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一種用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法

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一種用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法,特別是一種用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法。
【背景技術(shù)】
[0002]目前我國(guó)的SO2排量已經(jīng)位居世界第一,我國(guó)已經(jīng)成為了世界第3大酸雨區(qū),每年因酸雨損失上千億元,而燒結(jié)煙氣中的SO2是造成酸雨的最主要來(lái)源之一,同時(shí),一些含汞燒結(jié)煙氣更是對(duì)大氣造成了嚴(yán)重污染。但是目前國(guó)內(nèi)外仍是以濕法煙氣脫硫?yàn)橹?,濕法約占85 % (以濕法脫硫技術(shù)為主要國(guó)家如日本,濕法占98%;美國(guó)占92%;德國(guó)占90%。),普遍采用的是石灰石-石膏法和鈉堿法等,但該方法的投資和運(yùn)行費(fèi)用高,系統(tǒng)易結(jié)垢堵塞,且脫硫副產(chǎn)品價(jià)格低,廢渣應(yīng)用價(jià)值不大,易造成二次污染,經(jīng)濟(jì)效益不明顯。隨著各國(guó)對(duì)環(huán)保要求更加的嚴(yán)格,以及科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和研究不斷的深入,部分傳統(tǒng)的濕法逐漸被新型的濕法、半干法和干法脫硫工藝所替代。而煙氣脫汞的方式主要有燃燒前脫汞、燃燒中脫汞和燃燒后脫汞三種。相比燃燒前和燃燒中脫汞,燃燒后脫汞是一種有效可行的燃煤煙氣脫汞途徑。研究者們提出了各種各樣的汞的控制技術(shù),主要有除塵設(shè)備脫汞技術(shù)、吸附劑脫汞技術(shù)、催化氧化技術(shù)、濕法煙氣脫硫(FGD)裝置脫汞技術(shù)、溶液吸收法脫汞技術(shù)以及其它一些脫汞技術(shù)。目前,還沒(méi)有一項(xiàng)成熟的汞控制技術(shù),最接近廣泛應(yīng)用的技術(shù)是在煙氣中噴入活性炭顆粒脫汞,在FF或者ESP前噴入活性炭或者改性活性炭可以有效地控制煙氣汞的排放,但由于活性炭?jī)r(jià)格昂貴,在推廣應(yīng)用方面受到限制。由于濕法類(lèi)吸附劑易被堵塞失活,吸附劑的再生困難,造成成本增大,干法將更受青睞。
[0003]我國(guó)低品位軟錳礦資源豐富,國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)于低品位軟錳礦漿脫硫脫汞進(jìn)行了大量的研究,但低品位軟錳礦漿脫硫脫汞存在諸多問(wèn)題。主要表現(xiàn)為下面幾種情況,氣液固三相反應(yīng)十分復(fù)雜,脫硫率難以控制,低品位軟錳礦漿中雜質(zhì)會(huì)與中間產(chǎn)物反應(yīng)不利于脫硫,gij產(chǎn)物連二硫酸錳(MnS2O6)分解會(huì)產(chǎn)生SO2二次污染問(wèn)題,同時(shí),燒結(jié)煙氣中的粉塵顆粒容易對(duì)低品位軟錳礦表面的空隙造成堵塞,降低了對(duì)汞的吸附效率。迄今為止,國(guó)內(nèi)外鮮有對(duì)低品位軟錳礦干法煙氣脫硫脫汞的相關(guān)公開(kāi)報(bào)道。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本發(fā)明的目的在于,提供一種用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法。本發(fā)明具有脫硫脫萊成本低、脫硫脫萊效率尚、工藝簡(jiǎn)單、副廣物回收率尚的特點(diǎn)。
[0005]本發(fā)明的技術(shù)方案:一種用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法,包括如下步驟:
[0006](I)取低品位軟錳礦,將低品位軟錳礦放入反應(yīng)器中;
[0007](2)將燒結(jié)煙氣先進(jìn)行除塵處理,去除燒結(jié)煙氣中的含硫含汞粉塵,然后將除塵后的溫度在100-200°C的燒結(jié)煙氣以l_8L/min的流速通入反應(yīng)器中,使燒結(jié)煙氣與低品位軟錳礦接觸,燒結(jié)煙氣中的SO2與低品位軟錳礦發(fā)生反應(yīng),完成脫硫;同時(shí),燒結(jié)煙氣中剩余的汞被軟錳礦吸附,完成脫汞;
[0008](3)脫硫脫汞后的燒結(jié)煙氣直接從反應(yīng)器的排氣口排出。
[0009]前述的用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法,所述除塵處理是將燒結(jié)煙氣通入布袋除塵器或者靜電除塵器中。
[0010]前述的用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法,所述步驟(I)中,低品位軟錳礦使用時(shí)還需進(jìn)行粉碎,得低品位軟錳礦粉,低品位軟錳礦粉的粒徑大小為60-180 目。
[0011]前述的用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法,所述低品位軟錳礦粉的粒徑大小為140-160目。
[0012]前述的用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法,所述步驟(2)中,燒結(jié)煙氣通入反應(yīng)器內(nèi)的流速為3_4L/min。
[0013]前述的用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法,所述步驟(2)中,燒結(jié)煙氣的溫度控制在110-130 °C。
[0014]前述的用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法,所述反應(yīng)器為固定床反應(yīng)器或流化床反應(yīng)器。
[0015]前述的用低品位軟錳礦對(duì)含汞燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞的方法,將所述步驟(2)中的,SO2與低品位軟錳礦反應(yīng)得到的固體反應(yīng)物放入常溫水浸泡,并過(guò)濾。
[0016]本發(fā)明的有益效果:
[0017](I)本發(fā)明通過(guò)充分利用我國(guó)低品位軟錳礦,直接利用低品位軟錳礦進(jìn)行燒結(jié)煙氣干法脫硫脫汞,大大降低了脫硫脫汞成本;
[0018](2)本發(fā)明還通過(guò)在燒結(jié)煙氣通入反應(yīng)器之前將其進(jìn)行除塵處理,首先去除粉塵中的硫和汞,同時(shí),避免了燒結(jié)煙氣中粉塵對(duì)低品位軟錳礦表面的遮蓋以及對(duì)空隙造成堵塞而減少SO2與低品位軟錳礦的反應(yīng)面積,進(jìn)一步提高了脫硫的效率,并且促進(jìn)了燒結(jié)煙氣中的汞進(jìn)入軟錳礦表面的空隙內(nèi),提高了脫汞效率;
[0019](3)本發(fā)明通過(guò)將低品位軟錳礦進(jìn)行粉碎,增加了低品位軟錳礦粉的比表面積,加大了燒結(jié)煙氣與低品位軟錳礦粉的接觸面積,同時(shí)也增加了低品位軟錳礦粉的表面的孔隙率,使SO2更容易與低品位軟錳礦粉的表面接觸,提高了脫硫的效率,也促進(jìn)了軟錳礦粉對(duì)汞的吸附效果,同時(shí),通過(guò)控制燒結(jié)煙氣通入脫硫反應(yīng)器的流速,避免了流速太快將低品位軟錳礦粉吹走,也避免太慢造成反應(yīng)速度慢而影響脫硫效率;
[0020](4)與現(xiàn)有的濕法脫硫技術(shù)相比,本發(fā)明只需將粉碎的低品位軟錳礦粉放入反應(yīng)器并與除塵后的燒結(jié)煙氣進(jìn)行反應(yīng)即可實(shí)現(xiàn)脫硫脫汞,工藝更加簡(jiǎn)單;
[0021](5)本發(fā)明的低品位軟錳礦粉與SO2反應(yīng)后形成固體反應(yīng)物,只需將該固體反應(yīng)物放入常溫水中浸泡并過(guò)濾,即可將脫硫的副產(chǎn)物(硫酸錳)進(jìn)行回收,回收率較高。
[0022]為進(jìn)一步說(shuō)明本發(fā)明的有益效果,申請(qǐng)人做了如下實(shí)驗(yàn):
[0023]實(shí)驗(yàn)例I
[0024]采用80-120目的低品位軟錳礦20g,放入固定脫硫反應(yīng)器內(nèi),將含SO2濃度為3000ppm和通過(guò)汞滲透管提供單質(zhì)汞初始濃度保持在50μπι/πι3的進(jìn)口煙氣通入脫硫塔反應(yīng)器內(nèi),控制煙氣流量為4L/min,煙氣反應(yīng)溫度控制在120°C。通過(guò)煙氣分析儀檢測(cè)出口處煙氣中SO2濃度為272mg/m3,脫硫效率可以達(dá)到74% ;汞在線分析儀測(cè)量單質(zhì)汞濃度為21.3ym/m3,脫汞效率為57.4%。
[0025]實(shí)驗(yàn)例2
[0026]采用80-120目的低品位軟錳礦20g,放入固定脫硫反應(yīng)器內(nèi),將含SO2濃度為3000ppm和通過(guò)汞滲透管提供單質(zhì)汞初始濃度保持在50μπι/πι3的進(jìn)口煙氣進(jìn)行除塵處理,然后通入脫硫塔塔反應(yīng)器內(nèi),控制煙氣流量為4L/min,煙氣反應(yīng)溫度控制在120°C。通過(guò)煙氣分析儀檢測(cè)出口處煙氣中SO2濃度為272mg/m3,脫硫效率可以達(dá)到74% ;汞在線分析儀測(cè)量單質(zhì)汞濃度為16.65ym/m3,脫汞效率為66 J %。
[0027]通過(guò)實(shí)驗(yàn)例1-2可知,當(dāng)其他實(shí)驗(yàn)條件一致的情況下,經(jīng)除塵處理后的燒結(jié)煙氣的脫硫脫萊效率均有所提尚,特別是脫萊效率,從57.4%提尚到了66.7%,提尚了9.3%。
[0028]實(shí)驗(yàn)例3
[0029]采用60-80目的低品位軟錳礦15g,放入固定脫硫反應(yīng)器內(nèi),將含SO2濃度為3000ppm的燒結(jié)煙氣通入脫硫塔塔反應(yīng)器內(nèi),控制煙氣流量為3L/min,煙氣反應(yīng)溫度控制在120。。。
[0030]通過(guò)煙氣分析儀檢測(cè)出口處煙氣中SO2濃度303mg/m3,脫硫效率可以達(dá)到71%。[0031 ] 實(shí)驗(yàn)例4
[0032]采用80-100目的低品位軟錳礦15g,放入固定脫硫反應(yīng)器內(nèi),將含SO2濃度為3000ppm的燒結(jié)煙氣通入脫硫塔塔反應(yīng)器內(nèi),控制煙氣流量為3L/min,煙氣反應(yīng)溫度控制在120。。。
[0033]通過(guò)煙氣分析儀檢測(cè)出口處煙氣中SO2濃度272mg/m3,低于300mg/m3,脫硫效率可以達(dá)到74 %。
[0034]實(shí)驗(yàn)例5
[0035]采用100-120目的低品位軟錳礦15g,放入固定脫硫反應(yīng)器內(nèi),將含SO2濃度為3000ppm的燒結(jié)煙氣通入脫硫塔塔反應(yīng)器內(nèi),控制煙氣流量為3L/min,煙氣反應(yīng)溫度控制在120。。。
[0036]通過(guò)煙氣分析儀檢測(cè)出口處煙氣中SO2濃度25lmg/m3,低于300mg/m3,脫硫效率可以達(dá)到76 %。
[0037]實(shí)驗(yàn)例6
[0038]采用120-140目的低品位軟錳礦15g,放入固定脫硫反應(yīng)器內(nèi),將含SO2濃度為3000ppm的燒結(jié)煙氣通入脫硫塔塔反應(yīng)器內(nèi),控制煙氣流量為3L/min,煙氣反應(yīng)溫度控制在120。。。
[0039]通過(guò)煙氣分析儀檢測(cè)出口處煙氣中SO2濃度241g/m3,低于300mg/m3,脫硫效率可以達(dá)到77 %。
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