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加氣氯氧鎂制品的生產(chǎn)工藝的制作方法

文檔序號(hào):1906678閱讀:234來源:國知局
專利名稱:加氣氯氧鎂制品的生產(chǎn)工藝的制作方法
“強(qiáng)化輕體混凝土及其制造方法”(CN88105139.X)公開了一種加氣氯氧鎂制品的制備方法。這是一種以氧、氯化鎂為膠結(jié)料,以粉煤灰為輔助膠結(jié)料,經(jīng)發(fā)泡制成的新型建筑材料。由于容量小、強(qiáng)度適中、保溫隔熱性能好,并可大量利用工業(yè)廢渣,因而是一種前景十分廣闊的廉價(jià)新型建筑材料。上述專利申請(qǐng)技術(shù),經(jīng)發(fā)泡的氧、氯化鎂料漿在常溫常壓下成型,凝結(jié)硬化較慢,一般約需4-6小時(shí),如果氣溫較低,如低于18℃,凝結(jié)硬化時(shí)間更長,甚至十幾小時(shí)也不硬化。這就給此項(xiàng)技術(shù)的開發(fā)造成極大的困難,而且產(chǎn)量小,質(zhì)量不夠穩(wěn)定,適應(yīng)不了建筑業(yè)發(fā)展的需要。
本發(fā)明的目的在于提供一種改進(jìn)的加氣氯氧鎂制品生產(chǎn)工藝,采用這種生產(chǎn)工藝,不僅產(chǎn)量大,而且產(chǎn)品質(zhì)量也穩(wěn)定。
本發(fā)明的加氣氯氧鎂制品的生產(chǎn)工藝,是以菱苦土(A)、鹵液(C)為膠結(jié)料,以粉煤灰(B)為輔助膠結(jié)料。先后混合,充分?jǐn)嚢瑁肁∶B∶C=1∶0~5∶0.9~4.3(重量)的均勻混合料漿,再加入料漿重0.4~2%的發(fā)泡劑,強(qiáng)烈快速攪拌均勻后立即澆注入模,發(fā)泡成型,終凝后脫模、切割、再施行自然養(yǎng)護(hù),其特征在于所用的菱苦土是經(jīng)600~800℃焙燒的fcao<3%的輕燒鎂粉(不采用過燒苦土),所用的粉煤灰是SiO240~60%、Al20315~35%、燒失量<10%的粉煤灰,所用的鹵液MgCl2含量為20~30%;粉煤灰與菱苦土混合攪拌前預(yù)先經(jīng)活化處理;料漿成型溫度為25~60℃。
現(xiàn)有技術(shù)CN88105139X并未涉及主要原料的處理,但大量的試驗(yàn)研究表明,原材料的選擇與處理對(duì)于產(chǎn)品的質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)加氣氯氧鎂制品的工業(yè)化生產(chǎn)極為重量。
如果選用過燒的菱苦土,雖然Mgo含量也可能很高,但Mgo的活性很低,或者其中的有害雜質(zhì)fcao(游離氧化鈣)含量大于3%,那么制成的制品將會(huì)大量發(fā)生裂紋,使用中,塊體發(fā)生膨脹、變形、裂紋甚至粉化,在成型溫度較低時(shí),凝結(jié)硬化很慢。本發(fā)明選用鍛燒溫度600~800℃之間的fcao含量小于3%的輕燒鎂粉,能保證MgO與鹵液反應(yīng)的數(shù)量及足夠的活性,既有利產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,凝結(jié)硬化快,早期強(qiáng)度高,也可有效地防止制品早期裂紋的產(chǎn)生。
粉煤灰,就其用量而言,同樣是加氣氯氧鎂制品的主要原料。粉煤灰的質(zhì)量對(duì)制品的生產(chǎn)工藝和制品性能有很大的影響。在它的化學(xué)成份中,活性二氧化硅和三氧化二鋁含量多,它們與MgO化合后的膠結(jié)性好,制品強(qiáng)度高。粉煤灰中的殘余炭份(一般以燒失量表示)是一種有害成份,未燃炭可以吸附大量水分,使料漿液比大大增加,不利于澆注,大大降低制品強(qiáng)度。為了提高制品強(qiáng)度,保證正常生產(chǎn),應(yīng)選擇二氧化硅、三氧化二鋁含量較高,燒失量較小的粉煤灰。本發(fā)明推薦選用SiO240~60%,Al2O315~35%,燒失量小于10%的粉煤灰。
試驗(yàn)證明,加氣氯氧鎂料漿在同一標(biāo)準(zhǔn)稠度下成型時(shí),鹵液濃度不同,所得制品強(qiáng)度有明顯的差別。由不同濃度鹵水配制的料漿水化相的類型和數(shù)量不完全相同,在宏觀上引起了制品強(qiáng)度的變化。適當(dāng)提高鹵水濃度有利于制品強(qiáng)度的提高。為了提高制品強(qiáng)度,防止制品粉化現(xiàn)象的發(fā)生,本發(fā)明選用MgCl2含量為20~30%,相當(dāng)于波美濃度為27~32Be的鹵水。
試驗(yàn)表明,粉煤灰的活化處理,是工業(yè)上生產(chǎn)氯氧鎂制品時(shí)采取的一項(xiàng)重大工藝措施,對(duì)生產(chǎn)效率和制品質(zhì)量影響很大,經(jīng)處理后的粉煤灰比表面積大,有利于活性成分參加反應(yīng),料漿反應(yīng)水化熱利用充分,壞體硬化明顯加快,制品的強(qiáng)度、抗裂性能大大改善,經(jīng)處理的粉煤灰制成的料漿粘度增大,料漿水化熱分布也比較均勻,所以發(fā)氣穩(wěn)定,產(chǎn)品穩(wěn)定性好,也有利于制品的切割。所謂活化處理,可以采用人們熟知的處理方法,例如,可以采用磨細(xì)的方法,也可以是加入適量的激發(fā)劑(如石灰、石膏)。
為了實(shí)現(xiàn)加氣氯氧鎂制品的工業(yè)化生產(chǎn),生產(chǎn)效率是首要問題。料漿的成型溫度對(duì)凝結(jié)硬化時(shí)間,對(duì)制品早期強(qiáng)度的發(fā)展有重要作用,是決定生產(chǎn)效率能否提高的關(guān)鍵。在自然溫度低于18℃的情況下,發(fā)泡劑發(fā)氣速度很慢,膨脹率低,料漿不易稠化凝結(jié),批量生產(chǎn)無法進(jìn)行。適當(dāng)提高成型溫度,既可大大縮短凝結(jié)硬化時(shí)間,提高產(chǎn)品的質(zhì)量,還可適當(dāng)增加粉煤灰的摻加量,降低產(chǎn)品成本,本發(fā)明推薦成型溫度25~60℃。
根據(jù)所需制品規(guī)格可以采用單個(gè)模具的成型方法,但當(dāng)大批量生產(chǎn)時(shí),則需要大量的模具。模具的保養(yǎng)維修勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且“面包頭”生產(chǎn)量多,削面包頭工作繁瑣,特別當(dāng)改變產(chǎn)品規(guī)格時(shí)必須全部更換模具,而且成型產(chǎn)品沿發(fā)氣高度方向的性能不均勻,所以不易工業(yè)化,為了實(shí)現(xiàn)加氣氯氧鎂制品的工業(yè)化生產(chǎn),本發(fā)明采用可以在生產(chǎn)線上移動(dòng)的組合式模具,巧妙地地完成了從料漿澆注到坯體切割各工序過程,實(shí)現(xiàn)了制品從配料到制成規(guī)格砌塊的連續(xù)機(jī)械化生產(chǎn),具有相當(dāng)高的生產(chǎn)效率,具體方法是加入發(fā)泡劑的料漿,強(qiáng)力快速攪拌均勻后立刻澆注入移動(dòng)式組合模具中,1~2分鐘內(nèi),沿軌道送至成型室,發(fā)泡靜停2~4小時(shí),待料漿終凝后,模具沿軌道移至削“面包頭”式位削“面包頭”,而后移至提模工位,利用起落架提升側(cè)模,側(cè)模再送至切割工位進(jìn)行水平切割、橫切制成要求規(guī)格的砌塊;切割后的坯體硬化后隨底模移至推坯臺(tái),推坯機(jī)將砌塊送至倉庫,在干燥條件下繼續(xù)養(yǎng)生,底模沿軌道回歸至澆注工位,與側(cè)模重新組合成一個(gè)模具。
側(cè)模升溫至40~80℃,有利于大模具坯體內(nèi)外同步硬化,提高產(chǎn)品質(zhì)量,也有利于坯體的切割。當(dāng)模具規(guī)格較小時(shí),也可以通過適當(dāng)提高成型室環(huán)境溫度的辦法實(shí)現(xiàn)坯體內(nèi)外同步硬化。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的生產(chǎn)工藝,成功地解決了連續(xù)化大批量生產(chǎn)過程中的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量問題,采用本發(fā)明的生產(chǎn)工藝,不僅可以批量生產(chǎn)200~700級(jí)不同等級(jí)的優(yōu)質(zhì)加氣氯氧鎂制品,而且,還可適當(dāng)增大粉煤灰的摻加量,降低生產(chǎn)成本。
實(shí)施例11.將波美度為30°Be的氯化鎂溶液470公斤(鹵粉為遼寧復(fù)州灣鹽廠產(chǎn)品,含Mgcl247.09%)磨細(xì)的粉煤灰(廣東沙角電廠濕排灰,含SiO245%,Al2O332.19%,燒失量5.2%,細(xì)度180目篩余12.9%)300公斤送入攪拌機(jī)中攪拌3分鐘,2.將菱苦土(遼寧海城輕燒鎂廠產(chǎn)品,含MgO90%,Cao1.16%細(xì)度120目篩余2.9%)260公斤用螺旋輸送機(jī)送入上述攪拌機(jī)中,攪抖2分鐘,攪拌后用羅茨泵分4次泵入單軸快速攪拌機(jī)中,
3.將改性劑(由磷酸、硫酸鎂配制而成)1公斤,雙氧水(廣州電化廠含H2O227%)3.6升加入單軸快速攪拌機(jī)中攪拌1分鐘,立即澆注在3×0.5×0.3(米)軌道式組合模具中(模具事先涂刷脫模劑),1~2分鐘內(nèi)送到成型室固定地點(diǎn)發(fā)泡,靜停約3小時(shí)。成型室空氣溫度35±2℃,一次澆注4個(gè)模,同法澆注64模,4.料漿終凝后,平模沿軌道移至“面包頭”工位,用鋼絲銑刀削“面包頭”,5.平模沿軌道移至提模工位,提升側(cè)模,6.底模(帶坯體)分別移至水平切割工位、橫切工位進(jìn)行切割,制成0.5×0.3×0.1(米)砌塊27塊,7.底模(帶切割后的坯體)沿軌道移至養(yǎng)生室硬化,8.坯體內(nèi)部溫度升高至60℃以上時(shí),底模沿軌道移至推坯臺(tái),將半成品送入干燥庫內(nèi)繼續(xù)養(yǎng)生至規(guī)定強(qiáng)度。
測(cè)得制品性能為干容重 420公斤/立方米抗壓強(qiáng)度 2.5MPa實(shí)施例21.將粉煤灰(同實(shí)施例1)用球磨機(jī)磨細(xì),細(xì)度160~180目之間,2.稱取上述粉煤灰340公斤,用輸送機(jī)送入裝有430公斤鹵液(同實(shí)施例1.波美度為27Be)的攪拌機(jī)中攪拌3分鐘,然后用輸送機(jī)加入170公斤菱苦土(同實(shí)施例1)繼續(xù)攪拌3分鐘,攪拌后料漿用羅茨泵分3次泵入單軸快速攪拌機(jī)中,3.將淀粉穩(wěn)定劑少許,改性劑(由石灰硫酸配制而成)2公斤。雙氧水(同實(shí)施例1)3.2升加入單軸快速攪拌機(jī)中攪拌約1分鐘,立即澆注入3×0.5×0.3(米)軌道式組合模具中(模具事先涂刷脫模劑),1~2分鐘內(nèi)平模沿軌道移至成型室固定地點(diǎn),發(fā)泡靜停約2.5小時(shí),模具側(cè)模采用電熱加溫,溫度40~60℃,空氣溫度30±2℃。一次澆3個(gè)模,同法澆注54模,4.以下步驟同實(shí)施例1。
測(cè)得制品性能為干容重 530公斤/立方米抗壓強(qiáng)度 3.0MPa實(shí)施例31.將340公斤菱苦土(遼寧大石橋鎂礦產(chǎn)品,含MgO83.8% Cao0.91%與70公斤粉煤灰(同實(shí)施例1)分別用輸送機(jī)送入雙軸錐形混料機(jī)中混合攪拌3分鐘,2.將混合料送入裝有340公斤鹵液(由天津塘塘沽鹽廠鹵片配制,鹵片含MgCl245.29%,鹵液濃度31°Be)的攪拌機(jī)中攪拌3分鐘,然后用羅茨泵4次(平均)泵入單軸快速攪拌機(jī)中,3.將改性劑(由磷酸、硫酸鋅配制而成)0.5公斤,雙氧水3.8升加入單軸快速攪拌機(jī)中攪拌1分鐘,立即澆注入3×0.5×0.3(米)軌道式組合模具中(模具事先涂刷脫模劑),1-2分鐘內(nèi)送至成型室固定地點(diǎn)發(fā)泡靜停2小時(shí),成型室空氣溫度33±2℃。一次澆4模,同法澆注48模,4.以下步驟同實(shí)施例1。
測(cè)得制品性能為干容重300公斤/立方米抗壓強(qiáng)度1.5Mpa。
注A為菱苦土 B粉煤灰 C鹵液 D雙氧水 E穩(wěn)定劑 F改性劑
權(quán)利要求
1.一種加氣氯氧鎂制品的生產(chǎn)工藝,是以菱苦土(A)、鹵液(C)為膠結(jié)料,以粉煤灰(B)為輔助膠結(jié)料,先后混合,充分?jǐn)嚢璧肁∶B∶C=1∶0~5∶0.9~4.3(重量)的均勻混合料漿,再加入料漿重量0.4~2%的發(fā)泡劑,強(qiáng)烈快速攪拌均勻后,立刻澆注入模,發(fā)泡成型,終凝后脫模、切模,施行自然養(yǎng)護(hù),其特征在于所用的菱苦土是經(jīng)600~800℃焙燒的fcao<3%的輕燒鎂粉;所用的粉煤灰是含SiO240~60%,Al2O315~35%燒失量<10%的粉煤灰,所用的鹵液MgCl2含量為20~30%,粉煤灰在與A料混合之前先經(jīng)活化處理;料漿的成型溫度為25~60℃。
2.如權(quán)利要求1所述的加氣氯氧鎂制品的生產(chǎn)工藝,其特征在于加入發(fā)泡劑的料漿,強(qiáng)力快速攪拌均勻后立即澆入組合式模具中,1~2分鐘內(nèi),沿軌道送至成型室發(fā)泡靜停2-4小時(shí),待坯體終凝后,模具沿軌道移至削“面包頭”工位削“面包頭”而后移至提模工位,利用起落架提升側(cè)模,側(cè)模再送至澆注工位與底模重新組合成一個(gè)模具,帶坯體的底模沿軌道移至切割工位進(jìn)行水平切割,橫切制成要求規(guī)格的砌塊,切割后的坯體硬化后隨底模移至推坯臺(tái),推坯機(jī)將砌塊送至倉庫,在干燥條件下繼續(xù)養(yǎng)生,底模沿軌道回歸至澆注工位,與側(cè)模重新組合成一個(gè)模具。
3.如權(quán)利要求2所述的加氣氯氧鎂制品的生產(chǎn)工藝,其特征在于所使用的移動(dòng)式組合模具的側(cè)模采用電熱側(cè)模,溫度控制在40~80℃。
4.如權(quán)利要求1或2所述的加氣氯氧鎂制品的生產(chǎn)工藝,所述的料漿在加入發(fā)泡劑之前,摻加下列至少一種改性劑(摻加量為料漿的重量百分?jǐn)?shù))1.0.5~2%的白炭黑,2.5~10%的滑石粉,3.0.05~0.15磷酸與硫酸鋅,4.5~10%的碳酸鈣,5.0.1~0.3%的礬土水泥、磷酸、氧化鐵,6.0.05~0.15%的磷酸與硫酸鎂,7.0.1~0.3%的氯化鈉與三乙醇胺,8.0.1~0.5%的礬土水泥加氧化鋅。
5.如權(quán)利要求3所述的加氣氯氧鎂制品的生產(chǎn)工藝,所述的料漿在加入發(fā)泡劑之前,摻加下列至少一種改性劑(摻加量為料漿的重量百分?jǐn)?shù))。1.0.5~2%的白炭黑,2.5~10%的滑石粉,3.0.05~0.15%的磷酸與硫酸鋅,4.5~10%的碳酸鈣,5.0.1~0.3%的礬土水泥、磷酸、氧化鐵,6.0.05~0.15%的磷酸與硫酸鎂,7.0.1~0.3%的氯化鈉與三乙醇胺,8.0.1~0.5%的礬土水泥加氧化鋅。
全文摘要
一種加氣氯氧鎂制品的生產(chǎn)工藝,其特征是以菱苦土,鹵水為膠結(jié)料,經(jīng)活化處理的粉煤灰為輔助膠結(jié)料,制成料漿,加入發(fā)泡劑攪拌均勻,澆注入移動(dòng)式模具,在25~60℃下發(fā)泡成型,終凝后脫模、切割、自然養(yǎng)護(hù)至規(guī)定強(qiáng)度。采用本工藝生產(chǎn)加氣氯氧鎂制品,發(fā)氣順利,凝結(jié)硬化快,生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品容重小,強(qiáng)度適中,保溫隔熱性能好,質(zhì)量穩(wěn)定,具有廣闊的市場(chǎng)。
文檔編號(hào)C04B28/32GK1076434SQ9210219
公開日1993年9月22日 申請(qǐng)日期1992年3月16日 優(yōu)先權(quán)日1992年3月16日
發(fā)明者李鶴秋, 裴恩久, 吳長光 申請(qǐng)人:深圳天馬建材實(shí)業(yè)有限公司
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