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一種熱軋帶鋼超快冷區(qū)域頭部不冷控制方法與流程

文檔序號:12437013閱讀:499來源:國知局
一種熱軋帶鋼超快冷區(qū)域頭部不冷控制方法與流程

本發(fā)明屬于熱軋帶鋼軋制技術領域,特別是涉及一種超快冷條件下的帶鋼頭部不冷段的高精度控制方法。



背景技術:

近年來,超快速冷卻技術在熱軋生產(chǎn)中的應用備受矚目。超快速冷卻技術具有冷卻效率高,冷卻均勻性好等特點,在生產(chǎn)低成本、高品質帶鋼,特別是在厚規(guī)格帶鋼的生產(chǎn)過程中扮演重要角色。厚規(guī)格帶鋼生產(chǎn)過程中,需采用頭部不冷的方式(俗稱干頭)來提高帶鋼頭部溫度,保證卷取機助卷輥對帶鋼頭部的順利咬入。帶鋼頭部不冷部分由于采用空冷方式,性能無法滿足使用需求,因此頭部不冷段長度的控制精度對成材率具有重要影響。

超快冷系統(tǒng)由于供水壓力大,集管流量大,冷卻集管開啟瞬間壓力損失大,供水壓力和集管流量達到穩(wěn)定需要一定的時間,因此生產(chǎn)過程中,在帶鋼進入冷卻區(qū)前,超快冷集管一般需提前開啟,以確保在供水壓力和集管流量穩(wěn)定后帶鋼才進入超快冷區(qū)域,所以超快冷區(qū)域難以實現(xiàn)頭部不冷功能。目前生產(chǎn)上當帶鋼頭部通過冷卻冷區(qū)時,通常超快冷集管正常開啟,層流冷卻集管關閉,利用超快冷之后帶鋼的“返紅”來保證帶鋼頭部的穩(wěn)定卷取。但是對于一些厚規(guī)格高強鋼產(chǎn)品,僅僅需要帶鋼的“返紅”無法確保帶鋼頭部的穩(wěn)定卷取。

目前有基于層冷冷卻的熱軋帶鋼頭部不冷長度控制方法(專利公開號:CN 104815852 A),其中層流冷卻采用高位水箱供水,通過高位水箱液位控制水壓,由于層流冷卻集管開啟瞬間,高位水箱液位波動不足以產(chǎn)生過大水壓波動,因此層流冷卻頭部不冷控制過程水壓波動可以忽略。另有熱連軋線超快冷系統(tǒng)供水控制方法的研究(專利公開號:CN 103605390 A),但其主要考慮軋鋼間隙節(jié)能降耗及降低管路系統(tǒng)沖擊,未涉及超快冷區(qū)域內(nèi)帶鋼頭部不冷的控制方法。



技術實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的是提供一種熱軋帶鋼超快冷區(qū)域頭部不冷控制方法,能夠減少超快冷集管開啟瞬間的供水管路壓力波動,使供水管路壓力和集管流量快速達到設定的目標值,減小頭部不冷段之后的過渡段長度,從而解決超快冷區(qū)域無法實現(xiàn)頭部不冷功能的技術難題。

本發(fā)明的熱軋帶鋼超快冷區(qū)域頭部不冷控制方法,其特征在于采用水壓預補償控制策略,通過控制系統(tǒng)對帶鋼頭部在生產(chǎn)線上所處的位置進行跟蹤,調(diào)整控制流程及控制時序,補償頭部不冷段通過超快冷區(qū)域后,超快冷集管開啟瞬間的引起的供水管路壓力損失,使超快冷系統(tǒng)管路壓力和噴嘴流量快速達到穩(wěn)定值,減少頭部不冷段之后的過渡段長度,實現(xiàn)頭部不冷段長度的高精度控制。

附圖說明

圖1為本發(fā)明方法所用軋后冷卻設備的布置圖;

圖2為實施發(fā)明方法的超快冷壓力實測曲線;

圖3a\3b為常規(guī)方法與本發(fā)明方法的帶鋼溫度實測曲線對照圖。

具體實施方式

實施本發(fā)明熱軋帶鋼超快冷區(qū)域頭部不冷控制方法的設備配置見圖1:超快冷集管安裝在精軋機組出口和層流冷卻區(qū)入口位置,超快冷集管由泵站直接供水,泵站采用變頻泵或液力偶合器,超快冷機旁總供水管路上配置多個壓力調(diào)節(jié)閥組;每根超快冷噴嘴配置一套控制閥組,包括氣動開閉閥、流量調(diào)節(jié)閥及流量計。

熱軋帶鋼超快冷區(qū)域頭部不冷段長度的控制方法具體包括如下步驟:

步驟1:控制系統(tǒng)對帶鋼頭部在生產(chǎn)線上所處的位置進行跟蹤,當工藝要求的帶鋼頭部不冷段長度大于0m時,投入頭部不冷控制功能。

步驟2:當帶鋼頭部到達精軋機入口特定位置或精軋機第一機架F1咬鋼時,超快冷控制系統(tǒng)向供水泵站發(fā)送供水壓力及流量信號,泵站采用開環(huán)控制方法供水壓力和總流量進行粗調(diào),同時超快冷控制系統(tǒng)調(diào)整超快冷機旁供水管路上的壓力調(diào)節(jié)閥組至初始態(tài),調(diào)節(jié)閥初始開口度優(yōu)選35%~40%;

步驟3:超快冷供水泵站收到信號后,開始升頻,采用開環(huán)控制方法,使供水壓力接近0.2~0.9MPa區(qū)間的設定值,同時使供水流量接近3000~12000m3/h區(qū)間的目標值;

步驟4:當精軋機第二機架F2咬鋼時,將所有超快冷集管氣動開閉閥置于關閉狀態(tài),流量調(diào)節(jié)閥根據(jù)設定流量(45~350m3/hr)調(diào)節(jié)至所需開口度;

步驟5:當精軋機第四機架F4咬鋼時,在設定壓力P目標值的基礎上,增加壓力補償值ΔP,ΔP的取值范圍優(yōu)選0.05MPa~0.25MPa,投入壓力閉環(huán)控制系統(tǒng),調(diào)節(jié)快冷機旁供水管路上的壓力調(diào)節(jié)閥組使供水壓力達到P目標值+ΔP;

步驟6:帶鋼頭部不冷段進入超快冷區(qū)域,控制系統(tǒng)對帶鋼頭部不冷段進行跟蹤,當頭部不冷段通過超快冷集管后,按設定的組態(tài)依次開啟超快冷集管。

步驟7:帶鋼頭部不冷段通過超快冷區(qū)域后,去掉壓力補償值ΔP,通過調(diào)節(jié)快冷機旁供水管路上的壓力調(diào)節(jié)閥組,進行壓力閉環(huán)控制,使供水管路壓力穩(wěn)定在P目標值

步驟8:投入超快冷集管流量閉環(huán)控制系統(tǒng),使超快冷集管流量快速達到設定的目標值,控制系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品冷卻工藝要求動態(tài)調(diào)節(jié)超快冷集管開啟狀態(tài)。實施例:

鋼種:管線鋼X70;帶鋼厚度:16.87mm;帶鋼寬度:1650.0mm;精軋出口目標溫度FDT:810℃;超快冷出口目標溫度UFCT:600℃;頭部不冷段長度設定值:3m;超快冷設定總水量:8000m3/hr;超快冷壓力目標值P目標值:0.85MPa;超快冷單根集管設定水量120m3/hr;頭部不冷壓力補償值ΔP:0.15MPa。

控制流程及控制時序:

1)控制系統(tǒng)對帶鋼頭部在生產(chǎn)線上所處的位置進行跟蹤,工藝要求的帶鋼頭部不冷段長度為3m,投入頭部不冷控制功能。

2)當軋機F1咬鋼時,超快冷控制系統(tǒng)向超快冷供水泵站發(fā)送供水壓力及總流量信號,泵站采用開環(huán)控制方法供水壓力和總流量進行粗調(diào),其中供水壓力為0.85MPa,總水量為8000m3/hr;同時超快冷控制系統(tǒng)調(diào)整超快冷機旁供水管路上的壓力調(diào)節(jié)閥組開口度至初始預定位置;使調(diào)節(jié)閥開口度保持在35%~40%;

3)泵站接收到信號后,采用開環(huán)控制器,將三臺變頻泵同時升頻至與目標壓力0.85MPa及總水量8000m3/hr對應的48Hz;

4)精軋機第二機架F2咬鋼時,超快冷基礎自動化(L1級)接收到來自過程控制系統(tǒng)(L2級)的超快冷單根冷卻集管設定水量為120m3/hr,關閉超快冷集管氣動開閉閥,并根據(jù)單根集管設定水量,將冷卻集管調(diào)節(jié)閥開口度調(diào)整至對應位置;

5)精軋機第四機架F4咬鋼時,超快冷壓力閉環(huán)控制器投入,將P目標值+ΔP即1.0MPa作為供水管路壓力目標值,通過調(diào)節(jié)超快冷機旁供水管路上的壓力調(diào)節(jié)閥組使管路供水壓力達到目標值;

6)帶鋼頭部不冷段進入超快冷后,超快冷控制系統(tǒng)根據(jù)對帶鋼頭部進行實時跟蹤,當帶鋼頭部不冷段通過超快冷集管后,根據(jù)設定組態(tài),依次開啟超快冷集管;

7)帶鋼頭部不冷段通過超快冷區(qū)域后,去掉壓力補償值ΔP,超快冷壓力閉環(huán)控制器壓力目標值由1.0MPa恢復為0.85MPa,通過調(diào)節(jié)快冷機旁供水管路上的壓力調(diào)節(jié)閥組,進行壓力閉環(huán)控制,使供水管路壓力穩(wěn)定在0.85MPa;

8)超快冷集管流量閉環(huán)控制器投入,以120m3/hr作為設定值,通過調(diào)節(jié)集管控制閥組的流量調(diào)節(jié)閥,閉環(huán)控制超快冷單根集管流量;控制系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品冷卻工藝要求動態(tài)調(diào)節(jié)超快冷集管開啟狀態(tài)。

圖2為超快冷供水管路壓力實際控制效果曲線,從中可以看到控制效果:泵站升速點開始,超快冷水壓上升;壓力閉環(huán)投入后,超快冷水壓達到壓力補償后的目標壓力;超快冷噴嘴開啟后,水壓快速達到工藝需求的目標壓力,避免了壓力在設定值附近的大幅度震蕩,縮短了過渡段的時間。

圖3a為常規(guī)方法帶鋼頭部不冷控制結果,帶鋼頭部不冷長度為3.24m,過渡段長度為4.35m;圖3b為采用改進后的本發(fā)明方法頭部不冷控制效果,帶鋼頭部不冷實際長度3.42m,無明顯過渡段存在,帶鋼頭部不冷過后,超快冷出口溫度迅速趨于目標值600℃,未出現(xiàn)因頭部不冷工藝的實施造成的帶鋼頭部溫度波動,同時帶鋼通卷溫度控制穩(wěn)定,能夠滿足高品質帶鋼生產(chǎn)需要。

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