本發(fā)明涉及煙氣脫硫
技術領域:
,特別涉及一種滿足超低排放的脫硫方法。
背景技術:
:酸雨是全球關注的大氣污染問題,而SO2是形成酸雨的主要物質,對人體健康,對農業(yè)及城市建筑設施產(chǎn)生嚴重的危害。為了加強對SO2的控制,國家發(fā)布的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915–2013)規(guī)定重點地區(qū)的水泥窯的SO2排放量必須低于100mg/m3。而根據(jù)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020)》提出超低排放的要求,在東部地區(qū)到2017年,必須將SO2排放濃度控制在35mg/m3以下。但是現(xiàn)在水泥回轉窯SO2的排放量在200-300mg/m3,如何在水泥工業(yè)生產(chǎn)中,將回轉窯SO2的排放量控制在35mg/m3以下,甚至更低,達到“零排放”成為了水泥工業(yè)急需解決的問題?,F(xiàn)有運行穩(wěn)定的濕法煙氣脫硫技術,包括石灰石濕法脫硫技術,該方法進行煙氣脫硫時容易發(fā)生堵塞,且脫硫效率只有95%;雙堿法脫硫技術,該方法雖然克服了石灰石脫硫易堵塞的問題,但是脫硫效率也只有95.5%;本發(fā)明使用的脫硫方法,脫硫效率能達到99.9%,真正達到超低排放的要求。技術實現(xiàn)要素:本發(fā)明的目的是解決現(xiàn)有水泥回轉窯SO2排放量高的技術難題,提供一種滿足超低排放的脫硫方法,以氨水和含鈷絡合劑作為吸收液,用來脫除煙氣中SO2,絡合劑可以促進SO2的吸收,使其達到超低排放的標準,且絡合劑不參與反應,不產(chǎn)生損耗。本發(fā)明提供滿足超低排放的脫硫方法,包含以下步驟:S1、爐窯煙氣經(jīng)過除塵器后,通過風機送入吸收塔的進口煙道;S2、煙氣進入吸收塔的下部的除塵、降溫和洗滌系統(tǒng),同時高溫煙氣的蒸發(fā),將吸收塔內漿液不斷濃縮,飽和析出銨鹽晶體;S3、洗滌后的煙氣在吸收塔的吸收段和經(jīng)過循環(huán)泵輸送的循環(huán)吸收液接觸,其中吸收液為含鈷絡合劑和氨水的混合溶液,經(jīng)過洗滌、吸收,脫除SO2后的煙氣再進入除霧器,變?yōu)閮艋療煔狻1景l(fā)明的技術方案,主要是針對工業(yè)化大流量煙氣脫硫處理的方法,以氨水和含鈷絡合劑作為吸收液,用來脫除煙氣中SO2,絡合劑可以促進SO2的吸收,使其達到超低排放的標準,且絡合劑不參與反應,不產(chǎn)生損耗。絡合劑不產(chǎn)生損耗的原理,以乙二胺含鈷絡合劑([Co(en)3]2+)為例,化學方程式如下:乙二胺含鈷絡合劑與O2絡合:2[Co(en)3]2++O2+OH-→[Co(en)2O2(OH)(en)2]3++2en乙二胺含鈷絡合劑與SO2絡合:[Co(en)3]2++SO2+2OH-→[Co(en)2(SO32-)(H2O)]+enO2絡合物和SO2物絡合反應:[Co(en)2O2(OH)(en)2]3++[Co(en)2(SO32-)(H2O)]+4en→2SO42-+4[Co(en)3]2++OH-+2H2O因此,在此反應體系中,含鈷絡合劑并沒有損耗,增加了吸收液的使用壽命。在一些實施方式中,含鈷絡合劑包括乙二胺合鈷絡合劑、六氨合鈷絡合劑和亞硝酰合鈷絡合劑。所選的鈷絡合劑絡合能力強,價格低廉,且能實現(xiàn)吸收液的再生,是工業(yè)化使用最佳的選擇。在一些實施方式中,含鈷絡合劑與氨水以摩爾比1:100-1:10的比例混合。含鈷絡合劑與氨水的比例,是針對大煙氣流量的工況下,通過大量實驗,總結出的最佳比例范圍。超出此比例范圍的混合液,脫硫效果不能達到超低排放的標準。在一些實施方式中,循環(huán)吸收液的pH值通過加入氨水控制在5-8。循環(huán)液吸附SO2后pH值會下降,為了保持對SO2最佳的吸附能力,通過加入氨水將pH值控制在5-8。在一些實施方式中,還包括以下步驟:S4、吸收液經(jīng)過再生塔再生后,通過循環(huán)泵進入吸收塔上部進行噴淋。通過再生塔再生后,循環(huán)使用吸收液,以增加吸收液的使用壽命,降低成本。在一些實施方式中,還包括以下步驟:S5、含有銨鹽晶體的溶液通過排出泵排出,經(jīng)過脫水處理,得到銨鹽化肥。本技術的脫硫產(chǎn)物為硫酸銨,可以作為化肥使用,具有很高的回收價值。附圖說明圖1為本發(fā)明一實施方式的鍋爐煙氣脫硫工藝流程圖。具體實施方式下面為本發(fā)明在工業(yè)化應用的實施案例,對本發(fā)明進行進一步詳細的說明。實施案例1:針對煙氣量為2325m3/h,循環(huán)液流量為35.5t/h的工況。本實施案例的脫硫方法,包含以下步驟:S1、爐窯煙氣經(jīng)過除塵器后,通過風機送入吸收塔的進口煙道;S2、煙氣進入吸收塔的下部的除塵、降溫和洗滌系統(tǒng),同時高溫煙氣的蒸發(fā),將吸收塔內漿液不斷濃縮,飽和析出硫酸銨晶體;S3、洗滌后的煙氣在吸收塔的吸收段和經(jīng)過循環(huán)泵輸送的循環(huán)吸收液接觸,其中吸收液為乙二胺合鈷絡合劑與氨水以摩爾比1:20的比例混合,通過加入氨水將循環(huán)吸收液的pH值控制在5-8,經(jīng)過洗滌、吸收,脫除SO2后的煙氣再進入除霧器,變?yōu)閮艋療煔?。S4、吸收液經(jīng)過再生塔再生后,通過循環(huán)泵進入吸收塔上部進行噴淋。S5、含有硫酸銨晶體的溶液通過排出泵排出,經(jīng)過脫水處理,得到硫酸銨化肥。實驗結果:入口SO2的濃度為107ppm,出口SO2的濃度為2ppm,脫硫率為99.9%,折合濃度為5.7mg/m3,符合超低排放的要求。實施案例2:針對煙氣量為4800m3/h,循環(huán)液流量為36.0t/h的工況。本實施案例的脫硫方法,包含以下步驟:S1、爐窯煙氣經(jīng)過除塵器后,通過風機送入吸收塔的進口煙道;S2、煙氣進入吸收塔的下部的除塵、降溫和洗滌系統(tǒng),同時高溫煙氣的蒸發(fā),將吸收塔內漿液不斷濃縮,飽和析出硫酸銨晶體;S3、洗滌后的煙氣在吸收塔的吸收段和經(jīng)過循環(huán)泵輸送的循環(huán)吸收液接觸,其中吸收液為六氨合鈷絡合劑與氨水以摩爾比1:10的比例混合,通過加入氨水將循環(huán)吸收液的pH值控制在6-8,經(jīng)過洗滌、吸收,脫除SO2后的煙氣再進入除霧器,變?yōu)閮艋療煔?。S4、吸收液經(jīng)過再生塔再生后,通過循環(huán)泵進入吸收塔上部進行噴淋。S5、含有硫酸銨晶體的溶液通過排出泵排出,經(jīng)過脫水處理,得到硫酸銨化肥。實驗結果:入口SO2的濃度為147ppm,出口SO2的濃度為2.25ppm,脫硫率為99.9%,折合濃度為6.4mg/m3,符合超低排放的要求。實施案例3:針對煙氣量為40300m3/h,循環(huán)液流量為56t/h的工況。S1、爐窯煙氣經(jīng)過除塵器后,通過風機送入吸收塔的進口煙道;S2、煙氣進入吸收塔的下部的除塵、降溫和洗滌系統(tǒng),同時高溫煙氣的蒸發(fā),將吸收塔內漿液不斷濃縮,飽和析出硫酸銨晶體;S3、洗滌后的煙氣在吸收塔的吸收段和經(jīng)過循環(huán)泵輸送的循環(huán)吸收液接觸,其中吸收液為亞硝酰合鈷絡合劑與氨水以摩爾比1:100的比例混合,通過加入氨水將循環(huán)吸收液的pH值控制在5.5-8,經(jīng)過洗滌、吸收,脫除SO2后的煙氣再進入除霧器,變?yōu)閮艋療煔?。S4、吸收液經(jīng)過再生塔再生后,通過循環(huán)泵進入吸收塔上部進行噴淋。S5、含有硫酸銨晶體的溶液通過排出泵排出,經(jīng)過脫水處理,得到硫酸銨化肥。實驗結果:入口SO2的濃度為148ppm,出口SO2的濃度為5.43ppm,脫硫率為99.9%,折合濃度為15.5mg/m3,符合超低排放的要求。對比案例1:針對煙氣量為2035m3/h,循環(huán)液流量為35.5t/h的工況。S1、爐窯煙氣經(jīng)過除塵器后,通過風機送入吸收塔的進口煙道;S2、煙氣進入吸收塔的下部的除塵、降溫和洗滌系統(tǒng),同時高溫煙氣的蒸發(fā),將吸收塔內漿液不斷濃縮,飽和析出硫酸銨晶體;S3、洗滌后的煙氣在吸收塔的吸收段和經(jīng)過循環(huán)泵輸送的循環(huán)吸收液接觸,其中吸收液中硫酸鈷濃度0.02mol/L,乙二胺濃度為0.08mol/L,以及0.03mol/L的氧化鈣溶液,其中吸收液的pH值為12,經(jīng)過洗滌、吸收,脫除SO2后的煙氣再進入除霧器,變?yōu)閮艋療煔?。S4、吸收液經(jīng)過再生塔再生后,通過循環(huán)泵進入吸收塔上部進行噴淋。S5、含有硫酸銨晶體的溶液通過排出泵排出,經(jīng)過脫水處理,得到硫酸銨化肥。入口SO2的濃度為219ppm,出口SO2的濃度為40ppm,脫硫率為81.7%,折合濃度為114.2mg/m3,不符合超低排放的要求。說明此吸收液在工業(yè)化應用時,即煙氣量達到2035m3/h時,其脫硫的效率受到了限制,不能進一步脫硫至超級排放的標準。對比案例2:針對煙氣量為4800m3/h,循環(huán)液流量為36t/h的工況。S1、爐窯煙氣經(jīng)過除塵器后,通過風機送入吸收塔的進口煙道;S2、煙氣進入吸收塔的下部的除塵、降溫和洗滌系統(tǒng),同時高溫煙氣的蒸發(fā),將吸收塔內漿液不斷濃縮,飽和析出硫酸銨晶體;S3、洗滌后的煙氣在吸收塔的吸收段和經(jīng)過循環(huán)泵輸送的循環(huán)吸收液接觸,其中吸收液為乙二胺合鈷絡合劑與氨水以摩爾比1:5的比例混合,通過加入氨水將循環(huán)吸收液的pH值控制在5-8,經(jīng)過洗滌、吸收,脫除SO2后的煙氣再進入除霧器,變?yōu)閮艋療煔?。S4、吸收液經(jīng)過再生塔再生后,通過循環(huán)泵進入吸收塔上部進行噴淋。S5、含有硫酸銨晶體的溶液通過排出泵排出,經(jīng)過脫水處理,得到硫酸銨化肥。實驗結果:入口SO2的濃度為148ppm,出口SO2的濃度為48ppm,脫硫率為67.6%,折合濃度為137.28mg/m3,不符合超低排放的要求。對比案例3:針對煙氣量為4000m3/h,循環(huán)液流量為30t/h的工況。S1、爐窯煙氣經(jīng)過除塵器后,通過風機送入吸收塔的進口煙道;S2、煙氣進入吸收塔的下部的除塵、降溫和洗滌系統(tǒng),同時高溫煙氣的蒸發(fā),將吸收塔內漿液不斷濃縮,飽和析出硫酸銨晶體;S3、洗滌后的煙氣在吸收塔的吸收段和經(jīng)過循環(huán)泵輸送的循環(huán)吸收液接觸,其中吸收液為乙二胺合鈷絡合劑與氨水以摩爾比1:110的比例混合,通過加入氨水將循環(huán)吸收液的pH值控制在5-8,,經(jīng)過洗滌、吸收,脫除SO2后的煙氣再進入除霧器,變?yōu)閮艋療煔狻4、吸收液經(jīng)過再生塔再生后,通過循環(huán)泵進入吸收塔上部進行噴淋。S5、含有硫酸銨晶體的溶液通過排出泵排出,經(jīng)過脫水處理,得到硫酸銨化肥。實驗結果:入口SO2的濃度為148ppm,出口SO2的濃度為36ppm,脫硫率為75.7%,折合濃度為102.96mg/m3,不符合超低排放的要求。實驗案例實驗結果如下表:實驗入口SO2濃度出口SO2濃度折算濃度超低排放標準實施案例1107ppm2ppm5.7mg/m3符合實施案例2147ppm2.25ppm6.4mg/m3符合實施案例3148ppm5.43ppm15.5mg/m3符合對比案例1219ppm40ppm114.2mg/m3不符合對比案例2148ppm48ppm137.28mg/m3不符合對比案例3148ppm36ppm102.96mg/m3不符合從實驗案例中可以得出,硫酸鈷濃度0.02mol/L,乙二胺濃度為0.08mol/L,以及0.03mol/L的氧化鈣溶液在工業(yè)化處理大流量煙氣時,脫硫效果得到限制,達不到超低排放的標準。吸收液乙二胺合鈷絡合劑與氨水以摩爾比1:10-1:100的比例混合,是經(jīng)過大量實驗得到的最佳比例,超出這個比例混合的吸收液,達不到超低排放的標準。本發(fā)明提供的實施方案,應用于工業(yè)化大流量煙氣脫硫時,對SO2表現(xiàn)出優(yōu)異的吸收能力,使其達到超低排放的標準,在對環(huán)保要求越來越高的今天具有廣闊的應用前景。以上表述僅為本發(fā)明的優(yōu)選方式,應當指出,對本領域的普通技術人員來說,在不脫離本發(fā)明創(chuàng)造構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些也應視為發(fā)明的保護范圍之內。當前第1頁1 2 3