本發(fā)明屬于環(huán)境保護技術領域,具體涉及一種脫硫廢水預處理的裝置及方法。
背景技術:
燃煤發(fā)電在我國能源供給中占有重要地位。為了保護大氣環(huán)境,近年來我國大多數(shù)電廠采用了石灰石-石膏濕法脫硫技術,用以去除煙氣中的二氧化硫。燃煤電廠濕法脫硫廢水成分復雜,含有高濃度懸浮物、過飽和的亞硫酸鹽、氯離子、硫酸鹽以及多種重金屬。目前脫硫廢水主要采用化學沉淀法處理,部分指標達標困難,即使達標處理后,由于廢水中大量的硫酸鹽和氯化物的存在,出水含鹽量仍高達2%~4%,很難重復利用,外排后還會引起地表水和土壤生態(tài)破,引起二次污染。因此,脫硫廢水零排放處理技術的開發(fā)越來越受到重視。
在脫硫廢水零排放處理工藝的多種開發(fā)方向中,蒸發(fā)結(jié)晶法是目前業(yè)內(nèi)研發(fā)人員關注的主要處理工藝。雖然蒸發(fā)結(jié)晶法理論上能夠極大程度上降低脫硫廢水處理后的出水含鹽量,甚至達到近零排放標磚,但是工業(yè)實踐中,采用蒸發(fā)結(jié)晶法存在不可避免存在一些缺點。
缺點主要體現(xiàn)在以下兩個方面:
第一是蒸發(fā)結(jié)晶成本高,采用蒸發(fā)結(jié)晶工藝需要消耗大量的能源,因此,運行費用極高;第二,采用反滲透等膜分離技術首先對廢水進行減量化處理,膜分離產(chǎn)生的濃水再進行蒸發(fā)結(jié)晶,可以有效降低蒸發(fā)處理負荷和節(jié)約處理成本。但是采用ro等膜處理工藝時需要對廢水進行嚴格的預處理,由于廢水中鈣鎂濃度高,硫酸鈣處于過飽和狀態(tài),造成軟化預處理成本極高,一般可達15~30元/噸,而且預處理過程中還會產(chǎn)生大量的沉淀污泥,額外增加沉淀污泥的處理成本。
為了降低脫硫廢水零排放處理成本,推廣蒸發(fā)結(jié)晶法處理脫硫廢水工藝,鑒于現(xiàn)存脫硫廢水零排放工藝的缺點和不足,開發(fā)低成本的脫硫廢水預處理方法至關重要。
技術實現(xiàn)要素:
針對上述問題,本發(fā)明的目的是提供一種脫硫廢水預處理的裝置及方法。通過優(yōu)化脫硫廢水進行蒸發(fā)結(jié)晶前的軟化預處理工藝方法,能夠有效降低采用蒸發(fā)結(jié)晶法處理脫硫廢水的成本。
為達上述目的,本發(fā)明采取的技術方案是:
一種脫硫廢水預處理的裝置,包括沿脫硫廢水流向設置的:
一級反應器,設有一氫氧化鋇投加單元及一有機硫或硫化物投加單元;
二級反應器,設有鋇鹽投加單元。
進一步地,還包括設置于一級反應器與二級反應器之間的初沉池;設置于二級反應器下游的二沉池。
進一步地,還包括設置于一級反應器上游的預處理系統(tǒng)。
進一步的,所述預處理系統(tǒng)包括cod處理單元和/或懸浮物處理單元。
進一步地,所述一級反應器及二級反應器均設有攪拌單元。攪拌單元可以為機械式攪拌單元,也可以采用曝氣攪拌單元。
進一步的,所述一級反應器包括第一反應單元及第二反應單元,氫氧化鋇投加單元設于第一反應單元,有機硫或硫化物投加單元設于第二反應單元。
進一步地,所述一級反應器和初沉池之間、二級反應器與二沉池之間均設有絮凝反應單元。
進一步地,所述初沉池及二沉池的底部均設置污泥排放口。
一種脫硫廢水預處理的裝置,包括沿脫硫廢水流向設置的:
一級反應器,設有一氫氧化鋇投加單元及一鋇鹽投加單元;
二級反應器,設有一有機硫或硫化物投加單元。
一種脫硫廢水預處理的方法,包括以下步驟:
向脫硫廢水中加入氫氧化鋇,將廢水ph值調(diào)至8.5-10;然后加入有機硫或硫化物,進行除重反應并去除部分硫酸根,得到除重廢水;
向除重廢水中加入鋇鹽,去除除重廢水中剩余的硫酸根離子。
一種脫硫廢水預處理的方法,包括以下步驟:
向脫硫廢水中加入氫氧化鋇,將廢水ph值調(diào)至8.5-10;然后加入鋇鹽,進行除重反應并去除部分硫酸根,得到除重廢水;
向除重廢水中加入有機硫或硫化物,去除除重廢水中剩余的硫酸根離子。
通過采取上述技術方案,本發(fā)明摒棄傳統(tǒng)軟化處理中同時除鎂和除鈣的路線,采用氫氧化鋇和氯化鋇聯(lián)合除重和去除硫酸根的方法,在去除廢水中重金屬的同時,有效避免后續(xù)廢水濃縮處理中的硫酸鈣結(jié)垢問題,具有工藝簡單、藥劑投加量少、運行成本低、污泥產(chǎn)生量少和易于與其他工藝相結(jié)合的優(yōu)點。尤其適應用于高氯高鈣脫硫廢水的處理。并且由于能夠減少藥劑用量,能夠大幅降低脫硫廢水軟化預處理的成本,有利于蒸發(fā)結(jié)晶法處理脫硫廢水的工藝推廣。
附圖說明
圖1為本發(fā)明一實施例中脫硫廢水預處理的裝置示意圖。
圖2為本發(fā)明另一實施例中一級反應其的布置示意圖。
附圖標記說明:1-一級反應器、2-初沉池、3-污泥排放口、4-二級反應器、5-二沉池、6-污泥排放口。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖和具體實施方式和實施例對本發(fā)明做進一步說明。
如圖1所示,在一實施例中,提供的脫硫廢水處理的裝置,其依照脫硫廢水流向布置如下:包括一級反應器1、初沉池2、二級反應器4、二沉池5,初沉池2和二沉池6的底部分別設置污泥排放口3及污泥排放口6。通過設置初沉池和二沉池可以將重金屬污泥分出單獨處理,有利于降低污泥處理成本。
在圖未示的實施例中,脫硫廢水可經(jīng)過適當預處理后,再進入反應器1。預處理系統(tǒng)可以采用包括cod處理、懸浮物處理等一種或幾種處理方法對脫硫廢水進行預處理,預處理的取舍及具體預處理采用的處理方法均可結(jié)合實際的工藝需求及脫硫廢水成分做調(diào)整,在此不再贅述,可視為脫硫廢水常見處理方式,與本申請核心主旨無必要關聯(lián)。
如圖,一級反應器1設有攪拌系統(tǒng),可以采用機械攪拌,也可以采用曝氣攪拌,用于保證反應器內(nèi)水質(zhì)均勻。
一級反應器1設有藥劑投加系統(tǒng),藥劑a和b分別為氫氧化鋇和有機硫,用于去除廢水中的重金屬和部分硫酸根。有機硫主要是除汞,也可以采用硫化鈉等硫化物,但是有機硫應用效果好,易于操作,其他重金屬主要通過氫氧化鋇去除,投加順序必須為a先b后,因為有機硫也可去除其他重金屬,但有機硫價格非常昂貴。
在另外的實施例中,一級反應器還可以設置為如圖2所示的雙反應器,依次投加藥劑a和藥劑b,分別用于進行氫氧化鋇除重反應和有機硫除重反應。
另外,一級反應器1和初沉池2之間可以根據(jù)需要設置絮凝反應系統(tǒng),以提高污泥沉淀效果。絮凝反應藥劑同樣為公知,在此不再贅述。
污泥排放口3排出的污泥經(jīng)過脫水干燥后,進一步處置;污泥排放口6排出的污泥送至脫硫塔漿液或排至石膏脫水機。
二級反應器4中同樣設有攪拌系統(tǒng)和藥劑投加裝置。
攪拌系統(tǒng)可以采用機械攪拌,也可以采用曝氣攪拌,用于保證反應器內(nèi)水質(zhì)均勻;
而藥劑c為鋇鹽,優(yōu)選為氯化鋇,用于去除廢水殘留的硫酸根。
二級反應器4和二沉池5之間可以根據(jù)需要設置絮凝反應系統(tǒng),以提高污泥沉淀效率。
利用上述裝置進行脫硫廢水預處理的方法,具體可通過如下步驟實現(xiàn):
脫硫廢水首先進入一級反應器1,向反應器中加入氫氧化鋇和有機硫藥劑,將廢水ph調(diào)至9.5左右,使廢水中重金屬生成沉淀析出,同時廢水中部分硫酸根與鋇離子結(jié)合形成硫酸鋇沉淀。上述ph調(diào)整值為在一定條件下的優(yōu)選值,實際上,可以根據(jù)需要將ph值的調(diào)整范圍設置在8.5至10。
一級反應器1的出水進入初沉池2中,在重力作用下,實現(xiàn)泥水分離,產(chǎn)生的污泥通過污泥排放口3排出經(jīng)過脫水干燥后,進一步處置,上清液進入二級反應器4中。
為了提高污泥沉淀性能,可以脫硫廢水從一級反應器1進入初沉池2之前進行絮凝反應。
向二級反應器4中加入鋇鹽,優(yōu)選為氯化鋇,使廢水中硫酸根反應生成硫酸鋇,將硫酸根降低至所需水平,確保廢水后續(xù)濃縮處理中不會明顯結(jié)垢。
二級反應器4的出水進入二沉池5中,經(jīng)過泥水分離后,上清液進一步處置,二沉池5中產(chǎn)生的污泥通過污泥排放口6排出去往脫硫塔漿液或排至石膏脫水機。
同樣地,可以在二級反應器4和二沉池5之間設置絮凝反應系統(tǒng)。
上述方法可以進行調(diào)整,裝置也做適應性調(diào)整:方案如下:
脫硫廢水首先進入一級反應器,向反應器中加入氫氧化鋇和氯化鋇藥劑,合理設置兩種藥劑的投加量,將廢水ph調(diào)至9.5左右,使廢水中重金屬生成沉淀析出,同時將廢水中部分硫酸根反應生成硫酸鋇沉淀,使廢水中硫酸根降低至目標水平。氯化鋇投加量根據(jù)后續(xù)濃縮工藝需要,靈活確定,主要是控制廢水中殘余的硫酸根濃度。
同樣可以根據(jù)實際需要,脫硫廢水可經(jīng)過適當預處理后,再進入一級反應器。
一級反應器的出水可直接進入二級反應器中。
向二級反應器中加入有機硫,進一步去除廢水中汞等重金屬。
二級反應器的出水進入二沉池中,經(jīng)過泥水分離后,上清液進一步處置,二沉池中產(chǎn)生的污泥通過污泥排放口產(chǎn)生的污泥進行后續(xù)處理。
下面通過實際的實驗過程,驗證本申請的裝置及方法的可行性及優(yōu)越性。實驗過程如下:
取某電廠實際脫硫廢水,原水ph為6.8,廢水中懸浮物濃度約20000mg/l,首先通過簡單過濾將廢水中的懸浮物去除,廢水中的鈣離子含量約為2600mg/l,鎂離子為600mg/l,硫酸根濃度為1000mg/l。需要說明的是,重金屬處理是脫硫廢水處理中常規(guī)手段,并不是本申請關注的重點,本申請重點在于整個預處理成本,故在此不提供重金屬含量。接下來分別進行以下兩組實驗:
實驗一,采用傳統(tǒng)預處理工藝,即石灰乳+有機硫+純堿軟化法,首先向1000ml廢水中加入石灰乳(質(zhì)量濃度為5%的懸濁液)將廢水ph調(diào)制11.5,同時對廢水進行攪拌,確保反應充分和均勻,反應15min后,然后向廢水中加入有機硫和碳酸鈉(質(zhì)量濃度為10%溶液),廢水中的鎂離子生產(chǎn)氫氧化鎂沉淀并進入污泥中,廢水經(jīng)過絮凝沉淀處理后廢水中鈣離子濃度降低至20mg/l,廢水中重金屬達標排放,然后加入鹽酸將廢水ph回調(diào)至9.5,結(jié)果表明藥劑投加量為石灰乳4.0g/l、有機硫50mg/l、純堿10.40g/l,鹽酸消耗量為3g/l。按照市場價格,鹽酸(30%)、石灰、有機硫(100%)和純堿分別為300、500、120000和1500元/噸,所需藥劑總成本約為24.1元/噸。經(jīng)測定,兩級沉淀后(沉淀時間均為20分鐘),沉淀污泥總體積約230ml。處理后的廢水可滿足膜濃縮處理進水硬度要求。
實驗二:采用本發(fā)明中的工藝,廢水經(jīng)過初步過濾去除大部分懸浮物后,向1000ml廢水中加入氫氧化鋇溶液(質(zhì)量濃度2%),將廢水ph調(diào)至9.5,然后加入有機硫溶液,反應10min后,向廢水中加入絮凝劑和助凝劑反應5min后,靜止15分鐘后測定污泥體積,然后將廢水過濾后向濾液中加入氯化鋇,反應10min后,向廢水中加入絮凝劑和助凝劑反應5min后,然后靜止15分鐘,測定上清液硫酸根和重金屬濃度以及沉淀污泥體積。
結(jié)果表明,將廢水中的硫酸根降至20mg/l,重金屬達標排放時,此時氫氧化鋇投加量為0.05g/l,氯化鋇投加量為3.05g/l,有機硫投加量為50mg/l,按照二水氯化鋇市場價格2600元/噸,氫氧化鋇市場價格為4500元/噸,有機硫市場價格為120000元/噸,則噸水處理藥劑成本約14元。經(jīng)測定,沉淀15min后,一級沉淀污泥體積為50ml,二級沉淀污泥體積約20ml。
實驗三:采用本發(fā)明工藝,廢水經(jīng)過初步過濾去除大部分懸浮物后,向1000ml廢水中加入氫氧化鋇溶液(質(zhì)量濃度2%),將廢水ph調(diào)至9.5,然后加入氯化鋇(質(zhì)量濃度10%)溶液,反應10min后,向廢水中加入有機硫,反應10min后,向廢水中加入絮凝劑和助凝劑反應5min后,然后沉淀澄清15min后,測定上清液硫酸根和重金屬濃度以及沉淀污泥體積。
經(jīng)過試驗發(fā)現(xiàn),將廢水中的硫酸根降至20mg/l,重金屬達標排放時,此時氫氧化鋇投加量為0.05g/l,氯化鋇投加量為3.15g/l,有機硫投加量為50mg/l,按照二水氯化鋇市場價格2600元/噸,氫氧化鋇市場價格為4500元/噸,有機硫市場價格為120000元/噸,則噸水處理藥劑成本約14.2元。經(jīng)測定,15min沉淀池中沉淀后污泥總體積約65ml。生處理后的廢水可滿足膜濃縮處理進水要求。
由上述實施例可以看出,采用本發(fā)明的工藝處理脫硫廢水,藥劑費用僅為14元/噸,比傳統(tǒng)工藝的24.1元/噸大幅降低,且產(chǎn)生的污泥量也大幅降低,有利于降低后續(xù)污泥處理負荷和處理成本。
顯然,所描述的實施例僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。