本實(shí)用新型涉及大型固液分離設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種礦用的耙式濃縮機(jī)。
背景技術(shù):
濃縮是選煤中的重要環(huán)節(jié),濃縮機(jī)的處理能力,制約著主洗的小時處理量。若濃縮機(jī)出現(xiàn)故障,必須等待維修完成,濃縮機(jī)恢復(fù)正常后,主洗才能正常開車;在短時間不會影響生產(chǎn),若時間較長,必然影響到廠房的正常生產(chǎn)。
耙式濃縮機(jī)是煤礦常用的一種大型選礦洗煤設(shè)備,其主要結(jié)構(gòu)由中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)及穩(wěn)流裝置通過池中心水泥支柱固定在池子中央;橋架的一段固定在周邊驅(qū)動裝置上,另一端與中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)接;周邊驅(qū)動系統(tǒng)是由一臺全封閉的液壓馬達(dá)減速機(jī),一套鏈輪傳動裝置帶動與鏈輪同軸的鋼輪,兩個鋼輪通過傳動架,托起橋架沿軌道做圓周行走。
中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵部件為集電滑環(huán),用以對旋轉(zhuǎn)橋架提供電導(dǎo)動力。由于滑環(huán)離池面較近,濃縮機(jī)來料時水勢較大,為了防止池面水花濺到滑環(huán)工作面上,導(dǎo)致滑環(huán)短路,在集電滑環(huán)外部專門設(shè)置有鐵箱進(jìn)行防水密封。但在長時間的運(yùn)行過程中,由于鐵箱邊緣存在縫隙,其密封性難以保證,容易導(dǎo)致滑環(huán)生銹,降低了滑環(huán)的導(dǎo)電性,嚴(yán)重影響到濃縮機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn);另外,由于滑環(huán)直接安裝至中心入料桶上,外側(cè)又有封閉的鐵箱,給日常維護(hù)工作帶來了很大的不便。
另外,由于濃縮機(jī)內(nèi)煤泥水的氣泡量、煤泥水循環(huán)量較大,致使淺部遠(yuǎn)端泡沫不能及時流淌而淤積,形成死區(qū),嚴(yán)重影響該區(qū)段的溢流溢出,煤泥水沉降效果變差。此處需經(jīng)常人工進(jìn)行清理,如清理不及時濃縮機(jī)溢流死區(qū)面積逐步增加,導(dǎo)致工作溢流面積減少,溢流濃度及泡沫增加,對二段濃縮機(jī)的水質(zhì)產(chǎn)生不利影響。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型針對上述技術(shù)問題,提出了一種改進(jìn)的選礦耙式濃縮機(jī),有效提高了濃縮機(jī)的使用壽命和工作效率,并且安裝維護(hù)方便,大大節(jié)約了生產(chǎn)維護(hù)成本和人力成本。
本實(shí)用新型采用以下技術(shù)方案解決上述技術(shù)問題:一種改進(jìn)型選礦耙式濃縮機(jī),包括中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、橋架,所述中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)固定設(shè)置在濃縮池中心,所述橋架的內(nèi)端與所述中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)接,所述橋架的外端設(shè)置有鏈輪驅(qū)動裝置,所述鏈輪驅(qū)動裝置托起所述橋架沿濃縮池外圈軌道進(jìn)行圓周行走,所述濃縮池外圈軌道內(nèi)側(cè)設(shè)置有溢流槽;所述中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)包括固定支架、旋轉(zhuǎn)支架、平面軸承、中心轉(zhuǎn)盤、集電器、滑環(huán),所述中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)中心套設(shè)有進(jìn)礦管道;所述固定支架固定設(shè)置在濃縮池中心的水泥支柱上,所述旋轉(zhuǎn)支架設(shè)置在所述固定支架的正上方,所述平面軸承設(shè)置于所述旋轉(zhuǎn)支架的底部與所述固定支架上表面之間,使所述旋轉(zhuǎn)支架與所述固定支架之間形成滑動連接;所述中心轉(zhuǎn)盤設(shè)置在所述旋轉(zhuǎn)支架上部,所述集電器固定設(shè)置在所述中心轉(zhuǎn)盤上部,所述滑環(huán)固定設(shè)置在所述進(jìn)礦管道上,所述集電器與所述滑環(huán)之間相互滑觸連接;所述溢流槽上設(shè)置有溢流槽自動清理裝置。
作為其中滑環(huán)結(jié)構(gòu)的具體優(yōu)化,所述滑環(huán)由兩段半圓形滑觸線組拼接而成,所述滑觸線組包括若干并行排列的滑觸線,所述相鄰兩根滑觸線之間設(shè)置有絕緣隔墊,所述滑觸線的滑觸面均垂直向下,與所述集電器的接觸點(diǎn)滑觸連接。
優(yōu)化的,為了保護(hù)滑環(huán)免受外界干擾,所述進(jìn)礦管道上設(shè)置有圓形護(hù)罩,所述滑觸線成環(huán)形固定設(shè)置在所述護(hù)罩底板上,所述護(hù)罩外緣設(shè)置有垂直向下的環(huán)形擋圈,所述環(huán)形擋圈將所述滑觸線整體包圍,所述環(huán)形擋圈的高度略大于所述滑觸線的高度。
優(yōu)化的,所述溢流槽自動清理裝置包括固定支桿及刮板,所述固定支桿垂直設(shè)置于所述溢流槽正上方,所述固定支桿的頂端固定在所述鏈輪驅(qū)動裝置上,所述刮板固定設(shè)置在所述固定支桿的底端;所述刮板為U型槽鋼構(gòu)件,所述刮板的正面槽口向前設(shè)置并與所述溢流槽的槽底相互垂直,所述刮板的側(cè)面槽口分別與所述溢流槽的側(cè)壁垂直,所述刮板與所述溢流槽內(nèi)壁之間設(shè)置有5-10cm范圍的空隙。
另外,在不影響濃縮池主體土建強(qiáng)度的情況下,在所述溢流槽的側(cè)壁上開設(shè)有若干相互錯落的溢流孔,從而滿足了洗水溢流的要求,保證了浮選機(jī)的正常浮選,減少了精煤損失,減小了濃縮機(jī)的處理壓力,進(jìn)一步保證了廠房的正常生產(chǎn)。
本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)在于:通過對現(xiàn)有耙式濃縮機(jī)的改造,使?jié)饪s機(jī)運(yùn)行更加平穩(wěn),降低了事故率,保證了后續(xù)浮選機(jī)的正常浮選,減少了精煤損失,有利于正常生產(chǎn),提升了工作效率;減輕了日常維護(hù)的工作量,節(jié)省了大量的設(shè)備維修、安裝費(fèi)用以及后續(xù)工段的設(shè)備運(yùn)行損耗費(fèi)用,具有良好的經(jīng)濟(jì)價值。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型的整體結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為圖1中溢流槽局部的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本實(shí)用新型中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的整體結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4為圖3中集電滑環(huán)局部的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
本實(shí)施例對一種GZN-30型耙式濃縮機(jī)進(jìn)行了改造,該型耙式濃縮機(jī)的技術(shù)參數(shù)如下所示,直徑:30M;傳動方式:周邊軌道輪式;轉(zhuǎn)速:每轉(zhuǎn)15-25min;提爬方式:液壓缸分步提耙;配用功率:行走7.5kw提耙3kw,提耙壓力20MPa,驅(qū)動壓力6.3MPa,電機(jī)總功率8.5kw;該濃縮機(jī)負(fù)責(zé)對浮選尾礦、篩網(wǎng)沉降離心機(jī)溢流、中矸稀介尾礦水的處理。
如圖1所示,一種改進(jìn)型選礦耙式濃縮機(jī),包括中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、橋架1,所述中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)固定設(shè)置在濃縮池2中心,所述橋架1的內(nèi)端與所述中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)接,所述橋架1的外端設(shè)置有鏈輪驅(qū)動裝置3,所述鏈輪驅(qū)動裝置3托起所述橋架1沿濃縮池2外圈軌道進(jìn)行圓周行走,所述濃縮池2外圈軌道內(nèi)側(cè)設(shè)置有溢流槽4;濃縮機(jī)的提耙機(jī)構(gòu)與行走機(jī)構(gòu)共用一個組合式液壓泵站及電控系統(tǒng),在電控柜中裝有PLC程序控制器、中間繼電器等電氣元器件。當(dāng)沉淀物料增多時,行走油路油壓升高,壓力傳感器把液壓信號轉(zhuǎn)換成電信號,PLC程序控制器發(fā)出指令,提耙電機(jī)動作,刮泥板上升,鋼輪停止行走
其中,如圖3所示,所述中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)包括固定支架5、旋轉(zhuǎn)支架6、平面軸承7、中心轉(zhuǎn)盤8、集電器9、滑環(huán)10,所述中央回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)中心套設(shè)有進(jìn)礦管道11;所述固定支架5固定設(shè)置在濃縮池2中心的水泥支柱12上,所述旋轉(zhuǎn)支架6設(shè)置在所述固定支架5的正上方,所述平面軸承7設(shè)置于所述旋轉(zhuǎn)支架6的底部與所述固定支架5上表面之間,使所述旋轉(zhuǎn)支架6與所述固定支架5之間形成滑動連接;所述中心轉(zhuǎn)盤8設(shè)置在所述旋轉(zhuǎn)支架6上部,所述集電器9固定設(shè)置在所述中心轉(zhuǎn)盤8上部,所述滑環(huán)10固定設(shè)置在所述進(jìn)礦管道11上,所述集電器9與所述滑環(huán)10之間相互滑觸連接;所述溢流槽4上設(shè)置有溢流槽自動清理裝置。
其中,如圖4所示,所述滑環(huán)10由兩段半圓形滑觸線組拼接而成,所述滑觸線組包括5排并行排列的滑觸線101,所述相鄰兩根滑觸線101之間設(shè)置有絕緣隔墊102,所述滑觸線101的滑觸面均垂直向下,與所述集電器9的接觸點(diǎn)滑觸連接。
為了保護(hù)滑環(huán)10免受外界干擾,所述進(jìn)礦管道11上設(shè)置有圓形護(hù)罩13,所述滑觸線101成環(huán)形固定設(shè)置在所述護(hù)罩13底板上,所述護(hù)罩13外緣設(shè)置有垂直向下的環(huán)形擋圈14,所述環(huán)形擋圈14將所述滑觸線101整體包圍,所述環(huán)形擋圈14的高度略大于所述滑觸線101的高度。
如圖2所示,所述溢流槽自動清理裝置包括固定支桿15及刮板16,所述固定支桿15垂直設(shè)置于所述溢流槽4正上方,所述固定支桿15的頂端固定在所述鏈輪驅(qū)動裝置3上,所述刮板16固定設(shè)置在所述固定支桿15的底端;所述刮板為U型槽鋼構(gòu)件,所述刮板的正面槽口向前設(shè)置并與所述溢流槽4的槽底相互垂直,所述刮板16的側(cè)面槽口分別與所述溢流槽4的側(cè)壁垂直,所述刮板16與所述溢流槽4內(nèi)壁之間設(shè)置有5-10cm左右的空隙。
另外,在不影響濃縮池主體土建強(qiáng)度的情況下,在所述溢流槽的側(cè)壁上開設(shè)有若干相互錯落的溢流孔41,從而滿足了洗水溢流的要求,保證了浮選機(jī)的正常浮選,減少了精煤損失,減小了濃縮機(jī)的處理壓力,進(jìn)一步保證了廠房的正常生產(chǎn)。
改造后濃縮機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),降低了事故率,減輕了日常維護(hù)的工作量,提升了工作效率。
同時通過以上的改造保證了濃縮機(jī)的安全運(yùn)轉(zhuǎn),保證了浮選機(jī)的正常浮選、減少了精煤損失,改善了一段濃縮機(jī)的濃縮溢流效果,減小了一段、二段濃縮機(jī)的處理壓力,進(jìn)一步保證了廠房的正常生產(chǎn)。同時,改造后現(xiàn)場不需人工進(jìn)行清理,減輕了職工勞動工作量。
對經(jīng)濟(jì)價值進(jìn)行初步估算:
1.節(jié)省設(shè)備維修、安裝費(fèi)用:集電滑環(huán)、穩(wěn)流裝置、旋轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)裝置等壽命延長一倍以上,預(yù)計節(jié)約維修、安裝費(fèi)用15萬元。
2.主廠房生產(chǎn)小時處理量提高約50t/h,每日按1.2萬噸計算,每日節(jié)約1.5小時,約生產(chǎn)900t原煤,按噸煤電耗12.32KWH/T、電價0.68元計算,每年按300天生產(chǎn)計算,可節(jié)約電費(fèi)約226萬元。
3.除經(jīng)濟(jì)價值外,改造后的效益更體現(xiàn)在勞動資源的節(jié)約。以一天2人1小時工時清理。改造后每年減少勞動資源支出:1臺×365次×2人×1小時=730人小時。
以上所述僅為本實(shí)用新型創(chuàng)造的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本實(shí)用新型創(chuàng)造,凡在本實(shí)用新型創(chuàng)造的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型創(chuàng)造的保護(hù)范圍之內(nèi)。