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降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法與流程

文檔序號:11319621閱讀:2697來源:國知局
降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法與流程

本發(fā)明涉及一種冶煉方法,尤其是一種降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法。



背景技術(shù):

目前,國內(nèi)煉鋼轉(zhuǎn)爐多為頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,頂吹氣體一般為氧氣,底吹氣體多為氮氣、氬氣等惰性氣體。轉(zhuǎn)爐冶煉是一個氧化過程,通過頂吹氧槍吹入的氧氣把鐵水中的碳、硅、錳、磷等氧化,得到終點成分不同的鋼水。隨著頂吹氧氣的不斷吹入,鋼中碳含量降低的同時其氧含量勢必會增高,導(dǎo)致終點鋼水溶解氧含量增高。

通常鋼中總氧含量=鋼中溶解氧含量+夾雜物中的氧含量,鋼中氧含量的公式為,1600℃、一個大氣壓下,平衡反應(yīng)的m值0.0025,經(jīng)驗公式([%o]=0.0042/[%c]+0.0025或[%o]=0.00317/[%c]+0.0063)顯示轉(zhuǎn)爐終點溶解氧含量都是均遠離(>平衡值)反應(yīng)平衡的過飽和值。

常規(guī)降低鋼水中溶解氧含量的工藝主要分為三種:一是針對高碳鋼種進行高拉碳操作,根據(jù)碳-氧平衡,同一平衡值下提高碳含量以降低鋼水中溶解氧含量;二是在轉(zhuǎn)爐出鋼過程中向鋼包內(nèi)加入脫氧劑,這種方法有效的降低了鋼水的氧含量,同時也增加了鋼水中脫氧產(chǎn)物的生成,給潔凈鋼水的進一步冶煉帶來困難;三是在轉(zhuǎn)爐冶煉后期采用大底吹攪拌,以大底吹攪拌促進渣-鋼界面反應(yīng)趨近于化學平衡,在降低爐渣氧化性的同時,降低與爐渣中氧含量相平衡的鋼水中溶解氧的含量。例如公開號cn102787202a、cn104988273a、cn101041865的專利申請就分別采用了終點高拉碳操作、鋼包添加脫氧劑、冶煉終點強底吹攪拌的方法。

頂吹氧槍作為轉(zhuǎn)爐熔池氧的主要來源,是控制轉(zhuǎn)爐鋼水溶解氧的重要措施,但現(xiàn)實中并沒有引起太多的重視。公開號cn103173586a的專利申請雖然提出在轉(zhuǎn)爐冶煉進程90%的時候切斷頂吹氧槍改用底吹co2進行冶煉,但是底吹co2在底吹裝備等方面提出了嚴格的要求,并不是任何一臺轉(zhuǎn)爐都能夠?qū)崿F(xiàn)底吹co2;存在設(shè)備要求高、工藝實現(xiàn)困難的不足之處。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種工藝簡單的降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法。

為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采取的技術(shù)方案是:所述轉(zhuǎn)爐冶煉中碳或高碳出鋼時,在頂吹供氧量60%~80%后開始采用氧氣和輔助氣體混合后進行頂吹至吹煉終點,頂吹的氧氣強度為2.0~3.0nm3/min?t,輔助氣體強度為0.2~1.5nm3/min?t;

所述轉(zhuǎn)爐冶煉低碳出鋼時,在頂吹供氧量80%~90%后開始采用氧氣和輔助氣體混合后進行頂吹至吹煉終點,頂吹的氧氣強度為1.5~2.5nm3/min?t,輔助氣體強度為0.5~2.5nm3/min?t。

本發(fā)明所述的輔助氣體為氮氣、氬氣或二氧化碳。

本發(fā)明所述的轉(zhuǎn)爐中碳或高出鋼,鋼液終點碳含量要求≥0.12wt%;低碳出鋼,鋼液終點碳含量要求<0.12wt%。

采用上述技術(shù)方案所產(chǎn)生的有益效果在于:轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,金屬熔池中的碳在頂吹氧氣的吹煉下快速降低,本發(fā)明根據(jù)冶煉鋼種和轉(zhuǎn)爐出鋼條件的要求以及冶煉鋼種和轉(zhuǎn)爐出鋼條件的要求,通過調(diào)整頂吹供氧與輔助氣體的混合比例與供氣強度,在保證頂吹氣體對熔池攪拌效果的前提下調(diào)整頂吹供氧強度的條件下,完成鋼種冶煉與終點出鋼;能同時降低轉(zhuǎn)爐終點鋼水溶解氧含量與終渣氧化性,實現(xiàn)提高金屬收得率、降低脫氧合金消耗、降低鋼水中氧化物生成量并提高鋼水潔凈度的效果。本發(fā)明降低了轉(zhuǎn)爐吹煉終點鋼水的溶解氧含量,減少了出鋼過程中的脫氧劑加入量,提高了鋼水純凈度,合金收得率和金屬收得率。

附圖說明

下面結(jié)合附圖和具體實施方式對本發(fā)明作進一步詳細的說明。

圖1是本發(fā)明轉(zhuǎn)爐冶煉低碳鋼的頂吹供氣調(diào)節(jié)示意圖;

圖2是本發(fā)明轉(zhuǎn)爐冶煉中高碳鋼的頂吹供氣調(diào)節(jié)示意圖。

具體實施方式

圖1、圖2所示,本降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法采用下述工藝:

(1)轉(zhuǎn)爐開吹后,進行正常條件下的轉(zhuǎn)爐頂吹純氧氣吹煉至頂吹供氣調(diào)節(jié)階段。

(2)頂吹供氣調(diào)節(jié)階段:對于中碳或高碳出鋼情況,當轉(zhuǎn)爐吹煉進入中后期,即頂吹供氧量60~80%之后,進入頂吹供氣調(diào)節(jié)階段,混合供氣頂吹供氧強度與純氧氣供氣強度(頂吹純氧供氣強度即為改進前原工藝供氧強度)之比為0.7~0.9,輔助氣體供氣強度與純氧氣供氣強度之比為0.1~0.5,混合供氣壓力與頂吹純氧供氣壓力(頂吹純氧供氣壓力即為改進前原工藝供氧壓力)之比為1.0~1.2;調(diào)整后的工藝為:頂吹的氧氣強度為2.0~3.0nm3/min?t,輔助氣體強度為0.2~1.5nm3/min?t。

(3)頂吹供氣調(diào)節(jié)階段:對于低碳出鋼情況,當轉(zhuǎn)爐冶煉進入后期,即頂吹供氧量80~90%之后,混合供氣頂吹供氧強度與純氧氣供氣強度比例0.6~0.8,輔助氣體供氣強度與純氧氣供氣強度之比為0.3~0.6,混合供氣壓力與頂吹純氧供氣壓力之比為1.1~1.2;調(diào)整后的工藝為:頂吹的氧氣強度為1.5~2.5nm3/min?t,輔助氣體強度為0.5~2.5nm3/min?t。

(4)最后轉(zhuǎn)爐冶煉結(jié)束,倒出出鋼。

實施例1:本降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法的具體工藝如下。

某研究院500kg感應(yīng)爐實驗室實驗室試驗,先將生鐵塊熔化至鐵水溫度1300℃,測得鐵水碳4.28%,頂吹氧槍供氧強度最大3.0nm3/t?min,底吹氮氣強度0.02~0.1nm3/t?min,由于沒有廢鋼添加,過程渣料選擇石灰石、生白云石與燒結(jié)球團。在吹氧80%以前,底吹強度0.08nm3/t?min,頂吹純氧強度2.8nm3/t?min,槍位150mm;吹氧80%后進入頂吹供氣調(diào)節(jié)階段,底吹強度0.1nm3/t?min,頂吹吹氧強度2.0~2.5nm3/t?min,輔助氣體強度0.5~1.0nm3/t?min,輔助氣體為氮氣,頂吹槍位100~150mm。測得終點鋼水碳含量為0.08%,氧含量為285ppm,終渣t?fe為14.22%。

實施例2:本降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法的具體工藝如下。

除下述不同之處,其余同實施例1:吹氧90%后進入頂吹供氣調(diào)節(jié)階段,頂吹吹氧強度1.8~2.2nm3/t?min,輔助氣體強度2.0~2.5nm3/t?min,輔助氣體為二氧化碳。測得終點鋼水碳含量為0.09%,氧含量為324ppm,終渣t?fe為14.87%。

實施例3:本降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法的具體工藝如下。

某提釩煉鋼,提釩后將半鋼倒入120t轉(zhuǎn)爐,半鋼溫度1320℃,半鋼碳3.6%,頂吹氧槍供氧強度最大3.4nm3/t?min,底吹氮氣強度0.02~0.1nm3/t?min過程渣料選擇石灰、輕燒白云石、燒結(jié)球團與氧化鐵皮等,試驗鋼種為sphc。試驗爐次在吹氧85%以前,底吹強度0.06nm3/t?min,頂吹純氧強度3.3nm3/t?min,槍位1500~2000mm;吹氧85%后進入頂吹供氣調(diào)節(jié)階段,底吹強度0.1nm3/t?min,頂吹吹氧強度2.0~2.5nm3/t?min,輔助氣體強度1.4~1.6nm3/t?min,輔助氣體為氬氣,頂吹頂吹槍位1500~1700mm。測得終點鋼水碳含量為0.05%,氧含量為443ppm,終渣t?fe為15.62%。

實施例4:本降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法的具體工藝如下。

某提釩煉鋼,提釩后將半鋼倒入100t轉(zhuǎn)爐,半鋼溫度1312℃,半鋼碳3.72%,頂吹氧槍供氧強度最大3.3nm3/t?min,底吹氮氣強度0.02~0.1nm3/t?min過程渣料選擇石灰、輕燒白云石、燒結(jié)球團與氧化鐵皮等,試驗鋼種為82b。試驗爐次在吹氧70%以前,底吹強度0.06nm3/t?min,頂吹純氧強度3.3nm3/t?min,槍位1600~2300mm;吹氧70%以后進入頂吹供氣調(diào)節(jié)階段,底吹強度0.1nm3/t?min,頂吹吹氧強度2.3~2.6nm3/t?min,輔助氣體強度0.5~0.8nm3/t?min,輔助氣體為氮氣,頂吹頂吹槍位1600~1900mm。測得終點鋼水碳含量為0.25%,氧含量為162ppm,終渣t?fe為16.11%。

實施例5:本降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法的具體工藝如下。

除下述不同之處,其余同實施例4:吹氧80%后進入頂吹供氣調(diào)節(jié)階段,頂吹吹氧強度2.0~2.3nm3/t?min,輔助氣體強度0.2~0.5nm3/t?min,輔助氣體為二氧化碳。測得終點鋼水碳含量為0.19%,氧含量為203ppm,終渣t?fe為15.92%。

實施例6:本降低轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水中溶解氧含量的方法的具體工藝如下。

除下述不同之處,其余同實施例4:吹氧60%后進入頂吹供氣調(diào)節(jié)階段,頂吹吹氧強度2.8~3.0nm3/t?min,輔助氣體強度1.2~1.5nm3/t?min。測得終點鋼水碳含量為0.13%,氧含量為186ppm,終渣t?fe為16.37%。

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