專利名稱:一種發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門和排氣門及兩者的生產(chǎn)工藝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門和排氣門以及兩者的生產(chǎn)工藝。
背景技術(shù):
氣門作為發(fā)動(dòng)機(jī)配氣機(jī)構(gòu)中的執(zhí)行元件,由于其擔(dān)負(fù)的特殊功用和惡劣的工作環(huán)
境,氣門失效時(shí)有發(fā)生,輕則損及功率,重則機(jī)器報(bào)廢甚至產(chǎn)生惡性事故。B系列發(fā)動(dòng)機(jī)以其
結(jié)構(gòu)緊湊,馬力強(qiáng)勁,性價(jià)比高等特點(diǎn)廣泛用于軍用、民用汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)。 B系列發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)排氣門頭部承受最高溫度達(dá)950°C以上,其頸部第二熱點(diǎn)的
最高溫度也在85(TC左右,且承受著很大的沖擊性交變載荷。發(fā)動(dòng)機(jī)工作環(huán)境惡劣,工況
經(jīng)常超出設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),氣門斷裂掉頭等失效事故時(shí)有發(fā)生,據(jù)統(tǒng)計(jì),因氣門失效事故造成外部
賠償額巨大,氣門裝機(jī)后故障率較高、經(jīng)濟(jì)損失巨大的情況下進(jìn)行的,從分析柴油機(jī)氣門工
況及其早期斷裂的原因機(jī)理著手,經(jīng)走訪用戶取樣調(diào)查,對失效殘件進(jìn)行剖析,具體車型不
同,使用狀況也有較大差異。發(fā)動(dòng)機(jī)氣門的主要失效形式 A進(jìn)氣門桿上部鎖塊夾持范圍內(nèi)的疲勞斷裂, B進(jìn)氣門在盤桿過渡處多圓弧擴(kuò)展的疲勞斷裂, C進(jìn)氣門在盤桿過渡處的早期疲勞斷裂, D排氣門在第二熱點(diǎn)處的疲勞斷裂, E排氣門與活塞打頂而在第二熱點(diǎn)處的早期疲勞斷裂, F排氣門盤部燒蝕掉塊, G進(jìn)氣門桿部彎曲。 主要表現(xiàn)為頭部體積過大,重量較重,工作時(shí)熱容量偏高導(dǎo)致第二熱點(diǎn)處超溫;第 二熱點(diǎn)處直徑太小,機(jī)械強(qiáng)度不夠;頭部向桿部傳熱距離太長,第二熱點(diǎn)處降溫不夠;頸部 強(qiáng)度不夠等是造成產(chǎn)品失效的主要原因。
發(fā)明內(nèi)容
為解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的上述問題,本發(fā)明提供一種發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門和排氣門及 兩者的生產(chǎn)工藝,改進(jìn)了氣門的結(jié)構(gòu),并且減少、優(yōu)化機(jī)加工工序,減少加工應(yīng)力。
本發(fā)明所采用的技術(shù)方案如下 該發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門,至少包括氣門桿、由氣門頸部和氣門盤部組成的氣門頭,氣 門頸部連接氣門桿和氣門盤部,氣門桿長為100 lOlmm,氣門頸部最小處直徑為8. 7 8. 9mm,過渡錐角為15° 20° 。 與發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門相匹配的排氣門,至少包括氣門桿、由氣門頸部和氣門盤部組 成的氣門頭,氣門頸部連接氣門桿和氣門盤部,氣門桿長為100 101mm,氣門盤部的厚度 為3.8 4.3mm,過渡錐角為15° 20° ,氣門頸部為錐形,氣門頸部錐面的母線延長線的 夾角為6° 10° ,氣門頸部最小處直徑為8. 7 8. 9mm。
發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門和排氣門的生產(chǎn)工藝包括以下步驟
3
步驟一粗磨氣門桿,粗車盤外圓、倒角,氣門定長切斷、粗磨氣門桿端面,從而切 除氣門加工表面的大部分余量,并加工出下一步的精基準(zhǔn); 步驟二 在溫度540°C -58(TC條件下,時(shí)效處理90-120分鐘,然后噴丸處理40-50 分鐘分鐘,提高氣門的疲勞強(qiáng)度;
步驟三磨削氣門桿; 步驟四磨削鎖夾槽、盤錐面、盤外圓和氣門桿端的倒角,精車盤端面;
步驟五半精磨氣門桿并在其上打印標(biāo)記,再精磨氣門桿; 步驟六為提高氣門耐磨性、耐疲勞性、耐蝕性以及耐高溫性,在溫度為520-58(TC 條件下,對氣門氮化處理30-90分鐘,然后對氣門桿端淬火,淬火溫度1020-104(TC,淬火時(shí) 間3-8秒; 步驟七精磨桿端面和盤錐面; 步驟八最后檢測氣門的氣密性和幾何精度,并對氣門的表面進(jìn)行清洗和防銹處理。 所述的步驟三和步驟四之間對氣門探傷檢測,檢測出氣門表面的缺陷。
采用本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn) 1.減少氣門頭部熱容量和提高氣門頸部剛性并減少材料消耗;
2.減少氣門工作時(shí)的運(yùn)動(dòng)慣量,降低沖擊力; 3.減少加工應(yīng)力,提高加工精度,同時(shí)降低材料成本及加工成本; 4.產(chǎn)品壽命長,由于項(xiàng)目產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和工藝較原產(chǎn)品有了較大的改進(jìn),加工后的
產(chǎn)品抗疲勞、抗高溫腐蝕性和抗氧化性增強(qiáng),產(chǎn)品壽命由15萬公里提高到25萬公里以上。
圖1為進(jìn)氣門的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為排氣門的結(jié)構(gòu)示意圖。 圖中,l.氣門桿,2.氣門頸部,3.氣門盤部,L1:氣門桿長,L2:氣門頸部最小處直 徑,L4 :氣門盤部的厚度,a :氣門頸部過渡錐角,b :氣門頸部錐面的母線延長線的夾角。
具體實(shí)施例方式
下面結(jié)合附圖對本發(fā)明進(jìn)一步詳述。 圖1所示,該發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門,至少包括氣門桿1 、由氣門頸部2和氣門盤部3組成 的氣門頭,氣門頸部2連接氣門桿1和氣門盤部3,氣門桿長L1為100 101mm,具體是指 氣門桿磨光長度,氣門頸部最小處直徑L2為8. 7 8. 9mm,增大了原有B系列發(fā)動(dòng)機(jī)氣門頸 部的最小處直徑,從而增加該處的剛性,同時(shí)在工藝上注重盤部與桿部過渡處磨削時(shí)光滑 過渡無臺階和凸起,杜絕尖角應(yīng)力效應(yīng),從而解決了進(jìn)氣門在盤部與桿部過渡處的早期疲 勞斷裂等失效問題,氣門頸部過渡錐角a為15° 20° ,從而解決了進(jìn)氣門在盤部和桿部 過渡處多圓弧擴(kuò)展的疲勞斷裂失效問題。 圖2所示與發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門相匹配的排氣門,至少包括氣門桿1、由氣門頸部2和 氣門盤部3組成的氣門頭,氣門頸部2連接氣門桿1和氣門盤部3,氣門桿長Ll為100 101mm,具體是指氣門桿磨光長度,氣門盤部厚度L4為3. 8 4. 3mm,盤部厚度減少后從而
4可以減少氣門頭部重量,達(dá)到減少氣門頭部熱容量,減少氣門工作時(shí)的運(yùn)動(dòng)慣量,降低沖擊 力,同時(shí)降低材料成本及加工成本的目的,氣門頸部過渡錐角a為15。 20° ,減小了原有
的排氣門過渡錐角,從而減少氣門頭部熱容量,解決了排氣門盤部燒灼掉塊的失效問題,氣 門頸部為錐形,錐面的母線延長線的夾角b為6。 10° ,氣門頸部最小處直徑L2為8.7 8. 9mm,提高氣門頸部剛性,從而解決氣門在第二熱點(diǎn)處的疲勞斷裂。
發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門和排氣門的生產(chǎn)工藝包括以下步驟 步驟一粗磨氣門桿,粗車盤外圓、倒角,氣門定長切斷、粗磨氣門桿端面,從而切 除氣門加工表面的大部分余量,并加工出下一步的精基準(zhǔn); 步驟二 在溫度540°C -58(TC條件下,時(shí)效處理90-120分鐘,然后噴丸處理40_50
分鐘,噴丸器轉(zhuǎn)速2460轉(zhuǎn)/分鐘,提高氣門的疲勞強(qiáng)度; 步驟三磨削氣門桿,然后氣門探傷檢測,檢測出氣門表面的缺陷; 步驟四采用先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床,磨削鎖夾槽、盤錐面、盤外圓和氣門桿端的倒角,然
后精車盤端面,通過磨削鎖夾槽和盤錐面代替?zhèn)鹘y(tǒng)的車削,比傳統(tǒng)的工藝減少加工工序十
道,提高了加工精度,減少加工應(yīng)力,縮短了生產(chǎn)周期,降低了生產(chǎn)成本,從而解決了氣門桿
上部鎖塊夾持范圍內(nèi)的疲勞斷裂等失效問題。
步驟五半精磨氣門桿并在其上打印標(biāo)記,再精磨氣門桿; 步驟六為提高氣門耐磨性、耐疲勞性、耐蝕性以及耐高溫性,在溫度為520-580°C 條件下,對氣門氮化處理30-90分鐘,然后對氣門桿端淬火,淬火溫度1020-104(TC,淬火時(shí) 間3-8秒; 步驟七精磨桿端面和盤錐面; 步驟八最后檢測氣門的氣密性和幾何精度,并對氣門的表面進(jìn)行清洗和防銹處理。
權(quán)利要求
一種發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門,至少包括氣門桿、由氣門頸部和氣門盤部組成的氣門頭,氣門頸部連接氣門桿和氣門盤部,其特征在于氣門桿長為100~101mm,氣門頸部最小處直徑為8.7~8.9mm,過渡錐角為15°~20°。
2. —種與權(quán)利要求1所述進(jìn)氣門相匹配的排氣門,至少包括氣門桿、由氣門頸部和氣 門盤部組成的氣門頭,氣門頸部連接氣門桿和氣門盤部,其特征在于氣門桿長為100 101mm,氣門盤部的厚度為3.8 4. 3mm,過渡錐角為15° 20° ,氣門頸部為錐形,氣門頸 部錐面的母線延長線的夾角為6。 10° ,氣門頸部最小處直徑為8.7 8.9mm。
3. —種發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門和排氣門的生產(chǎn)工藝,其特征在于包括以下步驟 步驟一粗磨氣門桿,粗車盤外圓、倒角,氣門定長切斷、粗磨氣門桿端面,從而切除氣門加工表面的大部分余量,并加工出下一步的精基準(zhǔn);步驟二 在溫度540°C -5801:條件下,時(shí)效處理90-120分鐘,然后噴丸處理40-50分 鐘,提高氣門的疲勞強(qiáng)度; 步驟三磨削氣門桿;步驟四磨削鎖夾槽、盤錐面、盤外圓和氣門桿端的倒角,精車盤端面; 步驟五半精磨氣門桿并在其上打印標(biāo)記,再精磨氣門桿;步驟六為提高氣門耐磨性、耐疲勞性、耐蝕性以及耐高溫性,在溫度為520-58(TC條 件下,對氣門氮化處理30-90分鐘,然后對氣門桿端淬火,淬火溫度1020-104(TC,淬火時(shí)間 3-8秒;步驟七精磨桿端面和盤錐面;步驟八最后檢測氣門的氣密性和幾何精度,并對氣門的表面進(jìn)行清洗和防銹處理。
4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門和排氣門的生產(chǎn)工藝,其特征在于在步驟 三和步驟四之間對氣門探傷檢測,檢測出氣門表面的缺陷。
全文摘要
針對目前B系列發(fā)動(dòng)機(jī)氣門的頭部體積過大,重量較重,工作時(shí)熱容量偏高導(dǎo)致盤部及第二熱點(diǎn)處超溫,第二熱點(diǎn)處直徑太小,機(jī)械強(qiáng)度不夠,頭部向桿部傳熱距離太長,第二熱點(diǎn)處降溫不夠,頸部強(qiáng)度不夠等原因造成產(chǎn)品失效的問題,本發(fā)明提供一種發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣門和排氣門以及兩者的生產(chǎn)工藝,改進(jìn)了氣門的結(jié)構(gòu),并且減少、優(yōu)化機(jī)加工工序,減少加工應(yīng)力,提高加工精度。
文檔編號F01L3/00GK101749066SQ20091026653
公開日2010年6月23日 申請日期2009年12月30日 優(yōu)先權(quán)日2009年12月30日
發(fā)明者夏旭宏 申請人:馬勒三環(huán)氣門驅(qū)動(dòng)(湖北)有限公司