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一種正辛胺的合成方法

文檔序號:5040431閱讀:520來源:國知局
專利名稱:一種正辛胺的合成方法
技術領域
本發(fā)明屬于化學合成領域,具體涉及正辛胺的合成方法。
背景技術
正辛胺是一種主要用作醫(yī)藥中間體、柔軟劑、殺菌劑、萃取劑等用途的有機化工產 品,目前國內主要將其作為殺菌劑中間體生產辛基異噻唑啉酮?,F(xiàn)有技術中,正辛胺的合成方法主要有三種
方法一在190 250°C,0. 1 16. OMPa的高溫高壓條件下,以Cu_Ni/Al203為催化 劑,在反應釜中將原料正辛醇與液氨進行氨化而得。該合成方法的缺點是反應溫度過高造 成催化劑壽命短且反應選擇性差,同時轉化率也不高,從而造成生產成本較高。方法二 以正辛醇和氨為主要原料,先在高溫條件下制得辛腈,然后再加氫得到正 辛胺。該法合成步驟長,效率低,產率低,產品生產成本較高。方法三以正辛酸與氨為主要原料,先在高溫條件下生成正辛腈,然后正辛腈再 在催化劑作用下加氫得到正辛胺。該方法由于酸的腐蝕性,對設備的要求較高,目前工業(yè) 應用也較少。

發(fā)明內容
本發(fā)明所要解決的技術問題是克服現(xiàn)有技術的不足,提供一種正辛胺的合成方法。為解決以上技術問題,本發(fā)明采用如下技術方案一種正辛胺的合成方法,在固定 床反應器中,將正辛醇、液氨通過計量泵連續(xù)進料,正辛醇和液氨的摩爾比為1:12 20,同 時通入氫氣,控制反應壓力為15 30atm、反應溫度為150 180°C,反應結束后得到液相 產物正辛胺粗產品,所述固定床反應器的固定床是由粒徑為1/8英寸的硅藻土負載鎳催化 劑顆粒堆積而成,所述固定床的厚度為40 80cm,所述硅藻土負載鎳催化劑的組成為鎳 30wt% 70wt%,硅藻土 30wt% 70wt%。本發(fā)明的反應時間優(yōu)選為池 10h,反應溫度優(yōu)選為150 160°C。優(yōu)選地,所述原料正辛醇和液氨的摩爾比為1 13 16。由于以上技術方案的實施,本發(fā)明與現(xiàn)有技術相比具有以下優(yōu)點本發(fā)明采用了 固定床反應器,其能夠實現(xiàn)連續(xù)進料,較現(xiàn)有技術中采用的釜式反應器,裝置能力有了顯著 提高;另外,本發(fā)明的反應溫度低,催化劑壽命長,反應選擇性高,原料轉化率高,降低了生 產成本。
具體實施例方式實施例1 以正辛醇、液氨為原料,在固定床反應器中,通過計量泵將原料連續(xù)進 料至裝有鎳催化劑床層的固定床反應器的管式反應器中進行氣、固、液三相反應,連續(xù)進 料中正辛醇的流速為lmL/min、NH3的流速為1. 95mL/min,該鎳催化劑床層是由粒徑為1/8英寸的硅藻土負載鎳催化劑顆粒堆積而成,厚度為60cm,其組成為鎳50 wt%、硅藻土 50wt%,反應始終是在通入氫氣的條件下進行,且反應溫度為150 160°C,反應壓力為10 30atm,反應5小時后進行冷卻,液相產物及溶解部分氨氣從固定床反應器的冷卻器底部排 出,氫氣和未溶解部分氨氣從冷卻器頂部逸出,經硫酸除氨,氯化鈣干燥后,氫氣再經流量 計計量后放空。最終約得液體產物342mL,GC分析正辛胺92. 58%,正辛醇1. 56%,二辛胺 4. 53%,三辛胺0. 12%,異構化組2. 68%,有機腈0. 5%。再通過精密分餾柱,最終得產品正辛胺 285mL,純度達到99. 0%。實施例2 正辛醇的流速為lmL/min,NH3流速為2. 26mL/min,其它條件和實施例 1相同,最終得液體產物約345mL,GC分析正辛胺94. 88%,正辛醇0. 56%,二辛胺2. 5%,三辛 胺0. 08%,異構化組1. 4%,有機腈0. 40%。再通過精密分餾柱,最終得產品正辛胺3(Mml,純 度達到99. 26%ο實施例3 正辛醇的流速為lmL/min,NH3流速為2. 7mL/min,其它條件和實施例1 相同,最終得液體產物約:342mL,GC分析正辛胺95. 15%,正辛醇0. 33%,二辛胺2. 51%,三辛 胺0. 03%,異構化組1. 38%,有機腈0. 54%.再通過精密分餾柱,最終得正辛胺產品300ml,純 度達到99. 2%ο實施例4 正辛醇流速為lmL/min,NH3流速為2. 7mL/min,其它條件和實施例1相 同,最終得液體產物約:340ml,GC分析正辛胺95. 05%,正辛醇0. 46%,二辛胺1. 98%,三辛胺 0. 02%,異構化組1. 63%,有機腈0. 48%。再通過精密分餾柱,最終得產品正辛胺30&ι1,純度 達到 99. 35%。實施例5 正辛醇流速為lmL/min,NH3流速3mL/min,其它條件和實施例1相同,最 終得液體產物約339ml,GC分析正辛胺95. 1%,正辛醇0. 56%,二辛胺2. 23%,三辛胺0. 04%, 異構化組1.7%,有機腈0.30%。再通過精密分餾柱,最終得產品正辛胺300ml,純度達到 99.25%。上述實施例只為說明本發(fā)明的技術構思及特點,其目的在于讓熟悉此項技術的人 士能夠了解本發(fā)明的內容并據(jù)以實施,并不能以此限制本發(fā)明的保護范圍。凡根據(jù)本發(fā)明 精神實質所作的等效變化或修飾,都應涵蓋在本發(fā)明的保護范圍之內。
權利要求
1.一種正辛胺的合成方法,以正辛醇、液氨為原料,其特征在于在固定床反應器中, 將所述原料通過計量泵連續(xù)進料,正辛醇和液氨的摩爾比為1 12 20,同時通入氫氣,控 制反應壓力為15 30atm、反應溫度為150 180°C,反應結束后得到液相產物正辛胺粗 產品,所述固定床反應器的固定床是由粒徑為1/8英寸的硅藻土負載鎳催化劑顆粒堆積 而成,所述固定床的厚度為40 80cm,所述硅藻土負載鎳催化劑的組成為鎳30wt% 70wt%,硅藻土 30wt% 70wt%。
2.根據(jù)權利要求1所述的正辛胺的合成方法,其特征在于反應時間控制在池 10h。
3.根據(jù)權利要求1所述的正辛胺的合成方法,其特征在于所述原料正辛醇和液氨的 摩爾比為1:13 16。
4.根據(jù)權利要求1所述的正辛胺的合成方法,其特征在于反應溫度為150 160°C。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種正辛胺的合成方法,在固定床反應器中,將正辛醇、液氨通過計量泵連續(xù)進料,正辛醇和液氨的摩爾比為1:12~20,同時通入氫氣,控制反應壓力為15~30atm、反應溫度為150~180℃,反應結束后得到正辛胺粗產品,該固定床反應器的固定床是由粒徑為1/8英寸的硅藻土負載鎳催化劑顆粒堆積而成,該固定床的厚度為40~80cm,所述硅藻土負載鎳催化劑的組成為鎳30wt%~70wt%,硅藻土30wt%~70wt%。采用固定床反應器,能夠實現(xiàn)連續(xù)進料,較現(xiàn)有技術中采用的釜式反應器,裝置能力有了顯著提高;另外,本發(fā)明的反應溫度低,催化劑壽命長,反應選擇性高,原料轉化率高,降低了生產成本。
文檔編號B01J23/755GK102070460SQ20111003896
公開日2011年5月25日 申請日期2011年2月16日 優(yōu)先權日2011年2月16日
發(fā)明者勇新, 陳松林, 黃德周 申請人:張家港市大偉助劑有限公司
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