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一種焦化廢水優(yōu)化處理裝置的制造方法

文檔序號:10071849閱讀:520來源:國知局
一種焦化廢水優(yōu)化處理裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及工業(yè)廢水處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種焦化廢水優(yōu)化處理裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]焦化廢水產(chǎn)生于煉焦、制氣過程及化工產(chǎn)品回收過程,其水質(zhì)復雜、產(chǎn)生量較大、毒性大,污染嚴重。污水中除含有氨氮、硫氰化物、硫化物、氰化物等無機化合物以外,還含有如酚、萘、吡啶、喹啉等主要以單環(huán)或多環(huán)芳香族化合物及含氮、硫、氧的雜環(huán)有機污染物,是難處理的工業(yè)污水之一。
[0003]目前,國內(nèi)外對于焦化污水處理的技術(shù)主要采用A/0或A2/0工藝,脫氮機理為全程硝化反硝化,但上述工藝存在著許多弊端,主要表現(xiàn)在:1)脫氮率受硝化液回流比限制,原水受C/N比限制,因此,需要大比例硝化液回流至反硝化池脫氮,動力消耗大,實際的污水水力停留時間短;2)由于焦化污水C/N比低,需外加碳源來維持反硝化脫氮;3)工藝流程長,構(gòu)筑物大,基建投資高,占地面積大;4)處理費用高。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本實用新型提供了一種焦化廢水優(yōu)化處理裝置,先經(jīng)過隔油、氣浮預(yù)處理過程去除焦化廢水中的油,降低氨氮、C0D指標,然后配水使其達到生化處理標準,再經(jīng)過1#好氧池、一沉池、厭氧池、2#好氧池、二沉池、混凝沉淀池以及深度處理池一系列處理之后,使出水水質(zhì)達到排放標準;其工藝路線短,處理效率高,效果穩(wěn)定,節(jié)能降耗,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。
[0005]為了達到上述目的,本實用新型采用以下技術(shù)方案實現(xiàn):
[0006]一種焦化廢水優(yōu)化處理裝置,包括通過焦化廢水管道依次連接的預(yù)處理裝置、調(diào)節(jié)池、1#好氧池、一沉池、厭氧池、2#好氧池、二沉池、混凝沉淀池和深度處理池,所述預(yù)處理裝置由隔油池和氣浮池組成,其進水口連接焦化廢水蒸氨工序的出水口 ;調(diào)節(jié)池另外通過焦化廢水管道連接厭氧池的前端進水口 ;一沉池另外通過污泥回流管一連接1#好氧池,二沉池另外通過污泥回流管二、污泥回流管三和污泥回流管四分別連接1#好氧池、厭氧池和2#好氧池。
[0007]所述調(diào)節(jié)池、1#好氧池和2#好氧池池底分別設(shè)旋混曝氣器,通過氣體管道分別與鼓風機相連。
[0008]所述2#好氧池中采用彈性填料。
[0009]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的有益效果是:
[0010]1)進入到生化處理段的廢水按比例分別進入到1#好氧池和厭氧池中,與傳統(tǒng)的將所有廢水都進入到好氧池中的做法相比,可明顯降低對好氧池的沖擊負荷,更有利于活性污泥中微生物的生長;同時,少量的廢水進入到厭氧池中,可有效地補充厭氧池中所需的碳源,更有利于反硝化反應(yīng)的進行;
[0011]2) 一沉池的污泥回流到1#好氧池中,更有利于硝化菌種的培養(yǎng),同時也增加了 1#好氧池的污泥濃度,進而增加1#好氧池COD的降解能力,從而減輕2#好氧池的負荷以及保證其硝化菌的正常生長;同時1#好氧池也具備AB工藝A段特性,負荷高,微生物時代時間短,活性高,產(chǎn)泥量率高,活性污泥以細菌為主,微生物吸附性強;
[0012]3)本實用新型的生化處理過程將各反應(yīng)階段有機整合在一起,各生物菌群相對獨立,在專屬微生物的作用下,焦化廢水中C0D、NH3-N、酚和氰化物等污染物分別完成酸化、水解、脫氮、除碳等生化反應(yīng)過程,處理效率高,效果穩(wěn)定;
[0013]4) 2#好氧池采用彈性填料,活性污泥不會發(fā)生污泥膨脹,出水效果好,SS較低,使后續(xù)處理的成本降低,并且該段有機負荷較低,適合硝化菌種生長,提高氨氮處理效果;
[0014]5)處理后的出水C0D、氨氮、酚、氰、油等指標均可達到國家規(guī)定的排放標準,且工藝路線短,投資成本低,節(jié)能降耗,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。
【附圖說明】
[0015]圖1是本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0016]下面結(jié)合附圖對本實用新型的【具體實施方式】作進一步說明:
[0017]見圖1,是本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖,本實用新型一種焦化廢水優(yōu)化處理裝置,包括通過焦化廢水管道依次連接的預(yù)處理裝置、調(diào)節(jié)池、1#好氧池、一沉池、厭氧池、2#好氧池、二沉池、混凝沉淀池和深度處理池,所述預(yù)處理裝置由隔油池和氣浮池組成,其進水口連接焦化廢水蒸氨工序的出水口;調(diào)節(jié)池另外通過焦化廢水管道連接厭氧池的前端進水口 ;一沉池另外通過污泥回流管一連接1#好氧池,二沉池另外通過污泥回流管二、污泥回流管三和污泥回流管四分別連接1#好氧池、厭氧池和2#好氧池。
[0018]所述調(diào)節(jié)池、1#好氧池和2#好氧池池底分別設(shè)旋混曝氣器,通過氣體管道分別與鼓風機相連。
[0019]所述2#好氧池中采用彈性填料。
[0020]本實用新型一種焦化廢水優(yōu)化處理裝置的工藝過程如下:
[0021]來自煉焦、煤氣凈化以及化工產(chǎn)品精制等工藝過程的焦化廢水,水質(zhì)為:C0D5000-7000mg/L,氨氮 500_1200mg/L,揮發(fā)酚 300_500mg/L,氰 10_30mg/L ;經(jīng)過蒸氨后氨氮降為200-500mg/L ;先在隔油池中停留1.5?2小時,去除焦化廢水中的輕油和重油,再經(jīng)氣浮處理降低焦化廢水中的氨氮,經(jīng)隔油、氣浮處理后的焦化廢水水質(zhì)為:C0D< 4000mg/L,氨氮< 300mg/L4i< 30mg/L,SS < 10mg/L,—< 10011^/1,氰< 20mg/L ;
[0022]將經(jīng)過隔油、氣浮處理的焦化廢水進入調(diào)節(jié)池按1?1.2:1的比例與生活廢水等低指標水進行配水,配水后的焦化廢水C0D< 2000mg/L,氨氮< 150mg/L,pH值為6?9 ;其中70%焦化廢水進入到1#好氧池中,剩余30%焦化廢水直接進入?yún)捬醭氐那岸诉M水口 ;焦化廢水在1#好氧池中HRT為40-45小時,在一沉池中HRT為4_5小時,在厭氧池中HRT為40-43小時,在2#好氧池中HRT為30-32小時,在二沉池中HRT為4_5小時;
[0023]從二沉池出來的焦化廢水進入混凝沉淀池,按0.1?0.2g/噸加入PAM陰離子型絮凝劑,按1?2g/噸加入PAC絮凝劑,進一步降低廢水中的氨氮和C0D指標;然后進入深度處理池采用臭氧對焦化廢水進行脫色處理;經(jīng)過以上步驟處理后,最終焦化廢水出水水質(zhì)為COD < 80mg/L,氨氮< 10mg/L,揮發(fā)酸< 0.311^凡,氰< 0.2mg/L,油和懸浮物基
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