專利名稱:加工中速機曲軸中的斜油孔的方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種加工中速機曲軸中的斜油孔的方法。
背景技術:
船舶上主要部件是柴油機,柴油機核心部件是曲軸,而加工曲軸 工序多,路線長已成為造船業(yè)的瓶頸。曲軸加工進度和質(zhì)量直接影響
新船的出廠。例如6PC2-6曲軸以前都是從國外進口,加工設備用的 是車銑復合加工中心,而我公司普通數(shù)控機床,沒有可以借鑒的加工 方案。6PC2-6曲軸屬于中速柴油機曲軸中最大的一種曲軸該曲軸加 工精度較高金屬去除率多、孔的數(shù)量多,孔小且深等特點。該型曲軸 批量大,不同以往單件小批量生產(chǎn),受設備狀況的限制,要在保證質(zhì)量 的前提下提高生產(chǎn)效率需合理選用刀具及合適的加工方法。
中速機曲軸主要有自由端,輸出端,主軸頸,拐頸,拐臂等部分 構成,毛坯都是一次TR墩鍛成形。主要機加工工序有車主軸頸、拐 頸、泄荷槽及輸出端、自由端法蘭,銑平衡塊、拐臂外形、鉆法蘭端 面均布孔及螺孔,磨主軸頸、拐頸,精整等。加工中速機曲軸4個方 面難點之一是加工斜油孔。
曲臂上斜油孔長710mm,長徑比為35: 1,例如,小20的斜油孔 以往采用加長鉆頭加工,孔鉆到一定深度后需用鉆孔循環(huán)的方式加 工,鉆3mm就要退出來清理鐵屑,轉數(shù)n二120,走刀量s=0. 02,鉆一 個孔需用8小時??卓谶€需用鉸刀鉸,才能保證小20H10,粗糙度Ra 3.2。按傳統(tǒng)方法加工一個孔用時約為IO個小時, 一根曲軸單鉆孔就 需用時10~12天,遠不能滿足生產(chǎn)進度需要??卓?4)20+0. 08 0,表面 粗糙度Ra3. 2, 口部M27X2螺紋孔與孔間還有一個15度的過渡錐面。 另同一曲柄兩斜油孔正交與相鄰曲柄斜向交叉14 (見圖6),在交叉 孔處加工鉆頭易折斷,槍鉆硬質(zhì)合金只有40長,交叉部位45長,不 能鉆削。
根據(jù)上述情況,需要提出新加工方法。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是針對上述現(xiàn)狀,旨在提供一種加工質(zhì)量好、效率 高的加工中速機曲軸中的斜油孔的方法。
本發(fā)明目的的實現(xiàn)方式為,加工中速機曲軸中的斜油孔的方法, 采用長徑比為30: 1的槍鉆鉆削,槍鉆鉆削過程包括鉆削導向孔、鉆 削油孔,導向孔比槍鉆直徑大0.01 0.02 mm,孔深為槍鉆直徑的2 倍,導向孔鉆削過程中用高壓混合冷氣,噴霧降溫、排屑。分級鉆削 油孔,先用短槍鉆加工深度300 310mm過交叉孔后,換長槍鉆加工 到709 mm,槍鉆到交叉孔,用堵頭堵塞先加工好的斜油孔,堵頭用 螺紋固定,封住交叉孔的破口處,而后再進行分級鉆削。
按本發(fā)明方法加工6PC曲軸4 20斜油孔,既能保證產(chǎn)品質(zhì)量, 又能大大提高生產(chǎn)效率。
圖l是交叉斜油孔剖視圖, 圖2是堵交叉斜油孔工裝示意圖, 圖3、圖4是中速機曲軸結構主、側視簡圖,
具體實施例方式
參照圖3、圖4,中速機曲軸主要有自由端3,推力端4,主軸 頸5,拐頸6,拐臂7等部分構成。其中有泄荷槽8, 4> 20交叉斜油 孔l,平衡塊面9。
加工中速機曲軸時,先按傳統(tǒng)的方法一次TR墩鍛成形中速機曲 軸毛坯,再進行主軸頸、拐頸、泄荷槽及輸出端、自由端法蘭,銑平 衡塊、拐臂外形、鉆法蘭端面均布孔及螺孔的機加工,磨主軸頸、拐 頸,精整。
采用槍鉆加工圖1所示的長700mm、 4>206PC曲軸斜油孔,用時 30分鐘即可加工完,尺寸、粗糙度都能滿足要求。槍鉆鉆削過程包 括鉆削導向孔、鉆削油孔兩個方面,導向孔在鉆削過程中具有導向性 的功效,導向孔直徑和鉆深要求較高,導向孔比槍鉆直徑大0.01 0. 02,孔深為槍鉆直徑的2倍。作用是支承鉆頭刀頭外部凸筋推鉆頭 趨向中心,使鉆頭外表能輕輕拋光孔表面,可以保證很好的表面粗糙度,冷卻液提供是被壓縮的高壓混合氣;噴霧系統(tǒng)由空氣驅(qū)動,需要 提供6 7bar (80 100b/m2)空氣;冷卻液是乳化油和水的混合物。 引導孔在槍鉆加工過程中的4>20+0. 02 0嚴格的鉆孔公差給鉆頭提供 了一個理想的"引導",因此它不會偏離正確的鉆孔軸線。槍鉆采用 肯納公司的整體硬質(zhì)合金鉆頭,不需鉆孔鉸孔,表面光潔度0.4,測 量尺寸20.02,完全滿足槍鉆引導孔要求,而且效率很高。
槍鉆鉆頭長40mm,以硬質(zhì)合金頭導向,如槍鉆過長,加工時桿 身容易產(chǎn)生抖動。用長徑比30: 1的槍鉆鉆孔,孔壁有細微的螺旋線 劃傷。解決方法為分級加工,先用短槍鉆加工深度300 310mm過交 叉孔后,換長槍鉆加工到709 mm。通過分級加工,消除了槍鉆加工 斜油孔孔壁細小的螺旋線劃傷,使孔的表面粗糙度達到1.6。
槍鉆加工曲軸斜油孔過程中,有一個最大的難點,就是難以順利 經(jīng)過交叉孔l,主要原因是槍鉆過交叉位置時,失去了導向孔,所 以到了交叉部分,容易折斷鉆頭。通過分析發(fā)現(xiàn)槍鉆硬質(zhì)合金只有4 Omm長,交叉部位長45mm,采用堵頭2堵塞先加工好的斜油孔,可 解決上述問題。
參照圖2,堵圖1所示的交叉孔1的堵頭2用孔口 M27螺紋固定, 前面有a4-31"的斜角,斜邊與交叉孔斜度一致,剛好封住交叉孔
的破口處,這樣槍鉆鉆過去既有了支撐,又不會有鉆斷的殘留鐵塊留 在孔中。
本申請人作了以下試驗第一根鉆頭沒有用堵頭,過交叉孔時被 折斷;采用堵頭后,鉆到交叉孔時雖然有振動,但能夠順利通過,鉆 頭不再折斷,證明采用堵頭,效果良好。
槍鉆加工斜油孔,切削參數(shù)選用是一個重要環(huán)節(jié),切削參數(shù)選用 得是否合理,直接影響到孔的加工質(zhì)量,通過試加工,掌握了槍鉆的 一些基本參數(shù)。加工4>20斜油孔槍鉆鉆削正常切削參數(shù)S=400 600 r/min, F=0. 05mm/r,接近堵頭時,改變加工參數(shù)S=250 350 r/min, F=0. 01 0. 03ran/r,加工堵頭部份,切削參數(shù),S二170 350 r/min, F=0.01 0.02mm/r,過了堵頭后,才能恢復正常的加工參數(shù)S=500 r/min, F=0. 05mm/r。加工實心孔用正常加工參數(shù),鐵屑出來是冷的, 而且呈灰白色,排出鐵屑是片狀的,說明冷卻充分,排屑順暢,符合 槍鉆使用要求,過交叉孔,雖說有震動,并有持續(xù)尖叫,通過降低轉 速和走刀量,可以得到有效控制,最終還是能順利通過交叉孔。
權利要求
1、加工中速機曲軸中的斜油孔的方法,其特征在于采用長徑比為301槍鉆鉆削,槍鉆鉆削過程包括鉆削導向孔、鉆削油孔,導向孔比槍鉆直徑大0.01~0.02mm,孔深為槍鉆直徑的2倍,導向孔鉆削過程中用高壓混合冷氣,噴霧降溫、排屑,分級鉆削油孔,先用短槍鉆加工深度300~310mm過交叉孔后,換長槍鉆加工到709mm,槍鉆到交叉孔,用堵頭堵塞先加工好的斜油孔,堵頭用螺紋固定,封住交叉孔的破口處,而后再進行分級鉆削。
2、 根據(jù)權利要求1所述的加工中速機曲軸中的斜油孔的方法, 其特征在于堵頭前面有0 4=31°的斜角,斜邊與交叉孔斜度一致。
3、 根據(jù)權利要求1所述的加工中速機曲軸中的斜油孔的方法, 其特征在于加工4)20斜油孔槍鉆鉆削正常切削參數(shù)S二400 600 r/min, F=0.05mm/r,接近堵頭時的切削參數(shù)S二250 350 r/min, F=0.01 0.03mm/r,堵頭部份時的切削參數(shù),S=170 350 r/min, F二O. 01 0. 02鵬/r。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種加工中速機曲軸中的斜油孔的方法。采用長徑比為30∶1的槍鉆鉆削,槍鉆鉆削過程包括鉆削導向孔、鉆削油孔,導向孔比槍鉆直徑大0.01~0.02mm,孔深為槍鉆直徑的2倍,導向孔鉆削過程中用高壓混合冷氣,噴霧降溫、排屑,分級鉆削油孔,先用短槍鉆加工深度300~310mm過交叉孔后,換長槍鉆加工到709mm,槍鉆到交叉孔,用堵頭堵塞先加工好的斜油孔,堵頭用螺紋固定,封住交叉孔的破口處,而后再進行分級鉆削。按本發(fā)明方法加工6PC曲軸加工φ20斜油孔,既能保證產(chǎn)品質(zhì)量,又能大大提高生產(chǎn)效率。
文檔編號B23B41/02GK101462180SQ20081023749
公開日2009年6月24日 申請日期2008年12月30日 優(yōu)先權日2008年12月30日
發(fā)明者于運海, 劉東靜, 曹志勇, 畢朝雙, 沈慧敏, 剛 王, 胡美麗, 譚大偉, 文 陳, 琴 魏, 黃新文, 黃繼武 申請人:武漢重工鑄鍛有限責任公司