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一種利用余熱的消化系統(tǒng)及其溫控方法

文檔序號:9273166閱讀:457來源:國知局
一種利用余熱的消化系統(tǒng)及其溫控方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及了一種利用余熱的消化系統(tǒng)及其溫控方法。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,納米碳酸鈣生產(chǎn)過程中需要進(jìn)行石灰消化,傳統(tǒng)的石灰消化基本是采用自來水或生產(chǎn)用水進(jìn)行消化,不僅消化時間長,且消化溫度低造成石灰乳(氫氧化鈣)顆粒粗大及活性差等不足之處?,F(xiàn)有的石灰消化采用加熱消化裝置,達(dá)到生產(chǎn)的石灰乳顆粒細(xì)膩、含渣率低且活性好等特點(diǎn),如中國專利申請CN103011627A公開了一種石灰消化裝置,包括池式消化槽或轉(zhuǎn)筒消化機(jī),以及向其中通入蒸汽的蒸汽管,在蒸汽管一側(cè)設(shè)有向蒸汽管中輸送石灰的開口,其利用蒸汽預(yù)消化石灰,消化溫度始終保持在100°C以上,石灰活性高、反應(yīng)速度快,再進(jìn)入池式消化槽或轉(zhuǎn)筒消化機(jī)中完成最終消化,雖然消化后的石灰乳性能較好,但其用到蒸汽進(jìn)行預(yù)消化,不僅無形中增加了生產(chǎn)成本,且不利于節(jié)能環(huán)保。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]為了解決所述現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提供了一種利用余熱的消化系統(tǒng)及其溫控方法,該消化系統(tǒng)對納米碳酸鈣生產(chǎn)過程中熱風(fēng)爐等產(chǎn)生的尾氣余熱進(jìn)行回收再利用,且通過智能調(diào)節(jié)保持熱水蓄水池及消化溫度的穩(wěn)定性,以保證余熱利用最大化及消化高效率,不僅降低了生產(chǎn)成本且有利于節(jié)能環(huán)保,提高消化速度和徹底反應(yīng)使得生成的石灰乳顆粒更為細(xì)膩、含渣率更低、分散性更好及活性更好;解決了現(xiàn)有技術(shù)尾氣余量利用率不高及人為調(diào)節(jié)控制消化溫度造成的溫度不穩(wěn)定及影響消化效率和質(zhì)量。
[0004]本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題通過以下技術(shù)方案予以實(shí)現(xiàn):
一種利用余熱的消化系統(tǒng),用于消化石灰,其包括:
熱交換器,用于利用余熱加熱冷水;
熱水蓄水池,與熱交換器的熱水出口連接,用于儲存熱交換后的熱水;
消化槽,與熱水蓄水池的出口連接,用以接收熱水并消化石灰;
第一溫控電磁閥,連接在所述熱交換器的冷水進(jìn)口處;
第一溫度傳感器,用于感測所述熱水蓄水池?zé)崴M(jìn)口處的溫度信號;
第一 PID控制器,與第一溫控電磁閥和第一溫度傳感器連接,接收第一溫度傳感器的溫度信號,并根據(jù)溫度信號來調(diào)節(jié)第一溫控電磁閥的流量開度,以調(diào)節(jié)流入熱交換器的冷水水量。
[0005]進(jìn)一步地,所述熱交換器頂部設(shè)有熱廢氣進(jìn)口,所述熱交換器底部設(shè)有換熱后的熱廢氣出口,所述熱交換器側(cè)面上部設(shè)有熱水出口,所述熱交換器側(cè)面下部設(shè)有冷水進(jìn)口,所述熱交換器內(nèi)設(shè)置有盤管,所述盤管兩端分別連接熱水出口和冷水進(jìn)口。
[0006]進(jìn)一步地,還包括引風(fēng)機(jī),其與所述熱交換器的熱廢氣進(jìn)口連接。
[0007]進(jìn)一步地,所述熱水蓄水池通過增壓水泵與消化槽連接。
[0008]進(jìn)一步地,還包括: 第二溫控電磁閥,連接在所述熱水蓄水池出口處;
第二溫度傳感器,用于感測所述消化槽出口漿液的溫度信號;
第二 PID控制器,與第二溫控電磁閥和第二溫度傳感器連接,接收第二溫度傳感器的溫度信號,并根據(jù)溫度信號來調(diào)節(jié)第二溫控電磁閥的流量開度,以調(diào)節(jié)流入消化槽的熱水水量。
[0009]進(jìn)一步地,所述熱水蓄水池為保溫型熱水蓄水池。
[0010]一種利用余熱的消化系統(tǒng)的溫控方法,包括以下步驟:(1)控制熱水蓄水池溫度不低于70°C ; (2)控制消化槽出口漿液溫度不低于90°C。
[0011]進(jìn)一步地,所述步驟(I)具體包括:通過第一溫度傳感器感測熱水蓄水池的溫度信號,與第一設(shè)定值進(jìn)行比較,通過第一 PID控制器運(yùn)算輸出控制量,控制第一溫控電磁閥的流量開度大小,以調(diào)節(jié)流入熱交換器的冷水水量,控制熱水蓄水池溫度不低于70°C。
[0012]進(jìn)一步地,所述第一設(shè)定值為70~80°C。
[0013]進(jìn)一步地,所述步驟(2)具體包括:通過第二溫度傳感器感測消化槽出口漿液的溫度信號,與第二設(shè)定值進(jìn)行比較,通過第二 PID控制器運(yùn)算輸出控制量,控制第二溫控電磁閥的流量開度大小,以調(diào)節(jié)流入消化槽的熱水水量,控制消化槽出口漿液溫度不低于90。。。
[0014]本發(fā)明具有如下有益效果:該消化系統(tǒng)對納米碳酸鈣生產(chǎn)過程中熱風(fēng)爐等產(chǎn)生的尾氣余熱進(jìn)行回收再利用,且通過智能調(diào)節(jié)保持熱水蓄水池及消化溫度的穩(wěn)定性,以保證余熱利用最大化及消化高效率,不僅降低了生產(chǎn)成本且有利于節(jié)能環(huán)保,提高消化速度和徹底反應(yīng)使得生成的石灰乳顆粒更為細(xì)膩、含渣率更低、分散性更好及活性更好;該溫控方法通過PID控制器根據(jù)溫度傳感器智能控制調(diào)節(jié)溫控電磁閥的開度大小,以控制熱水蓄水池溫度高于70°C及消化槽出口漿液溫度高于90°C,不僅有效利用余熱以節(jié)約能源及成本,且保證消化溫度的穩(wěn)定性及提高消化質(zhì)量。
【附圖說明】
[0015]圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0016]下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)的說明。
[0017]請參考圖1,其顯示了一種利用余熱的消化系統(tǒng),該消化系統(tǒng)用于消化石灰,應(yīng)用在碳酸鈣生產(chǎn)工藝技術(shù)領(lǐng)域,該消化系統(tǒng)包括熱交換器1、熱水蓄水池2、消化槽3、第一溫控電磁閥11、第二溫控電磁閥23、第一溫度傳感器21、第二溫度傳感器31、第一 PID控制器22及第二 PID控制器32 ;其中,
所述熱交換器I與產(chǎn)生尾氣余量的設(shè)備41連接,用于利用余熱加熱冷水進(jìn)行冷熱水交換;
所述熱水蓄水池2與熱交換器I的熱水出口 15連接,用于儲存熱交換后的熱水;
所述消化槽3與熱水蓄水池2的出口 26連接,用以接收熱水并消化石灰;
所述第一溫控電磁閥11連接設(shè)置在所述熱交換器I的冷水進(jìn)口 14處,用于調(diào)節(jié)流入熱交換器I的冷水流量大小; 所述第一溫度傳感器21優(yōu)選位于所述熱水蓄水池2的熱水進(jìn)口 25處,用于感測所述熱水蓄水池2熱水進(jìn)口 25處的溫度信號;
所述第一 PID控制器22與第一溫控電磁閥11和第一溫度傳感器21連接,用于接收第一溫度傳感器21的溫度信號,并根據(jù)溫度信號來調(diào)節(jié)第一溫控電磁閥11的流量開度,以調(diào)節(jié)流入熱交換器I的冷水水量,保證熱水蓄水池2的溫度穩(wěn)定且處于預(yù)設(shè)閾值內(nèi);
所述第二溫控電磁閥23連接設(shè)置在所述熱水蓄水池2出口 26處,用于調(diào)節(jié)流入熱交換器I的冷水流量大??;
所述第二溫度傳感器31優(yōu)選設(shè)置在消化槽3漿液出口 33處,用于感測所述消化槽3出口 33漿液的溫度信號;
所述第二 PID控制器32與第二溫控電磁閥23和第二溫度傳感器31連接,接收第二溫度傳感器31的溫度信號,并根據(jù)溫度信號來調(diào)節(jié)第二溫控電磁閥23的流量開度,以調(diào)節(jié)流入消化槽3的熱水水量,保證消化槽3出口 33漿液的溫度穩(wěn)定且處于預(yù)設(shè)閾值內(nèi),實(shí)現(xiàn)更好的消化效果。
[0018]優(yōu)選但不限定
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