本發(fā)明屬于環(huán)境保護開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種新型的高氨氮廢水處理系統(tǒng),具體涉及一種一體式高氨氮廢水生物去除反應(yīng)裝置。
背景技術(shù):
高氨氮廢水主要來源于石油化工、養(yǎng)殖、畜牧、肉類加工等行業(yè)生產(chǎn)排放的廢水以及城市生活垃圾滲濾液等。氨氮對環(huán)境的危害主要是進入水體后成為藻類等生物的營養(yǎng)元素,導致藻類短時間內(nèi)大量繁殖,消耗水中的溶解氧,造成水體富營養(yǎng)化,破壞水生態(tài)系統(tǒng)。水體中的氨氮在一定條件下可轉(zhuǎn)化成亞硝酸鹽,嚴重危害水中生物及人類健康,給城市的生態(tài)文明建設(shè)帶來困擾。高氨氮一直是廢水處理的難題,目前對這類廢水的處理方法主要有物理法(如加堿吹脫法、蒸汽吹脫法和吸附法)、化學法(如化學沉淀法、化學氧化法、電解法和離子交換法)及生物法等。
吹脫法適合高氨氮廢水的初級處理,該方法成熟簡單,但運行成本高、設(shè)備腐蝕嚴重,且易造成空氣二次污染。吸附法則利用改性天然沸石對氨氮較強的選擇吸附能力,具有效率高、設(shè)備體積小的特點,但再生頻繁、操作管理復雜?;瘜W法中的化學氧化法、化學沉淀法、電解法和離子交換法,雖工藝流程及設(shè)備簡單、反應(yīng)快速,但處理成本高昂或電耗較大。生物法去除廢水中的氨氮時,單一的好氧生物法和單一的厭(缺)氧生物法均無法將氨氮直接轉(zhuǎn)化為氮氣,而傳統(tǒng)方法一般采用好氧生物處理基礎(chǔ)上的厭氧生物處理或缺氧處理,才能將氨氮轉(zhuǎn)化為氮氣,因此,傳統(tǒng)方法存在構(gòu)筑物多、設(shè)備投入大、好氧條件不易控制且能耗大的問題。因此,尋求一種高效的新型高氨氮廢水處理設(shè)備很有必要。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
針對現(xiàn)有制備技術(shù)的缺陷和不足,本發(fā)明的目的是提供一種一體式高氨氮廢水生物去除反應(yīng)裝置,在一體式大高徑比的生物濾柱中將活性污泥法與生物膜法、好氧缺氧與厭氧環(huán)境復合,低能耗、小占地面積條件下實現(xiàn)對高氨氮廢水的有效去除,降低氨氮對水環(huán)境的影響。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案予以實現(xiàn):
一體式高氨氮廢水生物去除反應(yīng)裝置,包括濾柱、濾料、曝氣單元和加熱單元;
所述的濾柱包括主體區(qū)和錐體區(qū),所述的主體區(qū)和錐體區(qū)之間設(shè)有隔板,所述的隔板上設(shè)有孔;
所述的濾料填充在主體區(qū)中;所述的主體區(qū)端部設(shè)有出水口和排氣口;
所述的曝氣單元設(shè)于錐體區(qū),所述的錐體區(qū)設(shè)有進水口和排泥口;
所述的加熱單元為濾柱的主體區(qū)提供能量;
所述的濾柱的高度與濾柱的主體區(qū)的直徑比為10~13:1。
進一步的,所述的錐體區(qū)容積小于整個濾柱體積的8%。
進一步的,所述的主體區(qū)的柱身上設(shè)有多個填料采樣口和水質(zhì)采樣口。
進一步的,所述的曝氣單元包括曝氣泵、流量計和曝氣頭,所述的曝氣頭設(shè)于錐體區(qū)中。
進一步的,所述的加熱單元為加熱絲,纏繞在濾柱主體區(qū)的柱身上。
進一步的,所述的濾料為比重接近于水的有機或無機多孔大尺寸填料。
進一步的,所述的填料的直徑為8mm~12mm。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:
(1)本發(fā)明在一體式大高徑比的生物濾柱中將活性污泥法與生物膜法、好氧缺氧與厭氧環(huán)境進行復合,低能耗、小占地面積條件下實現(xiàn)對高氨氮廢水的有效去除,降低氨氮對水環(huán)境的影響。
(2)本發(fā)明裝置可達到高氨氮廢水的低能耗去除目的,并且可以節(jié)約90%以上的占地面積以及70%以上的設(shè)備投入,tn的去除率平均達到80%以上。運行方便、操作簡單,可以分散獨立安裝于各個高濃度氨氮廢水產(chǎn)生點,以削減接納水體氮負荷,保障接納水體水質(zhì),防治水體富營養(yǎng)化發(fā)生。
附圖說明
圖1為本發(fā)明裝置結(jié)構(gòu)示意圖。
附圖中各標號的含義:5-隔板,6-進水口,7-排泥口,8-出水口,9-排氣口,10-填料采樣口,11-水質(zhì)采樣口;
(1-1)-主體區(qū),(1-2)-錐體區(qū);(3-1)-曝氣泵,(3-2)-流量計,(3-3)-曝氣頭;(4-1)-加熱絲。
以下結(jié)合實施例對本發(fā)明的具體內(nèi)容作進一步詳細解釋說明。
具體實施方式
一體式高氨氮廢水生物去除反應(yīng)裝置包括濾柱、濾料、曝氣單元和加熱單元,濾柱包括主體區(qū)1-1和錐體區(qū)1-2,主體區(qū)1-1和錐體區(qū)1-2之間設(shè)有隔板5,隔板5上設(shè)有孔;曝氣單元設(shè)于錐體區(qū),加熱單元為濾柱的主體區(qū)1-1提供溫度;濾料填充在主體區(qū)1-1中;錐體區(qū)1-2設(shè)有進水口6和排泥口7,主體區(qū)1-1端部設(shè)有出水口8和排氣口9。
整個濾柱從錐體區(qū)至主體區(qū)分別形成活性污泥區(qū)和生物膜區(qū)(微生物附著在填料上形成生物膜);進一步的,從活性污泥區(qū)和生物膜區(qū)依次形成好氧段、微氧至缺氧的過渡段、厭氧段,其中,過渡段的自然存在,豐富了反應(yīng)器的菌群類型,增強了反應(yīng)器的抗沖擊能力。
本發(fā)明的錐體區(qū)不僅具有進水緩沖功能,而且整個錐體區(qū)形成活性污泥區(qū),培養(yǎng)維持好氧活性污泥進行部分好氧氨氧化,此外還接收主體區(qū)脫落的生物膜進行剩余污泥排出。
本發(fā)明將好氧部分氨氧化過程、反硝化與厭氧氨氧化過程結(jié)合在一體式的大高徑比的生物濾柱中,好氧段位于整個濾柱的底部,無需回流。利用生物濾柱底部錐形區(qū)微曝氣的特點,實現(xiàn)污泥區(qū)與濾柱區(qū)以及濾柱區(qū)內(nèi)的氧環(huán)境功能區(qū)化與聯(lián)系,完成廢水中高氨氮向氮氣的轉(zhuǎn)化。
本發(fā)明的大高徑比的生物濾柱中將活性污泥法與生物膜法、好氧缺氧與厭氧環(huán)境進行復合,濾柱的高度與濾柱的主體區(qū)的直徑比可達10~13:1;進一步的,本發(fā)明的濾料采用大尺寸的有機或無機多孔大尺寸填料,填料的比重接近于水,填料的直徑為8mm~12mm,在該尺寸的填料下,水在濾柱中上升過程中的不易堵塞、阻力較小,一般水泵即可使廢水從濾柱的錐體區(qū)被提升至主體區(qū)排出。同時大尺寸的填料可防止填料隨出水流失。
本發(fā)明在錐體區(qū)布設(shè)曝氣單元,一方面可保障空氣通過微曝氣的輸入,主動實現(xiàn)氨氮的部分好氧氧化。另一方面,空氣中氧氣氧化產(chǎn)生的氣體及空氣中80%的固有氮氣在濾柱中的上升逸出,在濾柱不需反沖洗條件下,可防止填料的堵塞,也有利于促進錐體區(qū)與主體區(qū)微生物的相互遷移,即濾柱中生物膜的脫落下沉及錐體區(qū)懸浮微生物的上移,避免不同區(qū)域微生物流失導致的系統(tǒng)崩潰。
以下給出本發(fā)明的具體實施例,需要說明的是本發(fā)明并不局限于以下具體實施例,凡在本申請技術(shù)方案基礎(chǔ)上做的等同變換均落入本發(fā)明的保護范圍。
實施例1
如圖1所示,本實施例給出一種一體式高氨氮廢水生物去除反應(yīng)裝置,其特征在于:包括濾柱、濾料、曝氣單元和加熱單元,濾柱包括主體區(qū)1-1和錐體區(qū)1-2,主體區(qū)1-1和錐體區(qū)1-2之間設(shè)有隔板5,隔板5上設(shè)有孔;曝氣單元設(shè)于錐體區(qū),加熱單元為濾柱的主體區(qū)1-1提供溫度;濾料填充在主體區(qū)1-1中;錐體區(qū)1-2設(shè)有進水口6和排泥口7,主體區(qū)1-1端部設(shè)有出水口8和排氣口9
濾柱的高徑比為10~13:1,錐體區(qū)1-2容積小于整個濾柱體積的8%。曝氣單元包括曝氣泵3-1、流量計3-2和曝氣頭3-3,曝氣頭3-3設(shè)于錐體區(qū)1-2中。
加熱單元為加熱絲4-1,纏繞在濾柱主體區(qū)的柱身上,保障系統(tǒng)運行時溫度保持30±2℃,為監(jiān)測水質(zhì)的沿程變化,沿柱體側(cè)身設(shè)置水質(zhì)采樣口11;為監(jiān)測填料上微生物的沿程變化,沿柱體側(cè)身設(shè)置填料采樣口10;系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥通過排泥管4排出。
高氨氮廢水的反應(yīng)過程:高氨氮廢水首先進入錐體區(qū)1-2,由氣體流量計3-2控制的曝氣泵3-1通過曝氣頭3-3進行微量曝氣,微量曝氣的廢水上向流進入濾柱主體區(qū)1-1,在濾體主體區(qū)中,主體區(qū)1-1下端生物膜微生物繼續(xù)消耗殘余氧氣進行部分好氧氨氧化,當濾柱中溶解氧消耗殆盡并存在有機物時進行反硝化,然后濾柱中上段進入?yún)捬鯀^(qū),此時廢水中殘余氨氮和亞硝氮發(fā)生厭氧氨氧化產(chǎn)生氮氣。到出水口8處氨氮及總氮降至最低,該生化過程產(chǎn)生的氮氣、曝氣輸入的氮氣及氧化產(chǎn)生的氣體從排氣口9排出。
2016.8.01-2017.1.15進行的連續(xù)試驗,進水nh4+-n為600.0mg/l、水力停留時間(hrt)24h、曝氣量40ml/min、溫度30℃條件下,反應(yīng)器出水nh4+-n為42.0mg/l、no3--n為75.0mg/l、no3--n為2.0mg/l,nh4+-n的去除率達到93%,,tn的去除率平均達到80%。
2017.1.15-2017.02.15進行的連續(xù)試驗,進水nh4+-n為400.0mg/l、水力停留時間(hrt)16h、曝氣量40ml/min、溫度30℃條件下,反應(yīng)器出水nh4+-n為24.0mg/l、no3--n為42.0mg/l、no3--n為6.0mg/l,nh4+-n的去除率達到94%,,tn的去除率平均達到82%。
2017.2.15-2017.03.15進行的連續(xù)試驗,進水nh4+-n為800.0mg/l、水力停留時間(hrt)32h、曝氣量40ml/min、溫度30oc條件下,反應(yīng)器出水nh4+-n為80.0mg/l、no3--n為86.0mg/l、no3--n為8.0mg/l,nh4+-n的去除率達到90%,tn的去除率平均達到78%。
根據(jù)上述實驗結(jié)果,一體式廢水中高氨氮生物去除反應(yīng)濾柱在廢水氨氮濃度400mg/l~800mg/l、進水氨氮容積負荷為0.6~0.8kg/m3.d范圍內(nèi),均可以對nh4+-n去除90%以上,對tn去除80%左右。