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一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝的制作方法

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一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝,屬煉鋼工藝技術(shù)領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002]長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)鐵路運(yùn)能短缺,鐵路客運(yùn)量增長(zhǎng)受到嚴(yán)重制約,因此面對(duì)鐵路客運(yùn)的需求,重軌需求量則不斷增長(zhǎng)。目前,重載、高速和提高行車密度已成為我國(guó)目前解決鐵路運(yùn)輸中運(yùn)量和運(yùn)能之間矛盾的主要手段,國(guó)內(nèi)對(duì)鋼軌鋼的需求日益增大。截止2010年底,我國(guó)鐵路里程已經(jīng)達(dá)到8萬(wàn)km,但仍難滿足巨大的運(yùn)輸需求。根據(jù)2008年底鐵道部公布的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃調(diào)整方案》,2020年全國(guó)鐵路里程規(guī)劃目標(biāo)由10萬(wàn)km提高為12萬(wàn)km以上,其中客運(yùn)專線由1.2萬(wàn)km提高為1.6萬(wàn)km。鐵路建設(shè)的加速,將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼軌需求的上升,特別是重軌需求量將持續(xù)攀升。
[0003]重軌鋼U71Mn是我國(guó)至今使用時(shí)間最長(zhǎng)的C-Mn鋼軌,其煉鋼及乳制工藝是各大鋼鐵企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)所在。但受到設(shè)備、技術(shù)及工藝控制等各方面影響,截至目前,重軌鋼U71Mn的產(chǎn)品質(zhì)量仍然參差不齊,其中煉鋼工藝參數(shù)控制不合適、不穩(wěn)定是一重要原因,為此,開發(fā)一種能提升U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的煉鋼工藝成為急需解決的技術(shù)問(wèn)題。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝,通過(guò)對(duì)鐵水脫硫、轉(zhuǎn)爐冶煉、LF和RH精煉、異形坯連鑄等煉鋼過(guò)程各參數(shù)的調(diào)整,使重軌鋼連鑄坯低倍缺陷大幅降低,有效提升重軌鋼成品質(zhì)量。
[0005]解決上述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案為:
一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝,包括鐵水脫硫、轉(zhuǎn)爐冶煉、LF精煉、RH精煉和異形坯連鑄工藝步驟,其改進(jìn)之處為:鐵水脫硫采用深脫硫模式,脫硫時(shí)間為30min-40min,處理后S彡0.005% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),[P]彡0.120% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),T彡1250°C。
[0006]上述的一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝,轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)目標(biāo)[C]彡0.06% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),[P] ( 0.012% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),T=1620-1640°c ;出鋼1/4時(shí)采用低氮增碳劑、高純硅鐵、金屬錳、硅鈣鋇脫氧合金化。合金及渣料加入順序依次為低氮增碳劑、金屬猛、尚純娃鐵和娃f丐鎖。
[0007]上述的一種能提尚U71Mn重軌鋼廣品質(zhì)量的煉鋼工藝,所述LF精煉鋼水進(jìn)站后加石灰、螢石,降電極化渣,然后加渣料造白渣,保持白渣時(shí)間多15min,精煉時(shí)間大于45min。
[0008]本發(fā)明的有益效果為:
經(jīng)過(guò)本發(fā)明對(duì)煉鋼工藝的調(diào)整控制,重軌鋼鑄坯中心偏析保持在< 1.0級(jí),鑄坯中心疏松和中心縮孔缺陷顯著改善,有效防止了鑄坯中心裂紋、中間裂紋和角裂等低倍缺陷,重軌鋼連鑄坯表面無(wú)缺陷率達(dá)到100%。采用本發(fā)明連鑄坯乳制的重軌鋼低倍組織杜絕了白點(diǎn)、縮孔殘余、內(nèi)裂、翻皮、分層和肉眼可見的夾雜及其它有害缺陷,鋼軌抗拉強(qiáng)度平均大于等于900MPa,鋼軌踏面硬度多260HB,完全符合國(guó)標(biāo)要求。
【具體實(shí)施方式】
[0009]本發(fā)明一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝,包括鐵水脫硫、轉(zhuǎn)爐冶煉、LF精煉、RH精煉和異形坯連鑄工藝步驟,其改進(jìn)之處為:鐵水脫硫采用深脫硫模式,脫硫時(shí)間為30min-40min,處理后S彡0.005%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),[P] ( 0.120%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),T彡1250 °C ;轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)目標(biāo)[C]彡0.06% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),[P] ( 0.012% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),T=1620-1640°C ;出鋼1/4時(shí)采用低氮增碳劑、高純硅鐵、金屬錳、硅鈣鋇脫氧合金化。合金及渣料加入順序依次為低氮增碳劑、金屬錳、高純硅鐵和硅鈣鋇;LF精煉鋼水進(jìn)站后加石灰、螢石,降電極化渣,然后加渣料造白渣,保持白渣時(shí)間多15min,精煉時(shí)間大于45min。
[0010]以下通過(guò)具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明做詳細(xì)說(shuō)明:
本發(fā)明實(shí)施例采用120噸轉(zhuǎn)爐,入爐鐵水脫硫后鐵水扒渣要求見鐵水面大于80%,轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中要保證鋼包凈空400-500mm,造渣制度要保證早化渣、化好渣、過(guò)程不返干,目標(biāo)堿度3.0,全程吹氬,吹氬時(shí)間不少于2min,出鋼時(shí)間多4min,嚴(yán)格執(zhí)行擋渣操作,禁止下渣,鋼包渣層彡50mm ;LF精煉時(shí)間彡45min,爐蓋密封良好并調(diào)節(jié)風(fēng)門開度保證全程微正壓操作,采用高純硅鐵、金屬錳調(diào)整成分,鋼中合金含量按目標(biāo)成分控制;LF出站溫度16200C -16300C ;RH真空爐處理時(shí)間彡35min,RH采用本處理模式,真空度要求在10Pa以下,純脫氣時(shí)間彡12min。真空處理后取樣和定氫,軟吹時(shí)間不少于10分鐘;RH出站溫度1555-1565°C ;連鑄大包至中包采用長(zhǎng)水口并用氬封保護(hù)澆注,長(zhǎng)水口浸入深度不小于250mm,中包至結(jié)晶器鑄流采用整體水口保護(hù)澆注,浸入式水口插入深度100_130mm ;鋼包開澆前,中間包使用氬氣吹掃排氣3-5分鐘;中間包采用堿性覆蓋劑;結(jié)晶器采用重軌鋼專用保護(hù)渣;采用電磁攪拌,恒拉速控制。
[0011]實(shí)施例1:鐵水脫硫脫硫時(shí)間30min,處理后S含量0.003% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),P含量0.11% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),溫度1280°C;轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)目標(biāo)C為0.06% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),P為0.011% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),溫度1620°C ;出鋼1/4時(shí)采用低氮增碳劑、高純硅鐵、金屬錳脫氧合金化,合金及渣料加入順序依次為低氮增碳劑、金屬錳、高純硅鐵和硅鈣鋇;LF精煉鋼水進(jìn)站后加石灰、螢石,降電極化渣,然后加渣料造白渣,保持白渣時(shí)間15min,精煉時(shí)間45min。
[0012]連鑄坯經(jīng)低倍酸洗檢驗(yàn)中心縮孔為0.5級(jí),中心偏析0.5級(jí),無(wú)中心疏松缺陷,無(wú)邊裂、角裂及中心裂紋、中間裂紋。采用重軌鋼乳制工藝乳制后,鋼軌抗拉強(qiáng)度950MPa,鋼軌踏面硬度265HB。
[0013]實(shí)施例2:
鐵水脫硫脫硫時(shí)間35min,處理后S含量0.005% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),P含量0.12% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),溫度1300°C;轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)目標(biāo)C為0.08% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),P為0.012% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),溫度1630°C;出鋼1/4時(shí)采用低氮增碳劑、高純硅鐵、金屬錳脫氧合金化,合金及渣料加入順序依次為低氮增碳劑、金屬錳、高純硅鐵和硅鈣鋇;LF精煉鋼水進(jìn)站后加石灰、螢石,降電極化渣,然后加渣料造白渣,保持白渣時(shí)間16min,精煉時(shí)間50min。
[0014]連鑄坯經(jīng)低倍酸洗檢驗(yàn)無(wú)中心縮孔缺陷,中心偏析0.5級(jí),中心疏松缺陷0.5級(jí),無(wú)邊裂、角裂及中心裂紋、中間裂紋。采用重軌鋼乳制工藝乳制后,鋼軌抗拉強(qiáng)度lOlOMPa,鋼軌踏面硬度265HB。
[0015]實(shí)施例3:
鐵水脫硫脫硫時(shí)間40min,處理后S含量0.002% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),P含量0.10% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),溫度1350°C;轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)目標(biāo)C為0.08% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),P為0.010% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),溫度1640°C;出鋼1/4時(shí)采用低氮增碳劑、高純硅鐵、金屬錳脫氧合金化,合金及渣料加入順序依次為低氮增碳劑、金屬錳、高純硅鐵和硅鈣鋇;LF精煉鋼水進(jìn)站后加石灰、螢石,降電極化渣,然后加渣料造白渣,保持白渣時(shí)間18min,精煉時(shí)間60min。
[0016]連鑄坯經(jīng)低倍酸洗檢驗(yàn)無(wú)中心縮孔缺陷,無(wú)中心偏析,中心疏松缺陷0.5級(jí),無(wú)邊裂、角裂及中心裂紋、中間裂紋。采用重軌鋼乳制工藝乳制后,鋼軌抗拉強(qiáng)度100MPajHW踏面硬度270HB。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝,包括鐵水脫硫、轉(zhuǎn)爐冶煉、LF精煉、RH精煉和異形坯連鑄工藝步驟,其特征為:鐵水脫硫采用深脫硫模式,脫硫時(shí)間為30min-40min,處理后以質(zhì)量百分?jǐn)?shù)計(jì)為S彡0.005%,[P]彡0.120%,T彡1250 °C。2.如權(quán)利要求1所述的一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝,其特征為:所述轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)目標(biāo)以質(zhì)量百分?jǐn)?shù)計(jì)為[C]彡0.06%,[P] ( 0.012%,T=1620-1640°C ;出鋼1/4時(shí)采用低氮增碳劑、高純硅鐵、金屬錳、硅鈣鋇脫氧合金化。3.合金及渣料加入順序依次為低氮增碳劑、金屬錳、高純硅鐵和硅鈣鋇。4.如權(quán)利要求1或2所述的一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝,其特征在于:所述LF精煉鋼水進(jìn)站后加石灰、螢石,降電極化渣,然后加渣料造白渣,保持白渣時(shí)間^ 15min,精煉時(shí)間大于45min。
【專利摘要】本發(fā)明一種能提高U71Mn重軌鋼產(chǎn)品質(zhì)量的煉鋼工藝,屬煉鋼工藝技術(shù)領(lǐng)域。包括鐵水脫硫、轉(zhuǎn)爐冶煉、LF精煉、RH精煉和異形坯連鑄工藝步驟,其改進(jìn)之處為:鐵水脫硫采用深脫硫模式,脫硫時(shí)間為30min-40min,處理后S≤0.005%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),[P]≤0.120%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),T≥1250℃。經(jīng)過(guò)本發(fā)明對(duì)煉鋼工藝的調(diào)整控制,重軌鋼鑄坯中心偏析、中心疏松和中心縮孔缺陷顯著改善,有效防止了鑄坯裂紋低倍缺陷,重軌鋼連鑄坯表面無(wú)缺陷率達(dá)到100%。采用本發(fā)明軋制的重軌鋼低倍組織杜絕了白點(diǎn)、縮孔殘余、內(nèi)裂、翻皮、分層和肉眼可見的夾雜,鋼軌抗拉強(qiáng)度平均大于等于900MPa,鋼軌踏面硬度≥260HB。
【IPC分類】C21C7/076, C21C7/064, C21C5/28
【公開號(hào)】CN105132627
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201510554476
【發(fā)明人】許斌, 張義春, 安君輝
【申請(qǐng)人】河北鋼鐵股份有限公司邯鄲分公司
【公開日】2015年12月9日
【申請(qǐng)日】2015年9月1日
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