專利名稱:氯氣蒸汽液化法的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及化工原料生產(chǎn)工藝領(lǐng)域中的一種氯氣蒸汽液化法。
背景技術(shù):
目前氯氣液化的方法高溫高壓法,其工藝流程參見附圖1,包括氯氣經(jīng)高壓
機壓縮后,壓力達到l.lMPa,形成高壓氯氣后,氯氣溫度5(TC左右,進入列管 式液化器中,氯氣在管內(nèi),管外通過循環(huán)水,循環(huán)水溫度3(TC左右,循環(huán)水對 氯氣進行冷卻液化,溫度升高到32i:左右,將氯氣放出熱量帶出。液氯溫度降 到32'C左右與部分不凝性氣體、未液化的氯氣進入分離器,在分離器內(nèi)進行汽 液分離,液氯從分離器底部流入液氯儲槽,不凝性及尾氯氣體從頂部出來去鹽 酸灌。這種液化方法存在的弊端
(l)設(shè)備維修費高,由于利用循環(huán)水將氯氣液化,高壓機出口高達l.lMPa ,造成高壓機機封及H2S04循環(huán)泵機封經(jīng)常泄露,液化器壓力高,液化器泄露, 維修費高。(2)能耗高,液化器冷卻介質(zhì)為循環(huán)水,高壓機出口溫度高,溫度50 "C左右,液化器內(nèi)列管結(jié)垢,傳熱系數(shù)低,換熱效果差,根據(jù)液化曲線分析, 溫度越高,壓力升高,循環(huán)水用量增大,液化效率越低,氯氣排向廢氣吸收裝 置,液化產(chǎn)量降低。(3)循環(huán)水溫度受天氣影響較大,溫度高時,液化效果差, 壓力高,大量氯氣排向廢氣吸收裝置。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的就是針對現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷,提供一種安全節(jié)能、高效環(huán) 保的低壓、低溫氯氣蒸汽液化法。
其技術(shù)方案是氯氣高壓壓縮后,壓力0.6—0.75MPa,溫度45 — 55'C后進入列管式液化器,氯氣在管內(nèi),通過管外水循環(huán)進行冷卻液化,液氯與部分不 凝性氣體、未液化的氯氣進入分離器,在分離器內(nèi)進行汽液分離,液氯從分離 器底部流入液氯儲槽,不凝性及尾氯氣體從頂部出來去鹽酸灌。所述的液化器
冷卻是利用蒸汽型溴化鋰制冷機制備-10至一15。C低溫純水進行液化,液氯溫度 降到10-15。C左右進入分離器分離,而冷水溫度升高10 15"C返回溴化鋰機組降
溫后循環(huán)使用。
本發(fā)明的效果本發(fā)明采用的是低壓氯氣壓縮、低溫氯氣液化的方法,充 分利用了大型的氯氣生產(chǎn)企業(yè)具備的豐富蒸汽資源,采用安全環(huán)保的蒸汽型溴 化鋰機組實施冷卻,全年溫度不變,操作簡單,減少了液化器泄露,高壓機封 頻繁損壞狀況,減少了勞動強度,增加了安全系數(shù),提高了液氯產(chǎn)出效率。
圖1是現(xiàn)有氯氣液化工藝流程圖;圖2是本發(fā)明的氯氣液化工藝流程圖。 具體實施例
參照附圖2,以離子膜法燒堿裝置為10萬t/a,為例氯氣經(jīng)高壓機壓縮后, 壓力達到0.65MPa,溫度5(TC后進入列管式液化器,氯氣在管內(nèi),通過管外水 循環(huán)進行冷卻液化,液氯與部分不凝性氣體、未液化的氯氣進入分離器,在分 離器內(nèi)進行汽液分離,液氯從分離器底部流入液氯儲槽,不凝性及尾氯氣體從 頂部出來去鹽酸灌。所述的液化器冷卻是利用蒸汽型溴化鋰制冷機制備-12'C低 溫純水進行液化,液氯溫度降到12X:左右進入分離器分離,而冷水溫度升高 10 15'C返回溴化鋰機組降溫后循環(huán)使用,冷水循環(huán)量為330 Itf左右。
過去采用高溫高壓法,設(shè)備頻繁維修,液化器泄露,存在安全隱患。通過技 術(shù)改造,使液化器壓力由UMPa降到0.65MPa,液化溫度降到12°。左右,達到 節(jié)能降耗,確保安全生產(chǎn)。
權(quán)利要求
1、一種氯氣蒸汽液化法,氯氣經(jīng)高壓機壓縮后,壓力達到0.6-0.75MPa,溫度45-55℃后進入列管式液化器,氯氣在管內(nèi),通過管外水循環(huán)進行冷卻液化,液氯與部分不凝性氣體、未液化的氯氣進入分離器,在分離器內(nèi)進行汽液分離,液氯從分離器底部流入液氯儲槽,不凝性及尾氯氣體從頂部出來去鹽酸灌,所述的液化器冷卻是利用蒸汽型溴化鋰制冷機制備-10至-15℃低溫純水進行液化,液氯溫度降到10至15℃進入分離器分離,而冷水溫度升高10~15℃返回溴化鋰機組降溫后循環(huán)使用。
全文摘要
本發(fā)明涉及化工原料生產(chǎn)工藝領(lǐng)域中的一種氯氣蒸汽液化法。其技術(shù)方案是氯氣經(jīng)高壓機壓縮后,壓力達到0.65MPa,溫度50℃后進入列管式液化器,氯氣在管內(nèi),通過管外水循環(huán)進行冷卻液化,液氯與部分不凝性氣體、未液化的氯氣進入分離器,在分離器內(nèi)進行汽液分離,液氯從分離器底部流入液氯儲槽,不凝性及尾氯氣體從頂部出來去鹽酸缺罐。所述的液化器冷卻是利用蒸汽型溴化鋰制冷機制備-12℃低溫純水進行液化,液氯溫度降到12℃左右進入分離器分離,而冷水溫度升高10~15℃返回溴化鋰機組降溫后循環(huán)使用。本發(fā)明采用的是低壓氯氣壓縮、低溫氯氣液化的方法,減少了液化器泄露,減少了勞動強度,增加了安全系數(shù),提高了液氯產(chǎn)出效率。
文檔編號F17C5/00GK101187443SQ20071011424
公開日2008年5月28日 申請日期2007年12月7日 優(yōu)先權(quán)日2007年12月7日
發(fā)明者李可建, 韓景村 申請人:山東金嶺化工股份有限公司