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一種提高焙燒渣金回收率的改進(jìn)方法與流程

文檔序號:11767887閱讀:386來源:國知局

本發(fā)明涉及冶金化工技術(shù)領(lǐng)域,具體地說是一種提高焙燒渣金回收率的改進(jìn)方法。



背景技術(shù):

目前,對于高砷含硫金精礦的冶煉,一般采用二段焙燒處理,二段焙燒不僅能夠很好的解決脫砷脫硫這一難題,還可將焙燒時產(chǎn)生的三氧化二砷轉(zhuǎn)化成粉狀的白砷產(chǎn)品,既不污染環(huán)境又能達(dá)到綜合回收利用的目的。典型的兩段焙燒工藝流程是:原料通過調(diào)漿后打至一段焙燒爐爐頂分配器后進(jìn)入焙燒爐沸騰焙燒,一段焙燒爐底排渣至二段氧化爐焙燒,一段煙氣經(jīng)旋風(fēng)收塵后和經(jīng)旋風(fēng)收塵的二段氧化爐煙氣一起送至電收塵器凈化后,再進(jìn)入設(shè)有霧化水噴嘴冷卻調(diào)溫塔,經(jīng)過調(diào)溫后煙氣進(jìn)入布袋收砷裝置,收砷后煙氣去制酸。

但是現(xiàn)有二段焙燒也存在著一定的不足,其中一段焙燒爐隨煙氣帶走的灰塵量為總渣量的15%--30%。經(jīng)過多次檢驗(yàn),這部分礦塵除硫、除砷、除碳效果不佳,造成了此部分礦塵的金等有價金屬(主要是金、銀)的回收率較低。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種能有效提高精金礦中金回收率的改進(jìn)方法,節(jié)能環(huán)保,能夠提高有價元素金的回收率,并具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

本發(fā)明解決上述技術(shù)問題的技術(shù)方案如下:一種提高焙燒渣金回收率的改進(jìn)方法,包括如下步驟:

1)選取精金礦,組織配漿與調(diào)整礦漿濃度;

2)將步驟1)的礦漿攪拌均勻后噴入一級還原爐進(jìn)行還原焙燒,產(chǎn)出的焙燒煙氣進(jìn)入第一旋風(fēng)除塵器除塵,除塵后排出的煙氣進(jìn)入第二旋風(fēng)除塵器除塵,再進(jìn)入第一爐氣冷卻器進(jìn)行降溫;

3)步驟2)還原焙燒排出的焙砂和第一旋風(fēng)除塵器收集的礦塵進(jìn)入二級氧化爐焙燒,排出的含塵煙氣進(jìn)入第二爐氣冷卻器降溫收塵;

4)將步驟3)中經(jīng)過二級氧化爐焙燒產(chǎn)生的焙砂通過埋刮板輸送機(jī)輸送至酸浸工段,最后經(jīng)氰化、精煉提純產(chǎn)出成品金,步驟2)中第一爐氣冷卻器和步驟3)第二爐氣冷卻器排出的煙氣匯集后進(jìn)入電除塵器收塵;

5)步驟4)中電除塵器排出的煙氣經(jīng)過驟冷塔冷卻急劇冷卻,煙氣中的氣態(tài)砷變?yōu)楣虘B(tài)砷,經(jīng)過布袋收砷裝置回收三氧化二砷,脫除三氧化二砷的煙氣進(jìn)入制酸系統(tǒng);

6)步驟2)中第一爐氣冷卻器、步驟3)的第二爐氣冷卻器和步驟4)電除塵器回收的礦塵通過風(fēng)力輸送設(shè)備輸送至二級氧化爐內(nèi)進(jìn)行二次焙燒,焙燒后產(chǎn)生的焙砂和含塵煙氣再次進(jìn)入步驟4)。

作為優(yōu)選的,步驟1)中所述的精金礦加水20-30%,所述調(diào)整礦漿濃度為65%-70%。

作為優(yōu)選的,步驟2)中所述的一級焙燒爐弱氧氣氛焙燒,控制溫度580~630℃。

作為優(yōu)選的,步驟6)中所述的將所收集的灰塵進(jìn)入二級氧化爐富氧焙燒,控制溫度在640~660℃,焙燒時間大于0.5小時。

本發(fā)明所述的一種提高焙燒渣金回收率的改進(jìn)方法,與現(xiàn)有技術(shù)相比具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著進(jìn)步,本方法通過風(fēng)力輸送設(shè)備,將收集的礦塵輸送至二級氧化爐內(nèi)進(jìn)行二次焙燒,焙燒后的金的回收率可以達(dá)到預(yù)期,有效的提高整體回收率。工藝簡單可行,易于操作,礦源適應(yīng)性強(qiáng),減少不必要的資源浪費(fèi)。

具體實(shí)施方式

實(shí)施例1

1)先將選好的精金礦加入調(diào)漿槽制成濃度為65%的的礦漿;

2)將礦漿用軟管泵噴入一級還原焙燒爐,在弱氧條件下焙燒,控制溫度為630℃,排出的煙氣帶有大量焙燒渣及礦塵,進(jìn)入第一旋風(fēng)除塵器除塵,經(jīng)過除塵后的煙氣再進(jìn)入第一爐氣冷卻器降溫;

3)步驟2)還原焙燒排出的焙砂和第一旋風(fēng)除塵器收集的礦塵進(jìn)入二級氧化爐焙燒,控制溫度為650℃,焙燒時間0.8小時,排出的含塵煙氣進(jìn)入第二爐氣冷卻器降溫收塵;

4)將步驟3)中經(jīng)過二級氧化爐焙燒產(chǎn)生的焙砂通過埋刮板輸送機(jī)輸送至酸浸工段,最后經(jīng)氰化、精煉提純產(chǎn)出成品金,步驟2)中第一爐氣冷卻器和步驟3)第二爐氣冷卻器排出的煙氣匯集后進(jìn)入電除塵器收塵;

5)步驟4)中電除塵器排出的煙氣經(jīng)過驟冷塔冷卻急劇冷卻,煙氣中中的氣態(tài)砷變?yōu)楣虘B(tài)砷,經(jīng)過布袋收砷裝置回收三氧化二砷,脫除三氧化二砷的煙氣進(jìn)入制酸系統(tǒng);

6)步驟2)中第一爐氣冷卻器、步驟3)的第二爐氣冷卻器和步驟4)電除塵器回收的礦塵通過風(fēng)力輸送設(shè)備輸送至二級氧化爐內(nèi)進(jìn)行二次焙燒,焙燒后產(chǎn)生的焙砂和含塵煙氣再次進(jìn)入步驟4)。

經(jīng)試驗(yàn)表明,沒有進(jìn)行二次焙燒的礦塵中金回收率在50%---60%之間,而經(jīng)過二次焙燒的礦塵在650℃環(huán)境下焙燒>0.5h以上,金的回收率可提高15%以上。

以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。



技術(shù)特征:

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明涉及一種提高焙燒渣金回收率的改進(jìn)方法,具體包括:一級焙燒、二級焙燒、焙燒后對煙塵經(jīng)過除塵后產(chǎn)生的礦塵重新進(jìn)入二級焙燒爐焙燒,焙燒溫度控制在640~660℃,焙燒時間>0.5h,于傳統(tǒng)的精金礦的冶煉方法相比,本發(fā)明的焙燒渣的金的回收率可達(dá)85%以上,而傳統(tǒng)的焙燒工藝的回收率為50%???60%之間,本發(fā)明中的改進(jìn)方法大大提高了有價金屬金屬金的回收率,操作簡單可行并且減少了資源的浪費(fèi)。

技術(shù)研發(fā)人員:王志強(qiáng);王燦;杜子益;李勝春
受保護(hù)的技術(shù)使用者:煙臺金奧冶煉有限公司
技術(shù)研發(fā)日:2017.06.09
技術(shù)公布日:2017.10.20
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