本發(fā)明涉及火電廠石灰石-石膏濕法煙氣脫硫領(lǐng)域,具體涉及一種用于石灰石-石膏濕法煙氣脫硫的復(fù)合添加劑。
背景技術(shù):
燃煤產(chǎn)生的S02污染對(duì)我國(guó)的大氣環(huán)境已構(gòu)成了嚴(yán)重威脅,尤其是火力發(fā)電行業(yè)。為了控制S02污染同時(shí)最大限度的降低脫硫成本,目前國(guó)內(nèi)90%以上的火電廠已建立石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)。然而,一方面由于電煤供應(yīng)量日趨緊張,現(xiàn)有鍋爐燃用煤種含硫量較設(shè)計(jì)值已有較大增加,另一方面由于S02處理能力設(shè)計(jì)余量不足,導(dǎo)致濕法煙氣脫硫裝置(FGD)脫硫效率偏低、副產(chǎn)物處理能力差等一系列問題出現(xiàn),不僅不能滿足環(huán)保要求,且工藝運(yùn)行條件逐步惡化,形勢(shì)嚴(yán)峻。特別是,《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020)》提出的“超低排放”要求,使得國(guó)內(nèi)火電廠面臨的環(huán)保形勢(shì)更加嚴(yán)峻。針對(duì)上述現(xiàn)象,對(duì)現(xiàn)有脫硫設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)容改造是必要的對(duì)策,但投資、停工改造以及能耗對(duì)火電廠的影響巨大。因此,一種既滿足環(huán)保要求又廉價(jià)易行的濕法煙氣脫硫措施的研究迫在眉睫,脫硫添加劑就是在這種情況下的一種較優(yōu)方案,具有較好的實(shí)效性和經(jīng)濟(jì)性。
在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中,石灰石的溶解速率以及循環(huán)漿液對(duì)pH的緩沖作用制約著整個(gè)系統(tǒng)對(duì)S02的吸收效率,而且系統(tǒng)也常伴有結(jié)垢堵塞的情況。目前,主要采用在吸收塔中添加脫硫添加劑來解決上述問題。用于石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中的脫硫添加劑可分為無機(jī)添加劑、有機(jī)添加劑和復(fù)合添加劑三大類。無機(jī)添加劑可迅速提高脫硫效率,但用量大、持續(xù)時(shí)間短、消耗多;有加添加劑用量少、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、消耗少,但起效時(shí)間有延遲;復(fù)合添加劑雖具有無機(jī)添加劑和有機(jī)添加劑的雙重優(yōu)點(diǎn),但是配方復(fù)雜、價(jià)格較貴、用量較大。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于公開了一種用于石灰石-石膏濕法煙氣脫硫的新型高效復(fù)合添加劑,在火電廠石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中,不僅兼具了起效快、用量少、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、消耗少等無機(jī)添加劑和有機(jī)添加劑的雙重優(yōu)點(diǎn),而且配方簡(jiǎn)單、成分廉價(jià)易得,在不做任何工程改造的基礎(chǔ)上,既可大幅提高S02的吸收效率,又可提高石膏品質(zhì)減少系統(tǒng)結(jié)垢堵塞。
本發(fā)明所述的高效復(fù)合添加劑,包括如下質(zhì)量百分含量的組分,石灰石促溶劑25%~50%、pH緩沖劑20%~60%、表面活性劑5%~15%、氧化催化劑3%~10%、消泡劑2%~5%、關(guān)聯(lián)助劑2%~10%。
優(yōu)選的,包括石灰石促溶劑35%~45%、pH緩沖劑35%~45%、表面活性劑8%~12%、氧化催化劑3%~5%、消泡劑2%~5%、關(guān)聯(lián)助劑3%~8%。
進(jìn)一步的優(yōu)選,包括石灰石促溶劑40%、pH緩沖劑40%、表面活性劑10%、氧化催化劑3%、消泡劑2%、關(guān)聯(lián)助劑5%。
本申請(qǐng)中所述石灰石促溶劑為能夠促進(jìn)石灰石溶解的酸類物質(zhì);所述關(guān)聯(lián)助劑為促進(jìn)石灰石溶解的小分子鹽類。
使用本發(fā)明石灰石-石膏濕法煙氣脫硫的新型高效復(fù)合添加劑時(shí),石灰石促溶劑、表面活性劑以及關(guān)聯(lián)助劑的協(xié)同作用可以促進(jìn)漿液中石灰石的溶解速率和溶解量,使石灰石活性增加60%以上;石灰石促溶劑與pH緩沖劑形成的緩沖對(duì)、表面活性劑以及關(guān)聯(lián)助劑的協(xié)同作用,降低S02的液膜傳質(zhì)阻力,可提高脫硫效率;氧化催化劑可提高亞硫酸鈣氧化為硫酸鈣的速率,提高石膏品質(zhì)、減少系統(tǒng)結(jié)垢堵塞。
優(yōu)選的,所述石灰石促溶劑為甲酸、乙酸、腐殖酸、DBA、己二酸或檸檬酸中的一種或者多種。所述DBA為己二酸生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)物,主要成分為丁二酸、戊二酸和己二酸。
優(yōu)選的,所述pH緩沖劑為甲酸鈉、乙酸鈉、乙酸鉀、雙乙酸鈉、腐植酸鈉或檸檬酸鈉中的一種或者多種。
優(yōu)選的,所述表面活性劑為十二烷基苯磺酸鈉、十二烷基硫酸鈉、二辛基琥珀酸磺酸鈉、十二烷基磺基甜菜堿、烷基二甲基甜菜堿或十二烷基乙氧基磺基甜菜堿中的一種或者多種。
優(yōu)選的,所述氧化催化劑為硫酸鐵、氯化鐵、硫酸錳、氯化錳、硫酸銅中的一種或者多種。
優(yōu)選的,所述消泡劑為聚硅氧烷、聚氧乙烯醚或硬脂酸鈉中的一種或者多種。
優(yōu)選的,所述關(guān)聯(lián)助劑為硫酸鈉、氯化鈉、硫酸鎂中的一種或者多種。
優(yōu)選的,所述石灰石促溶劑為甲酸、乙酸、腐植酸或已二酸中的一種或幾種;所述pH緩沖劑為甲酸鈉、乙酸鈉、乙酸鉀或檸檬酸鈉中的一種或幾種;所述表面活性劑選自十二烷基苯磺酸鈉、十二烷基硫酸鈉或十二烷基磺基甜菜堿中的一種或幾種;所述氧化催化劑選擇硫酸錳、氯化錳或硫酸鐵;所述消泡劑為聚硅氧烷或聚氧乙烯醚;所述關(guān)聯(lián)助劑為氯化鈉、硫酸鈉或硫酸鎂。
進(jìn)一步優(yōu)選,由包括如下質(zhì)量百分含量的組分組成:
己二酸40%、乙酸鈉20%、乙酸鉀20%、十二烷基苯磺酸鈉10%、硫酸錳3%、聚硅氧烷2%、氯化鈉5%;
或乙酸20%、己二酸20%、甲酸鈉10%、檸檬酸鈉30%、十二烷基硫酸鈉10%、氯化錳3%、聚氧乙烯醚2%、氯化鈉5%;
或甲酸20%、己二酸20%、甲酸鈉20%、乙酸鈉20%、十二烷基硫酸鈉6%、十二烷基磺基甜菜堿4%、氯化錳3%、聚硅氧烷2%、硫酸鈉5%;
或甲酸10%、腐殖酸20%、己二酸10%、甲酸鈉20%、乙酸鈉20%、十二烷基苯磺酸鈉10%、硫酸鐵3%、聚氧乙烯醚2%、硫酸鎂5%。
本發(fā)明的另一目的是保護(hù)本申請(qǐng)所述的添加劑在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫方面的應(yīng)用。
優(yōu)選的,所述復(fù)合添加劑在石灰漿中的添加量為500~550ppm。所述石灰漿為本領(lǐng)域采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫中常用的石灰漿,其濃度和密度均為本領(lǐng)域常用的范圍。
本發(fā)明所述的復(fù)合添加劑具有如下有益效果:
1)本發(fā)明所述的復(fù)合添加劑,具有起效快、用量少、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、消耗少即可達(dá)到同樣的脫硫效果,使用本發(fā)明的新型高效脫硫添加劑比市面的普通添加劑,采用相同的處理方法,從加入吸收塔至充分起效,時(shí)間可縮短30%~40%,用量可減少12%~20%,持續(xù)時(shí)間可延長(zhǎng)10%~18%,消耗可減少5%~15%。
2)本申請(qǐng)的添加劑脫硫效果理想,對(duì)于傳統(tǒng)的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)脫硫效率為85%~90%,使用添加劑后脫硫效率可達(dá)到95%~97%;設(shè)計(jì)脫硫效率為90%~95%,使用添加劑后脫硫效率可達(dá)到98%~99%;設(shè)計(jì)脫硫效率為95%以上,使用添加劑后脫硫效率可達(dá)到99.0%~99.8%。
3)本申請(qǐng)的添加劑還具有一定的節(jié)能效果,在實(shí)際應(yīng)用中,即便是減少1臺(tái)循環(huán)漿料泵,其脫硫效率也與不減少時(shí)效果相當(dāng),因此,應(yīng)用過程中根據(jù)對(duì)出口硫分的要求可適當(dāng)停運(yùn)1臺(tái)或2臺(tái)循環(huán)漿料泵,節(jié)約能源,降低成本;而且,由于添加劑的加入可明顯提高脫硫效率,還可減少漿料石灰石的用量。
附圖說明
圖1為實(shí)施例3加入本發(fā)明添加劑后吸收塔出口煙氣的實(shí)時(shí)濃度監(jiān)測(cè);
圖2為實(shí)施例7加入本發(fā)明添加劑后吸收塔出口煙氣的實(shí)時(shí)濃度監(jiān)測(cè)。
具體實(shí)施方式
為了便于理解本發(fā)明,本發(fā)明列舉實(shí)施例如下,但所述實(shí)施例僅僅用于幫助理解本發(fā)明,不應(yīng)視為對(duì)本發(fā)明的具體限制。
將本發(fā)明提供的新型高效復(fù)合添加劑應(yīng)用到2×330MW機(jī)組配套的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)上,每個(gè)系統(tǒng)1爐1塔,共2個(gè)系統(tǒng),設(shè)計(jì)SO2入口濃度5000mg/Nm3,設(shè)計(jì)脫硫效率98%,脫硫吸收塔內(nèi)徑14m,漿液高度13.5m,漿液pH值5.2~6.0,吸收塔容積2307m3,漿液密度1080~1150kg/m3,漿液循環(huán)泵5臺(tái)。目前,脫硫塔SO2入口濃度3000-4800mg/Nm3,出口濃度70-90mg/Nm3。
實(shí)施例1
在1#吸收塔中加入本發(fā)明中的高效復(fù)合添加劑占漿液總量的550ppm,按以下組分及質(zhì)量百分含量:己二酸40%、乙酸鈉20%、乙酸鉀20%、十二烷基苯磺酸鈉10%、硫酸錳3%、聚硅氧烷2%、氯化鈉5%。在機(jī)組負(fù)荷300MW,脫硫塔SO2入口濃度4195.3mg/Nm3,運(yùn)行5臺(tái)循環(huán)漿料泵,脫硫塔出口濃度可達(dá)22.1mg/Nm3,脫硫效率提高1.5%,漿料石灰石節(jié)省13.8%。加入添加劑和未加添加劑空白試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比,如表1所示。
實(shí)施例2
在1#吸收塔中加入本發(fā)明中的高效復(fù)合添加劑占漿液總量的520ppm,按以下組分及質(zhì)量百分含量:乙酸20%、己二酸20%、甲酸鈉10%、檸檬酸鈉30%、十二烷基硫酸鈉10%、氯化錳3%、聚氧乙烯醚2%、氯化鈉5%。在機(jī)組負(fù)荷300MW,脫硫塔SO2入口濃度4215.4mg/Nm3,運(yùn)行5臺(tái)循環(huán)漿料泵,脫硫塔出口濃度可達(dá)25.9mg/Nm3,脫硫效率提高1.5%,漿料石灰石節(jié)省10.9%。加入添加劑和未加添加劑空白試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比,如表2所示。
實(shí)施例3
在1#吸收塔中加入本發(fā)明中的高效復(fù)合添加劑占漿液總量的500ppm,按以下組分及質(zhì)量百分含量:甲酸20%、己二酸20%、甲酸鈉20%、乙酸鈉20%、十二烷基硫酸鈉6%、十二烷基磺基甜菜堿4%、氯化錳3%、聚硅氧烷2%、硫酸鈉5%。在機(jī)組負(fù)荷300MW,脫硫塔SO2入口濃度4227.8mg/Nm3,運(yùn)行5臺(tái)循環(huán)漿料泵,脫硫塔出口濃度可達(dá)22.7mg/Nm3,脫硫效率提高1.5%,漿料石灰石節(jié)省15.6%。加入添加劑和未加添加劑空白試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比,如表3所示;加入本發(fā)明添加劑后吸收塔出口煙氣的實(shí)時(shí)濃度監(jiān)測(cè),如圖1所示。圖1反映了2016年10月28日-2016年11月3日在1#吸收塔實(shí)施例3每隔5min的SO2出口在線檢測(cè)濃度變化,運(yùn)行5臺(tái)漿料泵,入口平均硫分由4242.1mg/Nm3降至22.7mg/Nm3,脫硫效果顯著。
實(shí)施例4
在1#吸收塔中加入本發(fā)明中的高效復(fù)合添加劑占漿液總量的510ppm,按以下組分及質(zhì)量百分含量:甲酸10%、腐殖酸20%、己二酸10%、甲酸鈉20%、乙酸鈉20%、十二烷基苯磺酸鈉10%、硫酸鐵3%、聚氧乙烯醚2%、硫酸鎂5%。在機(jī)組負(fù)荷300MW,脫硫塔SO2入口濃度4133.2mg/Nm3,運(yùn)行5臺(tái)循環(huán)漿料泵,脫硫塔出口濃度可達(dá)27.1mg/Nm3,脫硫效率提高1.4%,漿料石灰石節(jié)省8.6%。加入添加劑和未加添加劑空白試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比,如表4所示。
實(shí)施例5
在2#吸收塔中加入本發(fā)明中的高效復(fù)合添加劑占漿液總量的500ppm,按以下組分及質(zhì)量百分含量:己二酸40%、乙酸鈉20%、乙酸鉀20%、十二烷基苯磺酸鈉10%、硫酸錳3%、聚硅氧烷2%、氯化鈉5%。在機(jī)組負(fù)荷300MW,脫硫塔SO2入口濃度3757.4mg/Nm3,運(yùn)行4臺(tái)循環(huán)漿料泵,脫硫塔出口濃度可達(dá)30.3mg/Nm3,脫硫效率提高1.3%,漿料石灰石節(jié)省13.1%。加入添加劑和未加添加劑空白試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比,如表5所示。
實(shí)施例6
在2#吸收塔中加入本發(fā)明中的高效復(fù)合添加劑占漿液總量的500ppm,按以下組分及質(zhì)量百分含量:乙酸20%、己二酸20%、甲酸鈉10%、檸檬酸鈉30%、十二烷基硫酸鈉10%、氯化錳3%、聚氧乙烯醚2%、氯化鈉5%。在機(jī)組負(fù)荷300MW,脫硫塔SO2入口濃度3740.7mg/Nm3,運(yùn)行4臺(tái)循環(huán)漿料泵,脫硫塔出口濃度可達(dá)30.5mg/Nm3,脫硫效率提高1.3%,漿料石灰石節(jié)省12.8%。加入添加劑和未加添加劑空白試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比,如表6所示。
實(shí)施例7
在2#吸收塔中加入本發(fā)明中的高效復(fù)合添加劑占漿液總量的500ppm,按以下組分及質(zhì)量百分含量:甲酸20%、己二酸20%、甲酸鈉20%、乙酸鈉20%、十二烷基硫酸鈉6%、十二烷基磺基甜菜堿4%、氯化錳3%、聚硅氧烷2%、硫酸鈉5%。在機(jī)組負(fù)荷300MW,脫硫塔SO2入口濃度3771.3mg/Nm3,運(yùn)行4臺(tái)循環(huán)漿料泵,脫硫塔出口濃度可達(dá)28.2mg/Nm3,脫硫效率提高1.4%,漿料石灰石節(jié)省15.2%。加入添加劑和未加添加劑空白試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比,如表7所示;加入本發(fā)明添加劑后吸收塔出口煙氣的實(shí)時(shí)濃度監(jiān)測(cè),如圖2所示。圖2反映了2016年10月28日-2016年11月3日在2#吸收塔實(shí)施例7每隔5min的SO2出口在線檢測(cè)濃度變化,運(yùn)行4臺(tái)漿料泵,入口平均硫分由3771.3mg/Nm3降至28.2mg/Nm3,脫硫效果顯著。
實(shí)施例8
在2#吸收塔中加入本發(fā)明中的高效復(fù)合添加劑占漿液總量的500ppm,按以下組分及質(zhì)量百分含量:甲酸10%、腐殖酸20%、己二酸10%、甲酸鈉20%、乙酸鈉20%、十二烷基苯磺酸鈉10%、硫酸鐵3%、聚氧乙烯醚2%、硫酸鎂5%。在機(jī)組負(fù)荷300MW,脫硫塔SO2入口濃度3769.9mg/Nm3,運(yùn)行4臺(tái)循環(huán)漿料泵,脫硫塔出口濃度可達(dá)32.3mg/Nm3,脫硫效率提高1.3%,漿料石灰石節(jié)省8.1%。加入添加劑和未加添加劑空白試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比,如表8所示。
表1實(shí)施例1加入本發(fā)明添加劑和未加添加劑試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比
表2實(shí)施例2加入本發(fā)明添加劑和未加添加劑試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比
表3實(shí)施例3加入本發(fā)明添加劑和未加添加劑試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比
表4實(shí)施例4加入本發(fā)明添加劑和未加添加劑試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比
表5實(shí)施例5加入本發(fā)明添加劑和未加添加劑試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比
表6實(shí)施例6加入本發(fā)明添加劑和未加添加劑試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比
表7實(shí)施例7加入本發(fā)明添加劑和未加添加劑試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比
表8實(shí)施例8加入本發(fā)明添加劑和未加添加劑試驗(yàn)主要指標(biāo)對(duì)比
由實(shí)施例1~4和實(shí)施例5~8可知,即便是實(shí)施例5~8中僅使用4個(gè)循環(huán)漿料泵,其效果也僅僅降低了0.1~0.4%,證明本申請(qǐng)所述的添加劑確實(shí)可有效地提高對(duì)SO2的吸收效果,在實(shí)際應(yīng)用的過程中,可通過減少循環(huán)漿料泵的使用來起到一定的節(jié)能效果。
雖然,上文中已經(jīng)用一般性說明、具體實(shí)施方式及試驗(yàn),對(duì)本發(fā)明作了詳盡的描述,但在本發(fā)明基礎(chǔ)上,可以對(duì)之作一些修改或改進(jìn),這對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見的。因此,在不偏離本發(fā)明精神的基礎(chǔ)上所做的這些修改或改進(jìn),均屬于本發(fā)明要求保護(hù)的范圍。