本發(fā)明屬于氯化石蠟生產(chǎn)方法。具體涉及一種利用塔式設(shè)備高效生產(chǎn)氯化石蠟的新方法。
背景技術(shù):
氯化石蠟具有揮發(fā)性低、阻燃、電絕緣性好及耐化學(xué)腐蝕等諸多優(yōu)良的理化性質(zhì),可用作阻燃劑聚氯乙烯助增塑劑等,被廣泛用于生產(chǎn)塑料、電纜線、地板料、軟管、人造革及橡膠制品等,也可用于油漆、涂料和潤滑油等的添加劑。
國內(nèi)現(xiàn)有的氯化石蠟生產(chǎn)技術(shù)主要有3種:熱氯化法、催化氯化法、光氯化法;這3種工藝各有特點。
(1)熱氯化法以熱能來激發(fā)氯分子,使其解離成氯自由基,進而與烴類分子發(fā)生反應(yīng),而生成各種氯衍生物。該種方法工藝成熟,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,國內(nèi)大部分氯化石蠟廠采用該種方法。但該種方法的裝置投資大,氯氣轉(zhuǎn)化率低,產(chǎn)品成本高,副產(chǎn)鹽酸質(zhì)量差,后處理困難,環(huán)保難以達標(biāo),污染環(huán)境。
(2)催化氯化法催化氯化法是利用催化劑,以降低反應(yīng)活化能,促使氯化反應(yīng)的進行。催化氯化法分為均相催化氯化和非均相催化氯化;催化劑是金屬鹵化物,但這種方法反應(yīng)速度無法控制,反應(yīng)熱無法及時移出,存在一定的危險性,很難實現(xiàn)較大的規(guī)?;a(chǎn)。(3)光氯化法以紫外光來激發(fā)氯分子,使其解離成氯自由基,進而與烴類分子發(fā)生反應(yīng),而生成各種氯衍生物,實現(xiàn)氯化反應(yīng)。
(3)光氯化法以紫外光來激發(fā)氯分子,使其解離成氯自由基,進而與烴類分子發(fā)生反應(yīng),而生成各種氯衍生物,實現(xiàn)氯化反應(yīng)。光氯化反應(yīng)是在液相中進行,。然而,根據(jù)雙模理論和實際生產(chǎn)經(jīng)驗,氯化石蠟的反應(yīng)過程為均相反應(yīng),氯氣先溶解在石蠟中而后才發(fā)生化學(xué)反應(yīng),氯氣向石蠟中的溶解速度小于反應(yīng)速度,即整個反應(yīng)為傳質(zhì)控制步驟。
目前生產(chǎn)中按照傳質(zhì)原理,通過增大氯氣通氣量和反應(yīng)壓力來提高反應(yīng)速率,由此導(dǎo)致尾氣中氯氣含量高、液堿消耗量大以及氯氣無組織擴散、引發(fā)安全問題等,并且反應(yīng)時間的縮短并不顯著。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種生產(chǎn)氯化石蠟的新工藝,該方法不僅可以將氯化石蠟-42和氯化石蠟-52反應(yīng)時間縮短至4-10h,且安全系數(shù)高,氯氣和液堿的消耗量低,同時產(chǎn)品的質(zhì)量可控性強,熱利用也更為合理,極大的節(jié)約了生產(chǎn)和操作成本。
本發(fā)明的技術(shù)方案如下:
一種生產(chǎn)氯化石蠟的工藝,其工藝步驟如下:
(1)起始工序
反應(yīng)釜反應(yīng)后的液蠟通過循環(huán)泵轉(zhuǎn)移至反應(yīng)釜中,轉(zhuǎn)移1/2后,開啟反應(yīng)釜和反應(yīng)塔之間的循環(huán)泵和紫外燈,石墨冷卻器和冷卻水降溫,并從反應(yīng)塔下部通入氯氣,氯氣加料為逐漸增大,最大不超過加料石蠟對氯氣的溶解量,轉(zhuǎn)移完畢后,向次釜中加入次釜容積的2/3的新鮮的液蠟。
(2)反應(yīng)工序
次釜中液蠟加料完畢后,增大氯氣進料量,反應(yīng)前1/2時間氯氣加料約為總加料量的2/3,后1/2時間氯氣加料約為總加料量的1/3,氯氣總加料量為加料石蠟對氯氣理論消耗量的100%-102%,保持反應(yīng)溫度80℃-100℃,物料密度達到既定相對密度后真空脫氣,真空度≤0.03MPa,冷卻后包裝為成品,將次釜中液蠟轉(zhuǎn)移到反應(yīng)釜中開始下一循環(huán)的反應(yīng)。
(3)尾氣處理工序:
精制釜中尾氣依次經(jīng)過氯化亞鐵洗塔、三級逆流水洗塔和堿洗塔洗滌吸收。
上述工藝中,所述既定密度為氯化石蠟-42∶1.16,氯化石蠟-52∶1.25。
上述工藝中,氯氣使用量為不超過石蠟對氯氣理論消耗量的102%。
上述工藝中,反應(yīng)塔為篩板塔或者填料塔。填料選用陶瓷填料、金屬填料或者高分子填料的其中一種或幾種。
上述工藝中,紫外燈的特征波長為340nm,功率為1KW/m3反應(yīng)釜,且紫外燈放置在雙層石英套管中,石英管中通入空氣降溫。
上述工藝中,液氯汽化所產(chǎn)生的冷量通過熱交換傳遞給冷卻水。
本發(fā)明具有如下有益效果:
1、本發(fā)明所述方法中,通過采用反應(yīng)釜內(nèi)催化+反應(yīng),反應(yīng)塔內(nèi)主反應(yīng)的組合,將反應(yīng)的催化引發(fā)和強化反應(yīng)有機地結(jié)合到一起,反應(yīng)塔作為氣液兩相間接觸的傳質(zhì)設(shè)備,大大的增加了氣液兩相間的接觸表面,極大地增加了兩相間的傳質(zhì)速率,為反應(yīng)速率的進一步提高提供了堅實的基礎(chǔ),將氯化石蠟的反應(yīng)時間降至4-10h,生產(chǎn)效率得到了進一步的提高,能耗物耗進一步得到降低,大大減少了生產(chǎn)成本。
2、本發(fā)明所述方法中,反應(yīng)過程中氯氣的加料分為兩個階段并且增加了預(yù)反應(yīng)工序,這是因為從反應(yīng)動力學(xué)來看反應(yīng)初期反應(yīng)速率快,隨著產(chǎn)品的氯含量逐步增加反應(yīng)速率逐漸減慢,對氯氣的需求量也逐漸減少。不同的加料速度既滿足了不同階段反應(yīng)的需要,又保證了氯氣供應(yīng)不過量,同時將主體反應(yīng)和預(yù)反應(yīng)分離開來,進一步縮短了反應(yīng)時間,而且預(yù)反應(yīng)可以吸收反應(yīng)尾氣中的氯氣,減少尾氣中氯氣的含量和降低氯氣單耗。通過分段加料不僅提高了系統(tǒng)的操作彈性,而且將氯氣用量由石蠟對氯氣理論消耗量的106.6%-111.3%降低至不超過102%。
3、本發(fā)明所述方法中,區(qū)別于已有技術(shù)采用0.01-0.03MPa正壓反應(yīng)促進氣液傳質(zhì)以增加反應(yīng)速率不同,塔式反應(yīng)傳質(zhì)效率較高,無需正壓促進反應(yīng),并且得到的氯化石蠟采用真空脫氣,所以整個系統(tǒng)處于常壓或者微負壓狀態(tài),有效地避免了氯氣向反應(yīng)系統(tǒng)外無組織的擴散,提高了工藝的安全性能。
4、本發(fā)明不僅在反應(yīng)釜上采取循環(huán)冷卻水移走反應(yīng)熱量,而且在反應(yīng)釜和反應(yīng)塔循環(huán)泵后增加了石墨冷卻器,石墨冷卻器可以快速、有效地移去循環(huán)物料中的熱量,較為精準(zhǔn)地控制反應(yīng)系統(tǒng)中的物料溫度,避免因溫度過高而引起的產(chǎn)品色澤度偏高而影響品質(zhì)的問題,使產(chǎn)品質(zhì)量變得可控。
5、本發(fā)明所述方法中,氯氣汽化所產(chǎn)生的冷量通過熱交換傳遞給冷卻水,氯氣汽化所產(chǎn)生的冷量可以帶走整個反應(yīng)系統(tǒng)中19%反應(yīng)熱,減少了部分冷卻耗能,提高冷卻效果。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的工藝流程圖。
具體實施方式
下面結(jié)合實施例對本發(fā)明所述方法做進一步說明,下述各實施例說書方法的工藝流程如圖1所示,各實施例均為系統(tǒng)穩(wěn)定后的是實施例。實施例1:制備氯化石蠟-52
本實施例中,石蠟采用凈化后的液蠟,氯氣為液氯汽化產(chǎn)物,反應(yīng)塔填料為玻璃彈簧填料,氯氣總加料量為加料液蠟理論氯氣消耗量的102%。(1)起始工序
反應(yīng)釜反應(yīng)后的液蠟通過循環(huán)泵轉(zhuǎn)移至反應(yīng)釜中,轉(zhuǎn)移1/2后,開啟反應(yīng)釜和反應(yīng)塔之間的循環(huán)泵和紫外燈,石墨冷卻器和冷卻水降溫,并從反應(yīng)塔下部通入氯氣,氯氣加料為逐漸增大,最大不超過加料石蠟對氯氣的溶解量,半小時后轉(zhuǎn)移完畢,向次釜中加入次釜容積的2/3的新鮮的液蠟。
(2)反應(yīng)工序
次釜中液蠟加料完畢后,增大氯氣進料量,保持反應(yīng)溫度不超過110℃,2h內(nèi)通入加料液蠟理論氯氣消耗量的60%,剩余的氯氣在2.5h通加完畢,此時反應(yīng)物料密度達到1.25g/ml。反應(yīng)后的氯化石蠟轉(zhuǎn)移至脫氣釜真空脫氣1h,真空度為0.005MPa,脫氣后冷卻后包裝為成品。同時將次釜中液蠟轉(zhuǎn)移到反應(yīng)釜中開始下一循環(huán)的反應(yīng)冷卻后包裝為成品,將次釜中液蠟轉(zhuǎn)移到反應(yīng)釜中開始下一循環(huán)的反應(yīng)。
(3)尾氣處理工序:
精制釜中尾氣依次經(jīng)過氯化亞鐵洗塔、三級逆流水洗塔和堿洗塔洗滌吸收。
本實施例中,總反應(yīng)6h后得到氯化石蠟-52。
實施例2:制備氯化石蠟-42
本實施例中,石蠟采用液蠟,氯氣為液氯汽化產(chǎn)物,反應(yīng)塔填料為陶瓷填料,氯氣總加料量為加料液蠟理論氯氣消耗量的100%。(1)起始工序
反應(yīng)釜反應(yīng)后的液蠟通過循環(huán)泵轉(zhuǎn)移至反應(yīng)釜中,轉(zhuǎn)移1/2后,開啟反應(yīng)釜和反應(yīng)塔之間的循環(huán)泵和紫外燈,石墨冷卻器和冷卻水降溫,并從反應(yīng)塔下部通入氯氣,氯氣加料為逐漸增大,最大不超過加料石蠟對氯氣的溶解量,轉(zhuǎn)移完畢后,向次釜中加入次釜容積的2/3的新鮮的液蠟。
(2)反應(yīng)工序
次釜中新鮮液蠟加料完畢后,增大氯氣進料量。保持反應(yīng)溫度不超過110℃,1h內(nèi)通入加料液蠟理論氯氣消耗量的60%,剩余的氯氣在1.5h通加完畢,此時反應(yīng)物料密度達到1.16g/ml。反應(yīng)后的氯化石蠟轉(zhuǎn)移至脫氣釜真空脫氣1h,真空度為0.005MPa,脫氣后冷卻后包裝為成品。同時將次釜中液蠟轉(zhuǎn)移到反應(yīng)釜中開始下一循環(huán)的反應(yīng)。
(3)尾氣處理工序:
精制釜中尾氣依次經(jīng)過氯化亞鐵洗塔、三級逆流水洗塔和堿洗塔洗滌吸收。
本實施例中,總反應(yīng)4h后得到氯化石蠟-42。