為熱源,把從 脫醛塔來(lái)的季戊四醇混合液蒸發(fā)到ll〇°C,比重為1. 35后進(jìn)入中間槽加熱,加熱到120°C后 進(jìn)入95級(jí)結(jié)晶釜; d) 95級(jí)結(jié)晶釜將比重為1. 35的季戊四醇混合液自然冷卻1. 5小時(shí)后,以每小時(shí)6~ 8°C的降溫速率降溫,降溫到80°C后離心; e) 離心得到的濾餅用水洗滌后送入99級(jí)溶解槽,洗滌液返回三效蒸發(fā)器回收,母液經(jīng) 95級(jí)沉降槽過(guò)濾后去制備甲酸鈉; f) 95級(jí)濾餅與99級(jí)母液加2方軟水在99級(jí)溶解槽按季戊四醇含量70%進(jìn)行配比;配 比液在地槽用磷酸調(diào)節(jié)PH值至5,升溫到97°C后送入99級(jí)緩沖槽,再通過(guò)栗送入99級(jí)水 解塔; g) 99級(jí)水解塔內(nèi)的溫度控制在125°C、壓力為3kg/m2,進(jìn)料流量在5m3/h,物料在 99級(jí)水解塔內(nèi)停留時(shí)間不低于3小時(shí); h) 99級(jí)水解塔的出料進(jìn)入連續(xù)結(jié)晶器,連續(xù)結(jié)晶器的真空度控制在-55kPa,溫度控制 在85~90°C之間; i) 連續(xù)結(jié)晶器的出料進(jìn)入離心緩沖罐保溫,保溫溫度控制在85±2°C,離心時(shí)間為6小 時(shí); j) 離心后的濾餅用蒸發(fā)回收水洗滌后送人干燥房干燥,得到99級(jí)季戊四醇成品; k)離心洗液直接進(jìn)入99級(jí)緩沖槽配料使用,離心后的99級(jí)母液進(jìn)入99級(jí)母液脫色 槽,在99級(jí)母液脫色槽添加活性炭后,再將99級(jí)母液送入99級(jí)清液槽,經(jīng)過(guò)清液處理后送 入99級(jí)緩沖槽進(jìn)行配料,配料多余部分送入三效蒸發(fā)器。
[0005] 本發(fā)明的有益效果是,在現(xiàn)有95級(jí)季戊四醇的生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上,在季戊四醇生成 反應(yīng)的縮合階段,采用管式反應(yīng)器與DCS自動(dòng)化控制技術(shù)使縮合反應(yīng)在現(xiàn)有摩爾比下副反 應(yīng)最少,從而提高季戊四醇的含量,再利用季戊四醇和副產(chǎn)物在不同溫度下溶解度不同以 及結(jié)晶顆粒不同的特性進(jìn)行單、雙季分離,從而得到純度高達(dá)99%的季戊四醇;并且充分利 用工藝各環(huán)節(jié)的熱能,水解塔放空氣進(jìn)入脫醛塔氣相不但作為季戊四醇蒸發(fā)熱源,而且還 回收了水解塔水解后生成的甲醛,從而降低了原料甲醛消耗;99級(jí)水解塔蒸汽冷凝液作為 99級(jí)緩沖槽熱源后再進(jìn)入99級(jí)母液脫色槽,作為脫色槽保溫蒸汽使用,充分節(jié)約能源。
【附圖說(shuō)明】
[0006] 下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)一步說(shuō)明: 圖1是本發(fā)明的流程示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0007] 如圖1所示,本發(fā)明提供一種99級(jí)季戊四醇的生產(chǎn)方法,包括以下步驟: a) 將12~18%甲醛、98%乙醛與液堿按照摩爾比為7. 5 : 1 : 1. 15的投料配比在管式 反應(yīng)器中進(jìn)行縮合反應(yīng),反應(yīng)的升溫速率為2°C/ 5min,反應(yīng)90min后保溫lOmin,再用甲 酸中和;所述投料配比與升溫速率均通過(guò)DCS系統(tǒng)自動(dòng)控制,得到含有季戊四醇、甲酸鈉、 水、甲醛、甲醇的縮合液; b) 縮合液經(jīng)過(guò)板式換熱器預(yù)熱后進(jìn)入脫醛塔,去除掉99. 5%甲醛和55%水后再送入季 戊四醇三效蒸發(fā)器分離; c) 采用三效負(fù)壓蒸發(fā)技術(shù)對(duì)季戊四醇蒸發(fā),利用脫醛塔塔頂二次蒸汽作為熱源,把從 脫醛塔來(lái)的季戊四醇混合液蒸發(fā)到ll〇°C,比重為1. 35后進(jìn)入中間槽加熱,加熱到120°C后 進(jìn)入95級(jí)結(jié)晶釜; d) 95級(jí)結(jié)晶釜將比重為1. 35的季戊四醇混合液自然冷卻1. 5小時(shí)后,以每小時(shí)6~ 8°C的降溫速率降溫,降溫到80°C后離心; e) 離心得到的濾餅用水洗滌后送入99級(jí)溶解槽,洗滌液返回三效蒸發(fā)器回收,母液經(jīng) 95級(jí)沉降槽過(guò)濾后去送入92級(jí)結(jié)晶釜得到甲酸鈉晶體,甲酸鈉晶體送入92級(jí)離心機(jī)離心, 離心后干燥得到甲酸鈉成品; f) 95級(jí)濾餅10噸與99級(jí)母液2噸加2方軟水在99級(jí)溶解槽按季戊四醇含量70%進(jìn) 行配比;配比液在地槽用磷酸調(diào)節(jié)PH值至5,升溫到97°C后送入99級(jí)緩沖槽,再通過(guò)栗送 入99級(jí)水解塔; g) 99級(jí)水解塔內(nèi)的溫度控制在125°C、壓力為3kg/m2,進(jìn)料流量在5m3/h,物料在 99級(jí)水解塔內(nèi)停留時(shí)間不低于3小時(shí); h) 99級(jí)水解塔的出料進(jìn)入連續(xù)結(jié)晶器,連續(xù)結(jié)晶器的真空度控制在-55kPa,溫度控制 在85~90°C之間; i) 連續(xù)結(jié)晶器的出料進(jìn)入離心緩沖罐保溫,保溫溫度控制在85±2°C,離心時(shí)間為6小 時(shí); j) 離心后的濾餅用蒸發(fā)回收水洗滌后送人干燥房干燥,得到99級(jí)季戊四醇成品,灰分 0. 02%,水分0. 2%,羥基49色度1 ; k) 離心洗液直接進(jìn)入99級(jí)緩沖槽配料使用,離心后的99級(jí)母液進(jìn)入99級(jí)母液脫色 槽,在99級(jí)母液脫色槽添加活性炭后,再將99級(jí)母液送入99級(jí)清液槽,經(jīng)過(guò)清液處理后送 入99級(jí)緩沖槽進(jìn)行配料,配料多余部分送入三效蒸發(fā)器。
[0008] 本發(fā)明得到的季戊四醇與傳統(tǒng)工藝的季戊四醇含量對(duì)照見下表:
本發(fā)明在季戊四醇生成反應(yīng)的縮合階段,采用管式反應(yīng)器與DCS自動(dòng)化控制技術(shù)使縮 合反應(yīng)在現(xiàn)有摩爾比下副反應(yīng)最少,從而提高季戊四醇的含量,再利用季戊四醇和副產(chǎn)物 在不同溫度下溶解度不同以及結(jié)晶顆粒不同的特性進(jìn)行單、雙季分離,從而得到純度高達(dá) 99%的季戊四醇;并且充分利用工藝各環(huán)節(jié)的熱能,水解塔放空氣進(jìn)入脫醛塔氣相不但作 為季戊四醇蒸發(fā)熱源,而且還回收了水解塔水解后生成的甲醛,從而降低了原料甲醛消耗; 99級(jí)水解塔蒸汽冷凝液作為99級(jí)緩沖槽熱源后再進(jìn)入99級(jí)母液脫色槽,作為脫色槽保溫 蒸汽使用,充分節(jié)約能源。
[0009] 以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并非對(duì)本發(fā)明作任何形式上的限制;任 何熟悉本領(lǐng)域的技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明技術(shù)方案范圍情況下,都可利用上述揭示的方 法和技術(shù)內(nèi)容對(duì)本發(fā)明技術(shù)方案做出許多可能的變動(dòng)和修飾,或修改為等同變化的等效實(shí) 施例。因此,凡是未脫離本發(fā)明技術(shù)方案的內(nèi)容,依據(jù)本發(fā)明的技術(shù)實(shí)質(zhì)對(duì)以上實(shí)施例所做 的任何簡(jiǎn)單修改、等同替換、等效變化及修飾,均仍屬于本發(fā)明技術(shù)方案保護(hù)的范圍內(nèi)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1. 一種99級(jí)季戊四醇的生產(chǎn)方法,其特征在于,所述方法包含以下步驟: a) 將12~18%甲醛、98%乙醛與液堿按照摩爾比為7.5 : 1 : 1.15的投料配比在管 式反應(yīng)器中進(jìn)行縮合反應(yīng),反應(yīng)的升溫速率為2 °C / 5 min,反應(yīng)90min后保溫lOmin,再用 甲酸中和;所述投料配比與升溫速率均通過(guò)DCS系統(tǒng)自動(dòng)控制; b) 將縮合液進(jìn)脫醛塔去除掉99. 5%甲醛和55%水后送入季戊四醇三效蒸發(fā)器分離; c) 采用三效負(fù)壓蒸發(fā)技術(shù)對(duì)季戊四醇蒸發(fā),利用脫醛塔塔頂二次蒸汽作為熱源,把從 脫醛塔來(lái)的季戊四醇混合液蒸發(fā)到ll〇°C,比重為1. 35后進(jìn)入中間槽加熱,加熱到120°C后 進(jìn)入95級(jí)結(jié)晶釜; d) 95級(jí)結(jié)晶釜將比重為1. 35的季戊四醇混合液自然冷卻1. 5小時(shí)后,以每小時(shí)6~ 8°C的降溫速率降溫,降溫到80°C后離心; e) 離心得到的濾餅用水洗滌后送入99級(jí)溶解槽,洗滌液返回三效蒸發(fā)器回收,母液經(jīng) 95級(jí)沉降槽過(guò)濾后去制備甲酸鈉; f) 95級(jí)濾餅與99級(jí)母液加2方軟水在99級(jí)溶解槽按季戊四醇含量70%進(jìn)行配比;配 比液在地槽用磷酸調(diào)節(jié)PH值至5,升溫到97°C后送入99級(jí)緩沖槽,再通過(guò)栗送入99級(jí)水 解塔; g) 99級(jí)水解塔內(nèi)的溫度控制在125°C、壓力為3kg / m2,進(jìn)料流量在5 m3/ h,物料在 99級(jí)水解塔內(nèi)停留時(shí)間不低于3小時(shí); h) 99級(jí)水解塔的出料進(jìn)入連續(xù)結(jié)晶器,連續(xù)結(jié)晶器的真空度控制在-55kPa,溫度控制 在85~90°C之間; i) 連續(xù)結(jié)晶器的出料進(jìn)入離心緩沖罐保溫,保溫溫度控制在85±2°C,離心時(shí)間為6小 時(shí); j) 離心后的濾餅用蒸發(fā)回收水洗滌后送人干燥房干燥,得到99級(jí)季戊四醇成品; k) 離心洗液直接進(jìn)入99級(jí)緩沖槽配料使用,離心后的99級(jí)母液進(jìn)入99級(jí)母液脫色 槽,在99級(jí)母液脫色槽添加活性炭后,再將99級(jí)母液送入99級(jí)清液槽,經(jīng)過(guò)清液處理后送 入99級(jí)緩沖槽進(jìn)行配料,配料多余部分送入三效蒸發(fā)器。
【專利摘要】本發(fā)明公開一種99級(jí)季戊四醇的生產(chǎn)方法,在現(xiàn)有95級(jí)季戊四醇的生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上,在管式反應(yīng)器中將甲醛、乙醛與液堿通過(guò)DCS系統(tǒng)按照配置摩爾比進(jìn)行縮合反應(yīng),副反應(yīng)少,從而副產(chǎn)物少,能夠提高季戊四醇的含量;采用三效負(fù)壓蒸發(fā)技術(shù)對(duì)季戊四醇進(jìn)行蒸發(fā),利用季戊四醇和副產(chǎn)物在不同溫度下溶解度不同以及結(jié)晶顆粒不同的特性進(jìn)行單、雙季分離,從而得到純度高達(dá)99%的季戊四醇;利用工藝各環(huán)節(jié)的熱能,水解塔放空氣進(jìn)入脫醛塔氣相不但作為季戊四醇蒸發(fā)熱源,而且還回收了水解塔水解后生成的甲醛,從而降低了原料甲醛消耗;99級(jí)水解塔蒸汽冷凝液作為99級(jí)緩沖槽熱源后再進(jìn)入99級(jí)母液脫色槽,作為脫色槽保溫蒸汽使用,充分節(jié)約能源。
【IPC分類】C07C29/78, C07C31/24, C07C29/38, C07C29/74
【公開號(hào)】CN105111047
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201510538481
【發(fā)明人】陶長(zhǎng)文, 翁自飛
【申請(qǐng)人】安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司
【公開日】2015年12月2日
【申請(qǐng)日】2015年8月28日
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