本發(fā)明屬于為冶金領(lǐng)域一種防止用于1300噸冷剪剪刃前導(dǎo)向的設(shè)備,具體的說(shuō)是棒材冷剪前便于鋼材對(duì)剪刃孔型的導(dǎo)向裝置。
背景技術(shù):
1300噸冷剪剪刃導(dǎo)向板是便于鋼材對(duì)孔,現(xiàn)有技術(shù)中,導(dǎo)向板為兩部分組成,由導(dǎo)向座和孔型板組成,孔型板用M8的螺栓固定在導(dǎo)向座上,使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題,一是孔型板易錯(cuò)位,故障時(shí)間多,二是剪切過(guò)程中發(fā)現(xiàn)鋼材表面易產(chǎn)生由此處產(chǎn)生的劃傷現(xiàn)象,三是備件消耗多,年消耗在三套(共8種以上,約7萬(wàn)元)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的是針對(duì)上述不足,提供一種能消除鋼材劃傷,提高產(chǎn)品質(zhì)量的1300噸冷剪剪刃導(dǎo)向板。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型的1300噸冷剪剪刃導(dǎo)向板,包括底座和導(dǎo)向板,所述導(dǎo)向板固定在底座上,在導(dǎo)向板上均布有若干凹槽,所述凹槽包括過(guò)渡槽和導(dǎo)向槽,過(guò)渡槽為半圓臺(tái)形,呈喇叭狀,且較小一端的圓截面孔型與剪刃孔型相適配,較小一端與導(dǎo)向槽連接,導(dǎo)向槽為半圓柱狀凹槽,截面直徑與剪刃孔型相適配。
為了提高穩(wěn)定性,該導(dǎo)向板的底座為多個(gè),均布在導(dǎo)向板下方支撐導(dǎo)向板,導(dǎo)向板和底座之間采用焊接連接。
為了保證鋼材從導(dǎo)向槽內(nèi)順利通過(guò),過(guò)渡槽較小一端的圓截面孔型直徑比需要剪切的鋼材直徑大1mm。
為了滿足不同的工作需求,導(dǎo)向板的孔型包括25,28,32,38,45,60,70,8總共八種規(guī)格。
本實(shí)用新型的1300噸冷剪剪刃導(dǎo)向板,能夠有效的消除鋼材劃傷現(xiàn)象,避免生產(chǎn)故障,并大大提高備件的使用周期。
附圖說(shuō)明
圖 1 為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)圖;
圖2 為圖1的左側(cè)視圖;
圖中:1是導(dǎo)向板,2是凹槽,21是過(guò)渡槽,22是導(dǎo)向槽,3是底座,31是底座圓孔。
具體實(shí)施方式
如圖1所示,本實(shí)用新型的1300噸冷剪剪刃導(dǎo)向板,用于1300噸冷剪剪刃的孔型入口處的鋼材導(dǎo)向,主要由底座3和導(dǎo)向板1組成,底座3有多個(gè),均勻的固定在導(dǎo)向板1的底部,對(duì)導(dǎo)向板1進(jìn)行支撐,并通過(guò)底座3上的圓孔31進(jìn)行固定。在導(dǎo)向板1上均布若干相同的凹槽2,凹槽2分為過(guò)渡槽21和導(dǎo)向槽22兩部分,其中過(guò)渡槽21為半圓臺(tái)喇叭狀結(jié)構(gòu),入口處開(kāi)口較大,喇叭狀出口位置的截面直徑和與之連接的冷剪剪刃孔型直徑相適配,該直徑比需要剪切的鋼材直徑大1mm。導(dǎo)向槽22為半圓柱狀,與過(guò)渡槽21的較小一端連接,直徑與之相同,導(dǎo)向槽22的另一端出口為冷剪剪刃孔型的入口處。
在底座3和導(dǎo)向板1之間通過(guò)焊接的方式連接,且連接處焊接后必須加工成直角,使得底座固定穩(wěn)固,不會(huì)出現(xiàn)移位。
導(dǎo)向板1的孔型的規(guī)格和需要導(dǎo)向的鋼材規(guī)格相適配,主要分為八種,分別是8、25、28、32、38、45、60、70(mm)。
在實(shí)際使用過(guò)程中,將本實(shí)用新型的導(dǎo)向板1設(shè)置在冷剪剪刃孔型的入口處,并通過(guò)底座3固定。鋼材在進(jìn)入剪刃孔型之前,首先通過(guò)圓臺(tái)狀結(jié)構(gòu)的過(guò)渡槽21,由于過(guò)渡槽21入口處開(kāi)口較大,過(guò)渡圓滑,不會(huì)由于硬接觸而劃傷鋼材。
經(jīng)過(guò)過(guò)渡槽21后,鋼材進(jìn)入與過(guò)渡槽21連接的導(dǎo)向槽22,對(duì)鋼材前進(jìn)方向進(jìn)行導(dǎo)向,并通過(guò)導(dǎo)向作用,使其順利的進(jìn)入冷剪剪刃的孔型內(nèi),完成對(duì)待剪切鋼材的輸送,保證對(duì)齒容易。
使用此項(xiàng)發(fā)明后,鋼材表面消除了剪刃導(dǎo)板產(chǎn)生的劃傷,降低了生產(chǎn)成本,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí),減少了鋼材與剪刃之間的機(jī)械性碰撞,使備件使用周期延長(zhǎng)三倍,月故障時(shí)間降低100分鐘,年效益增加約30萬(wàn)元,產(chǎn)生了較大的實(shí)際生產(chǎn)效益。