本實用新型涉及火力發(fā)電廠脫硫領(lǐng)域,特別涉及一種脫硫供漿返回系統(tǒng)。
背景技術(shù):
供漿系統(tǒng)在火力發(fā)電廠脫硫中,主要用于對吸收塔、AFT塔(脫硫塔外漿池)供應(yīng)石灰石漿液,控制塔內(nèi)pH值,達到脫除二氧化硫的目的。
脫硫超低排放技改項目中采及單塔雙循環(huán)系統(tǒng),新增AFT塔,因AFT塔高度31.5米,原供漿泵揚程不夠,供漿泵改型,提高場程。現(xiàn)有技術(shù)中,一般采取的是在運行中供漿泵超電流,采取供漿返回門節(jié)流調(diào)整,控制電流不超限。但是,當閥門使用一個月左右后,閥門磨損嚴重,則必須進行更換,給操作增加了不必要的程序和麻煩?;蛘?,也可以在返回管中加裝節(jié)流孔板,這種結(jié)構(gòu)的改進雖然解決了供漿泵超電流問題,但是至供漿箱返回管振動大,影響供漿系統(tǒng)安全運行。
因此,急需對供漿返回系統(tǒng)進行改進,以便克服現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種脫硫供漿返回系統(tǒng),該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,且能夠有效的消除供漿返回系統(tǒng)管道振動大的問題。
本實用新型所要解決的技術(shù)問題是通過以下技術(shù)方案來實現(xiàn)的:
一種脫硫供漿返回系統(tǒng),包括:供漿系統(tǒng),其包括:供漿箱、吸收塔和AFT塔,以及用于將所述供漿箱內(nèi)的漿液泵送至所述吸收塔和所述AFT塔的供漿管道,所述供漿管道上安裝有供漿泵,所述供漿泵的兩端各設(shè)置有供漿門,所述供漿門用于控制供漿量的大小;以及返回系統(tǒng),其與所述供漿系統(tǒng)相連接,用于將返回漿液流回至所述供漿箱,所述返回系統(tǒng)包括:供漿返回管道和供漿前管道,所述供漿返回管道的前端連通所述供漿管道、末端連通所述供漿前管道,所述供漿返回管道上設(shè)置有供漿返回門,所述供漿前管道上設(shè)置有閘閥,所述閘閥用于控制電流的正常運行。
優(yōu)選地,上述技術(shù)方案中,所述供漿門包括:供漿泵進口門和供漿泵出口門,分別安裝于所述供漿泵前后的供漿管道上,其所述供漿泵進口門設(shè)置于所述供漿箱和所述供漿泵之間。
優(yōu)選地,上述技術(shù)方案中,所述供漿系統(tǒng)還包括:過濾裝置,其設(shè)置于所述供漿管道上,所述過濾裝置前端連接供漿泵出口門,末端連接所述吸收塔、所述AFT塔和所述供漿返回管道。
優(yōu)選地,上述技術(shù)方案中,所述過濾裝置包括:濾網(wǎng)進口門、濾網(wǎng)出口門以及設(shè)置于二者之間的濾網(wǎng),所述濾網(wǎng)進口門與所述供漿泵出口門相連,漿液從所述濾網(wǎng)進口門進入,流經(jīng)濾網(wǎng)后從所述濾網(wǎng)出口門流出。
優(yōu)選地,上述技術(shù)方案中,所述供漿系統(tǒng)還包括:過濾旁路裝置,其前端連接供漿泵出口門,末端連接所述吸收塔、所述AFT塔和所述供漿返回管道,所述過濾旁路裝置與所述過濾裝置并列設(shè)置,所述過濾旁路裝置上設(shè)置有濾網(wǎng)旁路出口門。
優(yōu)選地,上述技術(shù)方案中,所述供漿前管道為不銹鋼管道,所述閘閥為不銹鋼閘閥。
優(yōu)選地,上述技術(shù)方案中,所述供漿系統(tǒng)還包括:供漿調(diào)門,其設(shè)置于所述吸收塔的漿液進入端,通過所述供漿調(diào)門向吸收塔供漿。
優(yōu)選地,上述技術(shù)方案中,所述供漿系統(tǒng)還包括:供漿調(diào)門,其設(shè)置于所述AFT塔的漿液進入端,通過所述供漿調(diào)門向AFT塔供漿。
本實用新型上述技術(shù)方案,具有如下有益效果:
現(xiàn)有技術(shù)中,造成供漿返回管振動大的最主要原因是節(jié)流孔扳安裝在返回門處管道中,因直管距離短,孔板節(jié)流引起管道振動。
本實用新型經(jīng)過拆除返回管中節(jié)流孔板,在返回漿液排入供漿箱前管道加裝不銹鋼閘閥,控制閥門開度確保供漿泵電流正常,并消除了管道振動(閥門后管道距離短,擴容后排入供漿箱)。經(jīng)過一段運行時間后,取得了較好的效果,消除了返回管振動大問題及有效控制供漿泵電流,保證供漿系統(tǒng)安全穩(wěn)定可靠運行。
附圖說明
圖1為本實用新型的脫硫供漿返回系統(tǒng)的示意圖。
其中:1-供漿箱,2-供漿泵,3-供漿管道,4-供漿調(diào)門,5-供漿泵進口門,6-供漿泵出口門,7-吸收塔,8-AFT塔,9-供漿返回管道,10-供漿箱前管道,11-供漿返回門,12-濾網(wǎng)進口門,13-濾網(wǎng),14-濾網(wǎng)出口門,15-閘閥,16-濾網(wǎng)旁路出口門。
具體實施方式
下面對本實用新型的具體實施方式進行詳細描述,以便于進一步理解本實用新型。
圖1為本實用新型的脫硫供漿返回系統(tǒng)的示意圖。如圖所示:
一種脫硫供漿返回系統(tǒng),包括供漿系統(tǒng)和返回系統(tǒng)。
供漿系統(tǒng)主要由供漿箱1、供漿泵2、供漿管道3、供漿調(diào)門4和供漿門組成。供漿門具體包括:供漿泵進口門5和供漿泵出口門6。供漿系統(tǒng)主要用于對吸收塔7、AFT塔8供應(yīng)石灰石漿液,控制塔內(nèi)pH值,達到脫除二氧化硫的目的。
供漿返回系統(tǒng)主要由供漿返回管道9、供漿返回門11組成,供漿返回系統(tǒng)主要平衡供漿系統(tǒng)壓力及供漿量和供漿泵2正常穩(wěn)定可靠運行。將供漿返回系統(tǒng)管道中節(jié)流孔板拆除,將供漿返回系統(tǒng)排入供漿箱1的供漿前管道10(襯膠管道)更換不銹鋼管道,并在返回漿液排入供漿箱前管道10上加裝閘閥15。經(jīng)過安裝和調(diào)試,可控制閘閥15的開度控制供漿泵電流運行正常。提高供漿系統(tǒng)的安全穩(wěn)定可靠性。上述的閘閥15為不銹鋼閘閥。
以下詳細來說明各元件之間的位置及連接關(guān)系:
供漿系統(tǒng)包括:供漿箱1、吸收塔7和AFT塔8,以及用于將供漿箱1內(nèi)的漿液泵送至吸收塔7和AFT塔8的供漿管道3,供漿管道3上安裝有供漿泵2,供漿泵2的兩端各設(shè)置有供漿門,供漿門用于控制供漿量的大小。上述的供漿門包括:設(shè)置于供漿泵2左右兩側(cè)的供漿泵進口門5和供漿泵出口門6,其中,供漿泵進口門5設(shè)置于所供漿箱1和供漿泵2之間,供漿泵出口門6設(shè)置于供漿泵2的另一側(cè)。
返回系統(tǒng),其與供漿系統(tǒng)相連接,用于將返回漿液流回至供漿箱1,返回系統(tǒng)包括:相互串聯(lián)連接的供漿返回管道9和供漿前管道10,供漿返回管道9的前端連通供漿管道3、末端連通供漿前管道10,供漿返回管道9上設(shè)置有供漿返回門11,供漿前管道10上設(shè)置有閘閥15,閘閥15用于控制電流的正常運行。優(yōu)選地,上述供漿前管道10為不銹鋼管道,閘閥15為不銹鋼閘閥。
上述的供漿系統(tǒng)進一步還包括:過濾裝置和過濾旁路裝置。具體來說:
過濾裝置設(shè)置于供漿管道3上,過濾裝置前端連接供漿泵出口門6,末端連接吸收塔7、AFT塔8和供漿返回管道9。過濾裝置具體包括:濾網(wǎng)進口門12、濾網(wǎng)出口門14以及設(shè)置于二者之間的濾網(wǎng)13,濾網(wǎng)進口門12與供漿泵出口門6相連,漿液從濾網(wǎng)進口門12進入,流經(jīng)濾網(wǎng)13后從濾網(wǎng)出口門14流出。過濾旁路裝置,其前端連接供漿泵出口門6,末端連接吸收塔7、AFT塔8和供漿返回管道9,該過濾旁路裝置與所述過濾裝置并列設(shè)置,過濾旁路裝置上設(shè)置有濾網(wǎng)旁路出口門16。
供漿系統(tǒng)還包括:供漿調(diào)門4,其設(shè)置于吸收塔7的漿液進入端,通過供漿調(diào)門4向吸收塔供漿。供漿系統(tǒng)還包括:供漿調(diào)門4,其設(shè)置于AFT塔8的漿液進入端,通過供漿調(diào)門4向AFT塔供漿。在漿液進入吸收塔7和AFT塔8前,對其進行供漿量大小的控制。
本實用新型的脫硫供漿返回系統(tǒng),其工作過程如下:
供漿系統(tǒng)在供漿泵2的泵送下,通過供漿調(diào)門4向吸收塔7、AFT塔8供漿,供漿量大小與脫硫入口二氧化硫濃度、負荷、脫硫效率相關(guān)。供漿返回系統(tǒng)平衡供漿系統(tǒng)穩(wěn)定運行。具體詳述如下:
采用石灰石作為脫硫吸收劑,石灰石經(jīng)破碎磨細成粉狀與水混合攪拌成吸收劑漿液。經(jīng)過供漿泵2提升壓頭,通過供漿管道3及供漿調(diào)門4將吸收漿液輸入吸收塔7、AFT塔8內(nèi),吸收漿液與煙氣接觸混合,煙氣中的二氧化硫與漿液中的碳酸鈣以及鼓入的氧化空氣進行化學(xué)反應(yīng)從而被脫除,最終反應(yīng)產(chǎn)物為石膏。
供漿調(diào)門4的開度是用來進入控制吸收塔7、AFT塔8的供漿量,供漿量的大、小取決于煙氣中的二氧化硫和吸收塔7、AFT塔8漿液的pH值及凈煙氣二氧化硫是否達標排放,最終達到煙氣中二氧化硫的脫除符合國家排放要求。
目前,影響供漿返回管振動大的原因很多,發(fā)明人經(jīng)過長期觀察并結(jié)合供漿系統(tǒng)的實際運行情況發(fā)現(xiàn):造成供漿返回管振動大的最主要原因是節(jié)流孔扳安裝在返回門處管道中,因直管距離短,孔板節(jié)流引起管道振動。
而本實用新型在此基礎(chǔ)上,經(jīng)過拆除返回管中節(jié)流孔板,在返回漿液排入供漿箱前管道加裝不銹鋼閘閥,控制閥門開度確保供漿泵電流正常,并消除了管道振動(閥門后管道距離短,擴容后排入供漿箱)。經(jīng)過一段運行時間后,發(fā)現(xiàn)消除了返回管振動大問題及有效控制供漿泵電流,保證供漿系統(tǒng)安全穩(wěn)定可靠運行。
雖然本實用新型已以實施例公開如上,然其并非用于限定本實用新型,任何本領(lǐng)域技術(shù)人員,在不脫離本實用新型的精神和范圍內(nèi),均可作各種不同的選擇和修改,因此本實用新型的保護范圍由權(quán)利要求書及其等同形式所限定。