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單梯切向進氣高效分離器的制作方法

文檔序號:5069697閱讀:336來源:國知局
專利名稱:單梯切向進氣高效分離器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型是對用于煙氣除塵的旋風(fēng)分離的改進,是一種單梯切向進氣高效分離器。
用于干法除塵旋風(fēng)分離器,由軸流進氣發(fā)展為切向矩形口進氣或下傾螺旋進氣后,提高了單個分離的除塵效率,但仍然存在著進氣不均勻,煙氣串流產(chǎn)生二次攜帶的缺點,限制了除塵效率的進一步提高。
本實用新型的目的在于提供一種煙氣進入速度均勻,除塵效率高的單梯切向進氣高效分離器。
以下技術(shù)方案可實現(xiàn)本實用新型組成包括芯管和筒體,筒體下部為錐體,進氣口為上寬下窄的梯形,進氣口最寬處為47mm,最窄處為15mm,進氣口高245mm,進氣口內(nèi)邊倒流角為45°進氣口下傾角為7°26′,錐體錐角為15° 26′。
進氣口外邊倒流角為70°筒體高為895±2mm,筒體上部柱體高為525mm,筒體內(nèi)徑為185mm,芯管內(nèi)徑為115~98mm,芯管插入筒體的深度為30.0~550mm。
本實用新型設(shè)計了最佳錐體錐角β,克服了二次攜帶,除塵效率高,單梯形的進氣口,使煙氣進入速度均勻,進氣倒流角和芯管插入深度的配合設(shè)計避免了分離器的上部漩渦,本實用新型的處理煙氣量為450~550m3/h,運行不堵灰,除塵效率為98~99%。


圖1為本實用新型整體結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為
圖1的A-A剖面圖;圖3為
圖1的左視圖。
實施例由芯管1和筒體2組成的單梯形進氣口、切向進氣的高效分離器,筒體2下部為圓錐體,錐體的錐角β=15°26′,進氣口為上寬下窄的直角梯形,進氣口最寬處a=47mm,下部最窄處b=15mm,進氣口高h2=245mm,進氣口內(nèi)邊倒流角γ1=45° 進氣口外邊倒流角γ2=70°,進氣口下傾角α=7°26′,筒體2上部柱體高h3=525mm,筒體2內(nèi)徑φ1=185mm,芯管1內(nèi)徑φ2=115mm,或φ2=98mm,或φ3是98~115mm之間的任何數(shù)值,芯管1插入筒體2的深度h1=300mm或h1=550mm,或是300~500mm之間的數(shù)值,分離器總體高度L=895±2mm。
權(quán)利要求1.一種單梯切向進氣高效分離器,包括芯管和筒體,筒體下部為錐體,其特征在于進氣口為上寬下窄的梯形,進氣口最寬處為47mm,最窄處為15mm,進氣口高245mm,進氣口內(nèi)邊倒流角為45°進氣口下傾角為7°26′,錐體錐角為15°26′。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的分離器,其特征在于進氣口外邊倒流角為70°。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的分離器,其特征在于筒體高為895±2mm,筒體上部柱體高為525mm,筒體內(nèi)徑為185mm,芯管內(nèi)徑為115~98mm,芯管插入筒體的深度為300~550mm。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的分離器,其特征在于進氣口為直角梯形。
專利摘要本實用新型公開了一種單梯切向進氣高效分離器,包括芯管和筒體,筒體下部為錐體,主要特征是進氣口為上寬下窄的梯形,進氣口最寬處為47mm,最窄處為15mm,進氣口高245mm,進氣口內(nèi)邊倒流角為45°進氣口下傾角為7°26′,錐體錐角為15°26′。使用本實用新型煙氣除塵,運行不堵灰,除塵效率為98~99%,適合于各型燃煤鍋爐、煤粉爐等工業(yè)鍋爐和工業(yè)窯爐及陶瓷爐、鍛造爐等消煙除塵。
文檔編號B04C5/00GK2257220SQ96204439
公開日1997年7月2日 申請日期1996年2月13日 優(yōu)先權(quán)日1996年2月13日
發(fā)明者陳長慶 申請人:陳長慶
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