本發(fā)明屬于化工合成領(lǐng)域,尤其涉及一種4,4'-二碘代聯(lián)苯的制備方法。
背景技術(shù):
隨著能源日益緊缺,太陽能資源利用的問題日益迫切,光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,光伏材料的市場需求日益增長;聯(lián)苯型液晶具有光、化學(xué)穩(wěn)定性好、各向異性、黏度與雙折射等物理常數(shù)可調(diào)等優(yōu)點;4,4'-二碘代聯(lián)苯是合成此類材料的重要中間體之一,他的合成已經(jīng)成為近年來被廣泛關(guān)注的一個領(lǐng)域;傳統(tǒng)合成4,4'-二碘代聯(lián)苯多采用間接碘化法,即對二氨基聯(lián)苯重氮化后與碘化鉀反應(yīng)制備;但是該方法生產(chǎn)的產(chǎn)物復(fù)雜且不易分離,原料二氨基聯(lián)苯強(qiáng)烈致癌,不適合大規(guī)模生產(chǎn);而直接碘化法在反應(yīng)過程中常由于反應(yīng)不充分,造成產(chǎn)品中夾雜4-碘聯(lián)苯;兩者結(jié)構(gòu)相似,常規(guī)的分離手段難以提純,使得產(chǎn)品的純度大大降低;若通過添加過量碘單質(zhì)的方法制備4,4'-二碘代聯(lián)苯,一是造成原料的浪費,二是反應(yīng)時間較長,一般在2.5-3小時,三是反應(yīng)溫度(100℃-150℃)長期維持在較高的水平造成的能源浪費。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供了一種克服現(xiàn)有技術(shù)缺陷的新型制備方法,一種反應(yīng)完全、反應(yīng)時間短、反應(yīng)溫度低、反應(yīng)效率高且產(chǎn)品外觀好、純度高的4,4'-二碘代聯(lián)苯的制備方法。本發(fā)明是在氧化劑過硫酸銨的作用下,采用聯(lián)苯為原料添加碘單質(zhì),經(jīng)過復(fù)合催化劑濃鹽酸和濃硫酸混合液催化反應(yīng),最后重結(jié)晶得到4,4'-二碘代聯(lián)苯。該方法具有操作條件簡單、反應(yīng)溫和、轉(zhuǎn)化率高、安全環(huán)保等優(yōu)點,適合工業(yè)化生產(chǎn)。
本發(fā)明采用的技術(shù)方案如下:
室溫下在反應(yīng)瓶中加入冰醋酸,去離子水和復(fù)合催化劑濃硫酸濃鹽酸混合液,攪拌條件下加入聯(lián)苯、碘和氧化劑過硫酸銨;加熱升溫到75-90℃;保持反應(yīng)1.5小時-2.0小時;降溫、冷卻、過濾,母液回收利用,濾餅水洗后用乙醇重結(jié)晶,得到4,4'-二碘代聯(lián)苯純品。
其中,上述反應(yīng)的機(jī)理如下所示:
上述的復(fù)合催化劑濃硫酸和濃鹽酸混合液中濃硫酸和濃鹽酸的比例為1:0.9-1.1;
上述的復(fù)合催化劑的用量為聯(lián)苯質(zhì)量的0.4-0.6倍;
上述的冰醋酸的用量為聯(lián)苯質(zhì)量的20-30倍;
上述的去離子水的用量為冰醋酸體積的15%-25%;
上述的的聯(lián)苯:碘:氧化劑過硫酸銨的摩爾比為1:1.1-1.2:1.1-1.2。
本發(fā)明具有如下有益效果:
1、本發(fā)明采用了復(fù)合催化劑,降低了碘的使用量;在保證反應(yīng)完全的情況下,降低了反應(yīng)所需要提升的溫度,從原本的100℃-150℃降至75℃-90℃,減少了生產(chǎn)能耗,降低了生產(chǎn)成本;縮短了反應(yīng)時間,正常情況下碘化反應(yīng)完全需要2.5-3小時,加入復(fù)合催化劑后通過LC取樣檢測聯(lián)苯完全消耗完僅僅需要2小時,大大縮短了反應(yīng)時間;
2、本發(fā)明獲得的產(chǎn)品純度得到了大大提升,高達(dá)99.8%,收率達(dá)86.5%;
3、本發(fā)明提供的方法操作條件簡單、反應(yīng)溫和、轉(zhuǎn)化率高、安全環(huán)保,適合工業(yè)化生產(chǎn)。
具體實施方式
實施例1
室溫下在反應(yīng)瓶中加入205.8ml冰醋酸,51.5ml去離子水和2.50ml復(fù)合催化劑濃硫酸濃鹽酸混合液(濃硫酸:濃鹽酸=1:0.9),攪拌條件下加入10.79g聯(lián)苯、19.54g碘和17.57g氧化劑過硫酸銨;加熱升溫到75℃;保持反應(yīng)1.6小時;降溫、冷卻、過濾,母液回收利用,濾餅水洗后用乙醇重結(jié)晶,得到4,4'-二碘代聯(lián)苯純品25.10g,產(chǎn)品純度99.8%。
實施例2
室溫下在反應(yīng)瓶中加入257.2ml冰醋酸,64.3ml去離子水和3.1ml復(fù)合催化劑濃硫酸濃鹽酸混合液(濃硫酸:濃鹽酸=1:1),攪拌條件下加入10.79g聯(lián)苯、20.43g碘和18.36g氧化劑過硫酸銨;加熱升溫到80℃;保持反應(yīng)1.8小時;降溫、冷卻、過濾,母液回收利用,濾餅水洗后用乙醇重結(jié)晶,得到4,4'-二碘代聯(lián)苯純品26.78g,產(chǎn)品純度99.8%。
實施例3
室溫下在反應(yīng)瓶中加入308.7ml冰醋酸,77.2ml去離子水和3.8ml復(fù)合催化劑濃硫酸濃鹽酸混合液(濃硫酸:濃鹽酸=1:1.1),攪拌條件下加入10.79g聯(lián)苯、21.32g碘和19.17g氧化劑過硫酸銨;加熱升溫到90℃;保持反應(yīng)2小時;降溫、冷卻、過濾,母液回收利用,濾餅水洗后用乙醇重結(jié)晶,得到4,4'-二碘代聯(lián)苯純品26.62g,產(chǎn)品純度99.8%。
基于上述,本發(fā)明采用了復(fù)合催化劑,降低了碘的使用量;在保證反應(yīng)完全的情況下,降低了反應(yīng)所需要提升的溫度,從原本的100℃-150℃降至75℃-90℃,減少了生產(chǎn)能耗,降低了生產(chǎn)成本;縮短了反應(yīng)時間,正常情況下碘化反應(yīng)完全需要2.5-3小時,加入復(fù)合催化劑后通過LC取樣檢測聯(lián)苯完全消耗完僅僅需要2小時,大大縮短了反應(yīng)時間。
此外,獲得的產(chǎn)品純度得到了大大提升,高達(dá)99.8%,收率達(dá)86.5%。;其方法操作條件簡單、反應(yīng)溫和、轉(zhuǎn)化率高、安全環(huán)保,適合工業(yè)化生產(chǎn)。
以上詳細(xì)描述了本發(fā)明的較佳具體實施例。應(yīng)當(dāng)理解,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需創(chuàng)造性勞動就可以根據(jù)本發(fā)明的構(gòu)思作出諸多修改和變化。因此,凡本技術(shù)領(lǐng)域中技術(shù)人員依本發(fā)明的構(gòu)思在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上通過邏輯分析、推理或者有限的實驗可以得到的技術(shù)方案,皆應(yīng)在由權(quán)利要求書所確定的保護(hù)范圍內(nèi)。