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MTBE提純工藝的制作方法

文檔序號(hào):11766409閱讀:757來(lái)源:國(guó)知局

本發(fā)明涉及mtbe生產(chǎn)裝置領(lǐng)域,特別是一種mtbe提純工藝。



背景技術(shù):

mtbe作為汽油的添加劑,主要用于調(diào)節(jié)汽油的辛烷值,mtbe的純度不達(dá)標(biāo),直接無(wú)法銷售和使用,由于裝置開工期間許多不穩(wěn)定因素的存在,肯定會(huì)生產(chǎn)出一些純度不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品,在原有工藝基礎(chǔ)上無(wú)法實(shí)現(xiàn)mtbe純度的提純,造成銷售困難,經(jīng)濟(jì)效益差,無(wú)法滿足市場(chǎng)及環(huán)保要求。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的是為了解決上述問題,設(shè)計(jì)了一種mtbe提純工藝。

實(shí)現(xiàn)上述目的本發(fā)明的技術(shù)方案為,一種mtbe提純工藝,該工藝包括其步驟為:

步驟1:配備一條來(lái)自低純度mtbe儲(chǔ)罐的管線連接至mtbe裝置醚化反應(yīng)器出口調(diào)節(jié)閥處;

步驟2:將純度為90%左右的mtbe用大揚(yáng)程機(jī)泵打到醚化反應(yīng)器出口與前路反應(yīng)餾出物經(jīng)過(guò)進(jìn)出料換熱器加熱進(jìn)入共沸精餾塔中;

步驟3:在共沸精餾塔精餾過(guò)程中,根據(jù)混合物中各組分揮發(fā)性的差異,使未反應(yīng)碳四—甲醇共沸物與mtbe得以分離,碳四—甲醇共沸物通過(guò)壓力控制閥由塔頂餾出,經(jīng)塔頂冷凝器冷凝冷卻至40℃進(jìn)入塔頂回流罐,共沸物經(jīng)回流泵后分成兩部分,一部分以回流的形式進(jìn)入共沸精餾塔,另一部分進(jìn)入后面的甲醇水洗塔;同時(shí)共沸精餾塔底mtbe自壓進(jìn)入進(jìn)出料換熱器和mtbe冷卻器冷卻至40℃以下送入合格儲(chǔ)罐,純度可達(dá)到98%以上。

所述步驟2中前路反應(yīng)餾出物是mtbe和未反應(yīng)碳四甲醇的混合物。

所述該裝置的結(jié)構(gòu)為:低純度mtbe儲(chǔ)罐通過(guò)新管線5和回?zé)挶?與醚化反應(yīng)器2出口連接,醚化反應(yīng)器出口通過(guò)進(jìn)出料換熱器3與共沸精餾塔4連接,所述共沸精餾塔通過(guò)壓力控制閥6和塔頂冷凝器7與回流罐8連接,回流罐通過(guò)回流泵9與共沸精餾塔4和甲醇水洗塔10連接,所述共沸精餾塔底與進(jìn)出料換熱器3和mtbe冷卻器11連接,所述mtbe冷卻器與合格儲(chǔ)罐12連接。

利用本發(fā)明的技術(shù)方案制作的mtbe提純工藝,與已有工藝相比,實(shí)現(xiàn)了開工期間生產(chǎn)的低純度mtbe和購(gòu)進(jìn)低純度mtbe提純的效果,提高了產(chǎn)品收率,產(chǎn)品純度,增加了公司的經(jīng)濟(jì)效益。

附圖說(shuō)明

圖1是本發(fā)明所述mtbe提純工藝裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖中,1:回?zé)挶茫?:醚化反應(yīng)器;3:進(jìn)出料換熱器;4:共沸精餾塔5:新配備管線6:壓力控制閥;7:塔頂冷凝器;8:回流罐;9:共沸精餾塔回流泵;10:甲醇水洗塔;11:mtbe冷卻器;12:mtbe合格儲(chǔ)罐。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明進(jìn)行具體描述,如圖1所示,一種mtbe提純工藝,該工藝包括其步驟為:步驟1:配備一條來(lái)自低純度mtbe儲(chǔ)罐的管線連接至mtbe裝置醚化反應(yīng)器出口調(diào)節(jié)閥處;步驟2:將純度為90%左右的mtbe用大揚(yáng)程機(jī)泵打到醚化反應(yīng)器出口與前路反應(yīng)餾出物經(jīng)過(guò)進(jìn)出料換熱器加熱進(jìn)入共沸精餾塔中;步驟3:在共沸精餾塔精餾過(guò)程中,根據(jù)混合物中各組分揮發(fā)性的差異,使未反應(yīng)碳四—甲醇共沸物與mtbe得以分離,碳四—甲醇共沸物通過(guò)壓力控制閥由塔頂餾出,經(jīng)塔頂冷凝器冷凝冷卻至40℃進(jìn)入塔頂回流罐,共沸物經(jīng)回流泵后分成兩部分,一部分以回流的形式進(jìn)入共沸精餾塔,另一部分進(jìn)入后面的甲醇水洗塔;同時(shí)共沸精餾塔底mtbe自壓進(jìn)入進(jìn)出料換熱器和mtbe冷卻器冷卻至40℃以下送入合格儲(chǔ)罐,純度可達(dá)到98%以上。所述步驟2中前路反應(yīng)餾出物是mtbe和未反應(yīng)碳四甲醇的混合物。所述該裝置的結(jié)構(gòu)為:低純度mtbe儲(chǔ)罐通過(guò)新管線5和回?zé)挶?與醚化反應(yīng)器2出口連接,醚化反應(yīng)器出口通過(guò)進(jìn)出料換熱器3與共沸精餾塔4連接,所述共沸精餾塔通過(guò)壓力控制閥6和塔頂冷凝器7與回流罐8連接,回流罐通過(guò)回流泵9與共沸精餾塔4和甲醇水洗塔10連接,所述共沸精餾塔底與進(jìn)出料換熱器3和mtbe冷卻器11連接,所述mtbe冷卻器與合格儲(chǔ)罐12連接。

在本技術(shù)方案中,步驟1:配備一條來(lái)自低純度mtbe儲(chǔ)罐的新管線5連接至mtbe裝置醚化反應(yīng)器出口處;步驟2:將純度為90%左右的常溫mtbe由回?zé)挶?以3噸/h的速度打到醚化反應(yīng)器2出口,與前面醚化反應(yīng)餾出物(mtbe和未反應(yīng)碳四甲醇的混合物)經(jīng)過(guò)進(jìn)出料換熱器3加熱至60°進(jìn)入共沸精餾塔4中;步驟3:在共沸精餾塔精餾過(guò)程中,根據(jù)混合物中各組分揮發(fā)性的差異,使未反應(yīng)碳四—甲醇共沸物與mtbe得以分離,碳四—甲醇共沸物通過(guò)壓力控制閥6由塔頂餾出,經(jīng)塔頂冷凝器7冷凝冷卻至40℃進(jìn)入塔頂回流罐8,碳四—甲醇共沸物經(jīng)回流泵9后分成兩部分,一部分以回流的形式進(jìn)入共沸精餾塔4,另一部分進(jìn)入后面的甲醇水洗塔10;同時(shí)共沸精餾塔底mtbe自壓進(jìn)入進(jìn)出料換熱器3和mtbe冷卻器11冷卻至40℃以下送入合格儲(chǔ)罐12,純度可達(dá)到98%以上

上述技術(shù)方案僅體現(xiàn)了本發(fā)明技術(shù)方案的優(yōu)選技術(shù)方案,本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員對(duì)其中某些部分所可能做出的一些變動(dòng)均體現(xiàn)了本發(fā)明的原理,屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。



技術(shù)特征:

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開了一種MTBE提純工藝,該工藝包括其步驟為:步驟1:配備一條來(lái)自低純度MTBE儲(chǔ)罐的管線連接至MTBE裝置醚化反應(yīng)器出口調(diào)節(jié)閥處;步驟2:將純度為90%左右的MTBE用大揚(yáng)程機(jī)泵打到醚化反應(yīng)器出口與前路反應(yīng)餾出物經(jīng)過(guò)進(jìn)出料換熱器加熱進(jìn)入共沸精餾塔中;步驟3:在共沸精餾塔精餾過(guò)程中,根據(jù)混合物中各組分揮發(fā)性的差異,使未反應(yīng)碳四—甲醇共沸物與MTBE得以分離,碳四—甲醇共沸物通過(guò)壓力控制閥由塔頂餾出,經(jīng)塔頂冷凝器冷凝冷卻至40℃進(jìn)入塔頂回流罐。本發(fā)明的有益效果是,提純度高,經(jīng)濟(jì)效益好。

技術(shù)研發(fā)人員:劉方斌;邊開偉;楊宗泉;劉建彬
受保護(hù)的技術(shù)使用者:山東濱慶新能源開發(fā)有限公司
技術(shù)研發(fā)日:2017.08.01
技術(shù)公布日:2017.10.20
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