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煙氣的量化乳化脫硫工藝的制作方法

文檔序號:11466717閱讀:692來源:國知局

本發(fā)明涉及工業(yè)鍋爐煙氣的脫硫治理工藝,具體涉及煙氣的量化乳化脫硫工藝。



背景技術(shù):

氣動乳化脫硫塔是目前用于工業(yè)鍋爐脫硫最為先進的設(shè)備之一,其核心部件是氣動乳化器,脫硫效果依賴于乳化器中乳化層的行成。在實際運行過程中,由于鍋爐的負荷波動導致煙氣量不穩(wěn)定以及乳化器旋流片角度固定等原因,乳化層并不能保證完全形成,從而使得脫硫的效果不夠穩(wěn)定?,F(xiàn)有技術(shù)通過設(shè)置兩層不同角度的乳化器旋流片,使得此問題得到一定程度的緩解,但是對于鍋爐負荷波動引起煙氣風量的快速變化則無法迅速響應(yīng),對于脫硫反應(yīng)的控制也屬于僅保證氣液傳質(zhì)充分的粗糙控制,總體來說并不能完全保證煙氣脫硫的效果。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于提供一種煙氣的量化乳化脫硫工藝,本發(fā)明可根據(jù)乳化器氣動乳化層形成的原理,通過壓力、流量等傳感器控制煙氣流量及脫硫液流量,保證乳化層的形成,同時可對脫硫化學反應(yīng)進行反應(yīng)物濃度及反應(yīng)時間進行控制,保證化學反應(yīng)的充分進行;本發(fā)明可將乳化層形成和脫硫化學反應(yīng)控制這兩個方面協(xié)同進行,能夠?qū)崟r響應(yīng)鍋爐負荷的變化,保證脫硫效果達到最佳,滿足環(huán)保排放要求,且由于反應(yīng)充分,脫硫劑的用量也相對較小,運行成本較低。

為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案是設(shè)計一種煙氣的量化乳化脫硫工藝,通過乳化脫硫系統(tǒng)對煙氣進行量化乳化脫硫;

所述乳化脫硫系統(tǒng)包括供煙氣流通的流通管路,煙氣流通管路的一端為煙氣入口,另一端為煙氣出口;煙氣流通管路上沿煙氣流通方向依次設(shè)置:第一壓力變送器、風量調(diào)節(jié)器、第二壓力變送器、均氣器、第一流量計、第三壓力變送器、乳化器、第四壓力變送器和cems在線監(jiān)測設(shè)備;乳化器配有輸藥管路和加藥管路,輸藥管路上依次設(shè)置脫硫泵浦、第一閥門、第二流量計和ph計;ph計設(shè)于第二流量計和乳化器之間;加藥管路與輸藥管路連通,且連通處設(shè)于第一閥門和第二流量計之間;加藥管路上設(shè)置第二閥門;脫硫泵浦配置控制其工作的變頻器;

所述乳化脫硫系統(tǒng)的控制流程如下:

1)調(diào)節(jié)風量調(diào)節(jié)器,使煙氣風量為正常狀態(tài)的80%~85%,同時控制|p′-p″|≤p0′,p′為第一壓力變送器檢測的壓力值,p″為第二壓力變送器檢測的壓力值,p0′為風量調(diào)節(jié)器兩側(cè)設(shè)定的最大差壓值;

2)標定乳化器氣動乳化層剛剛形成時液氣比k和前后差壓p0,以及ph計設(shè)定值ph0,然后讓乳化脫硫系統(tǒng)正常運行;

3)根據(jù)第一流量計檢測的乳化器入口風量測定值qf,調(diào)節(jié)變頻器,使得qw/qf=k,qw為第二流量計檢測的輸藥管路中藥液流量;

4)比較脫硫系統(tǒng)運行前以及運行后乳化器的前后側(cè)差壓,得到p差壓,p差壓=(p1-p2)運行后-(p1-p2)運行前,p1為第三壓力變送器檢測的壓力值,p2為第四壓力變送器檢測的壓力值;若p差壓滿足如下條件:|p差壓|≥p0,且p差壓的波動不超過p0的5%,則進行步驟5)的操作,否則開大風量調(diào)節(jié)器,使得p差壓滿足上述條件;

5)根據(jù)cems在線監(jiān)測設(shè)備的so2在線監(jiān)測數(shù)據(jù),判斷其排放是否滿足環(huán)保要求,若已經(jīng)滿足環(huán)保要求,則維持此狀態(tài)運行,否則進行步驟6)的操作;

6)判斷ph計測得的ph數(shù)值是否滿足≥ph0,若滿足此條件則進行步驟7)的操作,否則開啟第二閥門,直至ph數(shù)值滿足上述要求;

7)重新根據(jù)cems在線監(jiān)測設(shè)備的so2在線監(jiān)測數(shù)據(jù),判斷其排放是否滿足環(huán)保要求,若已經(jīng)滿足環(huán)保要求,則維持此狀態(tài)運行,否則進行步驟8)的操作;

8)開大風量調(diào)節(jié)器,使風量增加2%-3%,監(jiān)測p1、p2的數(shù)值,控制|p1-p2|≥p0,使乳化層厚度漸漸增大,煙氣的反應(yīng)時間及接觸更加充分,判斷cems在線監(jiān)測設(shè)備的so2在線監(jiān)測數(shù)據(jù)是否滿足環(huán)保要求,若已經(jīng)滿足要求,則維持此狀態(tài)運行,否則進行步驟3)的操作,如此循環(huán)控制,直至達標排放。

優(yōu)選的,以上述乳化器為第一層乳化器,在流通管路上再設(shè)置一個乳化器,以該再設(shè)置的乳化器為第二層乳化器;若步驟8)中風量調(diào)節(jié)器已開到最大還不能滿足so2達標排放,則開啟第二層乳化器。

優(yōu)選的,第二層乳化器的調(diào)節(jié)過程與第一層乳化器的調(diào)節(jié)過程相同。

本發(fā)明可根據(jù)乳化器氣動乳化層形成的原理,通過壓力、流量等傳感器控制煙氣流量及脫硫液流量,保證乳化層的形成,同時可對脫硫化學反應(yīng)進行反應(yīng)物濃度及反應(yīng)時間進行控制,保證化學反應(yīng)的充分進行;本發(fā)明可將乳化層形成和脫硫化學反應(yīng)控制這兩個方面協(xié)同進行,能夠?qū)崟r響應(yīng)鍋爐負荷的變化,保證脫硫效果達到最佳,滿足環(huán)保排放要求,且由于反應(yīng)充分,脫硫劑的用量也相對較小,運行成本較低。

本發(fā)明具有如下特點:

1、本發(fā)明可量化控制乳化層的形成以及脫硫化學反應(yīng)的反應(yīng)時間及接觸面積,保證了脫硫效果。

2、本發(fā)明反應(yīng)充分,脫硫劑使用節(jié)省,運行費用較低。

3、本發(fā)明對鍋爐負荷變化響應(yīng)迅速。

附圖說明

圖1是本發(fā)明的示意圖。

具體實施方式

下面結(jié)合附圖和實施例,對本發(fā)明的具體實施方式作進一步描述。以下實施例僅用于更加清楚地說明本發(fā)明的技術(shù)方案,而不能以此來限制本發(fā)明的保護范圍。

本發(fā)明具體實施的技術(shù)方案是:

如圖1所示,一種煙氣的量化乳化脫硫工藝,通過乳化脫硫系統(tǒng)對煙氣進行量化乳化脫硫;

所述乳化脫硫系統(tǒng)包括供煙氣流通的流通管路,煙氣流通管路的一端為煙氣入口,另一端為煙氣出口;煙氣流通管路上沿煙氣流通方向依次設(shè)置:第一壓力變送器、風量調(diào)節(jié)器、第二壓力變送器、均氣器、第一流量計、第三壓力變送器、乳化器、第四壓力變送器和cems在線監(jiān)測設(shè)備;乳化器配有輸藥管路和加藥管路,輸藥管路上依次設(shè)置脫硫泵浦、第一閥門f1、第二流量計和ph計;ph計設(shè)于第二流量計和乳化器之間;加藥管路與輸藥管路連通,且連通處設(shè)于第一閥門f1和第二流量計之間;加藥管路連接加藥設(shè)置,且加藥管路上設(shè)置第二閥門f2;脫硫泵浦配置控制其工作的變頻器;

所述乳化脫硫系統(tǒng)的控制流程如下:

1)調(diào)節(jié)風量調(diào)節(jié)器,使煙氣風量為正常狀態(tài)的80%~85%,同時控制|p′-p″|≤p0′,p′為第一壓力變送器檢測的壓力值,p″為第二壓力變送器檢測的壓力值,p0′為風量調(diào)節(jié)器兩側(cè)設(shè)定的最大差壓值;

2)標定乳化器氣動乳化層剛剛形成時液氣比k和前后差壓p0,以及ph計設(shè)定值ph0,然后讓乳化脫硫系統(tǒng)正常運行;

3)根據(jù)第一流量計檢測的乳化器入口風量測定值qf,調(diào)節(jié)變頻器,使得qw/qf=k,qw為第二流量計檢測的輸藥管路中藥液流量;

4)比較脫硫系統(tǒng)運行前以及運行后乳化器的前后側(cè)差壓,得到p差壓,p差壓=(p1-p2)運行后-(p1-p2)運行前,p1為第三壓力變送器檢測的壓力值,p2為第四壓力變送器檢測的壓力值;若p差壓滿足如下條件:|p差壓|≥p0,且p差壓的波動不超過p0的5%,則進行步驟5)的操作,否則開大風量調(diào)節(jié)器,使得p差壓滿足上述條件;

5)根據(jù)cems在線監(jiān)測設(shè)備的so2在線監(jiān)測數(shù)據(jù),判斷其排放是否滿足環(huán)保要求,若已經(jīng)滿足環(huán)保要求,則維持此狀態(tài)運行,否則進行步驟6)的操作;

6)判斷ph計測得的ph數(shù)值是否滿足≥ph0,若滿足此條件則進行步驟7)的操作,否則開啟第二閥門f2,直至ph數(shù)值滿足上述要求;

7)重新根據(jù)cems在線監(jiān)測設(shè)備的so2在線監(jiān)測數(shù)據(jù),判斷其排放是否滿足環(huán)保要求,若已經(jīng)滿足環(huán)保要求,則維持此狀態(tài)運行,否則進行步驟8)的操作;

8)開大風量調(diào)節(jié)器,使風量增加2%-3%,監(jiān)測p1、p2的數(shù)值,控制|p1-p2|≥p0,使乳化層厚度漸漸增大,煙氣的反應(yīng)時間及接觸更加充分,判斷cems在線監(jiān)測設(shè)備的so2在線監(jiān)測數(shù)據(jù)是否滿足環(huán)保要求,若已經(jīng)滿足要求,則維持此狀態(tài)運行,否則進行步驟3)的操作,如此循環(huán)控制,直至達標排放。

優(yōu)選的,以上述乳化器為第一層乳化器,在流通管路上再設(shè)置一個乳化器,以該再設(shè)置的乳化器為第二層乳化器;若步驟8)中風量調(diào)節(jié)器已開到最大還不能滿足so2達標排放,則開啟第二層乳化器。

優(yōu)選的,第二層乳化器的調(diào)節(jié)過程與第一層乳化器的調(diào)節(jié)過程相同。

以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,應(yīng)當指出,對于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明技術(shù)原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護范圍。

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