本發(fā)明涉及生物污水處理領(lǐng)域,具體涉及一種低cod高氨氮畜禽養(yǎng)殖廢水處理工藝。
背景技術(shù):
現(xiàn)今,隨著全國各地豬場拆遷,養(yǎng)殖業(yè)正面臨一場艱難的環(huán)保革命,養(yǎng)殖業(yè)的污染已經(jīng)不容回避。以養(yǎng)豬廢水為例,根據(jù)本課題組的設(shè)計及現(xiàn)場調(diào)試經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)有一類低cod高氨氮的畜禽養(yǎng)殖廢水利用傳統(tǒng)工藝極難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),c/n比接近1:1,而針對該類廢水目前市面上采用的工藝仍為傳統(tǒng)生化工藝,直接導(dǎo)致投入大卻達(dá)標(biāo)難的問題。通過分析,雖然該類廢水糞渣較少,但懸浮物含量依然很高,多方因素綜合導(dǎo)致該類廢水處理難度大,同時在工藝設(shè)計中還需綜合考慮投資及運(yùn)行成本等諸多因素。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明在無參考方案可以借鑒的情況下,針對該類廢水水質(zhì)特點進(jìn)行合理地分析,并結(jié)合各類工藝的優(yōu)缺點進(jìn)行工藝優(yōu)選,同時針對性加入獨創(chuàng)性元素制定出整套低cod高氨氮的畜禽養(yǎng)殖廢水處理方案并在工廠實際應(yīng)用,投資及運(yùn)行成本較低、效果理想。有鑒于此,研究并設(shè)計出低cod高氨氮畜禽養(yǎng)殖廢水處理工藝在解決該類污水處理問題的同時對于擴(kuò)展可再生資源利用領(lǐng)域的資料文獻(xiàn)也發(fā)揮著重要的作用。
本發(fā)明提供了一種低cod高氨氮畜禽養(yǎng)殖廢水處理工藝,該工藝包括以下步驟:
s1、一級處理①:將畜禽養(yǎng)殖廢水依次經(jīng)過篩濾池及初沉池,將廢水中的大顆粒懸浮物去除,并收集至污泥池,出水通入調(diào)節(jié)池均化水質(zhì)水量后加至加藥反應(yīng)池中完成絮凝反應(yīng),出水進(jìn)入混凝沉淀池中,除去懸浮物;所述初沉池的水力停留時間為1-2h,調(diào)節(jié)池的水力停留時間為7-9h,加藥反應(yīng)池的水力停留時間為20-40min,混凝沉淀池的水力停留時間為2-3h;
s2、一級處理②:經(jīng)過步驟s1后的出水加naoh溶液調(diào)節(jié)ph后通入氨氮吹脫塔中,氨氮吹脫塔出水加鹽酸調(diào)節(jié)ph至中性;所述氨氮吹脫塔的水力停留時間為14-16h;
s3、二級處理:經(jīng)過步驟s2后的出水通過二段生物接觸氧化池進(jìn)行好氧處理,降低cod的同時脫氮,然后將出水通入二沉池去除懸浮物即完成對畜禽養(yǎng)殖廢水的處理;所述二段生物接觸氧化池的水力停留時間為33-37h,所述二沉池的水力停留時間為2-3h;
s4、污泥處理:將初沉池、二段生物接觸氧化池以及二沉池底部污泥由污泥自吸泵抽至污泥池。
本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明在無參考方案可以借鑒的情況下,針對該類廢水水質(zhì)特點進(jìn)行合理地分析,發(fā)現(xiàn)該類畜禽養(yǎng)殖廢水進(jìn)水cod不高,但氨氮及懸浮物等含量高,工藝設(shè)計時需要控制投資及運(yùn)行成本,設(shè)計難度大。通過自主研究,本課題組設(shè)計出一整套低cod高氨氮畜禽養(yǎng)殖廢水處理工藝。
本發(fā)明利用逐級篩濾池、初沉池、混凝沉淀池、氨氮吹脫塔進(jìn)行預(yù)處理,再通過二段生物接觸氧化池進(jìn)行生化處理,最后經(jīng)過二沉池去除剩余的懸浮物進(jìn)行達(dá)標(biāo)排放,工藝路線短,效率高,可在c/n比接近1:1的情況下將污水處理達(dá)標(biāo),既解決了該類廢水出水達(dá)標(biāo)難的問題,又達(dá)到了回收利用的目的,可將氨氮含量由400~500mg/l降至80mg/l、cod及懸浮物含量也分別降至gb18596-2001《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,投資及運(yùn)行成本較低、實際運(yùn)行效果理想,為該類廢水的處理也提供了實際參考。
附圖說明
圖1為本發(fā)明提供的處理畜禽養(yǎng)殖廢水的工藝框圖。
具體實施方式
本發(fā)明提供了一種低cod高氨氮畜禽養(yǎng)殖廢水處理工藝,該工藝包括以下步驟:
s1、一級處理①:將畜禽養(yǎng)殖廢水依次經(jīng)過篩濾池及初沉池,將廢水中的大顆粒懸浮物去除,并收集至污泥池,出水通入調(diào)節(jié)池均化水質(zhì)水量后加至加藥反應(yīng)池中完成絮凝反應(yīng),出水進(jìn)入混凝沉淀池中,除去懸浮物;所述初沉池的水力停留時間為1-2h,調(diào)節(jié)池的水力停留時間為7-9h,加藥反應(yīng)池的水力停留時間為20-40min,混凝沉淀池的水力停留時間為2-3h;
s2、一級處理②:經(jīng)過步驟s1后的出水加naoh溶液調(diào)節(jié)ph后通入氨氮吹脫塔中,氨氮吹脫塔出水加鹽酸調(diào)節(jié)ph至中性;所述氨氮吹脫塔的水力停留時間為14-16h;
s3、二級處理:經(jīng)過步驟s2后的出水通過二段生物接觸氧化池進(jìn)行好氧處理,降低cod的同時脫氮,然后將出水通入二沉池去除懸浮物即完成對畜禽養(yǎng)殖廢水的處理;所述二段生物接觸氧化池的水力停留時間為33-37h,所述二沉池的水力停留時間為2-3h;
s4、污泥處理:將初沉池、二段生物接觸氧化池以及二沉池底部污泥由污泥自吸泵抽至污泥池。
優(yōu)選的,步驟s1所述篩濾池的池體內(nèi)沿水流方向依次設(shè)置有多組不銹鋼細(xì)篩網(wǎng),所述不銹鋼細(xì)篩網(wǎng)的孔徑沿水流方向逐級遞減。根據(jù)具體水質(zhì)選用多組不同孔徑的不銹鋼細(xì)篩網(wǎng)按一定距離安裝在池體中,可有效去除大顆粒懸浮物,避免傳統(tǒng)固液分離機(jī)功耗大、易堵塞的缺點,所述逐級篩濾池?zé)o動力、運(yùn)行零成本、管理方便。所述不銹鋼細(xì)篩網(wǎng)的孔徑隨水流方向逐級遞減,以保證良好的懸浮物截留效果。
所述不銹鋼細(xì)篩網(wǎng)組數(shù)為至少3組,所述不銹鋼細(xì)篩網(wǎng)的孔徑為2mm或1mm。在本發(fā)明的一個實施例中,采用三組不銹鋼細(xì)篩網(wǎng),其孔徑沿水流方向依次為2mm、1mm、1mm。
優(yōu)選的,步驟s1所述加藥反應(yīng)池中投加的藥劑為聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺。
更加優(yōu)選的,步驟s2中加naoh溶液調(diào)節(jié)ph的過程為將ph調(diào)整至11,所述加酸調(diào)節(jié)ph的過程為將ph調(diào)整至6~9。
更加優(yōu)選的,步驟s2所述氨氮吹脫塔填充的填料為塑料材質(zhì)的鮑爾環(huán)。具有質(zhì)量輕、阻力小、分離效率及傳質(zhì)效率高等優(yōu)點。
優(yōu)選的,步驟s3所述二段生物接觸氧化池內(nèi)懸掛有辮帶式纖維濾料,同時底部設(shè)置有懸浮式的蜂窩填料。
更加優(yōu)選的,所述辮帶式纖維濾料填充率為50%~80%,所述蜂窩填料填充率為20%~50%。
優(yōu)選的,所述初沉池與二沉池為豎流式二沉池,池中安裝有斜管,可提高沉淀效率。
優(yōu)選的,所述污泥自吸泵入口的主管分有三道支管分別連接于初沉池、二段生物接觸氧化池及二沉池底部,每道支管單獨設(shè)有閥門,可單獨排泥。
下面將結(jié)合具體實施例對本發(fā)明提供的一種低cod高氨氮畜禽養(yǎng)殖廢水處理工藝予以進(jìn)一步說明。下面描述的實施例是示例性的,僅用于解釋本發(fā)明,而不能理解為對本發(fā)明的限制。
下述實施例中的實驗方法,如無特殊說明,均為常規(guī)方法。下述實施例中所用的實驗材料如無特殊說明,均為市場購買得到。
實施例一
本實施例提供了一種低cod高氨氮畜禽養(yǎng)殖廢水處理工藝,基于該工藝,采用的裝置包括依次連通的篩濾池、初沉池、調(diào)節(jié)池、加藥反應(yīng)池、混凝沉淀池、氨氮吹脫塔、二段生物接觸氧化池、二沉池、污泥池。
具體的,所述篩濾池的出水管與初沉池的進(jìn)水管連通,所述初沉池內(nèi)底部通過排污管與污泥自吸泵的入口連接,所述初沉池的出水管與調(diào)節(jié)池的進(jìn)水管連通,所述調(diào)節(jié)池內(nèi)底部設(shè)置有提升泵,所述提升泵與加藥反應(yīng)池的進(jìn)水管連接,提升泵固定在泵坑底部,分支管處設(shè)有閥門。所述加藥反應(yīng)池的出水管與混凝沉淀池的進(jìn)水管連通,所述混凝沉淀池內(nèi)底部通過排污管與污泥自吸泵的入口連接,所述混凝沉淀池的出水管與氨氮吹脫塔的進(jìn)水管連通,所述氨氮吹脫塔的出水管與二段生物接觸氧化池的進(jìn)水管連通,所述二段生物接觸氧化池的出水管與二沉池的進(jìn)水管連通,所述二段生物接觸氧化池、二沉池內(nèi)底部通過排污管與污泥自吸泵的入口連接,所述污泥自吸泵與污泥池連接,污泥自吸泵入口的主管分有三道支管分別連接于初沉池、二段生物接觸氧化池及二沉池底部,每道支管單獨設(shè)有閥門,可單獨排泥。所有進(jìn)出水管管口應(yīng)使最低點與進(jìn)出水高層保持一致,各單元之間的水管應(yīng)安裝有閥門以備檢修。所述氨氮吹脫塔、二段生物接觸氧化池內(nèi)底部通過水管與曝氣裝置相連,所述曝氣裝置選用羅茨風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)安裝時應(yīng)同時安裝有減震裝置及消音罩,羅茨風(fēng)機(jī)在接入生物接觸氧化池、二段生物接觸氧化池前,選用相匹配的接口接入布?xì)夤?。生物接觸氧化池、二段生物接觸氧化池從距離池底150mm處留孔套管,以通入與羅茨風(fēng)機(jī)連接的布?xì)夤埽锝佑|氧化池、二段生物接觸氧化池外的布?xì)夤馨惭b有止回閥。提升泵、羅茨風(fēng)機(jī)以及污泥自吸泵與管道連接處應(yīng)使用軟管套管,防止震動帶來的不利影響。
采用上述裝置進(jìn)行低cod高氨氮畜禽養(yǎng)殖廢水處理,工藝包括以下步驟:
(1)將cod含量為500~600mg/l、氨氮含量為400~500mg/l、懸浮物含量為1500~2000mg/l的畜禽養(yǎng)殖廢水首先經(jīng)過由多級篩網(wǎng)組成的逐級篩濾池去除大顆粒物質(zhì),所述篩濾池的池體內(nèi)沿水流方向依次設(shè)置有2mm孔徑不銹鋼細(xì)篩網(wǎng)、1mm孔徑不銹鋼細(xì)篩網(wǎng)、1mm孔徑不銹鋼細(xì)篩網(wǎng),全程無動力,無能耗損失,只需定期清理糞渣即可。
所述逐級篩濾池出水進(jìn)入初沉池,池中安裝有斜管,沉淀效率高,在較短的停留時間下可去除大部分懸浮物,再通過調(diào)節(jié)池均化水質(zhì)水量,由提升泵抽至加藥反應(yīng)池,通過投加聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺進(jìn)行絮凝反應(yīng),再自流進(jìn)入混凝沉淀池,即可去除大部分懸浮物,為進(jìn)入氨氮吹脫塔提供條件。所述混凝沉淀池出水加naoh溶液通過ph在線監(jiān)測儀的控制將ph調(diào)節(jié)至11即可由提升泵通入氨氮吹脫塔進(jìn)行吹脫反應(yīng),塔中的塑料鮑爾環(huán)具有質(zhì)量輕、阻力小、分離效率及傳質(zhì)效率高等優(yōu)點,可有效提高氨氮吹脫的效率和出水水質(zhì),出水加入鹽酸同樣由所述ph在線監(jiān)測儀控制使ph保持在6~9之間,即完成所述廢水的預(yù)處理過程,其中初沉池的停留時間為1.5h,調(diào)節(jié)池的停留時間為8h,加藥反應(yīng)池的停留時間為30min,混凝沉淀池的停留時間為2.5h,氨氮吹脫的停留時間為15h。此時,氨氮的含量將至80~120,懸浮物含量降至50~150mg/l。
(2)所述調(diào)酸后的氨氮吹脫塔出水自流進(jìn)入二段生物接觸氧化池中進(jìn)行好氧反應(yīng),溶解氧濃度為2~4mg/l,可大幅度去除cod含量并深化脫氮效果,池中懸掛有固定式的辮帶式纖維濾料以及懸浮的蜂窩填料,所述辮帶式纖維濾料填充率為80%,所述蜂窩填料填充率為20%,固定態(tài)和流動態(tài)填料的混合布置發(fā)揮了兩種不同形態(tài)填料的優(yōu)勢,增加了微生物的種類與數(shù)量,有效提升了處理效率,停留時間為35h。所述二段生物接觸氧化池出水自流進(jìn)入二沉池中,去除較多懸浮物后,最終出水可達(dá)標(biāo)排放,停留時間為2.5h,自此完成所述廢水的處理過程。此時,cod含量降至60~200mg/l、氨氮含量降至30~70mg/l、懸浮物含量降至30~80mg/l,使得處理后出水水質(zhì)完全達(dá)到cod≤400mg/l,氨氮≤80mg/l,懸浮物≤200mg/l等gb18596-2001《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。作為優(yōu)選的,工藝中可配備完善的自動控制系統(tǒng)(包括整套工藝所有電器的自動開關(guān)),整套工藝運(yùn)行過程中無需專職人員24h看守,自動化程度高,運(yùn)行便捷。運(yùn)行穩(wěn)定后某時段具體處理效果如下表所示:
表1畜禽養(yǎng)殖廢水處理效果
實施例二
本實施例對低cod高氨氮畜禽養(yǎng)殖廢水進(jìn)行處理,工藝包括以下步驟:
(1)將cod含量為350~450mg/l、氨氮含量為400~500mg/l、懸浮物含量為1000~2000mg/l的畜禽養(yǎng)殖廢水首先經(jīng)過由多級篩網(wǎng)組成的逐級篩濾池去除大顆粒物質(zhì),所述篩濾池的池體內(nèi)沿水流方向依次設(shè)置有2mm孔徑不銹鋼細(xì)篩網(wǎng)、1mm孔徑不銹鋼細(xì)篩網(wǎng)、1mm孔徑不銹鋼細(xì)篩網(wǎng),全程無動力,無能耗損失,只需定期清理糞渣即可。
所述逐級篩濾池出水進(jìn)入初沉池,池中安裝有斜管,沉淀效率高,在較短的停留時間下可去除大部分懸浮物,再通過調(diào)節(jié)池均化水質(zhì)水量,由提升泵抽至加藥反應(yīng)池,通過投加聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺進(jìn)行絮凝反應(yīng),再自流進(jìn)入混凝沉淀池,即可去除大部分懸浮物,為進(jìn)入氨氮吹脫塔提供條件。所述混凝沉淀池出水加naoh溶液通過ph在線監(jiān)測儀的控制將ph調(diào)節(jié)至11即可由提升泵通入氨氮吹脫塔進(jìn)行吹脫反應(yīng),塔中的塑料鮑爾環(huán)具有質(zhì)量輕、阻力小、分離效率及傳質(zhì)效率高等優(yōu)點,可有效提高氨氮吹脫的效率和出水水質(zhì),出水加入鹽酸同樣由所述ph在線監(jiān)測儀控制使ph保持在6~9之間,即完成所述廢水的預(yù)處理過程,其中初沉池的停留時間為2h,調(diào)節(jié)池的停留時間為7h,加藥反應(yīng)池的停留時間為30min,混凝沉淀池的停留時間為2h,氨氮吹脫的停留時間為16h。此時,氨氮的含量將至80~120,懸浮物含量降至50~150mg/l。
(2)所述調(diào)酸后的氨氮吹脫塔出水自流進(jìn)入二段生物接觸氧化池中進(jìn)行好氧反應(yīng),可大幅度去除cod含量并深化脫氮效果,池中懸掛有固定式的辮帶式纖維濾料以及懸浮的蜂窩填料,所述辮帶式纖維濾料填充率為50%,所述蜂窩填料填充率為50%,固定態(tài)和流動態(tài)填料的混合布置發(fā)揮了兩種不同形態(tài)填料的優(yōu)勢,增加了微生物的種類與數(shù)量,有效提升了處理效率,停留時間為33h。所述二段生物接觸氧化池出水自流進(jìn)入二沉池中,去除較多懸浮物后,最終出水可達(dá)標(biāo)排放,停留時間為2h,自此完成所述廢水的處理過程。此時,cod含量降至60~200mg/l、氨氮含量降至30~70mg/l、懸浮物含量降至30~80mg/l,使得處理后出水水質(zhì)完全達(dá)到cod≤400mg/l,氨氮≤80mg/l,懸浮物≤200mg/l等gb18596-2001《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。運(yùn)行穩(wěn)定后處理效果與實施例一基本一致。運(yùn)行穩(wěn)定后某時段具體處理效果如下表所示:
表1畜禽養(yǎng)殖廢水處理效果
以上所述僅為本發(fā)明的較佳實施例,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。