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鋼帶護(hù)套包芯線的制作方法

文檔序號:3379145閱讀:272來源:國知局
專利名稱:鋼帶護(hù)套包芯線的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及爐外精煉技術(shù)領(lǐng)域,具體地說是一種鋼鐵企業(yè)爐外精煉過程中使用的鋼帶護(hù)套包芯線。
背景技術(shù)
眾所周知,爐外精煉技術(shù)是目前國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)提高鋼水質(zhì)量、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材普遍采用的成熟技術(shù),爐外精煉過程中對鋼水進(jìn)行鈣處理能夠改變夾雜物A1203、MnS的形態(tài), 降低其熔點(diǎn),改善鋁鎮(zhèn)靜鋼水的流動性,提高連鑄過程中鋼水可澆鑄性,解決鋼水粘易造成水口堵塞的問題。爐外精煉過程中,普遍使用活潑金屬作為爐料,但是由于這些爐料密度小,熔點(diǎn)沸點(diǎn)低,入鋼液時(shí)易氧化燒損,收得率低;同時(shí)還存在對環(huán)境污染大,噴濺嚴(yán)重,易燙傷操作人員的缺點(diǎn)。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的是提供一種煉鋼過程中使用的鋼帶護(hù)套包芯線。本實(shí)用新型的目的是這樣實(shí)現(xiàn)的它包括有爐料線芯和通過鋼帶包覆而成的護(hù)套,其特征是所述的護(hù)套厚度為l_2mm,所述的爐料線芯呈芯棒或顆粒狀。所述爐料線芯的芯料為鈣、鎂、鋁、硅中的至少一種。本實(shí)用新型不存在精煉爐料氧化的問題,儲存期可以延長3—5年;它線徑標(biāo)準(zhǔn)、 密度均勻,計(jì)量精確;鋼護(hù)套厚度1一2mm是現(xiàn)有產(chǎn)品的3倍左右,外套強(qiáng)度高,不發(fā)生斷線事故,這個(gè)厚度可以保證本產(chǎn)品在1600°C以上的鋼液內(nèi)進(jìn)入到鋼包底板部附近融化,芯料在鋼液深處反應(yīng)、鋼液處理充分、爐料損失少,爐料吸收率高;本實(shí)用新型在向鋼液中喂線時(shí),鋼水的噴濺很小,所氣化引起的煙塵污染大大減小,對環(huán)境的污染度大大降低。

圖1是本實(shí)用新型的截面結(jié)構(gòu)示意圖。下面將結(jié)合附圖通過實(shí)例對本實(shí)用新型作業(yè)進(jìn)一步詳細(xì)說明,但下述的實(shí)例僅僅是本實(shí)用新型其中的例子而已,并不代表本實(shí)用新型所限定的權(quán)利保護(hù)范圍,本實(shí)用新型的權(quán)利保護(hù)范圍以權(quán)利要求書為準(zhǔn)。
具體實(shí)施方式
如圖1所示,本實(shí)用新型的主要結(jié)構(gòu)包括有呈顆粒狀的爐料線芯2和通過鋼帶包覆而成的護(hù)套1,該護(hù)套的厚度為l-2mm。其制造方法為(1)將芯料顆粒通過振動方式加入到鋼帶中;(2)對鋼帶包覆壓制,達(dá)到鋼帶內(nèi)的芯料被加密芯料的目的,經(jīng)卷曲后形成線卷、
3包裝。上述爐料線芯的芯料為鈣、鎂、鋁、硅中的至少一種;精煉線芯也可以為芯棒結(jié)構(gòu)。當(dāng)護(hù)套的厚度小于Imm時(shí),產(chǎn)品不能在1600°C以上的鋼液內(nèi)進(jìn)入到鋼包底板部附近融化;當(dāng)護(hù)套的厚度大于2mm時(shí),制造成本高,反應(yīng)時(shí)間長。綜上所述實(shí)現(xiàn)了本實(shí)用新型的目的。
權(quán)利要求1.一種鋼帶護(hù)套包芯線,它包括有爐料線芯和通過鋼帶包覆而成的護(hù)套,其特征是 所述的護(hù)套厚度為l_2mm,所述的爐料線芯呈芯棒或顆粒狀。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的鋼帶護(hù)套包芯線,其特征是所述爐料線芯的芯料為鈣、鎂、 鋁、硅中的至少一種。
專利摘要一種鋼帶護(hù)套包芯線,它包括有爐料線芯和通過鋼帶包覆而成的護(hù)套,其技術(shù)要點(diǎn)是所述的護(hù)套厚度為1-2mm,所述的爐料線芯呈芯棒或顆粒狀。本實(shí)用新型不存在精煉爐料氧化的問題,儲存期可以延長3-5年;它線徑標(biāo)準(zhǔn)、密度均勻,計(jì)量精確;鋼護(hù)套厚度1-2mm是現(xiàn)有產(chǎn)品的3倍左右,外套強(qiáng)度高,不發(fā)生斷線事故,這個(gè)厚度可以保證本產(chǎn)品在1600℃以上的鋼液內(nèi)進(jìn)入到鋼包底板部附近融化,鈣在鋼液深處反應(yīng)、鋼液處理充分、精煉爐料損失少,精煉爐料吸收率高;本實(shí)用新型在向鋼液中喂線時(shí),鋼水的噴濺很小,所氣化引起的煙塵污染大大減小,對環(huán)境的污染度大大降低。
文檔編號C21C7/00GK202047086SQ20112010402
公開日2011年11月23日 申請日期2011年4月12日 優(yōu)先權(quán)日2011年4月12日
發(fā)明者岳鋼, 王勇 申請人:沈陽午飛爐料有限公司
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