專利名稱:一種生產(chǎn)低碳低硅低錳鋼的lf處理方法
技術領域:
本發(fā)明涉及中薄板坯連鑄領域,尤其涉及一種生產(chǎn)低碳低硅低錳鋼的LF處理方法。
背景技術:
目前,生產(chǎn)低碳低娃低猛的中薄板還鋼種成分要求為碳< O. 04%,O. 05%,猛(O. 25%。中薄板坯連鑄機生產(chǎn)此類鋼種時,一般采用的工藝流程是鐵水倒罐站一鐵水預 處理一轉(zhuǎn)爐冶煉一 RH爐精煉一連鑄(此為RH直上方式)或采用鐵水倒罐站一鐵水預處理一轉(zhuǎn)爐冶煉一鋼水扒渣一 RH爐精煉一 LF爐精煉一連鑄(此即RH-LF雙聯(lián)法),前一種工藝流程在連鑄澆鑄時易出現(xiàn)絮流,鋼板的夾雜缺陷率高;而后一種工藝流程的成本較高,產(chǎn)品市場競爭力差。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種生產(chǎn)低碳低硅低錳鋼的LF處理方法,在滿足產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,降低中薄板坯生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品市場競爭力。為解決上述技術問題,本發(fā)明的技術方案是一種生產(chǎn)低碳低硅低錳鋼的LF處理方法,包括鐵水預處理和轉(zhuǎn)爐冶煉,轉(zhuǎn)爐冶煉出鋼后直接進入LF爐精煉,通過持續(xù)吹氬脫碳,鋼水在LF爐內(nèi)改質(zhì)后即直接開始連鑄,其具體操作步驟如下I)轉(zhuǎn)爐出鋼,氧值> 800ppm,鋼水搬出溫度> 1700°C,鋼中的碳含量要求不大于
O.05%,出完鋼吹氬后的溫度> 1640°C ;2)轉(zhuǎn)爐出鋼后,向鋼水罐中加入白灰小粒2. 0-3. O Kg/t鋼,持續(xù)吹氬1_3分鐘;3)鋼水進LF爐后,加入白灰小粒3. 0-4. O Kg/t鋼,升溫7_10分鐘,氬氣流量控制在20-30Nm3/h,進行升溫和脫碳,碳脫到O. 02%以下;4)升溫結束后攪拌3-4分鐘定氧取樣,根據(jù)定氧值,加入鋁脫氧劑改質(zhì);5)改質(zhì)結束后,取過程樣,根據(jù)過程樣調(diào)整鋼水成分,喂鋁線,上連鑄機。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明的有益效果是降低了生產(chǎn)此鋼種的成本,相比RH-LF雙聯(lián)法,生產(chǎn)成本降低37. 5元/噸。相比RH直上方式,生產(chǎn)罐數(shù)由一澆次7罐增加為一澆次12罐,鋼板夾雜缺陷率降低。減少了中薄板坯鑄機生產(chǎn)此鋼種出現(xiàn)的絮流現(xiàn)象。
具體實施例方式下面結合具體實施方式
對本發(fā)明作進一步說明本發(fā)明一種生產(chǎn)低碳低硅低錳鋼的LF處理方法,是將經(jīng)鐵水預處理和轉(zhuǎn)爐冶煉后的鋼水,由轉(zhuǎn)爐冶煉出鋼后直接進入LF爐精煉,鋼水在LF爐內(nèi)改質(zhì)后即直接開始連鑄,其具體操作步驟如下I)轉(zhuǎn)爐出鋼,氧值> 800ppm,鋼水搬出溫度> 1700°C,鋼中的碳含量要求不大于O.05%,出完鋼吹氬后的溫度> 1640°C ;2)轉(zhuǎn)爐出鋼后,向鋼水罐中加入白灰小粒2. 0-3. O Kg/t鋼,持續(xù)吹氬1_3分鐘;3)鋼水進LF爐后,加入白灰小粒3. 0-4. O Kg/t鋼,升溫7_10分鐘,氬氣流量控制在20-30Nm3/h,進行升溫和脫碳,碳脫到O. 02%以下;4)升溫結束后攪拌3-4分鐘,定氧取樣,根據(jù)定氧值,加入鋁脫氧劑改質(zhì),首批鋁脫氧劑的參考加入量為A,單位kg A= {[AlsJmax +0. 025} X1 0XM+0. 8X0式中[Als]max為[Als]成品上限,% ;M為鋼水量,單位t ;0為定氧值,單位ppm ;在常規(guī)的初步改質(zhì)過程中,白灰的加入量不小于3Kg/噸鋼水,以滿足頂渣改質(zhì)的要求,要使鋼水一次升溫至高于出鋼溫度,根據(jù)渣樣顏色決定是否補鋁,當渣樣顏色較深為墨綠或黑色時,可每次加入30-50kg鋁,直到渣樣顏色變成綠色或淺綠色,初步改質(zhì)結束之前,渣樣應保持為綠色或淺綠色,用氧氣管沾取渣樣,使管壁殘留渣層厚度在O. 5-lmm之間,此時頂渣流動性良好,利于脫硫;初步改質(zhì)結束后取過程樣,在電極升溫過程中或升溫后應補加白灰1-2. 5Kg/噸鋼水和螢石0-0. 5Kg/噸鋼水,增加頂渣的渣量和堿度,以抑制回硅,此時用氧氣管沾取渣樣,管壁殘留渣層厚度為l_2mm,粘度適中,利于繼續(xù)脫硫和吸附夾雜,同時,減小攪拌的強度,以減少回硅,氬氣流量70-90立米/小時,保證后加入的白灰熔化;5)改質(zhì)結束后,取過程樣,根據(jù)過程樣調(diào)整鋼水成分,喂鋁線,上連鑄機。
權利要求
1.一種生產(chǎn)低碳低硅低錳鋼的LF處理方法,包括鐵水預處理和轉(zhuǎn)爐冶煉,其特征在于,轉(zhuǎn)爐冶煉出鋼后直接進入LF爐精煉,通過持續(xù)吹氬脫碳,鋼水在LF爐內(nèi)改質(zhì)后即直接開始連鑄,其具體操作步驟如下 O轉(zhuǎn)爐出鋼,氧值> 800ppm,鋼水搬出溫度> 1700°C,鋼中的碳含量要求不大于.O.05%,出完鋼吹氬后的溫度> 1640°C ; . 2)轉(zhuǎn)爐出鋼后,向鋼水罐中加入白灰小粒2.0-3. O Kg/t鋼,持續(xù)吹氬1-3分鐘; . 3)鋼水進LF爐后,加入白灰小粒3.0-4. O Kg/t鋼,升溫7-10分鐘,氬氣流量控制在.20-30Nm3/h,進行升溫和脫碳,碳脫到O. 02%以下; .4)升溫結束后攪拌3-4分鐘定氧取樣,根據(jù)定氧值,加入鋁脫氧劑改質(zhì); . 5 )改質(zhì)結束后,取過程樣,根據(jù)過程樣調(diào)整鋼水成分,喂鋁線,上連鑄機。
全文摘要
本發(fā)明涉及中薄板坯連鑄領域,尤其涉及一種生產(chǎn)低碳低硅低錳鋼的LF處理方法,包括鐵水預處理和轉(zhuǎn)爐冶煉,其特征在于,轉(zhuǎn)爐冶煉出鋼后直接進入LF爐精煉,通過持續(xù)吹氬脫碳,鋼水在LF爐內(nèi)改質(zhì)后即直接開始連鑄。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明的有益效果是降低了生產(chǎn)此鋼種的成本,相比RH-LF雙聯(lián)法,生產(chǎn)成本降低37.5元/噸。相比RH直上方式,生產(chǎn)罐數(shù)由一澆次7罐增加為一澆次12罐,鋼板夾雜缺陷率降低。減少了中薄板坯鑄機生產(chǎn)此鋼種出現(xiàn)的絮流現(xiàn)象。
文檔編號C21C7/04GK102912080SQ20121042583
公開日2013年2月6日 申請日期2012年10月30日 優(yōu)先權日2012年10月30日
發(fā)明者梅雪輝, 林洋, 張越, 臧紹雙, 毛志勇, 趙軍成, 張志文, 簡龍, 王榮, 孫艷霞 申請人:鞍鋼股份有限公司