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高爐TRT系統(tǒng)頂壓控制方法與流程

文檔序號:12817046閱讀:6225來源:國知局
高爐TRT系統(tǒng)頂壓控制方法與流程

本發(fā)明涉及一種高爐trt系統(tǒng)頂壓控制方法,屬于高爐trt系統(tǒng)控制技術(shù)領(lǐng)域。



背景技術(shù):

高爐爐頂煤氣余壓回收透平發(fā)電裝置trt(blastfurnacetopgasrecoveryturbineunit)是一種高效的二次能源回收裝置,高爐冶煉過程中,產(chǎn)生大量的高爐煤氣,對高爐煤氣處理通常經(jīng)過減壓裝置后,輸入煤氣總管進(jìn)行收集,然后進(jìn)行再利用,或者燃燒后放散,爐頂頂壓回收透平裝置(俗稱trt)就是類似于安裝于煤氣總管和高爐之間,利用高爐和煤氣總管之間的壓差,驅(qū)動trt發(fā)電裝置的葉輪,進(jìn)行發(fā)電。

trt裝置需要既保證最大發(fā)電量,又要保證經(jīng)過該裝置減壓過程對高爐頂壓不能產(chǎn)生波動,這就是trt的主要功能??梢娖溥\(yùn)行的前提是必須確保高爐頂壓的穩(wěn)定性。傳統(tǒng)高爐trt頂壓控制系統(tǒng)大多采用經(jīng)典pid控制,存在pid參數(shù)調(diào)節(jié)不便、抗擾動性不強(qiáng)以及對被控對象的適應(yīng)能力差等問題,同時(shí)由于需要考慮高爐頂壓的穩(wěn)定性,減壓閥組通常不會全部關(guān)閉,導(dǎo)致trt無法達(dá)到最佳發(fā)電量,因此控制效果很難達(dá)到期望水平??紤]到trt頂壓控制系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響因素比較復(fù)雜,被控過程存在復(fù)雜性,高度非線性,時(shí)變不確定性等特點(diǎn),且靜葉對高爐的頂壓調(diào)節(jié)存在一定的滯后,通過pid自整定的方法實(shí)現(xiàn)對高爐trt頂壓控制系統(tǒng)中pid參數(shù)的自動整定,而且在透平機(jī)發(fā)生故障時(shí),通過無擾動切換到調(diào)節(jié)減壓閥組來實(shí)現(xiàn)對高爐頂壓的穩(wěn)定控制。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

為了解決上述存在的問題,本發(fā)明公開了一種高爐trt系統(tǒng)頂壓控制方法,該技術(shù)方案改善高爐trt頂壓控制系統(tǒng)中關(guān)鍵設(shè)備靜葉的動態(tài)調(diào)整效果,達(dá)到對高爐頂壓的穩(wěn)定控制。

為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案如下,高爐trt系統(tǒng)頂壓控制方法,其特征在于,所述控制方法包括以下步驟:1)pid自整定參數(shù)的控制和設(shè)定,2)無擾動切換到減壓閥組調(diào)節(jié)高爐頂壓,3)人機(jī)對話實(shí)現(xiàn)動態(tài)模型及時(shí)控制。

作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述步驟1)pid自整定參數(shù)的控制和設(shè)定具體如下,高爐生產(chǎn)發(fā)生的煤氣通過干法除塵清洗后,經(jīng)過透平機(jī)裝置(trt)帶動汽輪機(jī)做功而產(chǎn)生電能,然后再回到煤氣總管進(jìn)行利用或者燃燒放散,通過調(diào)節(jié)透平機(jī)靜葉來穩(wěn)定高爐生產(chǎn)所需的爐頂壓力值,為了保證高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,要求高爐爐頂壓力穩(wěn)定可靠、抗外界干擾能力強(qiáng),其波動為±10kpa。但是現(xiàn)場的實(shí)際頂壓測量值波動大、穩(wěn)定性能差、抗干擾能力弱,因此我們采用該發(fā)明進(jìn)行優(yōu)化控制。

對于本發(fā)明中不同的爐頂頂壓誤差|e|和誤差變化率|ec|,經(jīng)過現(xiàn)場多次實(shí)驗(yàn)論證,得出pid參數(shù)修正值△kp、△ki、△kd的自整定原則為:(1)當(dāng)|e|≥10時(shí),為了加快系統(tǒng)的響應(yīng)速度,使系統(tǒng)具有快速的跟蹤性能,△kp的取值范圍為0.75~0.9,△kd的取值范圍為0.05~0.25,同時(shí),為了防止積分飽和,避免系統(tǒng)超調(diào)過大,應(yīng)限制△ki的大小或使其為零,(2)當(dāng)5≤|e|≤10時(shí),為了使系統(tǒng)具有較小的超調(diào),△kp的取值范圍為0.1~0.35,△kd的取值范圍為0.05~0.15,△ki的取值為0.2左右;(3)當(dāng)|e|≤5時(shí),為使系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)態(tài)性能,△kp的取值范圍為0.6~0.85,△ki的取值范圍為0.5~0.75;同時(shí),為避免系統(tǒng)在平衡點(diǎn)附近出現(xiàn)振蕩,△kd的取值在0.15左右;|ec|較大時(shí),應(yīng)取較小的△kd;|ec|較小時(shí),應(yīng)取較大的△kd,以此來實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)pid中kp、ki、kd的參數(shù)修正(即△kp、△ki、△kd的值);輸出的控制量是pid控制中3個(gè)參數(shù)kp、ki、kd的調(diào)整量或者說是修正值,利用該調(diào)整量對pid中的3個(gè)參數(shù)進(jìn)行動態(tài)整定,其整定公式如下:

(1)

(2)

(3)

其中,△kp、△ki、△kd為參數(shù)的修正值,、、為常規(guī)pid的預(yù)整定參數(shù)值。

作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述步驟2)無擾動切換到減壓閥組調(diào)節(jié)高爐頂壓,當(dāng)trt正常工作時(shí),手動開啟靜葉開度到5%,滿足其汽輪機(jī)升轉(zhuǎn)速達(dá)到3000r/min的工藝要求后,通過此方法實(shí)現(xiàn)pid控制汽輪機(jī)的靜葉達(dá)到預(yù)期的平穩(wěn)狀態(tài),關(guān)閉減壓閥組使trt工作在最佳發(fā)電狀態(tài),產(chǎn)生最大發(fā)電量。而此時(shí)靜葉的調(diào)節(jié)只需根據(jù)高爐頂壓的波動進(jìn)行動態(tài)調(diào)節(jié)即可。當(dāng)trt發(fā)生故障時(shí),為了穩(wěn)定高爐頂壓,此時(shí)需要立即打開減壓閥組的快開閥,然后通過調(diào)節(jié)其他三個(gè)減壓閥組來穩(wěn)定高爐頂壓,確保高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定。

作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述步驟3)人機(jī)對話實(shí)現(xiàn)動態(tài)模型及時(shí)控制具體如下,利用工程監(jiān)控畫面,通過以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)畫面控制與plc控制程序中pid通訊,方便快捷,只要我們在人機(jī)界面編程好操作控制畫面,然后錄入適合此時(shí)高爐頂壓控制的pid參數(shù)設(shè)定值(即、值,該值調(diào)試好以后基本保持不動),高爐trt頂壓為150~300kpa,經(jīng)過多次論證后,通常高爐爐況穩(wěn)定時(shí)頂壓為220kpa左右,在每個(gè)周期內(nèi)上料時(shí)間大約持續(xù)40s,上料操作對爐頂壓力影響的滯后時(shí)間大約為6s,靜葉通道的滯后時(shí)間大約為2s。

正常生產(chǎn)時(shí),將界面選擇開關(guān)選擇至圖2中“pid控制”模式,plc程序?qū)⒆赃m應(yīng)pid控制模式投入運(yùn)行,界面中綠色“pid運(yùn)行”指示燈亮起,此時(shí)trt系統(tǒng)對高爐頂壓的控制將采用自適應(yīng)pid控制模型,大大提高了高爐頂壓的穩(wěn)定性能;當(dāng)高爐生產(chǎn)異常波動較大是,不適用采用此模型控制,則將選擇開關(guān)選擇至“手動”模式,界面中紅色“pid停止”指示燈亮起,讓trt系統(tǒng)進(jìn)入經(jīng)典的普通控制模式,保證高爐生產(chǎn)順行;當(dāng)trt系統(tǒng)出現(xiàn)故障需要檢修時(shí),將選擇開關(guān)選擇至“檢修”模式,將模型從控制中切除,界面中紅色“pid停止”指示燈亮起,trt系統(tǒng)停機(jī)進(jìn)行檢修,此時(shí)完全利用減壓閥組來調(diào)節(jié)高爐頂壓;恢復(fù)正常后仍然采用“pid控制”模式。

相對于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)如下,1)該技術(shù)方案可以改善高爐trt頂壓控制系統(tǒng)中關(guān)鍵設(shè)備靜葉的動態(tài)調(diào)整效果,達(dá)到對高爐頂壓的穩(wěn)定控制;2)靜葉裝置是trt頂壓控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,該裝置的主要功能是控制高爐煤氣進(jìn)入發(fā)電裝置的入口量,通過調(diào)整靜葉裝置的不同開度,可以調(diào)整系統(tǒng)壓力的波動,為了確保高爐頂壓調(diào)整穩(wěn)定,對靜葉的開度采用一種自整定pid調(diào)整方法,其控制原理為:以高爐生產(chǎn)的需求壓力值(理論頂壓設(shè)定值)和頂壓實(shí)際測量值的誤差e及該誤差波動的變化率de/dt(ec)作為輸入量,通過在運(yùn)行中不斷檢測e和ec,對于在控制靜葉開度的過程中不同的|e|和|ec|,pid參數(shù)修正值△kp、△ki、△kd采用自整定原則進(jìn)行調(diào)節(jié)。然后通過人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)對pid參數(shù)的在線實(shí)時(shí)動態(tài)控制,在界面錄入相關(guān)pid參數(shù)設(shè)定值以及高爐頂壓的相關(guān)生產(chǎn)參數(shù),確保最大程度調(diào)節(jié)和優(yōu)化pid控制,保證高爐頂壓的穩(wěn)定性。

附圖說明

圖1為trt系統(tǒng)控制高爐頂壓簡圖;

圖2為自適應(yīng)pid控制模型人機(jī)界面簡圖。

具體實(shí)施方式

為了加深對本發(fā)明的認(rèn)識和理解,下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式,進(jìn)一步闡明本發(fā)明。

實(shí)施例1:

參見圖1、圖2,一種高爐trt系統(tǒng)頂壓控制方法,所述控制方法包括以下步驟:1)pid自整定參數(shù)的控制和設(shè)定,2)無擾動切換到減壓閥組調(diào)節(jié)高爐頂壓,3)人機(jī)對話實(shí)現(xiàn)動態(tài)模型及時(shí)控制,所述步驟1)pid自整定參數(shù)的控制和設(shè)定具體如下,高爐生產(chǎn)發(fā)生的煤氣通過干法除塵清洗后,經(jīng)過透平機(jī)裝置(trt)帶動汽輪機(jī)做功而產(chǎn)生電能,然后再回到煤氣總管進(jìn)行利用或者燃燒放散,通過調(diào)節(jié)透平機(jī)靜葉來穩(wěn)定高爐生產(chǎn)所需的爐頂壓力值,為了保證高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,要求高爐爐頂壓力穩(wěn)定可靠、抗外界干擾能力強(qiáng),其波動為±10kpa。但是現(xiàn)場的實(shí)際頂壓測量值波動大、穩(wěn)定性能差、抗干擾能力弱,因此我們采用該發(fā)明進(jìn)行優(yōu)化控制。對于本發(fā)明中不同的爐頂頂壓誤差|e|和誤差變化率|ec|,經(jīng)過現(xiàn)場多次實(shí)驗(yàn)論證,得出pid參數(shù)修正值△kp、△ki、△kd的自整定原則為:(1)當(dāng)|e|≥10時(shí),為了加快系統(tǒng)的響應(yīng)速度,使系統(tǒng)具有快速的跟蹤性能,△kp的取值范圍為0.75~0.9,△kd的取值范圍為0.05~0.25,同時(shí),為了防止積分飽和,避免系統(tǒng)超調(diào)過大,應(yīng)限制△ki的大小或使其為零,(2)當(dāng)5≤|e|≤10時(shí),為了使系統(tǒng)具有較小的超調(diào),△kp的取值范圍為0.1~0.35,△kd的取值范圍為0.05~0.15,△ki的取值為0.2左右;(3)當(dāng)|e|≤5時(shí),為使系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)態(tài)性能,△kp的取值范圍為0.6~0.85,△ki的取值范圍為0.5~0.75;同時(shí),為避免系統(tǒng)在平衡點(diǎn)附近出現(xiàn)振蕩,△kd的取值在0.15左右;|ec|較大時(shí),應(yīng)取較小的△kd;|ec|較小時(shí),應(yīng)取較大的△kd,以此來實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)pid中kp、ki、kd的參數(shù)修正(即△kp、△ki、△kd的值);輸出的控制量是pid控制中3個(gè)參數(shù)kp、ki、kd的調(diào)整量或者說是修正值,利用該調(diào)整量對pid中的3個(gè)參數(shù)進(jìn)行動態(tài)整定,其整定公式如下:

(1)

(2)

(3)

其中,△kp、△ki、△kd為參數(shù)的修正值,、、為常規(guī)pid的預(yù)整定參數(shù)值;所述步驟2)無擾動切換到減壓閥組調(diào)節(jié)高爐頂壓,當(dāng)trt正常工作時(shí),手動開啟靜葉開度到5%,滿足其汽輪機(jī)升轉(zhuǎn)速達(dá)到3000r/min的工藝要求后,通過此方法實(shí)現(xiàn)pid控制汽輪機(jī)的靜葉達(dá)到預(yù)期的平穩(wěn)狀態(tài),關(guān)閉減壓閥組使trt工作在最佳發(fā)電狀態(tài),產(chǎn)生最大發(fā)電量。而此時(shí)靜葉的調(diào)節(jié)只需根據(jù)高爐頂壓的波動進(jìn)行動態(tài)調(diào)節(jié)即可。當(dāng)trt發(fā)生故障時(shí),為了穩(wěn)定高爐頂壓,此時(shí)需要立即打開減壓閥組的快開閥(圖1中d閥),然后通過調(diào)節(jié)其他三個(gè)減壓閥組(圖1中a、b、c閥)來穩(wěn)定高爐頂壓,確保高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定,所述步驟3)人機(jī)對話實(shí)現(xiàn)動態(tài)模型及時(shí)控制具體如下,利用工程監(jiān)控畫面,通過以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)畫面控制與plc控制程序中pid通訊,方便快捷,只要我們在人機(jī)界面編程好操作控制畫面(如圖2所示),然后錄入適合此時(shí)高爐頂壓控制的pid參數(shù)設(shè)定值(即、值,該值調(diào)試好以后基本保持不動),高爐trt頂壓為150~300kpa,經(jīng)過多次論證后,通常高爐爐況穩(wěn)定時(shí)頂壓為220kpa左右,在每個(gè)周期內(nèi)上料時(shí)間大約持續(xù)40s,上料操作對爐頂壓力影響的滯后時(shí)間大約為6s,靜葉通道的滯后時(shí)間大約為2s。

正常生產(chǎn)時(shí),將界面選擇開關(guān)選擇至圖2中“pid控制”模式,plc程序?qū)⒆赃m應(yīng)pid控制模式投入運(yùn)行,界面中綠色“pid運(yùn)行”指示燈亮起,此時(shí)trt系統(tǒng)對高爐頂壓的控制將采用自適應(yīng)pid控制模型,大大提高了高爐頂壓的穩(wěn)定性能;當(dāng)高爐生產(chǎn)異常波動較大是,不適用采用此模型控制,則將選擇開關(guān)選擇至圖2中“手動”模式,界面中紅色“pid停止”指示燈亮起,讓trt系統(tǒng)進(jìn)入經(jīng)典的普通控制模式,保證高爐生產(chǎn)順行;當(dāng)trt系統(tǒng)出現(xiàn)故障需要檢修時(shí),將選擇開關(guān)選擇至圖2中“檢修”模式,將模型從控制中切除,界面中紅色“pid停止”指示燈亮起,trt系統(tǒng)停機(jī)進(jìn)行檢修,此時(shí)完全利用減壓閥組來調(diào)節(jié)高爐頂壓;恢復(fù)正常后仍然采用“pid控制”模式。需要說明的是,上述實(shí)施例僅僅是本發(fā)明的較佳實(shí)施例,并沒有用來限定本發(fā)明的保護(hù)范圍,在上述技術(shù)方案的基礎(chǔ)上作出的等同替換或者替代,均屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。

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