專利名稱:一種nhd脫碳接氣方法
技術領域:
本發(fā)明涉及煤制甲醇工藝領域,特別涉及一種NHD脫碳接氣方法。
背景技術:
20世紀80年代,杭州化工研究所、南京化學工業(yè)集團公司研究院與魯南化學工 業(yè)集團公司共同開發(fā)了一種物化性質較好的聚乙二醇二甲醚溶劑組成,商品名為NHD, 至今已廣泛用于中小規(guī)模氣體的脫硫與脫碳。NHD溶劑具有良好的脫硫脫碳性能,是一 種優(yōu)良的物理吸收溶劑,對H2S、COS、C02等氣體有很強的吸收能力,并能選擇性地 吸收H2S,對脫水、脫油也具有一定的功效。煤制甲醇工藝中采用NHD脫硫脫碳工藝的 凈化工段是將變換氣中的硫化氫、硫氧化碳和二氧化碳經NHD脫硫脫碳后,再經過活性 炭精脫硫,使凈化氣中的T^O.lppm,C02<4%,給甲醇合成提供合格的凈化氣。但在 其操作中,NHD溶液各項性能參數(shù)均在控制指標內時,仍然存在脫碳低閃槽帶液問題。 在系統(tǒng)開車過程中,脫碳貧液循環(huán)量控制較大,脫碳塔氣液比很小,即使脫碳一次性接 氣,氣液比的提高也有一個過程,溶液飽和度也低,脫碳塔富液經脫碳高閃槽進入脫碳 低閃槽后,產生了大量泡沫,與NHD混和在一起,這從脫碳低閃槽出口管線取樣點排出 的溶液可以看出來,而且同時產生了脫碳富液泵帶氣現(xiàn)象。脫碳低閃槽現(xiàn)場和遠傳液位 計均為浮筒式液位計,因槽內溶液與泡沫的混合物的密度比純NHD溶液密度小,造成脫 碳低閃槽液位顯示不準,比槽內實際液位偏低。當脫碳富液泵帶氣的時候,富液泵打量 也降低,造成脫碳低閃槽液位升高,雖然液位計顯示到達液位計總高的85%左右,但實 際上已經滿液位了,所以造成了脫碳低閃槽帶液現(xiàn)象。NHD溶液從脫碳低閃氣放空處大 量外溢,凈化氣從脫硫后大量放空,這兩方面造成的損失很大,浪費極其嚴重。
發(fā)明內容
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術的不足,提供一種煤制甲醇工藝過程中凈化工 段NHD脫碳接氣方法。本發(fā)明的技術方案如下a、將脫碳貧液循環(huán)量開始控制在190-230m3/h ;b、將脫碳貧液溫度控制在0士2°C ;C、脫碳低閃槽液位在低限操作,控制在400mm;d、脫碳低閃槽壓力控制在30kpa;e、脫碳高閃槽壓力控制在0.5 0.6Mpa,高閃氣總管壓力控制在0.4Mpa以下,
待脫碳運行正常后,將脫碳高閃槽壓力逐漸升至正常操作范圍1.0 1.2Mpa ;f、兩次接氣間隔時間控制在25 30分鐘,每次接氣氣量控制在2000 2500Nm3/h,當氣量加至20000Nm3/h以上時將接氣速度適當放快,并逐漸增加脫碳貧液 循環(huán)量;所述步驟C中,如果低閃槽液位居高不下,可將脫碳富液泵備泵開啟;
所述 步驟d中,每次接氣15 20分鐘后,脫碳低閃槽壓力開始上漲,此時可緩 慢開大脫碳低閃槽壓力控制閥,將低閃槽壓力降低,如果脫碳低閃分離器液位不漲,方 可進行下一次加量。本發(fā)明的有益效果在于徹底消除了在接氣過程出現(xiàn)的脫碳低閃槽帶液現(xiàn)象,使工藝氣能很快送到甲醇 合成工段,避免了工藝氣大量放空造成的極大浪費現(xiàn)象。
具體實施例方式下面結合具體的實施例對本發(fā)明做進一步的詳細說明。以下實施例均以20萬噸/年煤制甲醇項目為例,當系統(tǒng)滿負荷運行時,接氣量 最終為65000Nm3/h,脫碳貧液循環(huán)量最終為750 770Nm3/h。實施例1NHD脫碳前系統(tǒng)運行正常后,將脫碳貧液循環(huán)量開始控制在200m7h,脫碳貧 液溫度控制在0°C,脫碳低閃槽液位400mm,接氣時脫碳低閃槽壓力30kpa,脫碳高閃 槽壓力0.54Mpa,高閃氣總管壓力0.4Mpa,每間隔25分鐘增加接氣氣量2500Nm3/h,直 至氣量加至20000Nm7h后,將接氣速度適當放快,并逐漸增加脫碳貧液循環(huán)量。此時 接氣階段結束,調整各參數(shù)于正常操作范圍內。實施例2NHD脫碳前系統(tǒng)運行正常后,將脫碳貧液循環(huán)量開始控制在210m7h,脫碳貧 液溫度控制在0°c,脫碳低閃槽液位600mm,開啟脫碳富液泵備泵,待脫碳低閃槽液位 降至395mm時停備用泵,接氣時脫碳低閃槽壓力30kpa,脫碳高閃槽壓力0.5Mpa, 高閃氣總管壓力0.38Mpa,每間隔25分鐘增加接氣氣量2500Nm3/h,直至氣量加至 20000Nm3/h后,將接氣速度適當放快,并逐漸增加脫碳貧液循環(huán)量。此時接氣階段結 束,調整各參數(shù)于正常操作范圍內。實施例3NHD脫碳前系統(tǒng)運行正常后,將脫碳貧液循環(huán)量開始控制在200m7h,脫碳貧 液溫度控制在l°c,脫碳低閃槽液400mm,接氣時脫碳低閃槽壓力29.5kpa,脫碳高閃 槽壓力0.58Mpa,高閃氣總管壓力0.35Mpa,接氣15分鐘后,脫碳低閃槽壓力開始上漲 至31kpa,且仍有上漲趨勢,此時緩慢開大脫碳低閃槽壓力控制閥,將低閃槽壓力降低至 29kpa,脫碳低閃分離器液位無上漲趨勢較穩(wěn)定,這時進行下一次加量,每間隔25分鐘增 加接氣氣量2500Nm3/h,直至氣量加至20000Nm3/h后,將接氣速度適當放快,并逐漸增 加脫碳貧液循環(huán)量。此時接氣階段結束,調整各參數(shù)于正常操作范圍內。
權利要求
1. 一種NHD脫碳接氣方法,其特征在于,包括以下步驟a、將脫碳貧液循環(huán)量開始控制在190-230m7h;b、將脫碳貧液溫度控制在0士2°C;C、脫碳低閃槽液位在低限操作,控制在400mm;d、脫碳低閃槽壓力控制在30kpa;e、脫碳高閃槽壓力控制在0.5 0.6Mpa,高閃氣總管壓力控制在0.4Mpa以下,待脫 碳運行正常后,將脫碳高閃槽壓力逐漸升至正常操作范圍1.0 1.2Mpa ;f、兩次接氣間隔時間控制在25 30分鐘,每次接氣氣量控制在2000 2500Nm3/ h,當氣量加至20000Nm3/h以上時將接氣速度適當放快,并逐漸增加脫碳貧液循環(huán)量;所述步驟c中,如果低閃槽液位居高不下,可將脫碳富液泵備泵開啟; 所述步驟d中,每次接氣15 20分鐘后,脫碳低閃槽壓力開始上漲,此時可緩慢開 大脫碳低閃槽壓力控制閥,將低閃槽壓力降低,如果脫碳低閃分離器液位不漲,方可進 行下一次加量。
全文摘要
本發(fā)明提供一種煤制甲醇工藝過程中凈化工段NHD脫碳接氣方法,在NHD脫碳前系統(tǒng)運行正常后,將脫碳貧液循環(huán)量開始控制在190~230m3/h,脫碳貧液溫度控制在0±2℃,脫碳低閃槽液位控制在400mm,脫碳低閃槽壓力控制在30kpa,脫碳高閃槽壓力控制在0.5~0.6MPa,高閃氣總管壓力應控制在0.4MPa以下,待脫碳運行正常后,可將脫碳高閃槽壓力逐漸升至正常操作范圍1.0~1.2MPa,每間隔25-30分鐘增加接氣氣量2000~2500Nm3/h,直至氣量加至20000Nm3/h后,將接氣速度適當放快,并逐漸增加脫碳貧液循環(huán)量。本發(fā)明徹底消除了在接氣過程出現(xiàn)的脫碳低閃槽帶液現(xiàn)象,使工藝氣能很快送到甲醇合成工段,避免了工藝氣大量放空造成的極大浪費現(xiàn)象。
文檔編號B01D53/14GK102008869SQ201010218300
公開日2011年4月13日 申請日期2010年7月2日 優(yōu)先權日2010年7月2日
發(fā)明者夏文藝, 張樂國, 張培杰 申請人:陜西神木化學工業(yè)有限公司