熱電聯(lián)產(chǎn)機組中避免連通管閥門法蘭漏汽的裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明設(shè)及供暖系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域,尤其設(shè)及一種熱電聯(lián)產(chǎn)機組中避免連通管閥口法 蘭漏汽的裝置。
【背景技術(shù)】
[0002] 為了提高供電效能,需要對熱電聯(lián)產(chǎn)機組進行供熱改造,已實施的改造方案如 下:
[0003] (1)在汽輪機中低壓缸的連通管上進行打孔抽汽,更換聯(lián)通管。
[0004] (2)中低壓聯(lián)通管分缸壓力為0. 8MPa左右,抽汽壓力設(shè)定0. 8-1.OMPa左右。 陽0化](3)在聯(lián)通管抽汽口后裝調(diào)節(jié)碟閥(兩根連通管各一),通過調(diào)節(jié)蝶閥將抽汽壓力 調(diào)整在0. 8-1.OMPa左右。蝶閥由油動機根據(jù)抽汽壓力信號進行調(diào)節(jié)。
[0006] (4)單臺機組額定抽汽量為60化A,最大抽汽量達90化A。
[0007] 妨將連通管進行改造,將左右兩根連通管之間用一聯(lián)絡(luò)管連接,在兩側(cè)聯(lián)通管上 各加一Φ900抽汽管道,后匯集到一根Φ1300供熱母管。
[000引 (6)在供熱母管道分別裝上抽汽快關(guān)閥、安全閥、抽汽逆止閥。
[0009] 其中,聯(lián)通管接口設(shè)計參數(shù)如下:
[0010] (1)連通管允許推力值:《IX104N;允許推力矩:《3X104N*m。 W11] 似抽汽口熱位移:軸向往調(diào)端:5. 53mm 陽01引 橫向:9.65mm
[0013] 垂直向上:22. 5mm
[0014] 如上所述,在改造方案中,連通管中、低壓缸間的管道上加設(shè)了抽汽管道,并在聯(lián) 通管道中配備了相應(yīng)的電動LV閥口,從抽汽管道抽取的蒸汽進入首站供暖系統(tǒng)。隨著外界 溫度的降低,需要抽取更多的蒸汽來保證用戶的供暖需求,此時,會出現(xiàn)W下問題:隨著蒸 汽抽汽量的增加,與低壓1缸相連的連通管出現(xiàn)漏汽現(xiàn)象,并同時伴有振動現(xiàn)象,其中漏汽 位置為LV閥口前的法蘭處,且抽汽量越多,觀測到的泄漏量越大。管理人員在對此法蘭進 行緊急的密封處理后,卻發(fā)現(xiàn)此時原本并不漏汽的與低壓2缸相連的連通管開始漏汽,漏 汽位置仍為此管道中LV閥口前的法蘭處。漏氣給機組安全運行和可靠供熱帶來了嚴(yán)重的 隱患,因此急需找到造成聯(lián)通管閥口法蘭漏氣的原因并提供解決相應(yīng)的解決方案。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0015] 針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的上述問題,本發(fā)明的目的在于找到造成聯(lián)通管閥口法蘭漏 氣的原因,并提供一種熱電聯(lián)產(chǎn)機組中避免連通管閥口法蘭漏汽的裝置,同時改善機組連 通管道的振動情況。
[0016] 本發(fā)明提供一種熱電聯(lián)產(chǎn)機組中避免連通管閥口法蘭漏汽的裝置,包括:高壓缸、 第一低壓缸、第二低壓缸;高壓缸通過第一連通管道與第一低壓缸相連接,并且高壓缸通過 第二連通管道與第二低壓缸相連接;采用打孔抽汽的方式安裝抽汽管道,其中所述抽汽管 道橫跨第一連通管道和第二連通管道,形成一個Ξ通結(jié)構(gòu)和一個四通結(jié)構(gòu);在與第一低壓 缸相連接的第一連通管道的后端的豎直管段加一個高為800mm短節(jié),并且在該豎直管段上 安裝有第一LV閥口;在與第二低壓缸相連接的第二連通管道的后端的豎直管段加一個高 為800mm短節(jié),并且在該豎直管段上安裝有第二LV閥口;所述裝置還包括與第一LV閥口相 匹配的第一、第二法蘭,與第二LV閥口相匹配的第Ξ、第四法蘭;并且,在第一連通管道的 水平管段中設(shè)置有第五法蘭,在第一連通管道的水平管段中設(shè)置有第六法蘭。
[0017] 進一步地,所述第一、第Ξ法蘭為正法蘭,第二、第四法蘭為反法蘭。
[0018] 進一步地,所述第一至第六法蘭通過螺栓與連通管道相連接。
[0019] 進一步地,通過控制LV閥口的開度來控制抽汽供熱量。
[0020] 進一步地,采用金屬纏繞墊片作為法蘭的墊片。
[0021] 與現(xiàn)有技術(shù)相比,采用本發(fā)明的方案,6對法蘭在螺栓附近的最大間隙值為 0. 0326mm,相對于現(xiàn)行結(jié)構(gòu)中法蘭螺栓所在位置最大間隙值0. 097mm,有明顯的減小。
[0022] 同時,本發(fā)明通過將LV閥口的位置調(diào)整到低壓缸進口處的豎直管段,由此使得連 通管道在汽流彎應(yīng)力作用下產(chǎn)生的彎曲曉度并不會直接作用在與閥口相連接的法蘭上,在 閥口前有膨脹節(jié),可W抵消掉一部分的彎應(yīng)力,管道總體的強度得到了提高,由此可W避免 連通管閥口法蘭漏汽,并且由于閥口是安裝在豎直管段上,消除了閥口重力對于連通管道 的影響,由此改善現(xiàn)行連通管的振動情況。
[0023] 另外,本發(fā)明通過采用金屬纏繞墊片作為法蘭的墊片,由此使得在法蘭出現(xiàn)變形 的情況下,金屬纏繞墊片可W有效的起到補充作用,抵消變形間隙,達到很好的密封效果。
【附圖說明】
[0024] 結(jié)合隨后的附圖,從下面的詳細(xì)說明中可顯而易見的得出本發(fā)明的上述及其他目 的、特征及優(yōu)點。在附圖中:
[00巧]圖1示出了針對現(xiàn)有技術(shù)中熱電聯(lián)產(chǎn)機組連通管結(jié)構(gòu)的Ξ通管道簡化受力模型 圖;
[00%] 圖2示出了本發(fā)明的熱電聯(lián)產(chǎn)機組中避免連通管閥口法蘭漏汽的裝置。
【具體實施方式】
[0027] 下面結(jié)合附圖對本發(fā)明的技術(shù)方案做進一步的詳細(xì)說明,所述實施方式的示例在 附圖中示出,下面通過參考附圖描述的實施方式是示例性的,僅用于解釋本發(fā)明,而不能解 釋為對本發(fā)明的限制。
[0028] 現(xiàn)有技術(shù)中熱電聯(lián)產(chǎn)機組連通管結(jié)構(gòu)包括:連通管主體,四個進氣口(中壓缸排 汽口),通向低壓1缸和低壓2缸的兩個出汽口,一個通向供熱首站的出汽口,四對法蘭,兩 組蝶形LV閥口。并且,連通管結(jié)構(gòu)包括1個Ξ通結(jié)構(gòu)和1個四通結(jié)構(gòu)。其中,中連通管材 料為Q235B;法蘭盤材料為30號鋼。
[0029] 為了解決連通管閥口法蘭漏汽的問題,首先需要確定造成連通管閥口法蘭漏汽的 真正原因。
[0030] 首先,依據(jù)汽輪機連通管抽汽供熱改造的技術(shù)參數(shù)要求,連通管道允許推力值: 《1X104N;允許推力矩:《3X104N*m。經(jīng)過計算,現(xiàn)行的連通管道最大推力及推力矩都在 允許的范圍之內(nèi),說明現(xiàn)行結(jié)構(gòu)在強度上滿足要求,因此連通管w及四通結(jié)構(gòu)并不是造成 法蘭漏氣的原因。
[0031] 其次,針對現(xiàn)有的結(jié)構(gòu),對連通管道整體的熱膨脹性能進行了計算分析,結(jié)果表 明:與低壓1缸相連接的連通管道,從中壓缸出口到相應(yīng)的LV閥口段,水平方向總的膨脹量 為15. 7mm,與低壓2缸相連接的連通管道,從中壓缸出口到相應(yīng)的LV閥口段,水平方向總 的膨脹量為41. 4mm。同時,抽汽口的熱位移如下:軸向往調(diào)端熱位移為5. 53mm,橫向位移為 9. 65mm,豎直向上位移為22. 5mm,兩根連通管道W及抽汽口的熱膨脹量基本滿足工程要求, 由此說明熱膨脹也不是導(dǎo)致法蘭漏汽的根本原因。進一步地,供暖初期的連通管道膨脹和 供暖高峰期幾乎一致,供暖初期并不存在漏汽現(xiàn)象,進而說明連通管道整體的熱脹差異也 不是導(dǎo)致法蘭漏汽的關(guān)鍵原因所在。
[0032] 隨后,對連通管道進行氣動和強度校核計算,尋找導(dǎo)致連通管閥口法蘭漏汽的原 因。
[0033] 如上所述,現(xiàn)有的連通管結(jié)構(gòu)存在著1個Ξ通結(jié)構(gòu)和1個四通結(jié)構(gòu)。對于運個Ξ 通結(jié)構(gòu),由于抽汽供熱的客觀需要,使得原本沿連通管流入低壓缸的部分蒸汽在抽汽管道 處產(chǎn)生了 90度的偏轉(zhuǎn),具體如圖1所示,在氣流偏轉(zhuǎn)的過程中,連通管和抽汽管道為其提供 了偏轉(zhuǎn)時所需的向屯、力,同時,氣流就會給連通管和抽汽管道施加一個大小相等、方向相反 的反作用力,在運個力的作用下,原本水平的連通管出現(xiàn)了彎曲曉度,可能使配對法蘭產(chǎn)生 縱向截面張角,導(dǎo)致漏汽。
[0034] 基于W上分析,本發(fā)明提出了采用ANSYS-C抑Ξ維計算軟件進行連通管道的氣動 計算分析、采用aba卵S計算軟件對連通管道整體進行強度計算分析,進而確定連通管閥口 法蘭漏汽的原因。
[0035] (一)連通管道的氣動計算分析
[0036] 針對現(xiàn)有的連通管道結(jié)構(gòu),對閥口進行等效處理,并把Ξ通結(jié)構(gòu)和四通結(jié)構(gòu)單獨 進行建模和網(wǎng)格劃分,其中總的計算網(wǎng)格節(jié)點為240萬。計算的邊界條件為:中壓缸四根管 道的出口給定總壓均為0. 75MPa,總溫350度;低壓1缸和2缸的進口處給定表面平均壓力 0. 4MPa;抽汽管道出口處的平均壓力為0. 5MPa。當(dāng)計算過程中,進出口流量誤差在0. 25% 時,可W判定本次計算收斂。本次計算關(guān)注的重點是Ξ通管道和四通管道的受力情況,定性 的找到法蘭漏汽的原因,且抽汽流量為311t/h,符合實際運行時漏汽情況。
[0037] 對Ξ通結(jié)構(gòu)進行表面受力積分,得到Ξ通結(jié)構(gòu)各方向的受力如下表1所示:
[0038]
W39]表 1
[0040] 對四通結(jié)構(gòu)進行表面受力積分,得到四通結(jié)構(gòu)各方向的受力如下表表2所示:
[0041 ]
[0042]表 2
[00創(chuàng)從表1可W看出,對于立通結(jié)構(gòu),在Y方向承受了大約15. 6噸當(dāng)量的汽流力,大約 為其他兩個方向上受力的10倍量級左右,運與前面的分析相吻合,說明汽流的偏轉(zhuǎn)彎應(yīng)力 可能就是導(dǎo)致連通管道閥口法蘭漏汽的關(guān)鍵原因。
[0044] 從表2可W看出,與Ξ通結(jié)構(gòu)不同,四通結(jié)構(gòu)最大的受力出現(xiàn)在X方向,大小為4 萬噸當(dāng)量汽流力。經(jīng)分析,出現(xiàn)運個現(xiàn)象的原因在于在四通結(jié)構(gòu)處,存在兩股氣流的離屯、運 動W及氣流的混合,即來自低壓1缸的連通管的氣流在四通管處發(fā)生了 90度偏轉(zhuǎn),