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一種廢氣吸收裝置的制作方法

文檔序號(hào):11296284閱讀:322來源:國(guó)知局

本實(shí)用新型涉及廢氣處理設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種廢氣吸收裝置。



背景技術(shù):

隨著制藥工業(yè)地不斷發(fā)展,隨之而來的制藥有機(jī)廢氣也愈加受到關(guān)注,制藥排放的廢氣,其有機(jī)成分不僅有常見的烴類、醇類、酯類,還有很多鹵代烴、有機(jī)酸、含硫有機(jī)物等。一般的吸附、吸收、冷凝、等離子等技術(shù),很難處理徹底。采用焚燒法來處理制藥工藝廢氣,是一種徹底去除破壞的方法。由于制藥廢氣的廢氣量小、廢氣濃度波動(dòng)大、成分復(fù)雜,直接焚燒的運(yùn)行成本較高。相對(duì)而言,蓄熱式焚燒采用了蓄熱體回收廢氣釋放的熱能而得以節(jié)能,可以大幅降低廢氣處理成本。蓄熱式焚燒爐是蓄熱式焚燒的基本設(shè)備,其基本原理是在850-900℃的高溫下,將廢氣徹底氧化分解,釋放的熱量由蓄熱陶瓷回收,熱回收效率高,通過切換氣流方向,實(shí)現(xiàn)熱能的循環(huán)利用。

經(jīng)過焚燒處理處理的制藥行業(yè)有機(jī)廢氣,大多會(huì)產(chǎn)生諸如氯化氫、二氧化硫等之類的酸性氣體,具有很強(qiáng)的腐蝕性和危害性,需要吸收處理才能排放。但蓄熱式焚燒爐出來的煙氣溫度一般都較高,無法直接吸收,所以需要先對(duì)廢氣降溫,然后再吸收處理?,F(xiàn)有技術(shù)中廢氣吸收裝置采用驟冷塔與洗滌塔結(jié)合的方式處理高溫廢氣,此種處理方式存在耗水量大、廢氣吸收效率低的問題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種廢氣吸收裝置,它可以解決現(xiàn)有技術(shù)中廢氣吸收裝置廢氣吸收效率低、耗水量大的問題。

為了解決上述問題,本實(shí)用新型采用以下技術(shù)方案:

本實(shí)用新型提供一種廢氣吸收裝置,包括驟冷塔及洗滌塔,所述驟冷塔連接所述洗滌塔,所述驟冷塔的塔體上端設(shè)有第一氣體入口,塔體下部設(shè)有第一氣體出口,所述第一氣體出口的下方設(shè)有第一平衡口,所述驟冷塔的塔體上端設(shè)有冷卻液噴淋裝置,所述洗滌塔的塔體下部設(shè)有第二氣體入口,塔體上端設(shè)有第二氣體出口,所述第二氣體入口的下方設(shè)有第二平衡口,,所述第一氣體出口連接所述第二氣體入口,所述第一平衡口連接所述第二平衡口,所述洗滌塔的塔體下部連接循環(huán)管,所述循環(huán)管上設(shè)有循環(huán)泵組,所述循環(huán)泵組通過洗滌液輸送管連接所述洗滌液噴淋裝置,通過冷卻液輸送管連接冷卻液噴淋裝置,所述洗滌液輸送管通過堿液輸送管連接堿液罐。

優(yōu)選的技術(shù)方案,所述冷卻液噴淋裝置包括自上而下設(shè)置的4個(gè)冷卻液噴槍,位于最上層的冷卻液噴槍連接應(yīng)急水管,其余冷卻液噴槍連接所述冷卻液輸送管,所述洗滌液噴淋裝置包括自上而下設(shè)置的2個(gè)洗滌液噴槍,位于上層的洗滌液噴槍連接補(bǔ)給水管,位于下層的洗滌液噴槍連接所述洗滌液輸送管。

進(jìn)一步的技術(shù)效果,所述應(yīng)急水管的作用是當(dāng)冷卻液輸送管出現(xiàn)堵塞或其他故障時(shí),應(yīng)急水管通過最上層的冷卻液噴槍向驟冷塔內(nèi)補(bǔ)充噴水,防止高溫氣體直接進(jìn)入洗滌塔而導(dǎo)致廢氣去除效率降低。

優(yōu)選的技術(shù)方案,所述洗滌塔的底部設(shè)有電導(dǎo)率儀、pH計(jì),所述洗滌塔的塔體底端設(shè)有廢液排液口,所述堿液輸送管上設(shè)有第一通斷閥,所述應(yīng)急水管上設(shè)有第二通斷閥,所述補(bǔ)給水管上設(shè)有第三通斷閥,所述電導(dǎo)率儀、pH計(jì)、第一通斷閥、第二通斷閥、第三通斷閥連接PLC。

進(jìn)一步的技術(shù)效果,所述電導(dǎo)率儀與所述pH計(jì)即時(shí)監(jiān)測(cè)洗滌塔底部的循環(huán)液的TDS值及pH值,當(dāng)循環(huán)液的TDS值超過設(shè)定值,循環(huán)液由洗滌塔底部的廢液排液口排出,第三通斷閥打開,補(bǔ)給水管向洗滌塔中補(bǔ)充水量,保證循環(huán)液的水量充足,pH計(jì)即時(shí)監(jiān)測(cè)循環(huán)液的pH值,當(dāng)循環(huán)液的pH值低于設(shè)定值,第一通斷閥打開,堿液輸送管向洗滌液輸送管內(nèi)注入堿液,保證廢氣中的酸性雜質(zhì)經(jīng)過洗滌塔時(shí)能夠被充分吸收。

優(yōu)選的技術(shù)方案,所述驟冷塔包括上塔體與下塔體,所述上塔體與所述下塔體通過法蘭連接,所述上塔體的材質(zhì)為哈式合金,所述下塔體的材質(zhì)為玻璃鋼,所述上塔體塔壁的厚度為4mm。

進(jìn)一步的技術(shù)效果,驟冷塔內(nèi)的氣體由高自低呈梯度下降,驟冷塔的上部溫度較高,選用哈式合金作為驟冷塔上塔體的材料,滿足了上塔體在高溫下仍然具有很強(qiáng)的耐腐蝕性,高溫氣體經(jīng)上塔體降溫后,到達(dá)下塔體的溫度為70℃,玻璃鋼在低于90℃的條件下,具有很強(qiáng)的耐腐蝕性能,由于哈氏合金的成本相對(duì)較高,將上塔體的塔壁設(shè)計(jì)為4mm,既可以滿足結(jié)構(gòu)需要,又可以最大程度降低設(shè)備成本。玻璃鋼的成本相對(duì)較低,根據(jù)氣體的溫度梯度分布與腐蝕特性,采用上下兩段不同材質(zhì)相結(jié)合的方式,最大程度地降低了設(shè)備成本,同時(shí)選用的材質(zhì)在對(duì)應(yīng)的使用溫度都具有良好的耐腐性,保證了驟冷塔的安全。

優(yōu)選的技術(shù)方案,所述下塔體設(shè)有檢修窗口,下塔體的底部設(shè)有排凈口。

進(jìn)一步的技術(shù)效果,檢修口的設(shè)置方便了驟冷塔日常維護(hù)檢修,當(dāng)需要清洗或徹底檢修驟冷塔時(shí),可以通過排凈口將塔內(nèi)液體排放干凈。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的廢氣吸收裝置,通過循環(huán)泵組實(shí)現(xiàn)了洗滌液與冷卻液的循環(huán)使用,極大的程度上減少了用水量,驟冷塔與洗滌塔兩者之間相互貫通,提高了廢氣的吸收效率。

附圖說明

下面結(jié)合附圖與具體實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)說明。

圖1為本實(shí)用新型廢氣吸收裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。

其中,附圖標(biāo)記具體說明如下:驟冷塔1、洗滌塔2、上塔體11、下塔體12、第一氣體入口13、第一氣體出口14、冷卻液噴槍15、第一平衡口16、排凈口17、應(yīng)急水管18、第二通斷閥19、第二氣體入口21、第二氣體出口22、洗滌液噴槍23、填料層24、廢液排液口25、第二平衡口26、電導(dǎo)率儀27、pH計(jì)28、循環(huán)管31、循環(huán)泵組32、洗滌液輸送管33、冷卻液輸送管34、補(bǔ)給水管35、第三通斷閥36、堿液罐41、堿液輸送管42、第一通斷閥43(其中,PLC未在圖中示出)。

具體實(shí)施方式

如圖1所示,一種廢氣吸收裝置,包括驟冷塔1及洗滌塔2,驟冷塔1連接洗滌塔2,驟冷塔1的塔體上端設(shè)有第一氣體入口13,塔體下部設(shè)有第一氣體出口14,第一氣體出口14的下方設(shè)有第一平衡口16,驟冷塔1的塔體上端設(shè)有冷卻液噴淋裝置,洗滌塔2的塔體上端設(shè)有洗滌液噴淋裝置,洗滌塔2的塔體下部設(shè)有第二氣體入口21,塔體上端設(shè)有第二氣體出口22,第二氣體入口21的下方設(shè)有第二平衡口26,第一氣體出口14連接第二氣體入口21,第一平衡口16連接第二平衡口26,洗滌塔2的塔體下部連接循環(huán)管31,循環(huán)管31上設(shè)有循環(huán)泵組32,循環(huán)泵組32通過洗滌液輸送管33連接洗滌液噴淋裝置,通過冷卻液輸送管34連接冷卻液噴淋裝置,洗滌液輸送管33通過堿液輸送管42連接堿液罐41。冷卻液噴淋裝置包括自上而下設(shè)置的4個(gè)冷卻液噴槍15,位于最上層的冷卻液噴槍15連接應(yīng)急水管18,其余冷卻液噴槍15連接冷卻液輸送管34,洗滌液噴淋裝置包括自上而下設(shè)置的2個(gè)洗滌液噴槍23,位于上層的洗滌液噴槍23連接補(bǔ)給水管35,位于下層的洗滌液噴槍23連接洗滌液輸送管33,噴淋裝置的下方設(shè)有填料層24。驟冷塔1包括上塔體11與下塔體12,上塔體11與所述下塔體12通過法蘭連接,上塔體11的材質(zhì)為哈式合金,下塔體12的材質(zhì)為玻璃鋼,下塔體12設(shè)有檢修窗口,下塔體12的底部設(shè)有排凈口17。洗滌塔2的底部設(shè)有電導(dǎo)率儀27、pH計(jì)28,洗滌塔2的塔體底端設(shè)有廢液排液口25,堿液輸送管42上設(shè)有第一通斷閥43,應(yīng)急水管18上設(shè)有第二通斷閥19,補(bǔ)給水管35上設(shè)有第三通斷閥36,電導(dǎo)率儀27、pH計(jì)28、第一通斷閥43、第二通斷閥19、第三通斷閥36連接PLC。

工作過程:經(jīng)蓄熱式焚燒爐處理后的高溫氣體由第一氣體入口13進(jìn)入驟冷塔1,驟冷塔1內(nèi)部的冷卻液噴槍15以壓縮空氣作為霧化動(dòng)力,可以將循環(huán)水霧化成極細(xì)狀水霧顆粒,顆粒直徑在10μm-50μm之間,水霧顆粒與高溫氣體充分接觸,并迅速吸熱汽化,由于水汽化潛熱巨大,可將氣體溫度迅速降下來,經(jīng)降溫后的氣體由第二氣體入口21進(jìn)入洗滌塔2,洗滌塔2的填料層24內(nèi)形成循環(huán)液液膜,氣體通過填料層24后,氣體內(nèi)的酸性物質(zhì)被堿性的循環(huán)液充分吸收,經(jīng)洗滌塔2處理后的氣體由第二排氣口排出。

電導(dǎo)率儀27與所述pH計(jì)28即時(shí)監(jiān)測(cè)洗滌塔2底部的循環(huán)液的TDS值及pH值,當(dāng)循環(huán)液的TDS值超過設(shè)定值,循環(huán)液由洗滌塔2底部的廢液排液口25排出,PLC打開第三通斷閥36,補(bǔ)給水管35向洗滌塔2中補(bǔ)充水量,保證循環(huán)液的水量充足,pH計(jì)28即時(shí)監(jiān)測(cè)循環(huán)液的pH值,當(dāng)循環(huán)液的pH值低于設(shè)定值,PLC打開第一通斷閥43,堿液輸送管42向洗滌液輸送管33內(nèi)注入堿液,保證廢氣中的酸性雜質(zhì)經(jīng)過洗滌塔2時(shí)能夠被充分吸收。

以上應(yīng)用了具體個(gè)例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行闡述,只是用于幫助理解本實(shí)用新型,并不用以限制本實(shí)用新型。對(duì)于本實(shí)用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員,依據(jù)本實(shí)用新型的思想,還可以做出若干簡(jiǎn)單推演、變形或替換。

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