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一種黃金冶煉廠制酸煙氣的綜合利用方法與流程

文檔序號(hào):11369575閱讀:1269來源:國知局

本發(fā)明屬于環(huán)保領(lǐng)域,具體涉及一種黃金冶煉廠制酸煙氣的綜合利用方法。



背景技術(shù):

黃金冶煉廠的制酸煙氣中主要污染物為二氧化硫。近年來,環(huán)保部門對(duì)二氧化硫的排放要求越來越嚴(yán)格,尤其在京津冀等地區(qū),二氧化硫?qū)Νh(huán)境影響較大,可產(chǎn)生酸雨,腐蝕性很強(qiáng),對(duì)人體傷害也較大,二氧化硫刺激人體呼吸系統(tǒng)、眼角膜等,可引發(fā)呼吸系統(tǒng)疾病、眼病等。因此,如能解決好這一問題,對(duì)我國黃金行業(yè)冶煉廠的可持續(xù)發(fā)展將有重要的意義。

目前制酸煙氣采取堿液吸收的方法治理,該方法能夠使煙氣達(dá)標(biāo)排放,但是堿液吸收增加投資,吸收后產(chǎn)生的廢液還需進(jìn)行處理。氰化礦漿中氰化物去除方法較多,針對(duì)100mg/l到1000mg/l的氰化物濃度,適合的處理方法是氧化法。氧化法有很多,傳統(tǒng)的方法是堿性氯化法、焦亞硫酸鈉氧化法,目前比較新的處理方法也很多,有焦亞硫酸鈉氧化法、雙氧水氧化法、臭氧氧化法等。上述方法都可以將氰化物有效的去除,但都需要投加氧化劑,運(yùn)行成本較高,其中臭氧氧化法的需要臭氧發(fā)生器,運(yùn)行時(shí)電費(fèi)高昂。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的是提供一種黃金冶煉廠制酸煙氣的綜合利用方法,具有工藝流程簡單、處理效果穩(wěn)定、污染物去除率高、運(yùn)行成本低、建設(shè)成本低的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)達(dá)到以廢治廢的目的。

本發(fā)明的目的通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):

一種黃金冶煉廠制酸煙氣的綜合利用方法,其步驟如下:

a.利用制酸煙氣制備高濃度的亞硫酸鈉溶液:

對(duì)含硫較高的金精礦產(chǎn)生的焙燒預(yù)處理煙氣進(jìn)行除塵;

利用除塵后的含高濃度二氧化硫氣體的煙氣制酸,制酸后排出含較低濃度二氧化硫氣體的制酸煙氣;

將制酸煙氣依次通入吸收塔一、吸收塔二和吸收塔三,通過吸收塔三后的尾氣達(dá)標(biāo)排放;

向吸收塔三中加入氫氧化鈉溶液,并依次溢流至吸收塔二和吸收塔一,吸收塔一流出的為高濃度亞硫酸鈉溶液;

b.將步驟a中制得的高濃度亞硫酸鈉溶液用于氰化物無害化處理:

將黃金冶煉廠產(chǎn)生的氰化礦漿加入攪拌槽一中,并依次溢流至攪拌槽二、攪拌槽三中;

向攪拌槽一、攪拌槽二和攪拌槽三中加入步驟a中得到的高濃度亞硫酸鈉溶液,并在底部通入空氣;

監(jiān)測(cè)攪拌槽一、攪拌槽二和攪拌槽三中的ph值為8-10之間,排出攪拌槽三的礦漿進(jìn)行壓濾處理,壓濾后的清液回用于生產(chǎn),壓濾后的尾渣為一般工業(yè)固體廢物。

所述步驟a中,金精礦含硫達(dá)到25%到35%之間,其自身的含硫量可以達(dá)到焙燒預(yù)處理要求,并且產(chǎn)生大量的高濃度二氧化硫氣體,通過除塵之后,氣體中二氧化硫濃度在150000mg/m3到250000mg/m3之間。

所述步驟a中,制酸煙氣中二氧化硫的質(zhì)量濃度為1500mg/m3至2500mg/m3。

所述步驟a中,吸收塔三中加入氫氧化鈉溶液的質(zhì)量濃度為8%到12%之間。

所述步驟a中,高濃度亞硫酸鈉的質(zhì)量濃度為8%到12%之間。

所述步驟b中,氰化礦漿過濾后清液中總氰化物濃度在100mg/l到1000mg/l之間,氰化礦漿流量為5m3/h至20m3/h之間,攪拌槽停留時(shí)間為1.5h。

所述步驟b中,攪拌槽一、攪拌槽二和攪拌槽三采取底部曝氣方式,曝氣頭平均分布在攪拌槽一、攪拌槽二、攪拌槽三的底部,空氣每小時(shí)的通入量為攪拌槽有效容積的5到10倍之間,亞硫酸鈉溶液加入量為12.5l/h到50l/h之間。

本發(fā)明的有益效果如下:

本發(fā)明采用制酸廢氣處理氰化礦漿,利用氫氧化鈉溶液吸收較低濃度的制酸廢氣中的二氧化硫,產(chǎn)生高濃度的亞硫酸鈉溶液,利用亞硫酸鈉溶液和空氣的協(xié)同作用,去除黃金冶煉廠氰化礦漿中的氰化物,處理后的礦漿壓濾處理,壓濾后清液回用到黃金冶煉廠的生產(chǎn)工藝流程中,濾渣達(dá)到一般工業(yè)固體廢物標(biāo)準(zhǔn)后堆存于尾礦庫。實(shí)現(xiàn)了以廢治廢的目的。

本發(fā)明沒有運(yùn)行時(shí)的氧化藥劑投入工藝流程簡單、處理效果穩(wěn)定、污染物去除率高、運(yùn)行成本低、建設(shè)成本低。本發(fā)明處理后的氰化礦漿,壓濾后的濾渣滿足一般工業(yè)固體廢物標(biāo)準(zhǔn),大大降低了黃金冶煉企業(yè)的尾礦庫的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)費(fèi)用,對(duì)黃金行業(yè)的發(fā)展有巨大的推進(jìn)作用。適用于同時(shí)產(chǎn)生冶煉煙氣和氰化礦漿的企業(yè)。

具體實(shí)施方式

本發(fā)明提供一種黃金冶煉廠制酸煙氣的綜合利用方法,包括以下步驟:

a.利用制酸煙氣制備高濃度的亞硫酸鈉溶液:

對(duì)含硫較高的金精礦產(chǎn)生的焙燒預(yù)處理煙氣進(jìn)行除塵;利用除塵后的含高濃度二氧化硫氣體的煙氣制酸,制酸后排出含較低濃度二氧化硫氣體的制酸煙氣;將制酸煙氣依次通入吸收塔一、吸收塔二和吸收塔三,通過吸收塔三后的尾氣達(dá)標(biāo)排放;向吸收塔三中加入氫氧化鈉溶液,并依次溢流至吸收塔二和吸收塔一,吸收塔一流出的為高濃度亞硫酸鈉溶液。

金精礦含硫達(dá)到25%到35%之間,其自身的含硫量可以達(dá)到焙燒預(yù)處理要求,并且產(chǎn)生大量的高濃度二氧化硫氣體,通過除塵之后,氣體中二氧化硫濃度在150000mg/m3到250000mg/m3之間。制酸煙氣中二氧化硫的質(zhì)量濃度為1500mg/m3至2500mg/m3。制酸煙氣中二氧化硫的質(zhì)量濃度為1500mg/m3至2500mg/m3。吸收塔三中加入氫氧化鈉溶液的質(zhì)量濃度為8%到12%之間。高濃度亞硫酸鈉的質(zhì)量濃度為8%到12%之間。

b.將步驟a中制得的高濃度亞硫酸鈉溶液用于氰化物無害化處理:

將黃金冶煉廠產(chǎn)生的氰化礦漿加入攪拌槽一中,并依次溢流至攪拌槽二、攪拌槽三中;向攪拌槽一、攪拌槽二和攪拌槽三中加入步驟a中得到的高濃度亞硫酸鈉溶液,并在底部通入空氣;監(jiān)測(cè)攪拌槽一、攪拌槽二和攪拌槽三中的ph值為8-10之間,排出攪拌槽三的礦漿進(jìn)行壓濾處理,壓濾后的清液回用于生產(chǎn);壓濾后的尾渣為一般工業(yè)固體廢物。

氰化礦漿過濾后清液中總氰化物濃度在100mg/l到1000mg/l之間,氰化礦漿流量為5m3/h至20m3/h之間,攪拌槽停留時(shí)間為1.5h。攪拌槽一、攪拌槽二和攪拌槽三采取底部曝氣方式,曝氣頭平均分布在攪拌槽一、攪拌槽二、攪拌槽三的底部,空氣每小時(shí)的通入量為攪拌槽有效容積的5到10倍之間,亞硫酸鈉溶液加入量為12.5l/h到50l/h之間。

實(shí)施例1

某黃金冶煉廠,原礦含硫28%到30%之間,焙燒預(yù)處理,產(chǎn)生高濃度二氧化硫氣體濃度160000mg/m3到180000mg/m3之間,采用五氧化二釩催化劑,催化氧化二氧化硫制酸,制酸煙氣中二氧化硫濃度為1600mg/m3到1800mg/m3之間。配置質(zhì)量濃度為10%的氫氧化鈉溶液吸收制酸煙氣,采用三級(jí)吸收,最終產(chǎn)生質(zhì)量濃度為10%的亞硫酸鈉溶液。該黃金冶煉廠的氰化礦漿濾液中總氰化物濃度為800mg/l到1000mg/l之間,氰化礦漿流量為5m3/h,將其通入至攪拌槽一,并依次溢流至攪拌槽二和攪拌槽三,向攪拌槽一、攪拌槽二和攪拌槽三中分別加入等量的亞硫酸鈉溶液,每個(gè)攪拌槽的加入量4.2l/h,三個(gè)攪拌槽有效容積均為7.5m3,空氣曝氣量為100m3/h。最后礦漿壓濾,壓濾后清液經(jīng)化驗(yàn)分析,cnt<70mg/l,濾渣經(jīng)毒性浸出試驗(yàn)鑒別為一般工業(yè)固體廢物,堆存于企業(yè)尾礦庫。

實(shí)施例2

某黃金冶煉廠,原礦含硫30%到32%之間,焙燒預(yù)處理,產(chǎn)生高濃度二氧化硫氣體濃度180000mg/m3到200000mg/m3之間,采用五氧化二釩催化劑,催化氧化二氧化硫制酸,制酸煙氣中二氧化硫濃度為1800mg/m3到2000mg/m3之間。配置質(zhì)量濃度為10%的氫氧化鈉溶液吸收制酸煙氣,采用三級(jí)吸收,最終產(chǎn)生質(zhì)量濃度為10%的亞硫酸鈉溶液。該黃金冶煉廠的氰化礦漿濾液中總氰化物濃度為900mg/l到1000mg/l之間,氰化礦漿流量為15m3/h,將其通入至攪拌槽一,并依次溢流至攪拌槽二和攪拌槽三,向攪拌槽一、攪拌槽二和攪拌槽三中分別加入等量的亞硫酸鈉溶液,每個(gè)攪拌槽的加入量37.5l/h,三個(gè)攪拌槽有效容積均為22.5m3,空氣曝氣量為200m3/h。最后礦漿壓濾,壓濾后清液經(jīng)化驗(yàn)分析,cnt<50mg/l,濾渣經(jīng)毒性浸出試驗(yàn)鑒別為一般工業(yè)固體廢物,出售給水泥生產(chǎn)企業(yè)。

原液和處理后壓濾渣毒性浸出的化驗(yàn)結(jié)果如表1:

表1

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