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超節(jié)能30kW4極三相異步電動機的制作方法

文檔序號:7463309閱讀:1395來源:國知局
專利名稱:超節(jié)能30kW4極三相異步電動機的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種電動機,特別是一種超節(jié)能30kW4極三相異步電動機。
背景技術(shù)
電動機自問世至今已經(jīng)有近二百年歷史,三相異步電動機也有一百多年歷史,目前廣泛地應(yīng)用于各工、農(nóng)、林、牧業(yè)等各行各業(yè),以及生活的各個領(lǐng)域,已成為工業(yè)生產(chǎn)和人民生活中的必需設(shè)備,但同時也成為了生產(chǎn)和生活中耗能最大的電器設(shè)備,于是如何使電動機節(jié)能環(huán)保就成為了人們面前的重要課題。我國是亞洲第一大電力消耗國,也是世界上目前缺電最為嚴(yán)重的發(fā)展中國家,從1992年起我國的年發(fā)電量和用電量均居世界第二位,我國的能源短缺大多是因為能源浪費和利用不當(dāng)所造成,目前我國工業(yè)能耗約占總能耗的70%,其中電機能耗約占工業(yè)總能耗的60°/Γ70%,因此,電動機能源效率水平的提高對于我國能源節(jié)約、環(huán)境保護以及促進經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義,根據(jù)調(diào)查,我國IEl (國際電機能效等 級標(biāo)準(zhǔn))等級的電動機使用量仍然占總使用量的90%以上,而ΙΕ2以上的高效節(jié)能電動機使用比例只占總使用量的8%,能夠達到ΙΕ3等級的超高效節(jié)能電動機的使用更是鳳毛麟角;這種狀況對整個社會資源產(chǎn)生了極大的浪費,是發(fā)展低碳經(jīng)濟的嚴(yán)重阻力,所以,研究開發(fā)高效電動機是提高能源利用率的重要措施之一,符合我國和世界經(jīng)濟發(fā)展的需要。目前我國市場上通用的是Υ2系列三相異步電動機,這種電動機包括定子和轉(zhuǎn)子兩大部分,其定子鐵心是由硅鋼片制作的定子沖片疊壓而成,沖片上有若干凹槽,凹槽內(nèi)鑲嵌定子繞組,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)軸上套裝有用硅鋼片制作的由轉(zhuǎn)子沖片疊壓而成的轉(zhuǎn)子磁極,轉(zhuǎn)子磁極上有轉(zhuǎn)子繞組形成的閉合回路;當(dāng)定子通入電流以后,產(chǎn)生的磁力線通過轉(zhuǎn)子,并在其中產(chǎn)生感應(yīng)電流,短路環(huán)中的電流阻礙磁通的變化,致使短路環(huán)部分和未短路環(huán)部分產(chǎn)生的磁通有了相位差,從而形成旋轉(zhuǎn)磁場;通電啟動后,轉(zhuǎn)子繞組因與磁場間存在著相對運動而感生電動勢和電流,旋轉(zhuǎn)磁場與轉(zhuǎn)子存在相對轉(zhuǎn)速,并與磁場相互作用產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,使轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)起來,實現(xiàn)電能與機械能的變換;在滿負荷工況條件下,電動機的效率一般較高,通常在80%左右;然而,一旦負荷下降,電機的效率便隨之顯著下降,因為電動機選型時是按最大可能負荷和最壞工況所需的功率而定的,多數(shù)電機在大部分運行時間的負荷率都在50% 60%,所以實際運行時的效率都比較低。目前市場上使用的30kW4極三相異步電動機絕大部分是IEl等級的,其能量轉(zhuǎn)換效率為90. 7%,也有少量IE2等級的,其能量轉(zhuǎn)換效率上升到了 92. 3%,但是其節(jié)能效果仍然無法滿足當(dāng)前發(fā)展低碳經(jīng)濟的需要。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種對30kW4極三相異步電動機的定子、轉(zhuǎn)子及其鐵心、槽形和尺寸進行優(yōu)化設(shè)計的方法,通過綜合降低其運行損耗,來達到在確保輸出功率為30kW的前提下,更大限度地降低輸入功率目的。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采用的技術(shù)方案是一種超節(jié)能30kW4極三相異步電動機,包括定子和轉(zhuǎn)子,定子包括定子鐵心、定子沖片槽和定子扣片槽,轉(zhuǎn)子包括轉(zhuǎn)子鐵心和轉(zhuǎn)子沖片槽,其特征在于所述的定子內(nèi)徑為21. 5cm,定子鐵心的長度為25. Ocm,所述的定子沖片槽的槽形為斜肩圓底槽,其中槽底半徑為5. 20mm,槽上部深為22. 60mm,槽肩高度為O. 92mm,槽肩寬度為7. 30mm,槽口寬度為3. 80mm,槽口高度為O. 80mm,所述的定子扣片槽中心線從定子沖片槽的兩槽中間穿過,所述的轉(zhuǎn)子外徑為21. 4cm,轉(zhuǎn)子內(nèi)徑為7. 0cm,轉(zhuǎn)子鐵心的長度為25. Ocm,所述的轉(zhuǎn)子沖片槽的槽形為凸形槽,其中槽口寬度為I. IOmm,槽口高度為O. 65mm,槽肩寬度為I. 50mm,槽肩高度為O. 54mm,槽上部深度為8. 50mm,上槽底寬度為I. 50mm,下槽肩寬度為5. 50mm,下槽底寬度為3. OOmm,下槽深度為33. 00mm。本發(fā)明的有益效果是由于將定子的內(nèi)徑、鐵心長度和定子沖片槽的槽形和尺寸以及轉(zhuǎn)子的內(nèi)徑、外徑、鐵心長度和轉(zhuǎn)子沖片槽的槽形和尺寸進行了優(yōu)化合理設(shè)計,使得定子繞組損耗只有491. 9W,轉(zhuǎn)子繞組損耗只有372. 0W,鐵心損耗只有161. 5W,包括雜散損耗600. Off,機械損耗266. 8W,其能源總損耗量為1892. 3W,而現(xiàn)有的30kW4極三相異步電動機定子繞組損耗有916. 1W,轉(zhuǎn)子繞組損耗有751. 7W,鐵心損耗有541. 2W,包括雜散損耗
600. 0W,機械損耗257. 3W,其能源總損耗量為3066. 3W,本發(fā)明所需要的能源損耗量減少了38. 29%,大大節(jié)約了能源;在輸出功率同為30kW的前提下,現(xiàn)有同類產(chǎn)品需要的輸入功率為33. 066kff,能源轉(zhuǎn)換效率為90. 7%,而本發(fā)明所需的輸入功率僅為31. 892kff,能源轉(zhuǎn)換效率為94. 1%,提高了 3. 4%,大大提高了能源轉(zhuǎn)換效率;同時,由于將定子扣片槽中心線設(shè)計成從定子沖片槽的兩槽中間穿過,削弱了氣隙中的徑向電磁力波,減少了電磁振動,降低了電磁噪聲。


圖I為本發(fā)明超節(jié)能30kW4極三相異步電動機的剖視結(jié)構(gòu)示意圖。圖2為本發(fā)明定子沖片結(jié)構(gòu)示意圖。圖3為本發(fā)明定子沖片槽結(jié)構(gòu)示意圖。圖4為本發(fā)明轉(zhuǎn)子沖片結(jié)構(gòu)示意圖。圖5為本發(fā)明轉(zhuǎn)子沖片槽結(jié)構(gòu)示意圖。圖中1.定子,2.轉(zhuǎn)子,3.定子扣片槽,4.定子鐵心,5.轉(zhuǎn)子鐵心,6.定子沖片槽,
7.轉(zhuǎn)子沖片槽,8.定子內(nèi)徑,9.定子扣片槽中心線,10.轉(zhuǎn)子外徑,11.轉(zhuǎn)子內(nèi)徑,61.槽底半徑,62.槽上部深,63.槽肩高度,64.槽肩寬度,65.槽口寬度,66.槽口高度,71.槽口寬度,72.槽口高度,73.槽肩寬度,74.槽肩高度,75.槽上部深度,76.上槽底寬度,77.下槽肩寬度,78.下槽底寬度,79.下槽深度。
具體實施例方式下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步說明。如圖I所示,本發(fā)明包括定子I和轉(zhuǎn)子2兩個主要部分,基本材料、結(jié)構(gòu)和制作方法與普通30kW4極三相異步電動機相同,不同的地方是將定子內(nèi)徑8做成21. 5cm,定子沖片槽6的槽形做成斜肩圓底槽,將其中槽底半徑61做成5. 20mm,槽上部深62做成22. 60mm,槽肩高度63做成O. 92mm,槽肩寬度64做成7. 30mm,槽口寬度65做成3. 80mm,槽口高度66做成O. 80mm,將定子扣片槽中心線9從定子沖片槽的兩槽中間穿過,然后組裝成定子鐵心4,將定子鐵心4的長度做成25. Ocm ;再將轉(zhuǎn)子外徑10做成21. 4cm,將轉(zhuǎn)子內(nèi)徑11做成
7.Ocm,將轉(zhuǎn)子沖片槽7的槽形做成凸形槽,將其中槽口寬度71做成I. 10_,槽口高度72做成O. 65mm,槽肩寬度73做成I. 50mm,槽肩高度74做成O. 54mm,槽上部深度75做成8. 50mm,上槽底寬度76做成I. 50mm,下槽肩寬度77做成5. 50mm,下槽底寬度78做成3. 00mm,下槽深度79做成33. OOmm ;然后將轉(zhuǎn)子鐵心5的長度做成25. Ocm ;其它部分按照普通方法做成30kff4極三相異步電動機,即完成超節(jié)能30kW4極三相異步電動機的制作。
經(jīng)檢驗,本發(fā)明與現(xiàn)有通用的Y2-200L型30kW4極三相異步電動機相比較,得出對比差異如下表。本發(fā)明與傳統(tǒng)的30kW4極三相異步電動機的結(jié)構(gòu)差異比較表。
權(quán)利要求
1.超節(jié)能30kW4極三相異步電動機,包括定子(I)和轉(zhuǎn)子(2),定子(I)包括定子鐵心(4)、定子沖片槽(6)和定子扣片槽(3),轉(zhuǎn)子(2)包括轉(zhuǎn)子鐵心(5)和轉(zhuǎn)子沖片槽(7),其特征在于 所述的定子內(nèi)徑(8)為21. 5cm,定子鐵心(4)的長度為25. Ocm ; 所述的定子沖片槽(6)的槽形為斜肩圓底槽,其中槽底半徑(61)為5. 20mm,槽上部深(62)為22. 60mm,槽肩高度(63)為O. 92mm,槽肩寬度(64)為7. 30mm,槽口寬度(65)為.3.80mm,槽 P 高度(66 )為 O. 80mm ; 所述的定子扣片槽中心線(9)從定子沖片槽的兩槽中間穿過; 所述的轉(zhuǎn)子外徑(10)為21. 4cm,轉(zhuǎn)子內(nèi)徑(11)為7. 0cm,轉(zhuǎn)子鐵心(5)的長度為.25. Ocm ; 所述的轉(zhuǎn)子沖片槽(7)的槽形為凸形槽,其中槽口寬度(71)為I. 10mm,槽口高度(72)為O. 65mm,槽肩寬度(73)為I. 50mm,槽肩高度(74)為O. 54臟,槽上部深度(75)為8. 50mm,上槽底寬度(76)為I. 50mm,下槽肩寬度(77)為5. 5mm,下槽底寬度(78)為3. 00mm,下槽深度(79)為 33. 00mm。
全文摘要
超節(jié)能30kW4極三相異步電動機,包括定子和轉(zhuǎn)子,由于將定子的內(nèi)徑、鐵心長度和定子沖片槽的槽形和尺寸以及轉(zhuǎn)子的內(nèi)徑、外徑、鐵心長度和轉(zhuǎn)子沖片槽的槽形和尺寸進行了優(yōu)化合理設(shè)計,使得定子繞組損耗、轉(zhuǎn)子繞組損耗和鐵心損耗大大降低,在輸出功率同為30kW的前提下,現(xiàn)有同類產(chǎn)品的總損耗量為3066.3W,而本發(fā)明的總損耗量只有1892.3W,減少了38.29%,大大節(jié)約了能源;與現(xiàn)有同類產(chǎn)品的能源轉(zhuǎn)換效率為90.7%相比,而本發(fā)明的能源轉(zhuǎn)換效率為94.1%,提高了3.4%;同時,由于將定子扣片槽中心線設(shè)計成從定子沖片槽的兩槽中間穿過,削弱了氣隙中的徑向電磁力波,減少了電磁振動,降低了電磁噪聲。
文檔編號H02K17/12GK102780347SQ201210233350
公開日2012年11月14日 申請日期2012年7月6日 優(yōu)先權(quán)日2012年7月6日
發(fā)明者呂三元 申請人:重慶市樂爾佳機械有限公司
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