一種利用熔鹽爐煙氣加熱三聚氰胺循環(huán)載氣的方法
【專(zhuān)利摘要】本發(fā)明涉及一種利用熔鹽爐煙氣加熱三聚氰胺循環(huán)載氣的方法,在熔鹽爐、載氣分配缸及流化床反應(yīng)器之間設(shè)置一個(gè)煙氣預(yù)熱器,引入熔鹽爐的高溫?zé)煔膺M(jìn)入煙氣預(yù)熱器的管程用于加熱從載氣分配缸引入的工藝載氣,加熱后的工藝載氣通過(guò)管道進(jìn)入流化床反應(yīng)器。通過(guò)將熔鹽爐出口的高溫?zé)煔庖胗脕?lái)加熱從載氣分配缸出來(lái)的工藝載氣,改變了以往用熔鹽加熱進(jìn)流化床工藝氣的情況,既降低了熔鹽爐煙氣排放溫度,又減少了煙煤消耗,節(jié)能減排效果明顯。由熱熔鹽加熱改變?yōu)槔萌埯}爐高溫?zé)煔饧訜?,從而達(dá)到節(jié)約煤耗,并減少熔鹽爐的廢熱排放的目的。
【專(zhuān)利說(shuō)明】一種利用熔鹽爐煙氣加熱三聚氰胺循環(huán)載氣的方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及在常壓一步法三聚氰胺生產(chǎn)工藝,特別涉及生產(chǎn)流程中進(jìn)入流化床的循環(huán)載氣的加熱方法。
【背景技術(shù)】
[0002]在三聚氰胺生產(chǎn)中,就目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有一步法技術(shù)而言,噸三胺尿素消耗煙煤水平基本在3.0—3.1噸之間,而煙煤消耗這塊在三聚氰胺的生產(chǎn)成本中占有較大比重,這為我們進(jìn)一步節(jié)能降耗提供了一定的空間。
[0003]如圖1所示,在常壓一步法三聚氰胺生產(chǎn)工藝流程中,尿洗塔中段出來(lái)的工藝氣,經(jīng)載氣旋風(fēng)分離夾帶的液尿后,由載氣風(fēng)機(jī)加壓,然后經(jīng)載氣分配缸,為提高進(jìn)入流化床的工藝氣溫度,原流程中載氣分配缸通過(guò)熔鹽載氣預(yù)熱器進(jìn)入流化床反應(yīng)器。另一路熔鹽泵將熔鹽貯槽內(nèi)的約400°C的熔鹽送入熔鹽爐,在爐內(nèi)加熱后約420°C的熔鹽出熔鹽爐后進(jìn)入流化床反應(yīng)器內(nèi)的換熱管束,將熱量傳遞給管外的反應(yīng)氣體,為流化床內(nèi)的物料反應(yīng)提供熱量。出流化床的熔鹽部分直接回至熔鹽貯槽,另一部分進(jìn)入熔鹽載氣預(yù)熱器,為從載氣分配缸進(jìn)入流化床的工藝載氣進(jìn)行加熱,然后再回至熔鹽貯槽。而熔鹽爐內(nèi)的高溫?zé)煔庠谝L(fēng)機(jī)的抽引作用下依次通過(guò)廢熱鍋爐、空氣預(yù)熱器、除塵器,經(jīng)引風(fēng)機(jī)從煙?排入大氣之中。
[0004]當(dāng)前國(guó)內(nèi)一步法三聚氰胺生產(chǎn)裝置,其熔鹽及煙氣換熱流程,基本按以上方式進(jìn)行,而對(duì)煙氣的熱能回收這塊,總體效果不是很好,煙囪出口煙氣排放溫度較高。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005]本發(fā)明的目的就是為了進(jìn)一步降低常壓一步法三聚氰胺生產(chǎn)的能耗,提供的一種利用熔鹽爐煙氣加熱三聚氰胺循環(huán)載氣的方法。
[0006]為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用了如下技術(shù)方案:
一種利用熔鹽爐煙氣加熱三聚氰胺循環(huán)載氣的方法,其特征在于:在熔鹽爐、載氣分配缸及流化床反應(yīng)器之間設(shè)置一個(gè)煙氣預(yù)熱器,載氣分配缸通過(guò)管道與煙氣預(yù)熱器的殼程相連,該殼程通過(guò)管道與流化床反應(yīng)器連接,熔鹽爐通過(guò)管道與煙氣預(yù)熱器的管程相連,該管程出口返回熔鹽爐煙氣出口,引入熔鹽爐的高溫?zé)煔膺M(jìn)入煙氣預(yù)熱器的管程用于加熱從載氣分配缸引入的工藝載氣,加熱后的工藝載氣通過(guò)管道進(jìn)入流化床反應(yīng)器。
[0007]本發(fā)明的技術(shù)方案中,為進(jìn)一步提高熔鹽系統(tǒng)的整體熱能利用效率,降低煙煤耗,通過(guò)將熔鹽爐的高溫?zé)煔庖?約480°C左右),替代了原用熔鹽加熱,而同樣達(dá)到加熱從載氣分配缸進(jìn)入流化床的工藝載氣的效果。
[0008]因取消了熔鹽載氣預(yù)熱器,故減少了熔鹽為載氣預(yù)熱器提供熱量時(shí)消耗的熱能,使進(jìn)出流化床的熔鹽溫差得到縮小,從而減少了熔鹽爐本身為加熱熔鹽所消耗的熱能,以此達(dá)到了降低煙煤耗的目的。另一方面,熔鹽爐出來(lái)的高溫?zé)煔饨?jīng)過(guò)與工藝載氣換熱后,溫度得到進(jìn)一步降低,然后再依 次通過(guò)廢熱鍋爐、空氣預(yù)熱器換熱,使從煙?排出的廢氣溫度得到了進(jìn)一步降低,也達(dá)到了節(jié)能減排的目的。
[0009]通過(guò)將熔鹽爐出口的高溫?zé)煔庖胗脕?lái)加熱從載氣分配缸出來(lái)的工藝載氣,改變了以往用熔鹽加熱進(jìn)流化床工藝氣的情況,既降低了熔鹽爐煙氣排放溫度,又減少了煙煤消耗,節(jié)能減排效果明顯。由熱熔鹽加熱改變?yōu)槔萌埯}爐高溫?zé)煔饧訜?,從而達(dá)到節(jié)約煤耗,并減少熔鹽爐的廢熱排放的目的。
【專(zhuān)利附圖】
【附圖說(shuō)明】
[0010]圖1是現(xiàn)有的常壓一步法三聚氰胺生產(chǎn)工藝流程圖;
圖2是本發(fā)明的三聚氰胺生產(chǎn)工藝流程圖。
【具體實(shí)施方式】
[0011]參照?qǐng)D2:尿洗塔中段出來(lái)的工藝氣,經(jīng)載氣旋風(fēng)分離器分離夾帶的液尿后,由載氣風(fēng)機(jī)加壓,然后經(jīng)載氣分配缸進(jìn)入流化床反應(yīng)器。為提高進(jìn)入流化床的工藝氣溫度,在熔鹽爐與流化床反應(yīng)器之間安裝一個(gè)含有列管換熱器的煙氣預(yù)熱器,引入熔鹽爐出口的高溫?zé)煔?約480°C)進(jìn)入煙氣預(yù)熱器用于加熱工藝載氣。載氣分配缸與煙氣預(yù)熱器相連,煙氣預(yù)熱器設(shè)置為工藝載氣高進(jìn)低出,走殼程,熔鹽爐煙氣低進(jìn)高出,走管程。預(yù)熱器煙氣流程留有近路,中間安裝閥門(mén),用于調(diào)節(jié)進(jìn)入預(yù)熱器的煙氣量大小,便于控制預(yù)熱器出口工藝載氣溫度和熔鹽爐煙氣系統(tǒng)的阻力調(diào)節(jié)。熔鹽爐煙氣在經(jīng)過(guò)此換熱器換熱后,再依次通過(guò)廢熱鍋爐、空氣預(yù)熱器、除塵器,經(jīng)引風(fēng)機(jī)抽引作用由煙囪排入大氣之中。通常載氣分配缸出口的工藝氣溫度約200°C左右,進(jìn)入流化床的溫度為375— 380°C。在達(dá)到流化床進(jìn)口氣體溫度原指標(biāo)的情況下,因?yàn)闇p少了熔鹽在循環(huán)換熱過(guò)程中的熱量消耗(因取消了熔鹽載氣預(yù)熱器),熔鹽爐在加熱熔鹽過(guò)程中消耗的能量(煙煤)也隨之得到減少,生產(chǎn)煙煤耗成本得到有效降低。同時(shí),由于增加了熔鹽爐煙氣的換熱面積,使煙氣排放溫度得到了大幅下降,由原先的200°C降至140°C,減少了熱能的浪費(fèi),節(jié)能效果明顯。
[0012] 經(jīng)測(cè)算,該項(xiàng)目實(shí)施后,我公司三萬(wàn)噸三聚氰胺項(xiàng)目煙煤?jiǎn)魏膶脑瓉?lái)的噸三胺
0.85t下降為0.7t。按我公司實(shí)際年產(chǎn)29000噸三聚氰胺計(jì),每年節(jié)約煙煤約4350噸。按煙煤價(jià)格650元/噸計(jì),每年成本下降為:(0.85-0.7) X 29000 x 650=282.75萬(wàn)元,除去運(yùn)行成本,每年節(jié)約成本近260萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
【權(quán)利要求】
1.一種利用熔鹽爐煙氣加熱三聚氰胺循環(huán)載氣的方法,其特征在于:在熔鹽爐、載氣分配缸及流化床反應(yīng)器之間設(shè)置一個(gè)煙氣預(yù)熱器,載氣分配缸通過(guò)管道與煙氣預(yù)熱器的殼程相連,該殼程通過(guò)管道與流化床反應(yīng)器連接,熔鹽爐通過(guò)管道與煙氣預(yù)熱器的管程相連,該管程出口返回熔鹽爐煙氣出口,引入熔鹽爐的高溫?zé)煔膺M(jìn)入煙氣預(yù)熱器的管程用于加熱從載氣分配缸引入的工藝載氣,·加熱后的工藝載氣通過(guò)管道進(jìn)入流化床反應(yīng)器。
【文檔編號(hào)】C07D251/60GK103570636SQ201310570175
【公開(kāi)日】2014年2月12日 申請(qǐng)日期:2013年11月16日 優(yōu)先權(quán)日:2013年11月16日
【發(fā)明者】李恩平, 盛斌 申請(qǐng)人:安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司