本發(fā)明涉及一種針對鍋爐尾部排煙的綜合節(jié)能減排系統(tǒng),用于對燃煤機組(特別是高硫煤)鍋爐煙氣進行so3的脫除以降低酸露點,并對煙氣余熱進行梯級利用分別加熱高壓給水、低壓給水和冷風(fēng),從而在避免尾部受熱面低溫腐蝕的前提下提高煙氣余熱利用率,屬于鍋爐技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
在燃煤機組中,隨著煙氣溫度的降低,so3在爐膛出口為氣態(tài)so3,在scr催化劑出口轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài)硫酸,進入濕法脫硫裝置后進一步轉(zhuǎn)變?yōu)榱蛩釟馊苣z,酸性逐步增強,對設(shè)備的腐蝕也逐步增強。對機組的影響包括:一、使酸露點溫度提高,從而限制了煙氣溫降,影響余熱回收效果;二、使scr和空預(yù)器積灰結(jié)垢;三、產(chǎn)生“藍羽”現(xiàn)象。
目前,國內(nèi)燃煤機組的脫硝系統(tǒng)普遍采用scr技術(shù)(選擇性催化還原法),以nh3(尿素)為還原劑,以釩-鎢-鈦系列金屬為催化劑,在320℃到420℃之間的煙氣溫度范圍內(nèi)將nox轉(zhuǎn)化為n2。一方面,催化劑能將so2催化氧化為so3,轉(zhuǎn)換率取決于v2o5含量、催化劑壁厚、催化劑形態(tài)和煙氣溫度等,催化劑中v2o5的擔(dān)載量越大,so3的轉(zhuǎn)化效率也越高。scr系統(tǒng)中so3轉(zhuǎn)化率大約為0.5%~1.5%。另一方面,所用還原劑nh3會與so3發(fā)生反應(yīng),增加噴氨量提高其運維成本的同時,生成的硫酸銨、硫酸氫銨(abs)在催化劑和空預(yù)器金屬表面沉積,使催化劑活性降低影響nox脫除效率,使空預(yù)器結(jié)垢堵塞增加風(fēng)機功耗,迫使機組停爐清灰。
國家還未出臺針對so3排放的相關(guān)標準,現(xiàn)有主要的so3脫除技術(shù)為針對煙氣脫除so2和粉塵的靜電除塵(esp)和濕法脫硫(fgd)。在esp中,凝結(jié)的硫酸將會和飛灰一起被靜電除塵器脫除,so3的脫除率取決于煙氣溫度和飛灰成分,通常so3的脫除率大約為10%~15%。在fgd中,煙氣在吸收塔內(nèi)的停留時間較短,同時硫酸蒸汽在吸收塔內(nèi)冷凝成非常細的硫酸氣溶膠,難以被石灰漿液吸收,so3的脫除效率通常為30%~40%。so3脫除效率普遍偏低,而煙氣中so3含量較大造成酸露點過高,限制了空預(yù)器后的煙氣溫降,尾部的余熱回收設(shè)備通常為低溫省煤器以加熱低壓給水,以減少#6和#7抽汽。一方面,減少的抽汽品質(zhì)較低,節(jié)能效果較差;另一方面,換熱器材料需選用耐腐蝕的nd鋼,且需要嚴控?zé)煔夂徒饘俦跍匾苑赖蜏馗g現(xiàn)象。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是如何降低鍋爐尾部受熱面結(jié)垢堵塞和低溫腐蝕現(xiàn)象,提高煙氣余熱的利用效率,實現(xiàn)煙氣綜合節(jié)能減排一體化。
為了解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的技術(shù)方案是提供一種兼顧低溫腐蝕與余熱利用的煙氣綜合節(jié)能減排系統(tǒng),煙氣管道內(nèi)布置有scr催化劑層、空氣預(yù)熱器及除塵器,煙氣經(jīng)由scr催化劑層依次進入空氣預(yù)熱器及除塵器,其特征在于:所述scr催化劑層前的水平煙道內(nèi)設(shè)有噴嘴系統(tǒng),噴嘴系統(tǒng)與碳酸鈉溶液供給系統(tǒng)相連;
所述scr催化劑層后側(cè)與所述除塵器前側(cè)之間通過旁路煙道連接,旁路煙道內(nèi)設(shè)有換熱器,煙氣出scr催化劑層后,大部分煙氣經(jīng)由主煙道進入空氣預(yù)熱器,剩余的小部分煙氣進入旁路煙道經(jīng)由換熱器降溫,出旁路煙道的煙氣與出空氣預(yù)熱器的煙氣混合后進入除塵器;
所述除塵器之后的煙道內(nèi)設(shè)有低溫省煤器,低溫省煤器通過管道與用于對一、二次風(fēng)進行預(yù)熱的前置暖風(fēng)器相連,管道內(nèi)通有循環(huán)冷卻水,循環(huán)冷卻水在低溫省煤器中吸熱,然后在前置暖風(fēng)器中放熱。
優(yōu)選地,所述噴嘴系統(tǒng)均布于水平煙道的管道截面上,并與煙氣流向逆向布置。
優(yōu)選地,所述噴嘴系統(tǒng)噴出的碳酸鈉溶液呈霧狀顆粒,并充滿整個水平煙道的管道截面。
優(yōu)選地,所述碳酸鈉溶液供給系統(tǒng)包括碳酸鈉溶液制備及存儲系統(tǒng)、so3濃度監(jiān)測系統(tǒng)和pid控制計量分配裝置,so3濃度監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)于所述空氣預(yù)熱器的進口處,pid控制計量分配裝置實時獲取so3濃度監(jiān)測系統(tǒng)給出的測量信號后,根據(jù)測量信號通過獨立化學(xué)劑流量控制和區(qū)域壓力控制閥門來獨立控制由碳酸鈉溶液制備及存儲系統(tǒng)輸送到所述噴嘴系統(tǒng)中的每個噴嘴中碳酸鈉溶液的噴射速率。
優(yōu)選地,所述碳酸鈉溶液濃度根據(jù)煙氣中so3濃度進行設(shè)置,所述碳酸鈉溶液濃度質(zhì)量濃度在30%~50%之間,所述碳酸鈉溶液液滴顆粒在所述噴嘴系統(tǒng)中的每個噴嘴的出口速度為60~80m/s,所述碳酸鈉溶液中碳酸鈉與so3摩爾比設(shè)置為1.5∶1~4∶1,碳酸鈉溶液的液滴粒徑小于50um。
優(yōu)選地,所述旁路煙道內(nèi)設(shè)有兩級換熱器,包括沿?zé)煔饬飨蛞来尾贾迷谂月窡煹纼?nèi)的高壓給水換熱器及低壓給水換熱器,高壓給水換熱器及低壓給水換熱器內(nèi)分別從主給水管道引出高壓給水及低壓給水,高壓給水及低壓給水被加熱后分別回到各自的回?zé)峒訜崞鞒隹诘闹鹘o水管道,與主給水混合。
優(yōu)選地,所述高壓給水換熱器及低壓給水換熱器與各自的回?zé)峒訜崞鞑⒙?lián)。
優(yōu)選地,所述回?zé)峒訜崞髋c對應(yīng)的所述高壓給水換熱器或所述低壓給水換熱器給水流量的配比為0%~40%。
優(yōu)選地,進入所述旁路煙道的煙氣量占總煙氣量的10%~30%。
本發(fā)明提供的兼顧低溫腐蝕與余熱利用的煙氣綜合節(jié)能減排系統(tǒng)具體工作流程如下:
碳酸鈉溶液從噴嘴中以霧狀液滴進入煙氣管道中后,逆煙氣流向流動一段距離后與煙氣均勻混合,水分被煙氣快速干燥蒸發(fā),過量的碳酸鈉粉末顆粒首先與爐膛產(chǎn)生的so3進行中和,經(jīng)過scr后與再次催化劑生成so3進行中和,使煙氣中的so3含量大幅降低,煙氣的酸露點溫度降至水露點附近,從而使煙氣具有較大的降溫空間和余熱回收潛力。在此基礎(chǔ)上,部分脫除了so3和nox的煙氣不經(jīng)過空預(yù)器,在旁路煙道內(nèi)通過換熱器先后加熱兩級加熱器的高、低壓給水,降溫后的煙氣與空預(yù)器出口的煙氣混合,均勻后進入除塵器。而高、低壓給水在各自換熱器中被加熱后回到主給水管道與回?zé)峒訜崞鞒隹诘闹鹘o水混合,進入加熱器的主給水流量減少,相應(yīng)加熱器的抽汽量也隨之降低從而達到節(jié)能的目的??疹A(yù)器中煙氣量的降低,會引起一、二次風(fēng)溫的下降使鍋爐效率降低,因此利用低溫省煤器吸收經(jīng)過除塵器后煙氣的余熱,并在前置暖風(fēng)器中對一、二次風(fēng)進行預(yù)熱,防止空預(yù)器中冷端堵塞的同時,提高出口風(fēng)溫,進一步降低出口煙溫,從實現(xiàn)余熱的梯級利用。
本發(fā)明提供的系統(tǒng)通過在scr催化劑層前噴入碳酸鈉溶液,以吸收煙氣中的so3,從而大幅降低酸露點溫度,減少尾部受熱面結(jié)垢堵塞和低溫腐蝕現(xiàn)象;對空預(yù)器進行優(yōu)化改造(采用高換熱系數(shù)的換熱元件,或使空氣預(yù)熱器的層數(shù)增加以提高換熱面積)后,在scr催化劑層后對煙氣設(shè)置旁路,在旁路煙道中分別加熱高、低壓給水;在除塵器之后的煙道內(nèi)布置低溫省煤器,其中的冷卻水通過前置暖風(fēng)器預(yù)熱一、二次風(fēng),有效利用煙氣余熱加熱高壓給水、低壓給水和冷風(fēng),從而滿足煙氣余熱高效利用的要求,實現(xiàn)煙氣綜合節(jié)能減排一體化。
本系統(tǒng)可脫除煙氣中so385%以上,降低酸露點20~40℃;催化劑、空預(yù)器區(qū)域無硫酸氫銨結(jié)垢;scr活性溫度降低至268℃,實現(xiàn)低負荷投脫硝;余熱進行高效梯級利用,分別用于加熱高壓給水、低壓給水和冷風(fēng),進一步降低煤耗;尾部煙道和設(shè)備不存在低溫腐蝕和堵塞,運行效率和安全性更高。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有如下有益效果:
1、系統(tǒng)簡單高效,噴射物以溶液代替粉末顆粒,具有更好的均勻度和反應(yīng)活性,so3脫除效率可到85%以上,并可協(xié)同脫除hcl、hf、h2seo3等酸性物質(zhì)。同時有利于飛灰對hg的捕獲,起到綜合的減排效果。
2、噴射系統(tǒng)置于噴氨系統(tǒng)之前,煙氣中的so3首先與碳酸鈉反應(yīng),從而減少了脫硝所用的投氨量,使投脫硝系統(tǒng)的運行維護成本降低。
3、噴射系統(tǒng)置于scr脫硝層之前,煙氣中酸性物質(zhì)(特別是so3)的脫除能有效降低釩基催化劑的最低激活溫度,由公認的315℃降低至268℃,有利于低負荷投脫硝。與傳統(tǒng)的寬負荷脫硝如熱水再循環(huán)、省煤器分級、煙氣旁路等技術(shù)相比,改造費用低且對鍋爐效率影響小,能從根本上解決低負荷下scr脫硝迫退的問題。此外,催化劑層中無失活、磨損或堵塞問題,scr脫硝效率高,使用壽命長。
4、空氣預(yù)熱器中無nh4hso4(abs)結(jié)垢堵塞,風(fēng)機功耗低,換熱效果好。酸露點溫度由100℃以上降低至水露點(40℃)附近,煙氣尾部煙道和設(shè)備不存在低溫腐蝕和堵塞,運行效率和安全性更高。在后期改造中,能以傳統(tǒng)、換熱性能更好的碳鋼或不銹鋼作為換熱面材料,改造費用更低,余熱回收效率更高。
5、酸露點溫度大幅降低后,煙氣具有較大的溫降空間和較好的換熱效果,可有效利用煙氣余熱逐級加熱高壓給水、低壓給水和冷風(fēng),滿足煙氣余熱高效利用的要求,實現(xiàn)能源的梯級利用。
附圖說明
圖1為兼顧低溫腐蝕與余熱利用的煙氣綜合節(jié)能減排系統(tǒng)示意圖;
圖2為碳酸鈉溶液供給系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為煙氣旁路中兩級加熱器用于加熱高低壓給水以減少回?zé)岢槠倪\行示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合具體實施例,進一步闡述本發(fā)明。應(yīng)理解,這些實施例僅用于說明本發(fā)明而不用于限制本發(fā)明的范圍。此外應(yīng)理解,在閱讀了本發(fā)明講授的內(nèi)容之后,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以對本發(fā)明作各種改動或修改,這些等價形式同樣落于本申請所附權(quán)利要求書所限定的范圍。
以某電廠660mw超超臨界濕冷機組為對象,由于燃燒高硫煤,在tha工況下排煙溫度高達130℃,煙氣側(cè)壓差大于3kpa,煙氣中折算硫分達0.74%,按照so3占總硫分的2%計,酸露點溫度也達140℃以上。針對其燃燒高硫煤所帶來的排煙溫度高、空預(yù)器阻力大和煙道尾部受熱面低溫腐蝕等問題,本實施例提供了一種兼顧低溫腐蝕與余熱利用的煙氣綜合節(jié)能減排系統(tǒng),如圖1所示,按照系統(tǒng)不同的作用,可分為碳酸鈉溶液供給系統(tǒng)(圖2),高溫?zé)煔馀月废到y(tǒng)(圖3)和低溫?zé)煔馀L(fēng)系統(tǒng)。
在碳酸鈉溶液供給系統(tǒng)中,干燥的固體顆粒狀碳酸鈉以噸包形式使用料斗卡車8輸送至儲間存放,考慮到安全性儲間需存有七天的存量。皮帶輪9和斗提機將碳酸鈉粉末通過料斗10和溶解罐11配制成50%的溶液,通過給料泵12輸送到溶液儲罐13靜置存儲,考慮到安全性,溶液儲罐13需存有3天的存量。此時,根據(jù)空氣預(yù)熱器3進口布置的so3濃度監(jiān)測系統(tǒng)所顯示的此處(包括爐膛產(chǎn)生的so3和scr催化劑層產(chǎn)生)so3濃度,通過pid控制計量分配裝置,通過調(diào)節(jié)閥和儀表(密度計、流量計等)的配合,精確調(diào)節(jié)3t/h的溶液由溶液儲罐13輸送到與噴嘴系統(tǒng)2的噴嘴相連的母管中。同時還要采用伴熱和保溫避免碳酸鈉溶液凍結(jié)或結(jié)晶。母管中的溶液均勻的進入噴嘴系統(tǒng)2的各霧化噴嘴,霧化噴嘴將溶液以30um的粒徑、80m/s的噴射速度逆向注入煙道,與煙氣混合均勻。溶液中的水分在注入后快速蒸發(fā),形成粒徑更小的固體顆粒,較高的反應(yīng)比表面積使其具有較快的反應(yīng)效率,生成的于二氧化碳氣體使顆粒膨脹破裂,造成的“爆米花”效應(yīng)進一步提高反應(yīng)活性和速率,在煙道中對so3逐步吸附,使其降低到3~5ppm,脫除率高到90%,生成的產(chǎn)物硫酸鈉通過除塵器6與飛灰一同出去。
so3脫除后,煙氣酸露點溫度由140℃降低至50℃左右,因此尾部煙氣具有較大的降溫空間從而可取得較好的節(jié)能效益。通過設(shè)置高溫?zé)煔馀月废到y(tǒng),將scr催化劑層1后350℃的高溫?zé)煔?,分?0%進入旁路煙道4中,剩余煙氣進入主煙道5。在旁路煙道4中先后布置兩級換熱器,用于分別加熱高、低壓給水,如圖3所示。經(jīng)過高壓給水換熱器7-1后,350℃的煙氣降溫至200℃,經(jīng)過低壓給水換熱器7-2后,煙氣進一步降溫至105℃。兩級高、低壓給水換熱器分別用于加熱#3高加給水和#6高加給水,加熱后分別與各自對應(yīng)的回?zé)峒訜崞鞒隹谥鹘o水混合。從給水管道來看,形成回?zé)峒訜崞髋c煙氣中的換熱器并聯(lián)的方式,從而減少30%的#3高加給水和#6高加給水抽汽,綜合來看降低煤耗5g/kwh。
而80%的煙氣經(jīng)由主煙道5進入空氣預(yù)熱器3,為防止爐效降低,應(yīng)保證320℃的二次風(fēng)進口風(fēng)溫,需強化空氣預(yù)熱器3中煙-風(fēng)換熱。因此,需對空氣預(yù)熱器3提效,增大空氣預(yù)熱器3的層高且更換其換熱元件,強化換熱保證二次風(fēng)溫的同時,使煙氣出口溫度降至85℃??諝忸A(yù)熱器3的出口煙氣與旁路煙道4的出口煙氣混合至90℃左右,進入靜電除塵器。
針對除塵器6后的煙氣,設(shè)置低溫?zé)煔馀L(fēng)系統(tǒng),在除塵器6之后的煙道內(nèi)布置低溫省煤器,管道內(nèi)的循環(huán)冷卻水吸收煙氣余熱,使90℃的煙氣進一步降溫至70℃左右。吸熱升溫后的循環(huán)冷卻水在前置暖風(fēng)器中預(yù)熱冷一、二次風(fēng),使其由20℃升溫至40℃,而冷卻水循環(huán)往復(fù)。
綜合來看,機組采用本系統(tǒng)后,so3濃度降低至3ppm,并可協(xié)同脫除hcl、hf、h2seo3等酸性物質(zhì),有利于飛灰對hg的捕獲,煙溫降低且鈉鹽投入導(dǎo)致飛灰電阻率降低均提高了除塵器的除塵率,起到綜合的減排效果;酸露點大幅降低至水露點附近,能有效避免低溫腐蝕,尾部受熱面可選用換熱性能更好、價格更便宜的不銹鋼,同時大大降低后期的運維成本;使scr最低激活溫度由315℃降低至286℃,有利于低負荷投脫硝,并緩解催化劑層中的失活、磨損和堵塞問題,提高脫硝效率5%,同時可減少生成abs造成的氨損耗,降低噴氨成本;冷風(fēng)溫度升高、so3的脫除和空預(yù)器的升級改造,基本避免了空預(yù)器中的灰垢存積和abs堵塞,降低風(fēng)機功耗的同時提高換熱效果,節(jié)省了大量的投資成本和設(shè)備更換維護成本;脫硫塔進口煙溫降低20℃,大大減少了脫硫塔補水量;增加了30~40℃煙氣的降溫空間,有效利用煙氣余熱逐級加熱高壓給水、低壓給水和冷風(fēng),滿足煙氣余熱高效利用的要求,實現(xiàn)能源的梯級利用。從而,本系統(tǒng)可取得節(jié)能、減排和省水的綜合效益,可降低煤耗5.5g/kwh。