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一種基于在線控制的aaonao連續(xù)流雙污泥反硝化深度脫氮除磷裝置及工藝的制作方法_5

文檔序號:9821818閱讀:來源:國知局
,超越了曝氣生物濾池23直接輸送至第一二級缺氧池28,沒有經(jīng)過硝化過 程,所W叫超越污泥。其特征是:因為超越污泥沒有經(jīng)過曝氣生物濾池,其中夾帶了少量氨 氮直接進入到了后面的二次缺氧池中,可W影響本發(fā)明裝置總氮的凈化效果。
[0056] 第二次反硝化反應(yīng)結(jié)束后,污泥混合液從第二二級缺氧池29流入二級快速曝氣池 30在潛水?dāng)埌杵?的作用下充分進行好氧吸憐、氮氣吹脫和剩余的氨氮的硝化反應(yīng);在二級 快速曝氣池30的末端設(shè)置的氧化還原電極6和配置相應(yīng)的在線氧化還原電位測定儀7,通過 在線監(jiān)測和控制二級快速曝氣池30的氧化還原電位,W保證出水憐和氮的凈化達到設(shè)計的 標(biāo)準(zhǔn),同時不影響厭氧池的厭氧釋憐和一級缺氧池的氧化還原的控制。
[0057] 最后,從二級快速曝氣池30流出的污泥混合液一部分通過污泥混合液返回累31返 回至第一二級缺氧池28進行反硝化,另外一部分則直接流入二級沉降池34進行沉降,沉降 后的上清液作為凈化液從排水管37中排出;沉降后部分污泥通過污泥返回累32進入到污泥 返回管2中返回到第一厭氧池3開始新的循環(huán),另外一部分污泥作為剩余污泥用排泥累33定 量排出到裝置外; 其中,污泥混合液在各池停留時間:第一厭氧池和第二厭氧池一共1-2.化,一級缺氧池 0.5-1.5h,一級快速曝氣池0.2-化,第一二級缺氧池和第二二級缺氧池一共1-2.化,二級快 速曝氣池0.5-1.化; 一級沉降池上清液在曝氣生物濾池停留時間為1-化; 曝氣生物濾池的氣水比為:10-40; 厭氧池、一級缺氧池和二級缺氧池的污泥濃度控制在2000mg/l~5000mg/L的范圍內(nèi); 當(dāng)進水碳氮比為6.5-14,碳憐比大于50時,W進水累流速為參照,本裝置各累流速比例 范圍:進水累100%,曝氣池硝化液返回累200%-400%,污泥超越累流速40%-80%,污泥混合液 返回累流速100%-200%,污泥返回累流速50%-150%; 當(dāng)進水碳氮比為4.5-6.5,碳憐比大于50時,其中,W進水累流速為參照,本裝置各累流 速比例范圍:進水累100%,曝氣池硝化液返回累100%-300%,污泥超越累流速40%-80%,污泥 混合液返回累流速0%,污泥返回累流速50%-150%; 當(dāng)進水碳氮比為6.5-14,碳憐比大于50時,氧化還原電位控制系統(tǒng)各反應(yīng)池氧化還原 電位控制范圍:第二厭氧池<-300mv,一級快速曝氣池-250~-140mv,第二二級缺氧池-160~- lOOmv,二級快速曝氣池巧0~+120mv; 當(dāng)進水碳氮比為4.5-6.5,碳憐比大于50時,氧化還原電位控制系統(tǒng)各反應(yīng)池氧化還原 電位控制范圍:第二厭氧池<-300mv,一級快速曝氣池-200~-120mv,第二二級缺氧池-150~- 50mv,二級快速曝氣池0~+90mv。
[0058] 本裝置中的污泥停留時間為10-17天。
[0059] 應(yīng)用實例1 本發(fā)明裝置接種污泥取自昆明市某污水處理廠,W校園生活污水進行馴化一周,開始 階段因為曝氣生物濾池硝化細菌較少,硝化能力較弱,部分氨氮直接從本裝置中流出,活性 污泥的反硝化能力也相對較弱,大量的有機物沒有被活性污泥吸收和反硝化利用,而直接 進入到曝氣生物濾池中,消耗曝氣生物濾池的氧氣,影響氨氮的氧化硝化,因此馴化階段通 過加大曝氣生物濾池的曝氣量才能促進硝化細菌在生物濾池的生長繁殖,促使氨氮能在曝 氣生物濾池的完全硝化。運樣經(jīng)過10天左右的強化曝氣馴化后,污水中的有機物大部分被 污泥吸收、吸附和反硝化利用,很少穿越到曝氣生物濾池,運時硝化池曝氣生物濾池的所需 的曝氣量逐漸降下來,并且能夠?qū)钡垦趸癁橄跛岣蛠喯跛岣?,運時候本裝置控制 硝化液出口的溶解氧濃度在一個較低的范圍就可W保證氨氮的完全硝化,保證反硝化的正 常進行。
[0060] 經(jīng)過10天的培養(yǎng)和馴化后,經(jīng)過調(diào)試運行,確定各控制參數(shù)的最佳控制范圍。當(dāng)進 水水質(zhì)碳氮比波動較小,可W在固定的控制參數(shù)下長期實現(xiàn)穩(wěn)定運行,實現(xiàn)深度脫氮除憐。 如果水質(zhì)和碳氮比變動較大時,需要管理人員通過測試人工確定最佳的控制條件。
[0061] 曝氣生物濾池溶解氧控制范圍:為了使氨氮全部發(fā)生氧化為硝酸根和亞硝酸根, 同時不使較多的溶解氧進入到一級、二級缺氧池中,干擾反硝化和消耗有機物。溶解氧控制 在0.6-0.8mg/L,運時曝氣生物濾池出水的氨氮濃度均小于0.2mg/L,實現(xiàn)了氨氮的完全硝 化,保證本裝置總氮的凈化效果。
[0062] 其中,W進水累流速為參照,各累流速比例范圍:進水累100%,曝氣池硝化液返回 累300%,污泥超越累流速55%,污泥混合液返回累流速200%,污泥返回累流速100%; 本裝置各反應(yīng)池停留時間,第一厭氧池和第二厭氧池一共1.化,一級缺氧池比,一級快 速曝氣池0.化,第一二級缺氧池和第二二級缺氧池一共化,二級快速曝氣池化。
[0063] -級沉降池上清液在曝氣生物濾池停留時間為化。各反應(yīng)池氧化還原電位控制范 圍:第二厭氧池<-350mv,一級快速曝氣池-200--190mv,第二二級缺氧池-120--150mv,二 級快速曝氣池+110-+120mv。
[0064] 污泥在本裝置內(nèi)的停留時間控制在14天左右,一級缺氧池、第一厭氧池、第二厭氧 池、第一二級缺氧池和第二二級缺氧池的污泥濃度控制在2500mg/l~3000mg/L的范圍內(nèi); 經(jīng)過連續(xù)兩個月的正常運行,當(dāng)校園生活污水進水CODcr為351-826mg/L,總氮為51- 69mg/L,碳氮比為6.9-12的范圍內(nèi),總憐為6.3-8.6mg/L范圍時,脫氮效率基本都在98-99% 之間,除憐效率基本在96.9-98.2%之間,CODcr的凈化效率92.5-94.6%之間。TN的出水濃度 只有0.65-0.9之間,其中氨氮為0.1-0.25mg/L,硝酸根在0.3-0.6mg/L之間,總憐的出水濃 度只有0.1- 0.28mg/L。顯然出水的TN達地表水3類W上水質(zhì),氨氮達到地表水2類水質(zhì)、TP 基本達到地表水4類W上水質(zhì)和C0化r達到地表水一類W上水質(zhì),成功實現(xiàn)了對校園生活污 水的一步深度凈化的目標(biāo)。
[006引應(yīng)用實例2 本發(fā)明裝置接種污泥取自昆明市某污水處理廠,W人工模擬生活污水進行馴化一周, 開始階段因為曝氣生物濾池硝化細菌較少,硝化能力較弱,部分氨氮直接從本裝置中流出, 活性污泥的反硝化能力也相對較弱,大量的有機物沒有被活性污泥吸收、吸附和反硝化利 用,而直接進入到曝氣生物濾池中,消耗曝氣生物濾池的氧氣,影響氨氮的氧化硝化。因此, 馴化階段通過加大曝氣生物濾池的曝氣量才能促進硝化細菌在生物濾池的生長繁殖,使氨 氮能在生物濾池徹底氧化。運樣經(jīng)過10天左右的強化曝氣馴化后,曝氣生物濾池的曝氣量 逐漸降下來,并且能夠?qū)钡垦趸癁橄跛岣蛠喯跛岣?,運時候本裝置控制硝化液出 口的溶解氧在一個較低的范圍就可W保證氨氮的完全硝化,保證反硝化的正常進行。
[0066] 經(jīng)過10天的培養(yǎng)和馴化后,再經(jīng)過控制參數(shù)的調(diào)試運行,確定各控制參數(shù)的最佳 控制范圍,本裝置就可W就能正常運行。
[0067] 曝氣生物濾池溶解氧控制范圍:為了使氨氮全部轉(zhuǎn)化為硝酸根和亞硝酸根,同時 不使較多的溶解氧進入到各級缺氧反硝化池中,干擾反硝化和消耗有機物。溶解氧控制在 0.5-0.7mg/L,運時曝氣生物濾池出水的氨氮濃度均小于0.2mg/L,實現(xiàn)了氨氮的完全硝化, 保證本裝置總氮的凈化效果。
[0068] 模擬生活污水主要由淀粉、葡萄糖、蛋白腺、牛肉精膏、尿素、硫酸錠、憐酸Ξ鋼等 成分配制而成,其CODcr為25l-520mg/L,總氮為35-55mg/L,碳氮比為6.5-11.5的范圍內(nèi),總 憐為 5.5-9mg/l; 其中,W進水累流速為參照,各累流速比例范圍:進水累100%,曝氣池硝化液返回累 300%,污泥超越累流速60%,污泥混合液返回累流速100%,污泥返回累流速100%; 污泥混合液在各反應(yīng)池停留時間,第一厭氧池和第二厭氧池一共1.化,一級缺氧池化, 一級快速曝氣池0.化,第一二級缺氧池和第二二級缺氧池一共化,二級快速曝氣池化。
[0069] -級沉降池上清液在曝氣生物濾池停留時間為2.化。
[0070] 各反應(yīng)池氧化還原電位控制范圍:第二厭氧池<-350mv,一級快速曝氣池-200-- 190mv,第二二級缺氧池-120--150mv,二級快速曝氣池+90-+100mv。
[0071] 污泥在裝置內(nèi)的停留時間控制在12天左右,一級缺氧池、第一厭氧池、第二厭氧 池、第一二級缺氧池和第二二級缺氧池的污泥濃度控制在2000mg/l~3000mg/L的范圍內(nèi); 經(jīng)過連續(xù)兩個月的正常運行,當(dāng)校園生活污水進水脫氮效率基本都在98-99%之間,除 憐效率基本在96.0-98.1%之間,CODcr的凈化效率91.8-95.0%之間。TN的出水濃度只有 0.65-0.8之間,其中氨氮為0.1-0.25mg/L,硝酸根在0.25-0.5mg/L之間,總憐的出水濃度只 有0.05- 0.3mg/L。顯然出水的TN達地表水3類W上水質(zhì),氨氮達到地表水2類水質(zhì)、TP基本 達到地表水4類W上水質(zhì)和C0化r達到地表水一類W上水質(zhì),成功實現(xiàn)了對模擬生活污水的 一步深度凈化的目標(biāo)。
[0072] 采用本發(fā)明方法與其它現(xiàn)有方法相對比,結(jié)果如表1所示。
[0073] 表 1
其中,BWS工藝是對荷蘭holdon污水廠污水處理的結(jié)果。BWS是對荷蘭dolfshen污水 廠污水處理的結(jié)果。其余工藝是對城市生活污水處理的結(jié)果。由表1可見,本發(fā)明方法具有 良好的脫氮效率和除憐效率,且效果均優(yōu)于其它現(xiàn)有的前沿工藝。
[0074] W上內(nèi)容是結(jié)合具體的優(yōu)選實施方式對本發(fā)明所做的進一步詳細說明,便于本技 術(shù)所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能理解和應(yīng)用本發(fā)明,不能認(rèn)定本發(fā)明的具體實施只局限與運些說 明。對于本發(fā)明所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的
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