本發(fā)明屬于廢水處理領(lǐng)域,涉及復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝。
背景技術(shù):
復(fù)糟釀酒是將使用過的酒糟再次與糧食混合發(fā)酵,因此,復(fù)糟釀酒廢水中cod、氨氮、總氮、bod、ss值高,成分復(fù)雜,主要成分為低碳醇、脂肪酸、氨基酸等,屬于高濃度有機(jī)廢水。自2014年1月1日起,企業(yè)須執(zhí)行發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)(gb27631-2011)中表2中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),此標(biāo)準(zhǔn)對氨氮、總氮等指標(biāo)做出了更嚴(yán)格的要求(見表1)。復(fù)糟釀酒廢水中含有大量有機(jī)氮,同時cass工藝系統(tǒng)自身中sv、出水指標(biāo)偏高、對脫氮符合估算不足,針對性不強(qiáng)。因此急需對現(xiàn)有工藝進(jìn)行審計(jì)改造。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是針對現(xiàn)有技術(shù)的上述不足,提供一種復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝。
本發(fā)明的目的可通過如下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):
復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝,包括:將復(fù)糟釀酒廢水依次經(jīng)沉淀和厭氧池進(jìn)行預(yù)處理后經(jīng)兩級a/o子系統(tǒng)進(jìn)行生化處理,最后向生化處理出水中投加次氯酸鈉進(jìn)行深度處理。
作為本發(fā)明復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝的優(yōu)選,其特征在于所述的a/o子系統(tǒng)均采用空氣泵統(tǒng)一進(jìn)行曝氣,維持a段do質(zhì)量濃度在0.2-0.5mg/l,維持o段do質(zhì)量濃度在2.3-2.5mg/l。作為本發(fā)明復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝的優(yōu)選,其特征在于所述的a段水力停留時間為2.4-4天,o段水力停留時間為1.6-2.4天。
作為本發(fā)明復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝的優(yōu)選,在單級a/o子系統(tǒng)進(jìn)行處理的過程中投加營養(yǎng)液調(diào)解c/n至7-7.8,所述的營養(yǎng)液優(yōu)選甲醇或葡萄糖,優(yōu)選葡萄糖。
作為本發(fā)明復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝的優(yōu)選,a/o子系統(tǒng)的ph控制在6.7-7.6,優(yōu)選7.2-7.5。
作為本發(fā)明復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝的優(yōu)選,采用在營養(yǎng)液中甲酸活檢的方法調(diào)解a/o子系統(tǒng)的ph控制在7.2-7.5。
作為本發(fā)明復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝的優(yōu)選,生化處理出水經(jīng)次氯酸鈉在ph為5.2-5.5、投加量在0.8-0.9‰。
作為本發(fā)明復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝的優(yōu)選,處理復(fù)糟釀酒廢水負(fù)荷超過2500m3/d,將生化處理的第一級a/o子系統(tǒng)分為若干個區(qū)段,每個區(qū)段的處理負(fù)荷不超過2500m3/d,每個區(qū)段均設(shè)置一個a/o子系統(tǒng)。
作為本發(fā)明復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝的優(yōu)選,中各處理工藝采用連續(xù)進(jìn)水,污泥回流、內(nèi)回流同時開啟。
有益效果:
本發(fā)明兩級a/o工藝采用短時缺氧好氧交替代替了長時間好氧缺氧操作,以短程硝化反硝化代替了長時間硝化反硝化,減少了碳元的投加量、污泥產(chǎn)生量、反應(yīng)時間、污泥膨脹、對氧和有機(jī)碳利用更為合理,對總氮去除更有效。
具體實(shí)施方式
實(shí)施例1
某大型釀酒企業(yè)復(fù)糟釀酒廢水,水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)見表1:
表1廢水水質(zhì)指標(biāo)
復(fù)糟釀酒廢水強(qiáng)化脫氮工藝,先將復(fù)糟釀酒廢水依次經(jīng)沉淀和厭氧池進(jìn)行預(yù)處理后經(jīng)兩級a/o子系統(tǒng)進(jìn)行生化處理,最后向生化處理出水中投加次氯酸鈉進(jìn)行深度處理。污泥的培養(yǎng)與馴化采用接種馴化法,采用該企業(yè)厭氧池污泥。a段采用精密型磁力攪拌器,o段采用空氣泵統(tǒng)一曝氣。系統(tǒng)采用連續(xù)進(jìn)水、污泥回流、內(nèi)回流同時開啟,連續(xù)投加葡萄糖以維持碳源的穩(wěn)定,且酸堿隨葡萄糖一起投加進(jìn)入系統(tǒng)。
因本次廢水處理量大,生化第一級a/o分為a區(qū)段和b區(qū)段,a區(qū)a/o池的處理負(fù)荷為1800m3/d,b區(qū)a/o池的處理負(fù)荷為2000m3/d;第二級a/o池處理負(fù)荷為4000m3/d。
(一)一級a/o調(diào)試
a區(qū)厭氧每日進(jìn)水流量控制約70m3/h,同時出水保持部分混合液回流,流量控制在30m3/h。a/o池混合液回流保持在100m3/h,a池推流器連續(xù)運(yùn)行,o池連續(xù)曝氣(do質(zhì)量濃度在2-4mg/l),ph控制在7.2-7.4,水力有效停留時間4d。b區(qū)每日進(jìn)水總流量控制在110m3/h,a/o池運(yùn)行與a池相同。同事,根據(jù)a/o池cod,總氮等數(shù)據(jù)補(bǔ)充調(diào)節(jié)池水作為碳源;為減少泡沫以及降低污泥沉降比,每周a/o池投加活性炭若干。
(二)二級a/o調(diào)試
a池推流器處于常開狀態(tài),o池連續(xù)曝氣(do質(zhì)量濃度在2-4mg/l),ph控制在6.8-7.6。池內(nèi)sv30≤45%,當(dāng)過高時應(yīng)當(dāng)進(jìn)行排泥?;旌弦夯亓鳛?00%。水力停留時間為2.4d,每日根據(jù)進(jìn)水總氮,調(diào)整葡萄糖的投加量。
保持調(diào)節(jié)池提升泵進(jìn)水流量約為400m3/h,通過管道混合氣投加硫酸調(diào)解適宜ph至4-6,投加次氯酸鈉,在催化氧化反應(yīng)中形成強(qiáng)氧化基團(tuán)對廢水中的cod進(jìn)行高效降解;并有效降低氨氮,總氮值。定期排泥,保持污泥脫水機(jī)正常進(jìn)行脫水處理。經(jīng)本次工程調(diào)試后最終出水cod、氨氮、總氮去除率分別達(dá)到92.57%、98.37%和94.47%,出水符合gb27631-2011。