r>[0032] 3、原有技術(shù)采用丙酮熱回流脫水、乙醚熱回流脫脂的工藝,其熱回流的溫度均為 60°C,脫水、脫脂的回流時間均為16小時。有機(jī)溶劑脫水會導(dǎo)致表面蛋白質(zhì)迅速變性,從 而導(dǎo)致表面的硬化。為了保證脫水、脫脂的完全,所以我們必須采取2次脫水、2次脫脂 的工藝,甲狀腺體長期處于60°C的高溫條件,其導(dǎo)致熱不穩(wěn)定的主要藥效成分左甲狀腺素 (C15HnI4N04,T4)含量下降。本發(fā)明的工藝改進(jìn)為凍干法脫水后,脫水工藝采取的是預(yù)凍、升 華,凍干步驟的最高溫度為35°C;凍干脫水后的甲狀腺體粉碎成甲狀腺粗粉,其粒度均小于 60目且粒度均一,可通過乙醚冷浸法脫脂,取代了乙醚熱回流脫脂工藝,大大提高了主要成 分左甲狀腺素(C15HnI4N04,T4)含量穩(wěn)定性。且其脫脂的效率大大高于腺體熱回流脫脂的 工藝,除了乙醚的用量由原有8倍量降低為5倍量,脫脂的時間也由16小時降低為8小時。
【具體實(shí)施方式】
[0033] 以下結(jié)合具體實(shí)施例,對本發(fā)明作進(jìn)步說明。應(yīng)理解,以下實(shí)施例僅用于說明本發(fā) 明而非用于限定本發(fā)明的范圍。
[0034] 對照例1
[0035] 原有的甲狀腺粉生產(chǎn)工藝如下:
[0036] 1、絞碎:甲狀腺經(jīng)整理除去結(jié)締組織與脂肪后,用一般生產(chǎn)區(qū)的絞肉機(jī)(網(wǎng)眼板 (p3-4mm),將腺體絞成漿狀并再重復(fù)絞一次。
[0037] 2、脫水:將甲狀腺漿液倒入防爆區(qū)的回流提取鍋內(nèi),邊攪拌,邊加入甲狀腺漿液5 倍量的丙酮,60°C熱回流提取8小時,下班后蓋緊鍋蓋,靜置過夜。次日上班立即吸出上部 丙酮,沉淀物用內(nèi)襯100目尼龍布的網(wǎng)眼筐過濾,濾干,濾干后的沉淀物再用甲狀腺漿液3 倍量的丙酮在鍋內(nèi)繼續(xù)熱回流脫水,操作同上。次日上班立即吸出上部丙酮,沉淀物過濾, 濾干。
[0038] 3、脫脂:將上述脫水后的甲狀腺重新倒入防爆區(qū)的回流提取鍋內(nèi),邊攪拌邊加入 甲狀腺漿液5倍量的乙醚,60°C熱回流提取8小時,下班后蓋緊鍋蓋,靜置過夜。次日上班 立即吸出上部乙醚,沉淀物用內(nèi)襯100目尼龍布的網(wǎng)眼筐過濾,濾干,濾干后的沉淀物再用 甲狀腺漿液3倍量的乙醚在鍋內(nèi)繼續(xù)熱回流脫脂,操作同上,次日上班立即吸出上部乙醚, 沉淀物過濾,瀝干,檢查脫脂效果,看其顏色發(fā)白,顆粒蓬松后送烘房進(jìn)行干燥。
[0039] 4、干燥:將脫脂后的甲狀腺顆粒攤在不銹鋼盤中,置防暴排風(fēng)良好的D級潔凈區(qū) 真空干燥箱(干燥溫度為55±5°C,真空度-0. 08Mpa以上真空干燥。干燥時間為10. 5±1. 5 小時。)
[0040] 5、粉碎過篩:用裝60目篩網(wǎng)(粉碎前后檢查篩網(wǎng)的完整性)的D級潔凈區(qū)萬能粉 碎機(jī)將干燥后的甲狀腺粗粒打成粉。
[0041] 我們?nèi)∩虾iL城藥業(yè)有限公司原有工藝生產(chǎn)的甲狀腺粉原料(批號:20141101), 依照新的藥典質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了T3、T4含量測定及含量均勻性檢查,結(jié)果匯總見下表:
[0042] 表1甲狀腺粉原料T3、T4均勻度(批號:20141101)
[0043]
[0044] 取該批次甲狀腺粉原料生產(chǎn)的甲狀腺片_(批號:20141201)依照新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行了 T3、T4含量測定及含量均勻度檢查,結(jié)果匯總見表2 :
[0045] 表2甲狀腺片(批號:20141201)含量均勻度
[0046]
[0047] 由上述表2數(shù)據(jù)可知,按現(xiàn)行工藝,本公司自產(chǎn)的甲狀腺粉原料含量符合新標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定,但10個取樣點(diǎn)的相對偏差非常大,T3的含量RSD%超過了 10%,T4的含量RSD%超 過了 20%。使用該種原料生產(chǎn)的甲狀腺片中T3的含量均超過了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限度,而甲狀腺 片中主要藥效成分T3、T4的A+2. 20S均嚴(yán)重超標(biāo),究其原因?yàn)槊科g標(biāo)準(zhǔn)偏差SD差異非 常大,顯示使用現(xiàn)行工藝生產(chǎn)的甲狀腺片中每片含T3、T4的含量非常不均勻。甲狀腺粉原 料中T3、T4含量不均勻是無法制得含量均勻度符合藥典標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定限度的甲狀腺片的,所以 如何使甲狀腺粉原料、甲狀腺片中微量有效成分T3、T4含量均勻是新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后我們面臨 的最大挑戰(zhàn)。
[0048] 實(shí)施例1
[0049] 脫水工藝的改進(jìn):
[0050] 發(fā)明人對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝進(jìn)行了分析。甲狀腺體脫水、脫脂干燥后質(zhì)地堅(jiān)硬且有韌 性,粉碎難度高。但粉碎后甲狀腺粉泡松且纖維性強(qiáng),具有彈性。目前本公司車間配備的萬 能粉碎機(jī)打粉時,會擠壓后通過篩孔,反復(fù)粉碎仍無法達(dá)到60目以上的粒度。
[0051] 我們對按原有工藝生產(chǎn)的甲狀腺粉原料進(jìn)行篩目分析,結(jié)果顯示:粒徑大于40目 的粗粉比例約為10-15%,40目與60目之間細(xì)粉比例為15%-20%,小于60目的細(xì)粉比例 為65-70%。而甲狀腺粉原料、甲狀腺片中使用的輔料粒度均小于80目,較大的粒度差異是 造成甲狀腺粉原料、甲狀腺片T3、T4含量不均勻的主要原因。要解決該問題,需要徹底解決 甲狀腺粉原料纖維性、粒度粗且流動性差的問題。
[0052] 發(fā)明人對于有機(jī)溶劑脫水、脫脂后甲狀腺體難以粉碎的問題進(jìn)行了深入的剖析。 甲狀腺體為類似于肌肉的組織,其主要成分為水、蛋白質(zhì)、脂肪、無機(jī)鹽。我們進(jìn)行了初步的 測定,每lkg甲狀腺體中含水率超過70%,含脂肪量約為5% -10%,其余為蛋白質(zhì)成分、無 機(jī)鹽。按現(xiàn)行的有機(jī)溶劑脫水、脫脂的工藝,在第一步丙酮脫水時,甲狀腺體內(nèi)含有的大量 水分被快速脫去,因迅速縮水導(dǎo)致體積迅速的減小。有機(jī)溶劑脫水會導(dǎo)致表面蛋白質(zhì)迅速 變性,而甲狀腺體內(nèi)的無機(jī)鹽等物質(zhì)隨水分快速向表面迀移并在表面析出導(dǎo)致了甲狀腺體 表面的硬化。該縮水硬化的腺體難于粉碎,且該類肌肉組織在脫水后粉碎,其一般粉碎為纖 維狀組織,蓬松但粒度較大,不易切斷成粒度較細(xì)的顆粒狀粉末。
[0053] 據(jù)此,發(fā)明人對于甲狀腺粉原料的脫水工藝進(jìn)行改進(jìn),采用了凍干的工藝進(jìn)行甲 狀腺體的脫水。凍干法脫水使得甲狀腺體承多孔海綿狀結(jié)構(gòu)。通過預(yù)凍處理,使得甲狀腺 體內(nèi)部形成了規(guī)定的固體骨架,水分升華蒸發(fā)后,固體骨架基本保持不變,其收縮率大大低 于其他脫水干燥的方式。其外形幾乎與凍干脫水前保持一致,但凍干后多孔海綿狀的結(jié)構(gòu) 非常有利于粉碎過篩,其1次粉碎后粉末均小于60目,且粒度均一。脫水工藝改進(jìn)前后的 粒度對比見下表3 :
[0054] 表3脫水工藝改進(jìn)前后的粒度對比
[0055]
[0056] 脫脂工藝的改進(jìn):
[0057] 碘賽羅寧(C15H12I3N04,T3)、左甲狀腺素(C15HnI4N04,T4)均為酪氨酸碘化物,T4的 化學(xué)結(jié)構(gòu)并不穩(wěn)定,其容易在加熱、光照的條件下降解,目前已知的是其容易脫去5'位上的 碘,降解為T3或rT3,T3和T4的結(jié)構(gòu)式如下式所示。
[0058]
[0059] 碘賽羅寧(C15H12I3N04,T3)、左甲狀腺素(C15HnI4N04,T4)分子結(jié)構(gòu)式
[0060] 在原有工藝中,采取了丙酮熱回流脫水、乙醚熱回流脫脂的工藝,其熱回流的溫度 均為60°C,且因?yàn)橛袡C(jī)溶劑脫水導(dǎo)致表面蛋白質(zhì)迅速變性,表面的硬化,為了保證脫水、脫 脂的完全,我們必須采取2次脫水、2次脫脂的工藝,加熱回流時間為32小時。甲狀腺體在 該工藝過程中長期處于60°C的高溫條件,導(dǎo)致熱不穩(wěn)定的左甲狀腺素(C15HnI4N04,T4)含量 下降。在工藝改進(jìn)為凍干法脫水后,發(fā)明人的脫水工藝采取的是預(yù)凍、升華,凍干步驟的最 高溫度為35°C,大大提高了主要成分左甲狀腺(C15HnI4N04,T4)含量穩(wěn)定性。且在甲狀腺體 凍干脫水結(jié)束后,我們對其進(jìn)行粉碎過60目篩,對于該種待脫脂的甲狀腺粗粉,發(fā)明人采 用乙醚冷浸攪拌脫脂的方式。因甲狀腺粗粉的粒度均小于60目,其脫脂的效率大大高于腺 體熱回流脫脂的工藝,除了乙醚的用量由原有8倍量降低為5倍量,脫脂的時間也由16小